王如意,王 菁,李 鵬,楊 敬,鄭文娟,牛 奔,徐 奇
(中核內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司,呼和浩特 010010)
CO2+O2原地浸出工藝具有低試劑消耗、化學(xué)反應(yīng)溫和,不易產(chǎn)生有毒有害污染物,對(duì)地下水影響小、利于維持天然滲透性等優(yōu)點(diǎn),且可有效浸出礦石中鈾,近年來成為低品位砂巖型鈾資源開采的重要方法,在國內(nèi)外得到了廣泛的應(yīng)用。由于工藝主要的化學(xué)反應(yīng)都在埋藏較深的地下含礦含水層中進(jìn)行,浸出劑與圍巖之間會(huì)發(fā)生極為復(fù)雜的水巖反應(yīng),不管是采用酸法、堿法或CO2+O2中性浸出,開采過程中都存在不容忽視的礦層堵塞問題,極大的影響正常的開采工作[1]。
納嶺溝鈾礦床采用CO2+O2地浸采鈾工藝開展工業(yè)性試驗(yàn),隨著浸出周期推移,過濾器、礦層因結(jié)垢物團(tuán)聚堵塞導(dǎo)致整體抽注液量逐漸降低,整體生產(chǎn)運(yùn)行能力下降,通常需要投入大量的人力、物力開展龐雜的洗井工作。近年來發(fā)現(xiàn),特別是大型地浸鈾礦山洗井強(qiáng)度太大,無論采用哪種洗孔方法,都是一項(xiàng)長(zhǎng)期繁雜的工作,這也成為了目前制約地浸礦山生產(chǎn)運(yùn)行的最重要因素。因此,結(jié)合礦床水文地質(zhì)特征,研究如何有效控制、減緩溶浸通道沉淀物的生成及富集,保持良性的溶浸環(huán)境,對(duì)提高地浸礦山開采效率有重要意義。
礦床地下水賦存類型主要有松散巖類孔隙潛水、碎屑巖類孔隙裂隙潛水及承壓水。根據(jù)中侏羅統(tǒng)直羅組(J2z)沉積環(huán)境和含水巖組在垂向及水平方向上的變化規(guī)律,自下而上可劃分出2個(gè)含水層:直羅組下段(J2z1)含水層(第Ⅰ含水層)和直羅組上段(J2z2)含水層(第Ⅱ含水層)。其中,直羅組下段含水層為主要含礦含水層,賦存類型為孔隙承壓水。含礦含水層上部為砂質(zhì)辮狀河沉積體系的河流相沉積砂體,下部為礫質(zhì)辮狀河沉積的砂礫巖;巖性由淺綠、綠、灰色中砂巖、粗砂巖及砂礫巖組成,具上細(xì)下粗的特點(diǎn);厚度一般在70~170 m,平均厚度119.14 m,含礦含水層與礦層厚度之比為23~89,變異系數(shù)為30.12%。
水文地質(zhì)試驗(yàn)結(jié)果顯示,含礦含水層滲透系數(shù)0.55~0.63 m/d,導(dǎo)水系數(shù)17.34~72.55 m2/d。
通過對(duì)浸出液提升潛水泵泵體及過液濾網(wǎng)觀察發(fā)現(xiàn),周身附著有大量沉淀物(圖1),經(jīng)對(duì)抽注液鉆孔洗井水、泵體附著物主要化學(xué)物質(zhì)含量檢測(cè)分析(表1、表2)發(fā)現(xiàn),主要為碳酸鹽、鐵鋁化合物、有機(jī)質(zhì)及少量泥沙。通過開展注液孔微酸增注試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)通常微酸注入3 d后流量出現(xiàn)大幅上升(圖2),且能維持近一個(gè)月的時(shí)間,佐證了主要沉淀物類型為碳酸鹽沉淀。
圖1 沉淀物附著泵體Fig.1 Sediment attached to pump body
表1 洗井水水質(zhì)成分分析數(shù)據(jù)Table 1 Analysis data of well flushing water quality components
表2 潛水泵固體附著物分析數(shù)據(jù)Table 2 Analysis data of solid attachment of submersible pump
圖2 微酸增注試驗(yàn)流量變化情況Fig.2 Change of flow rate after dissolution of calcium carbonate with change of pH value
浸出液中的大顆粒沉淀物經(jīng)精度為100 μm的袋式過濾器過濾后從溶液中分離,小顆粒的沉淀物進(jìn)入離子交換塔。
取原液、尾液及樹脂解堵液樣品,開展樣品粒度分析工作,分析結(jié)果見表3。
表3 原液、尾液及樹脂解堵液粒徑分布分析結(jié)果Table 3 Particle size distribution analysis results of original solution,tail solution and resin plug removal solution /個(gè)
粒徑分析數(shù)據(jù)表明,原液、尾液固體顆粒粒徑分布范圍大部分集中在100 μm以下,分別占比99.834%、99.996%。原液及尾液中沉淀懸浮顆粒分布范圍隨粒徑的增大而減少,5~15 μm的沉淀懸浮占總沉淀物的比例分別為76.43%、96.47%,袋式過濾僅過濾極少(0.1%)的沉淀物,大部分沉淀物進(jìn)入塔內(nèi)重新進(jìn)入溶浸通道。
原地浸出采鈾生產(chǎn)運(yùn)行過程中,普遍會(huì)出現(xiàn)堵塞問題,以致抽注液鉆孔過濾器及礦層巖石的滲透降低性。通常見到的堵塞類型有化學(xué)堵塞、氣體堵塞、離子交換堵塞與機(jī)械堵塞[3]。CO2+O2原地浸出工藝,一方面受本底地下水礦化度的影響,同時(shí)在浸出過程中會(huì)發(fā)生一系列化學(xué)反應(yīng),造成某些離子在運(yùn)移過程中,形成單一的或混合的難溶物質(zhì),造成溶浸通道內(nèi)孔隙堵塞,降低礦層滲透性,最常見的是Ca(Mg)CO3[4-5]。
圖3 溶液中與pH值的關(guān)系 pH value in solution
圖4 碳酸鈣溶解度與pH值的關(guān)系Fig.4 Relationship between calcium carbonate solubility and pH value
碳酸鈣(CaCO3)結(jié)垢過程主要包括四個(gè)化學(xué)反應(yīng)步驟:
1)地下水中的相關(guān)離子結(jié)合形成低溶解度的鹽類分子;
2)低溶解度分子相結(jié)合,形成微小的晶粒,然后產(chǎn)生晶粒化過程;
3)大量晶體遷移到特定位置堆積長(zhǎng)大;
4)在溶浸液通道不同部位形成結(jié)垢物。
(1)
(2)
(3)
除四價(jià)鈾外,礦石中其他主要耗氧物質(zhì)為硫化鐵和有機(jī)質(zhì),且硫化鐵和有機(jī)質(zhì)含量遠(yuǎn)大于四價(jià)鈾。根據(jù)鈾的氧化浸出動(dòng)力學(xué),鈾的浸出要快于硫化物(黃鐵礦)和有機(jī)質(zhì),因此在氧化浸出前期,鈾氧化快速反應(yīng)帶位于前段,鈾的氧化速度快于黃鐵礦及有機(jī)質(zhì)的氧化速度,所以鈾先氧化[8];但是隨著反應(yīng)的進(jìn)行,前段的鈾大量浸出,氧化劑再注入就大量消耗在前段氧化黃鐵礦(式4、5)及有機(jī)質(zhì)上,造成Fe3+及有機(jī)質(zhì)的浸出。
4FeS2(s)+15O2+2H2O=4Fe3++
(4)
Fe3++3H2O=Fe(OH)3↓+3H+(鐵離子水解沉淀)
(5)
工藝鉆孔運(yùn)行過程中,化學(xué)沉淀物的生成來源于所加入的溶浸劑與脈石礦物的反應(yīng),如何在確保所需浸出參數(shù)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)盡可能少的脈石礦物的浸出,將對(duì)鉆孔運(yùn)行的穩(wěn)定性及經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)生重大影響。
圖5 SYC-1孔U濃度和離子濃度變化圖Fig.5 U concentration and concentration of SYC-1 pore
表4 擴(kuò)大試驗(yàn)單孔U濃度變化情況Table 4 Single hole U concentration change /(mg·L-1)
在整個(gè)浸出過程中,O2加入量的控制一般分為由高到低或由低到高2種:
1)O2加入量采用由高到低的分段加入法在不同階段進(jìn)行控制,即浸出前期,采用較高的O2加入濃度,快速氧化礦層中的鈾,隨著浸出過程的延續(xù),逐步降低O2加入濃度,該方式可減少其他耗氧物質(zhì)的氧化,避免沉淀物的大量生成,可確保浸出液鈾濃度維持在較高水平。
2)采用由低到高的方式加入氧化劑,即浸出前期,采用較低的O2加入濃度,隨著浸出過程的延續(xù),逐步調(diào)高O2加入濃度,該方式在浸出前期,鈾濃度上升過程較慢,隨著運(yùn)行的延續(xù),易浸出的鈾礦物先浸出,若此時(shí)加大O2加入濃度,大量的O2將消耗在浸出前端其它耗氧物質(zhì)上形成沉淀,并使達(dá)到鈾反應(yīng)前沿的氧化劑濃度降低,從而影響浸出液量及鈾濃度。
根據(jù)礦物組分含量,納嶺溝鈾礦床耗氧物質(zhì)較大,在整個(gè)浸出過程中,O2加入量應(yīng)采用由高到低的方式進(jìn)行控制,當(dāng)浸出液余氧含量達(dá)到規(guī)定參數(shù)(余氧含量為20 mg/L左右)后,及時(shí)降低O2加入量,使浸出液余氧含量保持在相對(duì)穩(wěn)定的范圍內(nèi)。
分析納嶺溝鈾礦床2015~2017年抽液量運(yùn)行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),單孔抽液量在2.89~10.76 m3/h,平均流量為6.05 m3/h。按照歷史運(yùn)行數(shù)據(jù),根據(jù)各單孔流量差異,并結(jié)合抽注平衡理論計(jì)算值調(diào)節(jié)、保持合理的抽液量,即控制抽注運(yùn)移時(shí)間在20~30 d理論的最大抽液量,此舉旨在控制溶浸液有效流速,實(shí)現(xiàn)溶浸劑與礦石高效接觸,創(chuàng)造一個(gè)溫和的浸出環(huán)境。
目前,納嶺溝地浸采鈾主要采用袋式過濾器對(duì)沉淀物進(jìn)行過濾處理,但由于袋式過濾器對(duì)浸出液中小顆粒懸浮物、絮狀物過濾效果較差;濾袋納污量較小,一旦雜質(zhì)堵塞濾袋空隙,不宜清洗,再次使用時(shí),易失去過濾效果;每班需安排人員開展過濾袋清洗工作,維護(hù)成本高等缺點(diǎn)。結(jié)合國內(nèi)外地浸采鈾礦山鈣鎂、懸浮物等沉淀處理方式,目前,主要有以下5種處理方式:
1)在抽注液循環(huán)過程中加入適量的CO2或其他化學(xué)試劑,降低抽注液溶液pH值,提升CaCO3在溶液中的溶解度,避免結(jié)垢的發(fā)生。
2)采用反滲透、硬水軟化裝置等方法除去溶液中的Ca2+,減少結(jié)垢的形成。澳大利亞Honeymoon鈾礦床報(bào)道使用反滲透處理結(jié)合上含水層水替換的方法降低浸出液中Ca2+濃度。
3)通過采用陽離子交換樹脂從注液中較徹底吸附去除鈣、鎂、鐵等生產(chǎn)沉淀的陽離子,實(shí)現(xiàn)控制沉淀物生成。
4)通過使用螯合劑或絡(luò)合劑來抑制CaCO3結(jié)垢。金問龍等[11]曾采用(NaPO3)6作為防結(jié)垢劑,通過利用其依附特性,使CaCO3晶形高度扭變,抑制了CaCO3沉淀的生長(zhǎng)。
5)采用不同粒級(jí)、不同厚度的石英砂在過濾容器內(nèi)填裝成石英砂過濾器,對(duì)浸出液進(jìn)行集中過濾,達(dá)到攔截大量雜質(zhì)、減少和杜絕沉淀物進(jìn)入水冶、井場(chǎng)系統(tǒng)。新疆天山鈾業(yè)七三五廠已對(duì)該過濾系統(tǒng)進(jìn)行了試驗(yàn)和論證,將浸出液濁度從6.0 NTU降至0.9 NTU,去除效率達(dá)到85%。
納嶺溝鈾礦床地浸采鈾工藝系統(tǒng)中沉淀成分及粒徑分析數(shù)據(jù)表明,只有開展前端集中過濾,去除浸出液中的鈣、鎂、鐵等陽離子、懸浮物、膠體等微粒雜質(zhì),改善浸出液水質(zhì),才能從源頭杜絕大量微粒徑沉淀物隨溶液不斷回注至地下溶浸通道。
1)在納嶺溝鈾礦床井場(chǎng)投入生產(chǎn)前的20~30 d,含礦層加入碳酸氫鹽結(jié)合高濃度CO2,進(jìn)行微酸預(yù)“酸化”,調(diào)節(jié)溶液pH值,創(chuàng)建優(yōu)良的溶浸通道。
2)在納嶺溝鈾礦床整個(gè)浸出過程中,O2加入量應(yīng)采用由高到低的方式進(jìn)行控制,當(dāng)浸出液余氧含量達(dá)到20 mg/L左右時(shí),降低O2加入量,減少其他耗氧物質(zhì)的氧化,避免沉淀物的大量生成。
3)根據(jù)各單孔流量差異,結(jié)合抽注平衡理論計(jì)算值調(diào)節(jié)、保持合理的抽液量,創(chuàng)造溫和的浸出環(huán)境。
4)研究采用陽離子樹脂、石英砂、活性炭等濾料開展前端集中過濾,去除浸出液中的陽離子、懸浮物、膠體等微粒雜質(zhì),改善浸出液水質(zhì),從根源解決沉淀物的不斷累積。