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100型核主泵電機(jī)潤滑油異常損失的原因分析和處理

2022-06-14 02:16王世鵬馬有奇毛文軍
上海大中型電機(jī) 2022年1期
關(guān)鍵詞:主泵油封冷器

王世鵬,馬有奇,張 菁,毛文軍

(中廣核核電運(yùn)營有限公司,深圳 518124)

0 引言

反應(yīng)堆冷卻劑泵簡稱主泵。主泵作為壓水堆核電站一回路的重要設(shè)備,為反應(yīng)堆熱交換提供循環(huán)動力。每臺主泵由一臺電機(jī)驅(qū)動,在主泵電機(jī)帶動下,主泵可以持續(xù)驅(qū)動反應(yīng)堆冷卻劑在一回路系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)流動,確保有適當(dāng)流量的冷卻劑流經(jīng)堆芯[1],防止堆芯出現(xiàn)膜態(tài)沸騰現(xiàn)象。

中廣核CPR1000壓水堆在運(yùn)核電站一回路主冷卻劑泵均使用100型主泵電機(jī)。隨著機(jī)組的運(yùn)行,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)個別100型主泵電機(jī)出現(xiàn)潤滑油損失較大的現(xiàn)象,一定程度上影響機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行。主泵作為整個核電站的心臟,其電機(jī)潤滑油損失較大的問題必須引起高度重視,一旦出現(xiàn)故障,將直接影響發(fā)電效益。

1 100型主泵電機(jī)及潤滑油工作原理簡述

100型主泵電機(jī)為立式鼠籠式電動機(jī),額定功率6 500 kW,額定電壓6.6 kV,額定轉(zhuǎn)速1 485 r/min[2]。電機(jī)由定子、轉(zhuǎn)子、上軸承室、下軸承室、頂軸油泵系統(tǒng)、油冷器和空冷器等主要部件組成。運(yùn)行時,電機(jī)上下軸承均采用美孚潤滑油潤滑和冷卻,潤滑油在油冷器中循環(huán)換熱,軸承溫度始終保持在60 ℃左右。潤滑油分布為:電機(jī)上軸承室760 L,油冷器200 L,下軸承室110 L[2]。

該型電機(jī)采用開式設(shè)計,有動密封和靜密封兩種密封方式,允許少量潤滑油揮發(fā)損失[3]。動密封由油封環(huán),靜密封由密封圈、密封墊和密封膠組成。運(yùn)行期間,主泵電機(jī)潤滑油損失的基本原因,一方面是動密封部位內(nèi)外兩側(cè)的壓差過大使油氣向外過多損失造成,另一方面是靜密封工作面損傷或密封圈失效造成。

經(jīng)分析,運(yùn)行期間上軸承室潤滑油損失及回油共有8條路線。如圖1所示,路線1、2、3、4為密封失效時的主要泄漏路徑,分別包括:推力盤側(cè)油密封;飛輪油封; 飛輪密封圈; 飛輪棘爪盤支架密封圈失效時潤滑油滲漏路線。路線5、6、7、8為正常運(yùn)行時潤滑油油氣冷凝后的回油路徑,分別包括:冷凝油氣從飛輪油封回油小孔回流路線;冷凝油氣從飛輪油封到集油罐的路線;飛輪罩冷凝潤滑油回流到油位計路線;推力盤側(cè)油密封部分冷凝油氣回流集油罐路線。

圖1 100型主泵電機(jī)上軸承潤滑油泄漏示意圖

飛輪油封有導(dǎo)風(fēng)孔,飛輪轉(zhuǎn)動環(huán)境空氣從導(dǎo)風(fēng)孔經(jīng)導(dǎo)風(fēng)片進(jìn)入,飛輪油封產(chǎn)生氣封作用,對油封處高溫油氣進(jìn)行冷卻,增加油氣運(yùn)動黏度,同時降低油封內(nèi)外側(cè)壓力差。冷凝后的油氣從飛輪油封回油孔回流到軸承室和集油罐中,從而減少油氣泄漏量。

下軸承潤滑油損失共有5條路線。如圖2所示,路線1為潤滑油油氣從下軸承上油封泄漏路線;路線2為上油封密封圈失效時潤滑油泄漏路線;路線3為潤滑油從下軸承室內(nèi)筒泄漏路線;路線4為內(nèi)筒與軸承室墊板結(jié)合面密封圈失效時潤滑油滲漏路線;路線5為下軸承墊板與軸承室外殼結(jié)合面密封圈失效時潤滑油滲漏路線。另外,上油封連接有氣封管道,在運(yùn)行期間形成氣封作用,冷凝油封處的高溫油氣。

圖2 下軸承潤滑油泄漏示意圖

2 主泵電機(jī)油氣密封的故障形式及處理方法

2.1 主泵電機(jī)潤滑油損失大的因素分析

當(dāng)電機(jī)潤滑油損失較大時,可以從動密封狀態(tài)、靜密封狀態(tài)和制造加工三方面考慮,得出三種主要損失情況。

(1) 油封間隙不合格或油封損壞

油封作為主泵電機(jī)重要的動密封起著主要控制潤滑油損失量的作用。油封間隙過大或者工作面損壞都會使有效油封工作面減少甚至失效,流阻減小,則油氣溢出增大,直接導(dǎo)致油氣損失增大。油封間隙過小,在運(yùn)行中因轉(zhuǎn)子振動會受到轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的一定徑向壓力,增大摩擦熱量,使油封有效工作面破損,造成動靜件相擦,發(fā)生摩擦黏結(jié),嚴(yán)重時導(dǎo)致油封變形損壞密封件和轉(zhuǎn)子劃傷。

(2) 結(jié)合面的密封圈、密封墊失效

密封圈和密封墊為主要的靜密封,防止?jié)櫥蛷挠头膺吔鐫B漏。密封圈若在安裝時損壞或者質(zhì)量存在缺陷,在運(yùn)行期間會成為主要的漏點,因此密封圈使用前需重點檢查,不能存在空腔、表面裂紋、劃傷等缺陷。

(3) 廠家制造缺陷

主泵電機(jī)各個密封部位有精密的尺寸和形狀配合要求,廠家的制造加工質(zhì)量直接決定了潤滑油損失大小。從往年反饋中,有幾起因廠家制造問題而發(fā)生的潤滑油損失大的事件。

2.2 主泵電機(jī)潤滑油損失大的處理方法

2.2.1 上軸承油氣揮發(fā)大事件原因分析及處理

國內(nèi)某核電站在大修期間檢查發(fā)現(xiàn)主泵房間地板有油氣凝結(jié),電機(jī)上軸承飛輪罩內(nèi)部、空冷器、油冷器上部有較多油跡和油滴。經(jīng)估算,一個循環(huán)潤滑油損失超過20 L,較另外兩臺主泵電機(jī)多。

經(jīng)現(xiàn)場檢查和后續(xù)電機(jī)全檢發(fā)現(xiàn)以下問題:飛輪頂蓋密封墊有10 cm左右缺失;上軸承集油罐底部絲堵較松且無積油;飛輪罩導(dǎo)風(fēng)片密封條有長12 cm左右翻起,沒起到密封作用;飛輪罩與上軸承室結(jié)合面密封圈部分變形;拆卸下的飛輪甩油環(huán)密封圈彈性較差;油封環(huán)與油封支架接觸面未完全貼合;油封銅環(huán)加工缺陷,多加工9個通孔,如圖3~圖5所示。

圖3 飛輪甩油環(huán)密封圈老化失效導(dǎo)致油氣滲漏

圖4 甩油環(huán)頂部密封圈老化

圖5 油封與油封支架接觸面積的藍(lán)油試驗

經(jīng)分析此次潤滑油損失大的主要原因有:飛輪甩油環(huán)頂部密封圈老化失效;飛輪油封加工缺陷(多加工9個通孔);飛輪油封與油封支架配合部位有凸臺,油封銅環(huán)與支架接觸面未完全貼合(藍(lán)油試驗表明:接觸率≤5%);飛輪導(dǎo)風(fēng)片密封失效,飛輪油封內(nèi)外兩側(cè)壓差增大。

針對以上問題的處理措施如下:現(xiàn)場更換飛輪頂蓋密封墊,重新對集油罐連接管線涂抹密封膠,旋緊底部絲堵;更換新的飛輪罩導(dǎo)風(fēng)密封條和飛輪罩密封圈,修復(fù)飛輪罩內(nèi)部氣封邊界,恢復(fù)飛輪油封上部微正壓以減少油氣揮發(fā);更換飛輪甩油環(huán)密封圈,并更換有缺陷的飛輪油封,恢復(fù)油封關(guān)鍵部件的有效可用。

2.2.2 上軸承低油位報警事件的原因分析及處理

國內(nèi)某核電站在線運(yùn)行期間出現(xiàn)主泵電機(jī)上軸承低油位報警,為避免機(jī)組非正常停機(jī),現(xiàn)場進(jìn)行泄漏原因排查并進(jìn)行在線補(bǔ)油作業(yè)。在大修檢查中發(fā)現(xiàn)電機(jī)油冷器下部連接法蘭密封圈損壞。此次事件根本原因是油冷器下部油側(cè)法蘭密封配合面使用了非整圈的硫化密封圈,為兩半圓形密封圈,長期運(yùn)行后兩半圓密封圈結(jié)合面因疲勞老化而破損失效,導(dǎo)致潤滑油快速泄漏。

針對該問題的處理措施如下:為滿足機(jī)組持續(xù)運(yùn)行條件,進(jìn)行在線補(bǔ)油,保證軸承室潤滑油量足以維持到大修;對滲漏部位使用密封膠(灰膠)作為輔助密封進(jìn)行堵漏修復(fù)。大修期間拆卸油冷器下部連接法蘭,排查密封配合面是否存在異常;對密封配合面凸點進(jìn)行打磨處理,更換整圈的密封圈。

2.2.3 上軸承高油位報警事件原因分析及處理

法國某核電站一機(jī)組功率運(yùn)行時,主控出現(xiàn)主泵電機(jī)上部軸承油位高報警,但是問題探頭和冷卻水系統(tǒng)的溫度記錄未出現(xiàn)異常。之后,在停機(jī)檢修中發(fā)現(xiàn)潤滑油中存在16%的水。如果在功率運(yùn)行中出現(xiàn)大量冷卻水進(jìn)入油冷器中,由于水密度大于油密度,將使上軸承油位上漲,并可能溢出而引起下部保溫棉起火損壞設(shè)備;而少量冷卻水進(jìn)入潤滑油中,將導(dǎo)致潤滑油部分乳化并形成沉積物,在運(yùn)行中堵塞頂軸油系統(tǒng)和軸瓦出油孔,影響電機(jī)潤滑效果。

事件根本原因是電機(jī)油冷器一根冷卻水管束回裝時,底部法蘭與油冷器連接法蘭存在不對稱應(yīng)力,導(dǎo)致該部位密封在運(yùn)行期間逐漸失效,冷卻水從該部位泄漏至油室中。

針對以上問題的處理措施如下:檢查并確認(rèn)冷卻水管束法蘭密封配合面良好,若存在劃痕、凹凸點則需進(jìn)行打磨處理;更換油冷器必?fù)Q備件前,確認(rèn)無質(zhì)量缺陷;進(jìn)行打壓試驗,驗證油冷器RRI水管束密封性能,排除冷卻水泄漏的可能。

2.2.4 下軸承潤滑油損失大事件原因分析及處理

國內(nèi)某核電站機(jī)組在一次大修停機(jī)取油樣時發(fā)現(xiàn)有一臺主泵電機(jī)下軸承油位為-11 mm,且下軸承集油盤有較多積油,當(dāng)時對下軸承室與油冷器底板接合面進(jìn)行涂抹密封膠處理。再鑒定啟動該泵時,能看到較多油氣,且下軸承支架處有多處油珠。當(dāng)?shù)较乱粋€大修取油樣時發(fā)現(xiàn)該主泵電機(jī)下軸承油位為-4 mm,集油盤有較多積油,判定電機(jī)下軸承油冷器底板密封失效滲油。

現(xiàn)場拆卸下軸承室底板,檢查發(fā)現(xiàn)底板與下軸承室外殼結(jié)合面有凸點和劃痕,如圖6所示,該結(jié)合面缺陷為潤滑油異常損失的根本原因。

圖6 電機(jī)下軸承油冷器底板結(jié)合面損傷

針對該問題提出以下處理措施:對該結(jié)合面的凸點和劃痕進(jìn)行清洗打磨,回裝后使用塞尺確認(rèn)結(jié)合面小于0.02 mm;對下軸承上油封間隙重新調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)值0.25~0.45 mm,分布偏差≤0.1 mm。

2.2.5 制造缺陷導(dǎo)致某主泵電機(jī)上軸承潤滑油損失大問題處理

國內(nèi)某核電站一號機(jī)檢修過程中,發(fā)現(xiàn)一臺主泵電機(jī)上軸承4個集油罐再次滿油,且上軸承絕緣槽有較多積油。經(jīng)測算,上軸承潤滑油損失油量超過標(biāo)準(zhǔn)每季度5 L,比另兩臺多。

現(xiàn)場檢查上軸承其他密封部位均無漏點。在拆卸飛輪油封檢查后,發(fā)現(xiàn)油封回油孔因廠家制造缺陷被堵塞,揮發(fā)凝結(jié)后的潤滑油不能從回油孔回到上軸承室,而直接流到了上軸承外側(cè)集油罐中,導(dǎo)致潤滑油額外損失。

此次問題的根本原因在于廠家制造問題,在制造完工后沒有排查出部件的質(zhì)量缺陷。

針對該問題提出如下處理措施:拆卸飛輪油封,仔細(xì)對比油封初始狀態(tài)和設(shè)計圖紙,確定制造缺陷位置;重新加工油封上四個φ3 mm的回油小孔,確保小孔通暢無堵塞;設(shè)備出廠前,廠家完善試運(yùn)行檢查方案,排除制造缺陷。

3 結(jié)論

100型主泵作為核電站的心臟,是反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)的主要設(shè)備和壓力邊界之一,承擔(dān)著至關(guān)重要的功能,而主泵潤滑油異常損失對其危害極大,關(guān)系到主泵的安全可靠運(yùn)行。本文通過對主泵電機(jī)中的核心部件上軸承、下軸承和油冷器的潤滑油異常損失的原因進(jìn)行分析,歸納出造成主泵電機(jī)潤滑油損失的原因主要與靜密封、動密封和制造缺陷三方面有關(guān)。針對具體損失位置及原因,本文中嘗試提出對應(yīng)的處理措施,以期一定程度上解決100型主泵電機(jī)潤滑油異常損失的問題。

通過分析和歸納,可以為100型主泵電機(jī)的檢修、潤滑油異常損失原因排查提供參考,從而有效保證電站的正常、安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

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