劉 暢,呂 勇,張 斌,劉 睿
(重慶中煙工業(yè)有限責(zé)任公司重慶卷煙廠,重慶 400061)
卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)最主要的原料是打葉復(fù)烤的片煙,片煙是把煙葉由農(nóng)產(chǎn)品制作成一種標(biāo)準(zhǔn)化工業(yè)原料。為方便儲(chǔ)存、運(yùn)輸,片煙制成每箱200 kg 的規(guī)格,12%左右的含水率。為了提高煙葉在卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的耐加工性,增加各組分煙葉混合的均勻性,需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的片煙進(jìn)行回潮處理,回潮處理工序是制絲生產(chǎn)線的首道需要對(duì)物料參數(shù)進(jìn)行控制的工序。卷煙企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的不同,通常采用兩種工藝路徑對(duì)片煙進(jìn)行回潮處理:1)真空回潮。對(duì)片煙進(jìn)行裝箱分片或切片裝箱后,葉片裝入到若干個(gè)鋼制網(wǎng)孔板片煙箱中,片煙箱通過(guò)自動(dòng)輥道輸送機(jī)等進(jìn)入真空回潮機(jī)箱體內(nèi),箱體液壓門(mén)閉合,形成密閉空間。多級(jí)真空泵開(kāi)始工作,箱體內(nèi)逐漸形成近似真空狀態(tài)。在此條件下向箱內(nèi)噴入蒸汽和水,使煙塊內(nèi)外產(chǎn)生壓差,蒸汽與煙葉產(chǎn)生溫差。壓差使得蒸汽通過(guò)煙塊的能力變強(qiáng),溫差使水蒸氣凝結(jié)在煙葉表面。蒸汽冷凝放熱,使葉片溫度升高,葉片快速吸水。同時(shí),由于葉片溫度濕度的變化,導(dǎo)致體積變化而煙塊產(chǎn)生松散。2)松散回潮。松散回潮是利用松片回潮機(jī)將經(jīng)過(guò)切片后的打葉復(fù)烤片煙塊進(jìn)行卷煙工業(yè)制絲第一道改變溫濕度的工序。物料進(jìn)入滾筒,在滾筒的軸向傾角和滾筒內(nèi)耙釘?shù)淖饔孟?,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)帶動(dòng)煙塊不斷翻滾松散攪拌,并持續(xù)向出料端滾動(dòng)。筒內(nèi)在蒸汽的作用下,通過(guò)雙介質(zhì)噴嘴引射作用,增濕水被霧化,霧化水噴射到物料上,促進(jìn)煙塊煙葉均勻吸收水分。
回潮工藝可以改進(jìn)煙葉含水量和溫度指標(biāo),以增加韌性,有效防止后續(xù)物理加工時(shí)的粉末產(chǎn)生;去除綠色雜質(zhì)、辛辣氣體,能殺滅煙葉中的蟲(chóng)和卵,減少病蟲(chóng)害。有利于降低后續(xù)煙葉加工的廢品率,提高經(jīng)濟(jì)效益。
松片回潮機(jī)是葉片加工工序中的關(guān)鍵設(shè)備,由于受動(dòng)力車(chē)間純凈水生產(chǎn)流程及管道輸送過(guò)程中密封性等原因,導(dǎo)致管網(wǎng)中到達(dá)松散回潮機(jī)的純凈水壓力和流量波動(dòng)很大,加水比例達(dá)標(biāo)率較低,影響松片回潮加工工藝質(zhì)量[1]。為此,對(duì)松片回潮機(jī)的加水供給系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,穩(wěn)定加水流量與加水比例,保證純凈水能夠嚴(yán)格按照施加比例并均勻地施加到物料中具有重要意義。
如圖1 所示,松片回潮機(jī)采用按比例定量加水的方式,加水量多少由生產(chǎn)線電控柜控制。水分自動(dòng)控制由氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥和電磁流量計(jì)組成的控制回路來(lái)完成,電子秤把測(cè)得的來(lái)料質(zhì)量信號(hào)送到線電控系統(tǒng)處理后,將所得設(shè)定加水量與電磁流量計(jì)檢測(cè)到的加水量相比較并處理后即可控制氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度以改變加水量的多少,使水流量隨電子秤測(cè)得葉片流量的多少而改變,從而達(dá)到按比例定量加水的自動(dòng)控制。
圖1 松片回潮機(jī)加水管路示意圖
重慶卷煙廠制絲車(chē)間于2005 年12 月結(jié)束的在線技改,松片回潮工序采用秦皇島煙機(jī)公司的WQ3315型松片回潮機(jī),在運(yùn)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)有不少批次的松片回潮加水比例CPK 值低于1.33,這與公司精益生產(chǎn)和國(guó)家局高質(zhì)量發(fā)展理念不相符。
調(diào)查2019 年3—5 月的加水比例CPK 值,發(fā)現(xiàn)松散回潮加水比例達(dá)標(biāo)率(CPK≥1.33)偏低,平均僅為29.10%(見(jiàn)表1)。
表1 2019年3—5月松散回潮加水比例CPK值
根據(jù)調(diào)查結(jié)果的分析和提示,進(jìn)一步開(kāi)展了對(duì)5 月份加水比例的研究。分別在3 個(gè)加水比例CPK 值分布區(qū)間各隨機(jī)選取1個(gè)數(shù)據(jù),即CPK=1.336 0,CPK=1.106 7,CPK=0.878 8。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:1)CPK=1.336 0 時(shí),加水比例全部滿足工藝要求,。2)CPK=1.106 7時(shí),加水比例出現(xiàn)了2次大的波動(dòng),儀器報(bào)告的加水比例瞬時(shí)值,第一次是從7.483 3%降低到6.980 0%,再回復(fù)到7.750 0%;第二次是從7.470 0% 降低到6.465 0%,再回復(fù)到7.800 0%。3)CPK=0.878 8 時(shí),加水比例出現(xiàn)了4 次大的波動(dòng),儀器報(bào)告的加水比例瞬時(shí)值,第一次是從8.175 0%降低到7.798 7%,再回復(fù)到8.453 0%;第二次是從8.164 0%降低到7.185 7%,再回復(fù)到8.531 2%;第三次是從8.196 7% 降低到7.855 0%,再回復(fù)到8.405 6%;第四次是從8.171 7%降低到7.675 3%,再回復(fù)到8.486 2%。因此可以得出:CPK 值越低,加水比例波動(dòng)越頻繁,出現(xiàn)不合格加水比例點(diǎn)就越多,反過(guò)來(lái)講,加水比例的波動(dòng)越頻繁,CPK 得分就越低。查看這些批次的片煙流量都很平穩(wěn),最有可能就是加水管道中滲進(jìn)了空氣,空氣溶解在水中,形成氣泡。為了驗(yàn)證管道內(nèi)是否確有氣泡,將加水管道截取一段換成透明的塑料管,在生產(chǎn)過(guò)程用相機(jī)進(jìn)行拍攝,結(jié)果發(fā)現(xiàn)塑料管道內(nèi)確有氣泡,由此可知,加水管道中存有空氣氣泡是造成松片回潮加水比例達(dá)標(biāo)率(CPK≥1.33)偏低的主要原因。
動(dòng)力車(chē)間輸出水源在流動(dòng)過(guò)程中,需要進(jìn)行打壓操作,在打壓過(guò)程中有可能會(huì)有空氣跟隨進(jìn)來(lái),或者沿途管道密封性不是特別好,空氣就會(huì)被吸入管道中,造成管道中存有氣泡,如圖2 所示。處理方案:無(wú)論哪個(gè)環(huán)節(jié)有不確定因素,我們只要保證松片回潮工序用水終端符合工藝要求即可,為此需要用一個(gè)緩沖裝置來(lái)達(dá)到消除氣泡的目的。
圖2 改進(jìn)前純凈水供給系統(tǒng)示意圖
圍繞緩沖裝置進(jìn)行方法確認(rèn):1)緩沖貯水裝置,需要設(shè)置進(jìn)水口、出水口及溢流口;2)動(dòng)力裝置,依據(jù)流量、壓力、揚(yáng)程等因素選擇水泵;3)管路上增設(shè)其他配件,如浮球閥、球閥;4)電氣控制程序方面,需要合理設(shè)置水泵啟停,滿足工藝需求。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,決定在加水回路增加1 個(gè)水箱、1 個(gè)水泵,安裝在過(guò)濾器之后、流量計(jì)之前,如圖3所示。由動(dòng)力提供的純凈水到達(dá)制絲車(chē)間管網(wǎng)后,先在水箱中貯到一定的水量,由水箱中的浮球閥控制水箱水位。運(yùn)行時(shí),通過(guò)開(kāi)啟水泵,純凈水通過(guò)相應(yīng)的閥門(mén)和管路系統(tǒng),到達(dá)混合噴嘴,最終,管路中的氣動(dòng)薄膜閥和泄壓閥分別控制純凈水流量和壓力,使純凈水按照工藝要求精確、穩(wěn)定地到達(dá)噴嘴前進(jìn)行霧化噴射,而多余的純凈水通過(guò)泄壓閥和旁通管路回流至水箱中,管路中的純凈水壓力也通過(guò)泄壓閥得到控制。
圖3 改進(jìn)后純凈水供給系統(tǒng)示意圖
3.2.1 水箱尺寸選擇
制絲車(chē)間5 000 kg 線生產(chǎn)多種牌號(hào),其中最大的加水比例為8.5 L·(100 kg)-1,采用公式計(jì)算,單個(gè)批次所需的最大加水量Q=5 000×8.5÷100=425,Q 的單位為L(zhǎng)。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)安裝尺寸測(cè)量,確認(rèn)水箱的尺寸:長(zhǎng)度=600 mm,寬度=600 mm,高度=1 400 mm,容積=0.6×0.6×1.4=0.54,即540 L,符合生產(chǎn)要求。
3.2.2 水泵型號(hào)選擇
水泵的選型主要涉及工作介質(zhì)特性、揚(yáng)程、流量、環(huán)境溫度等數(shù)據(jù),現(xiàn)場(chǎng)工作介質(zhì)是純凈水,溫度為25 ℃,無(wú)毒無(wú)腐蝕,管路采用4 分管,流量按510 L·h-1計(jì)算,根據(jù)機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè),結(jié)合廠家的指導(dǎo)建議,最終水泵選用ABB 公司的電機(jī)水泵,型號(hào)為M2BA71MR2。
3.2.3 管路尺寸選擇
為統(tǒng)一規(guī)范松片回潮崗位管路尺寸型號(hào),方便管路對(duì)接和日后備件維護(hù)的便利性,新增管路統(tǒng)一選用4分不銹鋼管。
3.2.4 浮球閥選擇
浮球閥口徑為4分管,選用不銹鋼材質(zhì)。
3.2.5 安裝水箱、水泵及配件
2019 年9 月底完成水箱、水泵、浮球閥及管路的安裝。
3.2.6 電氣控制程序優(yōu)化
增加相應(yīng)的電氣控制元件,并在松片回潮機(jī)的PLC 控制程序中增加相應(yīng)的控制程序。改造后的控制程序在松片回潮機(jī)進(jìn)入待機(jī)準(zhǔn)備階段就會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)水泵電機(jī),從而進(jìn)行管路預(yù)填充,將水管內(nèi)的空氣排出,進(jìn)而確保正常生產(chǎn)過(guò)料時(shí)管路內(nèi)的水中不會(huì)有殘留氣泡,多余的純凈水通過(guò)泄壓閥和旁通管路回流至水箱中。同時(shí),加入相應(yīng)的連鎖控制程序,即當(dāng)水泵電機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),松片回潮前的進(jìn)料振槽會(huì)自動(dòng)停止運(yùn)行,從而防止因水泵電機(jī)故障造成的片煙沒(méi)有加水的質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)。
2019 年10 月11—28 日再次對(duì)透明塑料管內(nèi)氣泡情況進(jìn)行跟拍,共跟蹤65個(gè)批次,結(jié)果是管道內(nèi)未再發(fā)現(xiàn)氣泡。
與此同時(shí),查看65 個(gè)批次的加水比例趨勢(shì)圖,發(fā)現(xiàn)曲線很平穩(wěn),沒(méi)有出現(xiàn)瞬間大的波動(dòng),效果比較滿意。
經(jīng)過(guò)前期的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試后,松片回潮機(jī)加水供給系統(tǒng)的優(yōu)化已完成。對(duì)2019年11月—2020年1月的加水比例CPK 值進(jìn)行隨機(jī)抽取,驗(yàn)證改造效果,數(shù)據(jù)列于表2。從表2可知,改造后的松散回潮加水比例達(dá)標(biāo)率(CPK≥1.33) 平均為94.54%,較改造前(29.10%)提高幅度很大,可見(jiàn)此次加水供給系統(tǒng)的優(yōu)化對(duì)提高松片回潮機(jī)加水比例穩(wěn)定性的效果是非常明顯的。
表2 改造后的加水比例CPK值
重慶中煙工業(yè)有限責(zé)任公司重慶卷煙廠2019年通過(guò)此次松片回潮機(jī)加水供給系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)用,保證了松片回潮純凈水的精確施加,有效防止因管網(wǎng)中水壓和水流波動(dòng)引起的加水比例不達(dá)標(biāo)等工藝缺陷,為產(chǎn)品質(zhì)量提供了可靠保障。