趙 樂
(汾西礦業(yè)集團有限責任公司靈北煤礦,山西 靈石 031302)
現(xiàn)階段架空乘人裝置運行采用手動控制,每班需安排專人操控架空乘人裝置啟停,但是由于無法實時掌握沿途乘坐人員數(shù)量,一般架空裝置采用恒速運行方式[1-2]。雖然架空承人裝置驅(qū)動系統(tǒng)安裝有變頻器,但僅起到軟啟動功能,未能充分發(fā)揮節(jié)能降耗效果[3]。為此,本文提出將機器視覺技術(shù)應用到架空乘人裝置控制中,通過分析乘坐人數(shù)對架空乘人裝置運行速度進行智能控制,不僅可實現(xiàn)無人值守,而且有助于降低能耗。
山西某礦井下布置5 部架空乘人裝置,通過搭接提高地面到工作點通行效率。架空乘人裝置總的運輸里程達到26.5 km。架空乘人裝置結(jié)構(gòu)主要包括防爆電機(永磁電機)、驅(qū)動輪、配重塊、牽引鋼絲繩、迂回輪架及組件等。架空乘人裝置采用變頻器控制運行,運行速度理論上可實現(xiàn)0~2.3 m/s,現(xiàn)場應用過程中架空乘人裝置多保持0.8 m/s 速度運行,主要是由于架空乘人裝置運行速度調(diào)節(jié)面臨需安排專人值守、速度調(diào)節(jié)無依據(jù)等問題。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,礦井布置的架空乘人裝置年費用高達35 萬元,且架空乘人裝置在交接班期間乘人較多,平時時間乘坐人員較少。因此依據(jù)架空乘人裝置人員乘坐情況對其運行速度進行調(diào)整,可降低架空乘人裝置能耗及損失量。
以井下1 號副斜井架空乘人裝置為例,對架空乘人裝置原控制方式進行分析。該架空乘人裝置運輸距離共計3.6 km,運行速度為0.8 m/s,布置傾角22°,配套電動機功率為45 kW,采用機尾重錘張緊,具體架空乘人裝置結(jié)構(gòu)如圖1 所示。架空乘人裝置采用人工操作PLC 控制變頻器、電動機、驅(qū)動輪、保護器等設(shè)備運行,當架空乘人裝置停止運行后若井下人員需乘坐時,則需要通過井下IP 電話聯(lián)系調(diào)度室,再由調(diào)度員指示架空乘人裝置操作員啟動;同時當無人乘坐時架空乘人裝置仍保持原有狀態(tài)運行,存在一定程度資源浪費、無法智能控制等問題。
圖1 架空乘人裝置結(jié)構(gòu)
為提高架空乘人裝置控制水平,提出將機器視覺技術(shù)運用在架空乘人裝置中,通過機器視覺、紅外傳感器對人員乘坐情況進行判斷,以便實現(xiàn)架空乘人裝置智能化控制。具體機器視覺技術(shù)應用后,架空乘人裝置控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下頁圖2 所示?,F(xiàn)場控制仍采用原有的就地控制器(FX-2N 系列PLC),通過增設(shè)信號轉(zhuǎn)換器讀取就地控制器運行參數(shù),并通過新增PLC 遠程控制架空乘人裝置啟、停及運行速度。信號轉(zhuǎn)換器與新增PLC 間通過以太網(wǎng)接口連接,并經(jīng)光電轉(zhuǎn)換模塊接入井下已有工業(yè)以太網(wǎng)環(huán)網(wǎng)。
圖2 機器視覺技術(shù)應用后架空乘人裝置控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
在1 號副斜井三水平、五水平及+750 m 水平上下乘車點均安裝熱紅外傳感器、智能識別攝像頭,用以對架空乘人裝置人員乘坐情況進行監(jiān)測。當架空乘人裝置有人乘坐時,熱紅外傳感器會檢測到紅外信號并經(jīng)BISS0001 集成處理模塊處理后輸出繼電器常閉信號;當無人乘坐時則BISS0001 集成處理模塊輸出繼電器常開信號。
1 號副斜井智能識別攝像頭布置情況如下頁圖3所示,通過攝像頭獲取圖像并結(jié)合計算機對圖像進行分析,從而判定架空乘人裝置是否有人員乘坐?,F(xiàn)場架空乘人裝置運行控制中以機器視覺判定為主、熱紅外傳感器監(jiān)測結(jié)果為輔。通過機器視覺技術(shù)應用,可實現(xiàn)架空乘人裝置乘坐情況判定,并依據(jù)人員乘坐數(shù)量調(diào)節(jié)架空乘人裝置運行速度、工作狀態(tài),以便實現(xiàn)架空乘人裝置運行智能控制。
圖3 智能識別攝像頭布置位置示意圖
2.3.1 技術(shù)優(yōu)勢
1)可優(yōu)化架空乘人裝置運行控制、實現(xiàn)智能化運行控制,降低設(shè)備能耗及磨損程度。
2)可實現(xiàn)架空乘人裝置無人值守,從而將專職操作員從惡劣環(huán)境中解放出來,減少井下作業(yè)人員數(shù)量。
3)通過新增設(shè)PLC、信號轉(zhuǎn)換器,可將架空乘人裝置運行參數(shù)實時傳輸至地面監(jiān)控中心,調(diào)度員可實時掌握架空乘人裝置人員乘坐及運行情況。
2.3.2 現(xiàn)場應用效果
1)在1 號副斜井架空乘人裝置應用機器視覺技術(shù)并輔助采用熱紅外傳感器后,可實時監(jiān)測架空乘人裝置人員乘坐情況,現(xiàn)場應用過程中人員監(jiān)測結(jié)果精準度高,系統(tǒng)運行可靠。
2)1 號副斜井架空乘人裝置在原控制方式下每天運行時間為20 h(檢修時間4 h)。采用機器視覺技術(shù)對架空乘人裝置運行進行控制后,架空乘人裝置在無人乘坐情況下即會停止運行,每天可減少空轉(zhuǎn)時間約7.5 h、年節(jié)省空轉(zhuǎn)時間達到2 700 h,預計每年可節(jié)省電能消耗約12.2 萬kW·h,節(jié)約5.6 萬元電費。
3)架空乘人裝置累計運行超過3 000 h 潤滑油需全部更換,單次更換成本約為2.7 萬元,則年可節(jié)省潤滑油費用約2.4 萬元;同時在鋼絲繩、脫繩輪等更換方面年可節(jié)省約3.7 萬元。架空乘人裝置實現(xiàn)智能化控制,調(diào)度中心可遙控架空乘人裝置運行,無須值守人員,年可減少人力資源投入約18 萬元。
4)將該技術(shù)應用推廣到礦井其余的4 臺架空乘人裝置上后,預計年可節(jié)省礦井投入約160 萬元。
控制系統(tǒng)采用機器視覺技術(shù)、熱紅外傳感器對架空乘人裝置人員乘坐情況進行實時監(jiān)測,PLC 依據(jù)人員乘坐情況調(diào)整架空乘人裝置運行狀態(tài)及運行速度;同時地面監(jiān)控中心可通過PLC、光電轉(zhuǎn)換器及工業(yè)以太網(wǎng)實時掌握架空乘人裝置運行狀態(tài)并遙控指揮。
現(xiàn)場應用后,架空乘人裝置可實現(xiàn)無人值守智能化運行,礦井5 臺架空乘人裝置年可節(jié)省費用約160 萬元,同時系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、應用成本低。