匡劍宇,汪林峰
中車株洲電力機(jī)車有限公司,湖南株洲,412000
頂置式一系彈性止檔安裝在轉(zhuǎn)向架構(gòu)架與軸箱體之間,位于一系彈簧組內(nèi)簧中,在車輛正常運(yùn)行時(shí)不承受載荷,在極限工況下垂下承載并起到限位作用。近期,A型車頂置式轉(zhuǎn)向架出現(xiàn)一系彈性止檔與內(nèi)簧接磨,止檔橡膠開裂、斷裂等質(zhì)量問(wèn)題,現(xiàn)對(duì)一系彈性止檔接磨、開裂原因進(jìn)行分析,并對(duì)一系彈性止檔進(jìn)行方案優(yōu)化改進(jìn)。
(1)斷裂層橡膠部分與金屬件粘接良好,橡膠本體撕裂,見圖2;
(2)蓋板(金屬件)外圓柱面有擠壓變形且被磨光磨亮,見圖3;
(3)尼龍磨耗板上平面未見明顯磨耗痕跡,見圖4;
(4)部分未斷裂產(chǎn)品,底層橡膠也存在有裂紋,見圖5。
該款一系彈性止檔于2009年上海11號(hào)線開始應(yīng)用,之后株機(jī)公司A型車一系均采用該結(jié)構(gòu)止檔,除深圳項(xiàng)目外其他項(xiàng)目未收到開裂反饋。
一系彈性止檔共有三家供應(yīng)商,在深圳地鐵項(xiàng)目中出現(xiàn)橡膠開裂和斷裂的均為株洲名揚(yáng)的產(chǎn)品,其余兩家未出現(xiàn)開裂。
2021年8月,鄭州5號(hào)線運(yùn)行3年后換修下來(lái)的一列車48件株洲名揚(yáng)的止檔外觀良好,均無(wú)裂紋,該產(chǎn)品與深圳項(xiàng)目同結(jié)構(gòu)、同廠家。
一系彈性止檔作為極端工況下限位作用,在車輛正常運(yùn)行時(shí)不承受載荷,其結(jié)構(gòu)組成如下:
1.4.1 產(chǎn)品全尺寸抽檢
對(duì)株洲名揚(yáng)一系彈性止檔的全尺寸進(jìn)行檢查,實(shí)測(cè)尺寸符合設(shè)計(jì)圖紙要求。
1.4.2 制造工藝流程調(diào)查
對(duì)制膠、加工、酸洗、硫化、成型、試驗(yàn)等現(xiàn)場(chǎng)制造工藝流程進(jìn)行了調(diào)查:
在檢查硫化模具時(shí),發(fā)現(xiàn)橡膠成型面棱邊有磕碰現(xiàn)象,形成局部鋒利凸起,在橡膠硫化出模時(shí),有可能在其根部形成肉眼難以觀察的細(xì)微裂痕。
1.5.1 黏結(jié)性能
對(duì)名揚(yáng)的兩件樣品進(jìn)行了拉伸試驗(yàn),止檔的粘接強(qiáng)度符合TB/T 2843要求。
表1 橡膠抗拉試驗(yàn)數(shù)據(jù)
*理論載荷的計(jì)算
根據(jù)TB/T 2843-2015[1],計(jì)算非破壞性試驗(yàn)載荷:
1)采取拉伸試驗(yàn)
2)粘接面積
3)試驗(yàn)載荷
由于S<3000mm2,故F=2S=5.2kN
1.5.2 橡膠抗撕裂強(qiáng)度對(duì)比
鑒于三家供應(yīng)商只有名揚(yáng)的產(chǎn)品出現(xiàn)了橡膠開裂和斷裂現(xiàn)象,且產(chǎn)品粘接強(qiáng)度符合要求,對(duì)比三家供應(yīng)商止檔膠料的抗撕裂強(qiáng)度,發(fā)現(xiàn)名揚(yáng)止檔膠料的抗撕裂強(qiáng)度明顯小于其他兩家供應(yīng)商。
表2 各供應(yīng)商產(chǎn)品膠料抗撕裂強(qiáng)度對(duì)比
考慮一系止擋安裝在軸箱體上振動(dòng)較大,對(duì)止檔按照《IEC 61373-2010鐵路設(shè)備滾動(dòng)車輛設(shè)備沖擊和振動(dòng)試驗(yàn)》[2]中的3類軸裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn),總共15h,每個(gè)方向5h。
表3 類型3 安裝在車軸上的ASD 頻譜
第三方機(jī)構(gòu)(CTI華測(cè)檢測(cè))對(duì)止檔進(jìn)行了振動(dòng)試驗(yàn),結(jié)果如下:
(1)止檔在振動(dòng)試驗(yàn)過(guò)程中未出現(xiàn)開裂;
(2)止檔在67.01Hz橫向振動(dòng)下,發(fā)生明顯共振,根據(jù)以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),線路的P2力頻率主要在50~80Hz范圍。
根據(jù)以上分析,初步判斷止擋開裂原因?yàn)椋?/p>
1)模具的橡膠成型面棱邊有磕碰現(xiàn)象,出模時(shí)在其根部可能形成細(xì)微裂痕。
2)名揚(yáng)止檔橡膠膠料的抗撕裂強(qiáng)度明顯小于其他兩家供應(yīng)商。
3)止擋橫向自振頻率為67.01Hz,在較大線路振動(dòng)下可能激發(fā)共振,導(dǎo)致裂紋產(chǎn)生。
AWO工況下,止檔與內(nèi)簧的設(shè)計(jì)理論間隙為10.25mm。在車輛縱向方向,由于一系懸掛采用轉(zhuǎn)臂式定位,在不同工況下,軸箱體會(huì)圍繞轉(zhuǎn)臂關(guān)節(jié)轉(zhuǎn)動(dòng),從而導(dǎo)致安裝在軸箱體上的止檔圍繞轉(zhuǎn)臂關(guān)節(jié)轉(zhuǎn)動(dòng),這樣止檔才會(huì)有可能與內(nèi)簧接磨。
通過(guò)有限元分析,得出以下結(jié)果:
1)止檔接觸工況:在彈簧向下壓縮32mm時(shí),此時(shí)垂向載荷約為94640N,相當(dāng)于1.4倍AW3工況,止檔與內(nèi)簧開始接磨;
2)1.42倍AW3工況:止檔與內(nèi)簧接磨量為0.64mm,此時(shí)彈簧垂向載荷為95992N。
結(jié)論:在大于1.3倍AW3工況下,再考慮止檔的共振,止檔有可能與內(nèi)簧接磨。
表4 用于有限元分析的載荷工況
1)增加硫化模具的檢查頻次,發(fā)現(xiàn)受損及時(shí)修復(fù),解決制造工藝問(wèn)題。
2)縮小止檔的輪廓尺寸,解決接磨問(wèn)題。
3)減小止檔的重量,降低止檔的重心,解決抗振動(dòng)性能差問(wèn)題。
4)提高止檔的抗撕裂強(qiáng)度,解決抗振動(dòng)性能差問(wèn)題。
針對(duì)一系彈性止檔與內(nèi)簧接磨,止檔橡膠開裂、斷裂等質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)一系彈性止檔進(jìn)行了改進(jìn)[3]:
(1)采用上小下大的錐形結(jié)構(gòu),止擋頂部直徑由φ70mm減小至φ58mm,以避免止檔與內(nèi)簧接磨。
(2)頂蓋采用尼龍,降低了頂蓋重量。止檔重量由1.83kg降至1.56kg,減重0.27kg。且重心整體下移,提高止擋抗高頻振動(dòng)能力。
(3)選用抗撕裂性能較好的膠料,撕裂強(qiáng)度由35kN/mm左右提高到90kN/mm以上,使產(chǎn)品抗振效果更好,在高頻振動(dòng)下不易產(chǎn)生裂紋或斷裂。
3.4.1 有限元分析
在最大垂向載荷74.8kN(AW3工況下一系彈簧組所承受載荷)作用下,一系彈性止檔金屬件、耐磨板、橡膠件均滿足強(qiáng)度要求。
3.4.2 常規(guī)試驗(yàn)驗(yàn)證
改進(jìn)的一系彈性止檔進(jìn)行剛度試驗(yàn)、極限承載試驗(yàn)、加載疲勞試驗(yàn)、膠料試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果均符合技術(shù)規(guī)范要求:
●剛度試驗(yàn):在0-6.5kN垂向加載范圍內(nèi),止檔的垂向剛度符合812N/mm±10%。
●極限承載試驗(yàn):垂向加74.8kN的極限載荷,加載60s,止檔未出現(xiàn)裂紋。
●疲勞試驗(yàn):垂向加載100萬(wàn)次,止檔未出現(xiàn)裂紋,且剛度變化在20%內(nèi)。
●膠料試驗(yàn):膠料的抗撕裂強(qiáng)度提高至90kN/mm以上。
3.4.3 1.3倍AW3工況干涉試驗(yàn)
改進(jìn)產(chǎn)品干涉試驗(yàn)驗(yàn)證:
在同款轉(zhuǎn)向架(ZME-080型)上換裝改進(jìn)后的一系彈性止檔,在空簧上施加1.3倍AW3工況載荷,即156kN,一系止檔與內(nèi)簧無(wú)干涉,有約7~8mm間隙。
表5 兩款止檔共振頻率、振幅對(duì)比
3.4.4 振動(dòng)試驗(yàn)
對(duì)改進(jìn)前、后的兩款止檔進(jìn)行了振動(dòng)試驗(yàn):功能性振動(dòng)試驗(yàn)、模擬長(zhǎng)壽命振動(dòng)試驗(yàn)、掃頻試驗(yàn)。掃頻得到了兩款止檔的共振頻率,并測(cè)量了其振幅。改進(jìn)后的止檔共振頻率更高,更容易避開輪軌常見的振動(dòng)頻率,且振幅極小。
對(duì)A型車頂置式轉(zhuǎn)向架一系彈性止檔接磨、開裂原因進(jìn)行了深入分析,并對(duì)一系彈性止檔進(jìn)行方案優(yōu)化改進(jìn)。