劉 杰 李 文
(國家能源集團寧夏煤業(yè)公司烯烴一分公司)
離心式壓縮機在石油化工、煤化工等工業(yè)生產(chǎn)中應用廣泛,是重要的化工氣體壓縮運輸設備[1],如裂解氣壓縮機、乙烯壓縮機、丙烯壓縮機、合成氣壓縮機及二氧化碳壓縮機等,都是離心式壓縮機。 如果因壓縮機喘振、超速等原因引發(fā)聯(lián)鎖停機, 會導致物料回流循環(huán)增加能耗或放火炬,造成重大經(jīng)濟損失和環(huán)境污染危害,因此,防止壓縮機喘振對于保護壓縮機高效運轉和安全穩(wěn)定運行意義重大。 筆者就國家能源集團寧夏煤業(yè)公司某裝置二氧化碳壓縮機控制性能缺陷展開分析與優(yōu)化。
二氧化碳壓縮機為離心式壓縮機, 是由轉子、 靜子及軸承等組成的輸送氣體的機械設備。轉子由主軸、葉輪、聯(lián)軸器、軸套及平衡盤等組成。 靜子由機殼、級間密封、軸端密封、擴壓氣及渦室等組成。 壓縮機通過高壓蒸汽驅(qū)動汽輪機經(jīng)齒輪箱傳動高速運轉做功,提升二氧化碳氣體壓力,滿足下游工況需要。
國家能源集團寧夏煤業(yè)公司某裝置二氧化碳壓縮機的基本信息和工況運行數(shù)據(jù)如下:
壓縮機型號 STC-GV SST-600
機組位號 CT-40002
功率 16 814 kW
防喘振閥開度 17%~26%
入口流量 55 000~85 000 Nm3/h
入口壓力 125 kPa
出口壓力 5.8 MPa
轉速范圍 (7200±60) r/min
蒸汽流量 67.5 t/h
喘振對壓縮機的運行危害非常大,是損壞壓縮機的關鍵因素之一。 在正常工作范圍內(nèi),壓縮機流量隨壓力的變化是穩(wěn)定的,即一定的壓力對應一定的流量。 但是當流量減到一定程度時,就會出現(xiàn)不穩(wěn)定的工作狀態(tài),這種現(xiàn)象稱為喘振或飛動。 發(fā)生喘振時有以下幾種現(xiàn)象:
a. 壓縮機出現(xiàn)劇烈振動,嚴重時甚至引起整個安裝框架甚至周邊框架和廠房振動;
b. 壓縮機壓力突然下降或上升,且升降幅度大,很不穩(wěn)定;
c. 壓縮機后的高壓氣體倒流到工作輪里,過后又被壓出,氣流出現(xiàn)脈動,同時產(chǎn)生強烈噪聲,氣體正常流動規(guī)律被破壞;
d. 吸入流量劇烈波動,有時回到零位。
引起離心式壓縮機喘振的常見因素有:
a. 壓縮機入口流量小于額定流量,造成壓縮機出口壓力突然大幅下降,管網(wǎng)中的氣體倒流到壓縮機,壓縮機發(fā)生喘振;
b. 被壓縮氣體壓力、溫度及成分等介質(zhì)狀態(tài)發(fā)生變化,這些因素影響氣體流量,可能造成壓縮機發(fā)生喘振;
c. 出口管網(wǎng)壓力大于壓縮機某轉速下的最高壓力時會造成壓縮機發(fā)生喘振。
筆者調(diào)取了影響裝置二氧化碳壓縮機穩(wěn)定運行的相關參數(shù),對比分析發(fā)現(xiàn)壓縮機正常運行時的出口流量、出口壓力、防喘振閥開度和轉速4個參數(shù)存在波動現(xiàn)象,趨勢如圖1 所示。
圖1 壓縮機正常運行時4 個參數(shù)的波動趨勢
由圖1 可以看出,壓縮機出口流量最高為81 144 Nm3/h,最低為52 915 Nm3/h,平均值68 068 Nm3/h;出口壓力波動范圍在5.64~5.98 MPa;防喘振閥開度最大22%, 最小10%, 平均閥位16%;轉速波動范圍在7 159~7 259 r/min。
分析圖1 趨勢可知存在以下問題:
a.CO2用量不穩(wěn)定,瞬間波幅達20 000 Nm3/h,極易造成壓縮機出口壓力迅速上漲。 相應地,導葉在自動控制狀態(tài)下自然會逐漸關小。 當出口壓力波動大于設定的0.1 MPa 時, 自動切到手動控制, 若此時監(jiān)控人員沒有及時手動開大防喘振閥,極可能造成機組壓縮比大、入口流量低而發(fā)生喘振,甚至造成機組轉速波動過大,觸發(fā)聯(lián)鎖而引起跳車。
b. 壓縮機出口壓力波動較為頻繁,若入口導葉投自動狀態(tài),出口壓力一般設定在5.8 MPa,超過設定值的±0.1 MPa 時入口導葉會切到手動狀態(tài),造成崗位人員頻繁將導葉由手動切回自動狀態(tài),極易發(fā)生誤操作。 圖2 顯示,3 月3 日10:02~10:58 出口壓力波動至5.9 MPa 共5 次,若入口導葉投自動且出口壓力設定5.8 MPa 時, 極易造成導葉頻繁由自動控制狀態(tài)切換為手動控制狀態(tài)的情況發(fā)生。
圖2 出口壓力波動趨勢
c. 當入口導葉在自動控制狀態(tài)時,如果CO2用量突然增大,壓縮機出口壓力降低,而導葉在自控狀態(tài)下自動開大,若此時機組轉速調(diào)整波動范圍過大,極易導致機組轉速聯(lián)鎖觸發(fā)跳車。
針對壓縮機出口流量、出口壓力、防喘振閥位和轉速頻繁波動問題,筆者從4 個方面采取措施:
a. 保持原恒定轉速控制方案,且目標轉速仍恒定在7 200 r/min。 原機組聯(lián)鎖條件維持不變,對防喘振控制器進行擾動濾波。
b. 增加解耦控制算法功能塊,實現(xiàn)出口壓力與防喘振閥及入口導葉的解耦控制,把出口壓力作為控制目標,由防喘振閥和入口導葉實現(xiàn)協(xié)同控制。
c. 出口壓力給定范圍5.7~5.9 MPa。 采用出口壓力與防喘振閥及入口導葉的解耦控制,防喘振閥參與出口壓力的控制,解決單純靠入口導葉調(diào)節(jié)造成出口壓力反應慢的問題。
d. 優(yōu)化控制程序,實現(xiàn)防喘振閥在不同工況下半自動/自動控制。
3.2.1 防喘振控制器擾動濾波功能
正常工況下,壓縮機出口供氣流量在1 000~3 000 Nm3/h 波動,對圖3 所示的工作點的入口流量Qv影響較大,如果機組在自動/半自動狀態(tài)下,圖3 中的工作點(綠色)和控制點(黃色)恰在控制線附近運行時,這種頻繁波動很容易造成防喘振閥打開,所以應該消除這種波動干擾。
圖3 喘振點運動軌跡
筆者設計了如圖4 所示的防喘振控制器擾動濾波功能塊,針對一個掃描周期內(nèi)變化幅值進行數(shù)據(jù)處理,消除由于數(shù)據(jù)失真帶來的影響。
圖4 喘振控制器擾動濾波功能塊
防喘振控制器濾波前、 后的趨勢如圖5 所示,可以看出,濾波后趨勢較之前平滑許多。
圖5 喘振控制器濾波前、后趨勢對比
3.2.2 開發(fā)解耦控制算法功能塊
筆者聯(lián)合廠家技術人員開發(fā)了針對出口壓力與防喘振閥及入口導葉的解耦控制算法功能塊(單獨設計,受知識產(chǎn)權保護),實現(xiàn)導葉、防喘振閥獨立控制。 被調(diào)參數(shù)出口壓力可由導葉自動控制,根據(jù)運行工況手動/自動開關防喘振閥達到協(xié)調(diào)控制壓縮機出口壓力和入口流量的目的,既能維持出口壓力穩(wěn)定,又能保證機組安全,還可提升機組節(jié)能效果。 表1 為解耦控制功能塊輸入輸出引腳功能說明。
表1 解耦控制功能塊輸入輸出引腳功能說明
3.2.3 優(yōu)化導葉出口壓力控制器
在原控制器基礎上進行程序改進優(yōu)化,修改了“超限就退出自動控制”的不合理設計,根據(jù)固定極限流量法工作原理,控制器設定值在手動狀態(tài)下跟蹤測量值。 原程序設定值固定為5.8 MPa不可修改,修改后取消了限制,且操作員可在操作界面上修改設定值,為防止誤操作,修改值被限定在5.7~5.9 MPa(圖6)。 另外,出口壓力在穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)控制器不可調(diào)節(jié),防止了控制器的頻繁動作。
圖6 導葉出口壓力控制器算法
3.2.4 優(yōu)化原程序
在原程序中增加了模式選擇功能,實現(xiàn)防喘振閥在不同工況下4 種模式的無擾動切換。
模式0。 手動控制。
模式1。入口導葉自動控制出口壓力,按需求手動開關防喘振閥。
模式2。 防喘振閥自動控制出口壓力和入口流量,按需求手動開關導葉。
模式3。解耦控制,導葉和防喘振閥全自動控制(防喘振閥也可以半自動)。
如圖7 所示,通過對以上4 部分控制程序的改進和優(yōu)化, 蒸汽量由優(yōu)化前的平均67~68 t/h降低為64.2~65.8 t/h,節(jié)能效果明顯,按照節(jié)能量2.2 t/h 蒸汽計算, 一年可得直接效益2.2×24×365×60=115.632 萬元。
圖7 性能控制優(yōu)化后壓縮機蒸汽流量趨勢
壓縮機出口壓力,優(yōu)化前為5.693~5.925 MPa(圖8),優(yōu)化后為5.736~5.858 MPa(圖9)。
圖8 控制優(yōu)化前出口壓力趨勢
圖9 控制優(yōu)化后出口壓力趨勢
速度控制,設定值7 200 r/min,優(yōu)化后的運行值7 184~7 221 r/min(圖10),防喘振已實現(xiàn)壓線控制(圖11),并投入全自動控制,操作崗位實現(xiàn)了無人值守。
圖10 控制優(yōu)化后壓縮機轉速趨勢
圖11 控制優(yōu)化后壓縮機全自動控制
綜合關鍵參數(shù)指標可知,筆者設計的優(yōu)化措施效果明顯,達到了預期目標。
通過對離心式壓縮機控制器性能的分析和研究,針對引起壓縮機喘振的流量、壓力、轉速等關鍵參數(shù)進行分析,提出喘振控制器和導葉出口壓力解耦控制優(yōu)化方案, 并改進程序控制策略,性能控制投用后, 實現(xiàn)了機組負荷自動調(diào)整,以及入口導葉和防喘振閥之間的高效調(diào)節(jié),避免了機組轉速過高產(chǎn)生的額外能耗,保障了機組高效運行,避免了物料回流循環(huán)放火炬導致的環(huán)境污染,同時實現(xiàn)了崗位無人值守,減少了誤操作,降低了人員的勞動強度, 經(jīng)濟效益和社會效益顯著。