李世超
(西山晉興能源有限責(zé)任公司 斜溝煤礦選煤廠,山西 呂梁 033602)
斜溝選煤廠位于山西省呂梁市興縣魏家灘鎮(zhèn)[1]。設(shè)計(jì)處理能力為15.0 Mt/a。主要洗選礦井8號(hào)和13號(hào)原煤,入洗煤種均為氣煤,生產(chǎn)工藝為大于50 mm塊煤采用重介淺槽分選,50~1.5 mm末煤采用兩段兩產(chǎn)品旋流器分選,1.5~0.25 mm煤泥采用TCS粗煤泥分選機(jī)排矸[2]。為了確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行,必須嚴(yán)格控制原煤的粒度,原煤破碎機(jī)作為選煤廠工藝系統(tǒng)的核心設(shè)備,直接影響物料的分選粒度。斜溝選煤廠原煤破碎機(jī)破碎對(duì)象:800~150 mm塊毛煤(700 mm以上不超過(guò)6%,最大塊度1 000 mm)[3],塊毛煤中矸石含量約80%,矸石中白砂巖約占50%,類似于鐵礦石的強(qiáng)度高于白砂巖的巖石約占10%,最大抗壓強(qiáng)度220 MPa。選煤廠投產(chǎn)時(shí)使用Shumar36×48型破碎機(jī),該破碎機(jī)由1個(gè)固定輥和1個(gè)彈簧加載的活動(dòng)輥組成。彈簧加載的活動(dòng)輥的主要功能之一是在堅(jiān)硬不可破碎的物料進(jìn)入破碎機(jī)時(shí)能夠吸收首次沖擊載荷,有利于保護(hù)齒輪電機(jī)免受沖擊載荷破壞。但因塊原煤中矸石硬度大,造成出料粒度無(wú)法保證,影響下游設(shè)備正常運(yùn)行;該破碎機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)卡堵,卡堵后須人工進(jìn)入箱體處理矸石,不但影響生產(chǎn)還存在安全隱患,且破碎齒輥及箱體已多次維修,設(shè)備已達(dá)設(shè)計(jì)使用壽命。故對(duì)現(xiàn)有破碎機(jī)進(jìn)行了更新改造。
愛(ài)邦7/250HSC型是中心距固定的雙齒棍軸篩分破碎機(jī),齒輥軸中心距為700 mm,齒輥軸長(zhǎng)度為2 500 mm。破碎機(jī)是向內(nèi)旋轉(zhuǎn)式篩分破碎機(jī),利用截齒將處在兩齒輥軸之間的物料進(jìn)行破碎。
愛(ài)邦7/250HSC型破碎機(jī)具有以下特點(diǎn):動(dòng)載荷極低,對(duì)廠房基礎(chǔ)沖擊極??;低齒輥轉(zhuǎn)速;重載型齒輥結(jié)構(gòu);出料粒度可控。
7/250HSC愛(ài)邦破碎機(jī)于2020年9月7日在斜溝煤礦選煤廠調(diào)試投用,至9月11日已出現(xiàn)25次卡堵(破碎機(jī)卡堵時(shí)電流490~520 A,超過(guò)額定電流318.9 A),熱敏元件損壞3個(gè),嚴(yán)重影響選煤廠的正常生產(chǎn)。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際入料粒度150~500 mm,含矸率約5%,入料量約100 t/h,屬于較好工況。
破碎對(duì)象為150~800 mm塊毛煤,塊毛煤中矸石含量約80%,矸石中白砂巖約占50%,最大抗壓強(qiáng)度220 MPa,入料粒度≤700 mm,其中700 mm以上不超過(guò)6%,最大塊度1 000 mm,處理量500 t/h。
2個(gè)齒輥軸上截齒之間的間距過(guò)小,截齒數(shù)量多且2個(gè)齒輥軸上相對(duì)齒牙相對(duì)應(yīng),形成多個(gè)獨(dú)立的破碎腔體,因2個(gè)齒輥均為固定齒輥,在出料粒度確定后,多個(gè)破碎腔體內(nèi)物料一起一次性咬合破碎至出料粒度,破碎機(jī)負(fù)荷過(guò)大,造成電流過(guò)大,設(shè)備過(guò)載停機(jī)。
(1)通過(guò)在每根軸上的2個(gè)截齒之間增加1塊60 mm寬度隔圈[4],增加隔圈的同時(shí)調(diào)整2個(gè)齒輥軸上相對(duì)應(yīng)齒牙角度,由原來(lái)的齒牙相對(duì)應(yīng)變?yōu)殄e(cuò)開(kāi)一定角度可以保證出料粒度保持不變的情況下,解決堵卡問(wèn)題。
(2)依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用實(shí)際情況,將速度傳感器反應(yīng)時(shí)間逐次從3 s調(diào)至8 s。
出廠時(shí)兩截齒之間使用1塊60 mm和1塊20 mm的隔圈隔開(kāi)[5],2個(gè)截齒之間間距為80 mm(圖1)。為了增加其通過(guò)能力,增加1塊60 mm的隔圈,使2個(gè)截齒之間的間距調(diào)整為140 mm(圖2)。
圖1 出廠時(shí)截齒和隔圈排列組合
圖2 調(diào)整后截齒和隔圈排列組合
調(diào)整2個(gè)齒輥軸上相對(duì)應(yīng)齒牙咬合的時(shí)間順序[6],以便把原來(lái)更加強(qiáng)悍的咬合方式(圖3)改為相對(duì)溫和的咬合方式(圖4)[7]。原來(lái)比較強(qiáng)悍的咬合容易因巖石堅(jiān)硬一次破不開(kāi)而導(dǎo)致電流急劇升高跳閘[8],而改變咬合的延時(shí)后,由原來(lái)相對(duì)應(yīng)的齒牙一次咬合改為錯(cuò)開(kāi)一定時(shí)間多次咬合(2~3次),這樣就可以避免出現(xiàn)跳閘停機(jī)的情況。咬合時(shí)延調(diào)整后,由于同時(shí)咬合大塊堅(jiān)硬物料的數(shù)量有所減少,可以解決現(xiàn)場(chǎng)的卡堵[9]問(wèn)題。
圖3 截齒相對(duì)應(yīng)咬合方式
圖4 截齒錯(cuò)開(kāi)咬合方式
通過(guò)調(diào)整2根軸上相對(duì)截齒的咬合時(shí)間順序,使其位置錯(cuò)開(kāi),與原來(lái)咬合破碎的時(shí)間相比,大塊物料可在進(jìn)入截齒間后,在更早的時(shí)間先被咬合破碎一部分,再后續(xù)逐漸咬合破碎掉,形成一個(gè)類似的分段破碎機(jī)理。這樣避免了原先直接一次咬合容易卡堵的成因。
截齒的咬合順序調(diào)整后,出料粒度會(huì)適當(dāng)減小。通過(guò)在每根軸上的2個(gè)截齒之間增加1塊60 mm寬度隔圈,可適當(dāng)增大出料粒度。這樣就可保持原來(lái)設(shè)計(jì)的出料粒度150 mm基本不變,同時(shí)可以適度增加破碎機(jī)的通過(guò)能力[10]。
斜溝選煤廠先后對(duì)2臺(tái)愛(ài)邦7/250HSC型破碎機(jī)齒輥截齒相對(duì)位置及隔圈進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整完成后,破碎機(jī)每天約6次卡堵及跳閘的現(xiàn)象徹底消除,破碎機(jī)的出料粒度150 mm也得到了保障。破碎機(jī)截齒和隔圈排列組合調(diào)整的成功應(yīng)用,減少了截齒的數(shù)量,增加了隔圈的數(shù)量,調(diào)整后每臺(tái)破碎機(jī)減少截齒數(shù)量28個(gè),每個(gè)截齒3 000元,可節(jié)約成本3000×28=84000(元)。
通過(guò)調(diào)整截齒的相對(duì)位置以及增加隔圈,解決了因過(guò)載而頻繁停機(jī)問(wèn)題,確保了生產(chǎn)的連續(xù)進(jìn)行;此項(xiàng)改造減少了截齒的數(shù)量,拆下的截齒可以作為備用,從而降低維護(hù)成本。