黃瑞文,王治帥,崔瑞峰,高少鵬,張 星,孫衛(wèi)東
(1.山西新元煤炭有限責任公司,山西 晉中 045400;2.威海市海王旋流器有限公司,山東 威海 264203)
山西新元煤炭有限責任公司選煤廠為一座年處理原煤600萬t的礦井型選煤廠,雙系統(tǒng)運行。該廠主要分選工藝流程為:大于13 mm塊煤淺槽分選,13~0.75 mm末煤兩產(chǎn)品重介旋流器主再洗,1.0~0.25 mm粗煤泥采用TBS分選,0.5 mm以下煤泥浮選,尾煤泥壓濾,全廠洗水閉路循環(huán)。
新元選煤廠粗煤泥分選過程主要是原煤脫泥篩篩下水進入TBS分選;TBS溢流與精煤磁尾混合后經(jīng)FX350×8旋流器組分級濃縮,旋流器底流經(jīng)弧形篩+煤泥離心機脫水脫泥后成為粗精煤。其粗煤泥分選工藝流程如圖1所示。
圖1 新元煤礦選煤廠粗煤泥分選工藝流程
新元煤礦選煤廠粗精煤灰分偏高原因主要有以下兩方面:
(1)采用TBS處理原生煤泥。TBS是利用不同顆粒在干擾沉降條件下的沉降速度差異實現(xiàn)分選[1-2]。最佳分選粒度1~0.25 mm,粒度范圍越窄,分選效果越好[3-5]。因此,小于0.25 mm物料會隨精煤一起從TBS溢流流出,而小于0.25 mm物料中高灰細泥含量較大,從而影響粗精煤灰分。
(2)粗精煤經(jīng)過FX350×8旋流器組分級濃縮以及弧形篩脫水脫泥,分級濃縮旋流器屬于模糊分級設備,F(xiàn)X350濃縮旋流器的分級粒度范圍在 0.06~0.16 mm,分級效率一般;弧形篩使用初期分級效率較好,隨著使用時間越長,篩孔易出現(xiàn)堵塞、磨損現(xiàn)象,致使分級效果逐步變差,弧形篩分級效率降低,從而影響粗精煤灰分。
新元煤礦選煤廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,重介精煤與浮選精煤灰分均能控制在12%以內(nèi),但粗精煤泥灰分不穩(wěn)定,通常在14%~18%,為保證總精煤灰分合格,只能降低重介主洗精煤灰分,從而導致總精煤產(chǎn)率下降。
新元煤礦選煤廠為雙系統(tǒng)生產(chǎn),2套系統(tǒng)基本一致。為徹底解決上述兩個問題,選煤廠于2021年4月對一期系統(tǒng)實施了疊篩技改工程,工程主要內(nèi)容是:使用2臺ZKJ1408-D5疊篩替換原有1臺FX350×8旋流器組+2臺弧形篩。目前一期系統(tǒng)已改造完畢,二期系統(tǒng)仍為分級濃縮旋流器+弧形篩工藝。為判斷技改后系統(tǒng)是否有效,在相同條件下,對2套系統(tǒng)粗煤泥分級情況進行對比,將TBS分選條件調(diào)一致,分選密度為1.3 g/cm3,頂水量135 m3/h。一期技改完成后的工藝流程如圖2所示。
圖2 新元煤礦選煤廠一期系統(tǒng)技改后粗煤泥分選工藝流程
從圖1粗煤泥分選工藝流程可以看出,TBS精煤與精煤磁選尾礦采用分級濃縮旋流器+弧形篩+離心機脫水脫泥,分級濃縮旋流器分級效率50%左右,但屬于模糊分級,旋流器底流夾細量無法控制;離心機具有一定脫泥作用,但主要作為脫水設備使用。因此粗精煤的脫泥主要以弧形篩為主。
通過對二期系統(tǒng)弧形篩入料、弧形篩篩上、弧形篩篩下進行取樣,烘干后進行試驗分析,并完成弧形篩的工藝效果評價。弧形篩的入料、篩上、篩下粒度組成分析見表1~表3;弧形篩分配曲線如圖3所示;弧形篩粒度特性曲線如圖4所示;工藝效果評價見表4。
表1 弧形篩入料粒度組成
由表1~表4數(shù)據(jù)可以看出:目前弧形篩篩分效率僅為20.54%,通過粒度0.78 mm,篩下大于0.5 mm跑粗35.6%,跑粗現(xiàn)象嚴重;篩上小于0.25 mm夾細量30.5%,篩上夾細量偏高;弧形篩篩上灰分21.81%,篩下灰分僅26.32%,灰分差異不明顯;同時,弧形篩的平均分配誤差達3.1。
表2 弧形篩篩上粒度組成
表3 弧形篩篩下粒度組成
表4 弧形篩工藝效果評價
圖3 弧形篩分配曲線
圖4 弧形篩分級粒度特性曲線
疊層高頻振動細篩,又稱疊層細篩、疊篩等,是一種依靠篩網(wǎng)高頻振動的振動力與物料本身的重力來實現(xiàn)物料高效分級的分級設備[6-8]。相較于弧形篩,疊層細篩具有以下優(yōu)勢。
(1)采用疊層設計,最大可實現(xiàn)五路并聯(lián)給料,占地面積小、處理能力大;
(2)增加重復造漿技術,提高篩分效率;
(3)篩框采用彈簧懸掛支撐,噪音小、功耗低、設備動負荷小;
(4)采用柔性聚氨酯篩網(wǎng),開孔率高(35%~45%),篩分效率高(70%~85%),篩網(wǎng)耐磨防堵、使用壽命長[9-10]。
一期系統(tǒng)已技改完成,在TBS操作基本一致條件下,對疊篩入料、疊篩篩上、篩下進行取樣,烘干后進行試驗分析,并完成疊層細篩的工藝效果評價。疊層細篩的入料、篩上、篩下粒度組成分析見表5~表7;疊層細篩分配曲線見圖5;疊層細篩粒度特性曲線見圖5。
表5 疊篩入料粒度組成
表6 疊篩篩上粒度組成
表7 疊篩篩下粒度組成
圖5 疊層細篩分配曲線
圖6 疊層細篩分級粒度特性曲線
表8 疊層細篩工藝效果評價
根據(jù)表5~表8試驗數(shù)據(jù)及工藝效果評價可以看出:疊層細篩的篩分效率為78.85%,相較于弧形篩,篩分效率提升了58.31%。篩上物料夾細量(小于0.25 mm)6.81%,篩下跑粗量(大于0.25 mm)7.5%,通過粒度為0.48 mm,基本解決了篩下跑粗問題。篩上灰分降至11.89%,低于重介主洗12%,滿足生產(chǎn)需求,平均分配誤差與Ep值均有明顯下降。
通過對比弧形篩與疊層細篩的工藝效果評價,疊層細篩的分級效率明顯要高于弧形篩;疊層細篩的篩上夾細與篩下跑粗問題相較于弧形篩已有明顯改善;疊層細篩篩上灰分滿足現(xiàn)場需求。一期系統(tǒng)的技改項目已達到預期效果。
目前,一期系統(tǒng)的疊層細篩在正常生產(chǎn)中,篩上灰分11%~12%,篩上物料給入煤泥離心機進一步脫水脫泥后,物料灰分10%~11%,目前主洗灰分12%以內(nèi),因此將TBS分選密度從1.2 g/cm3調(diào)整至1.3 g/cm3,TBS底流灰分從30%~40%提升至50%~60%,TBS精煤產(chǎn)率也有明顯增加。
TBS入料干煤泥量均為80 t/h左右,按照80 t/h進行計算;TBS溢流產(chǎn)率約為60%左右,按照60%進行計算,即TBS溢流產(chǎn)量為48 t/h;選煤廠日生產(chǎn)時間按照20 h進行計算。
篩上精煤經(jīng)濟效益:48 t/h×75.68%=36.33 t/h,36.33 t/h×20 h×1000元/t=72.65 萬元。
篩下精煤經(jīng)濟效益:48 t/h×24.32%=11.67 t/h,11.67 t/h×20 h×400 元/t=9.34 萬元。
疊篩單日總經(jīng)濟效益:72.65 萬元/d+9.34 萬元/d=81.99 萬元/d。
篩上精煤經(jīng)濟效益:48 t/h×29.6%=14.21 t/h,14.21 t/h×20 h×700 元/t=19.89 萬元。
篩下精煤經(jīng)濟效益:48 t/h×70.4%=33.79 t/h,33.79 t/h×20 h×500 元/t=33.79 萬元。
弧形篩單日總經(jīng)濟效益:19.89 萬元+33.79 萬元=53.68 萬元
綜上所述,對比一期疊篩系統(tǒng)與二期弧形篩系統(tǒng)單日經(jīng)濟效益,可以得出:
81.99 萬元-53.68 萬元=28.31 萬元
一期系統(tǒng)通過煤泥精細分級改造(增加疊篩對粗煤泥進行精細分級),較改造前單日可多創(chuàng)造經(jīng)濟效益約為28.31萬元,效益可觀,改造性價比較高。
新元煤礦選煤廠一期粗煤泥精細分級改造項目,有效解決了重介質(zhì)主洗精煤為粗精煤泥“背灰”的問題,技改后,粗精煤泥灰分與主洗重介質(zhì)精煤灰分基本相同;疊層篩有效脫除了TBS溢流中的高灰細泥,TBS分選密度可適當提高,降低了TBS尾礦跑煤,提升了TBS分選效率[11];同時疊層篩還解決了原弧形篩篩下跑粗嚴重的問題,優(yōu)化了浮選入料粒度,大大提升了選煤廠綜合經(jīng)濟效益。