陳麗霞 胡 廣 湯守哲 于建民 喬彥超
(寧波吉利羅佑發(fā)動機(jī)零部件有限公司 浙江 寧波 315336)
隨著汽車行業(yè)的迅速發(fā)展,對發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)要求更加苛刻,要求高強(qiáng)度、高可靠性,而且結(jié)構(gòu)要輕便[1-2]。
缸體是典型的薄壁高強(qiáng)度鑄件,材料普遍使用HT250,缸體鑄造缺陷導(dǎo)致泄漏是長期困擾發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的典型問題。泄漏不僅造成零件報(bào)廢,而且浪費(fèi)較大的人力及設(shè)備成本,故需要對鑄造問題制定有效措施來控制缸體的質(zhì)量。
客戶車輛行駛過程中出現(xiàn)水溫過高,進(jìn)站檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)動機(jī)缸體底部存在液體,進(jìn)一步確認(rèn)發(fā)現(xiàn)水套外壁存在漏點(diǎn),如圖1 所示。
圖1 發(fā)動機(jī)缸體水套泄漏點(diǎn)
缸體泄漏點(diǎn)附近無磕碰、撞擊等痕跡,說明缸體裝機(jī)后水套本體未受到外力沖擊,如圖2 所示。
圖2 缸體水套外觀檢查
使用高速噴丸對水套內(nèi)壁進(jìn)行清理,完成后使用氣槍對水套內(nèi)腔吹氣,使用手電觀察確保內(nèi)壁干凈,如圖3 所示,清除表面雜質(zhì)及防銹漆。
圖3 缸體水套內(nèi)壁清理
將缸體傾斜80°~90°,在缸體上下面水套內(nèi)壁使用滲透劑進(jìn)行噴灑,噴灑均勻約1~2 s,要全覆蓋,如圖4 所示,滲透時(shí)間為30 min。
圖4 缸體水套內(nèi)壁噴灑滲透劑
在缸體上下面水套外壁使用顯像劑進(jìn)行噴灑,如圖5 所示,噴灑均勻,要全覆蓋。12h 后觀察是否有紅色探傷夜?jié)B漏,水套外壁存在紅色探傷液滲出,如圖6 所示,說明缸體水套內(nèi)壁與外壁貫穿,導(dǎo)致冷卻液泄漏。
圖5 缸體水套外壁噴灑顯像劑
圖6 紅色探傷液滲出
通過顯影劑對缸體泄漏點(diǎn)進(jìn)行局部顯影滲透,發(fā)現(xiàn)缸體水套外壁存在明顯泄漏點(diǎn),說明水套中的冷卻液通過此通道泄漏到缸體外側(cè)。
目視缺陷位置外觀無碰撞痕跡,內(nèi)壁有一細(xì)小缺陷,通過X 光探測,發(fā)現(xiàn)存在缺陷陰影如圖7 所示。
圖7 缺陷X 光探測
對故障部位進(jìn)行切割,發(fā)現(xiàn)缺陷貫通水套外壁,如圖8 所示。對相同故障的另一個(gè)缸體進(jìn)行分析,如圖9 所示,缺陷內(nèi)部顏色發(fā)暗,表面粗糙,初步判斷為砂渣孔。
圖8 故障部位切面
圖9 缺陷部位砂渣孔
對缺陷成分進(jìn)行電鏡分析,發(fā)現(xiàn)泄漏通道內(nèi)容物含有大量的C、O、Si、Fe 及少量的Na、S、K,說明存在大量氧化物符合砂渣孔的特征,如圖10、圖11所示。
圖10 砂渣孔顯微結(jié)構(gòu)
圖11 泄漏通道內(nèi)容物電鏡分析
對缸體水套剖切進(jìn)行壁厚確認(rèn),壁厚實(shí)測為4.09 mm,如圖12 所示,滿足設(shè)計(jì)要求(壁厚要求3.5±0.7 mm)。
圖12 缸體水套壁厚確認(rèn)
對氣缸體進(jìn)行模流分析,氣缸體毛坯澆排方案設(shè)計(jì)合理,但最后凝固不均勻,如圖13 所示。
圖13 氣缸體鑄造模流分析
針對MAGMA 模流分析,1#、2# 缸位置兩股鐵水匯集,如圖14 所示,此過程會導(dǎo)致鐵水對沖,產(chǎn)生紊流或卷氣,容易產(chǎn)生鑄造缺陷。并且澆鑄時(shí)間達(dá)8.6 s 時(shí),缸體筒位置未完全充型,澆鑄時(shí)間長,鐵水在模具充型末端溫度降低,鐵水凝固前溫度低,導(dǎo)致缺陷產(chǎn)生。
圖14 MAGMA 模流分析
對工藝過程進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題點(diǎn):
1)砂芯轉(zhuǎn)運(yùn)工序
發(fā)現(xiàn)砂芯在吊裝轉(zhuǎn)運(yùn)過程中,工裝夾取位置為鐵水流入的主澆道。吊裝夾爪夾持主澆道口時(shí),會存在主澆口部位損壞,導(dǎo)致澆道砂子脫落,表面浸涂層脫落,澆道表面強(qiáng)度隨之降低。在澆鑄時(shí)鐵水充型過程中,鐵水反復(fù)沖刷澆道,使砂子脫落,砂子進(jìn)入型腔中,在凝固末端凝固,形成砂渣孔,如圖15 所示。
圖15 凝固末端砂渣孔
2)浸涂烘干工序
排查浸涂后砂芯內(nèi)部的浸涂液體表干情況,將溫度傳感器內(nèi)置于水套內(nèi)部,按照正常的烘干作業(yè)進(jìn)行[3]。利用爐溫儀對水套內(nèi)部隨爐溫度檢測監(jiān)控,通過對水套內(nèi)部的溫度檢測來評價(jià)水套內(nèi)部液體是否完全表干凝固。爐溫儀的結(jié)果顯示,圖16 中T3黑色線條為水套內(nèi)部溫度監(jiān)控,整個(gè)烘干過程水套內(nèi)部溫度為150 ℃~185 ℃(烘干溫度要求160 ℃~220 ℃),最高溫度低于標(biāo)準(zhǔn)35 ℃,烘干溫度不滿足要求,水套內(nèi)部砂芯無法完全烘干。
圖16 水套內(nèi)部隨爐溫度檢測監(jiān)控
未烘干的砂芯在澆鑄過程中有兩個(gè)問題,一個(gè)是表面強(qiáng)度不足,在高溫鐵水沖刷過程中容易產(chǎn)生砂子脫落,造成砂眼的產(chǎn)生。另一個(gè)問題是未干燥砂芯的濕度較大,含水量多,在高溫澆鑄時(shí)會產(chǎn)生大量的水汽,造成澆鑄系統(tǒng)中發(fā)氣量大,凝固時(shí)會產(chǎn)生氣孔等缺陷,不利于澆鑄成型。
對現(xiàn)有的組裝-浸涂-烘干工藝進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)工藝為水套與主體芯現(xiàn)場組裝,組裝完成后整體進(jìn)行烘干。由于主體芯和水套組裝后平放在傳輸帶上進(jìn)行烘干,水套芯和主體芯內(nèi)部存在遮擋,有效烘干面積大大降低,烤箱熱量無法傳導(dǎo),導(dǎo)致水套芯內(nèi)部烘干溫度低。烘干工序完成后,砂芯內(nèi)部未完全烘干,導(dǎo)致砂芯表面強(qiáng)度不足及發(fā)氣量大的問題,在澆鑄后會產(chǎn)生砂渣孔,如圖17 所示。
圖17 現(xiàn)有的組裝-浸涂-烘干工藝
砂渣孔產(chǎn)生原因小結(jié)如下:
1)鐵水充型時(shí)間長:長時(shí)間充型導(dǎo)致鐵水凝固溫度低,流動性差,造成鑄造不良;
2)轉(zhuǎn)運(yùn)抓取位置不合理:砂芯在吊裝過程中,工裝夾取位置損壞主澆道,充型過程中易形成不良。
3)工藝排布不合理:水套與主體芯先組裝再烘干,導(dǎo)致水套與缸筒交接處,溫度低,未完全烘干,水分超標(biāo),發(fā)氣量大,砂芯表面強(qiáng)度低,產(chǎn)生砂渣孔。
1)增大入水口直徑,由D35 mm 變?yōu)镈40 mm,如圖18 所示,加快鐵水充型速度,保證鐵水溫度以及流動性。
圖18 模具修改
入水口直徑增大后鐵水充型速度得以加快,經(jīng)過仿真分析確定鐵水在7.2 s 時(shí)已完成缸體充型如圖19 所示,鐵水平穩(wěn)充型速度增加,提高了1#、2#缸筒位置鐵水溫度。
圖19 改進(jìn)后模流充型時(shí)間分析
2)修改吊裝抓取位置,防止破壞主澆道。抓取澆道改為抓取前后端,如圖20 所示。
圖20 砂芯轉(zhuǎn)運(yùn)抓取位置改為前后端
3)水套芯和主體芯組裝烘干順序調(diào)整:先組裝再烘干更改為先烘干再組裝,如圖21 所示。
圖21 更改烘干組裝工藝流程
整改后產(chǎn)品8 個(gè)月內(nèi)無復(fù)發(fā)漏水問題,整改效果明顯。
1)對鑄造產(chǎn)品的模具設(shè)計(jì)過程進(jìn)行分析,充分考慮影響因素,對充型速度、凝固時(shí)間及砂粒追蹤等方面進(jìn)行詳細(xì)分析,保證模具設(shè)計(jì)是最優(yōu)方案。
2)對工藝過程進(jìn)行詳細(xì)的評估并模擬實(shí)際生產(chǎn),工藝過程是否存在損壞澆道的情況,對此類故障需要避免。
3)現(xiàn)場的工藝排布要合理,對工序前后排布進(jìn)行模擬分析,避免存在工序排布順序不合理導(dǎo)致砂芯損壞、無法烘干、組裝困難等問題。