張艷華
(中海石油(中國)有限公司湛江分公司)
海上平臺設(shè)施地理環(huán)境特殊復(fù)雜、遠離陸地,且各生產(chǎn)作業(yè)設(shè)施相對獨立,因此海上開采的油氣在平臺設(shè)施初步處理后,直接輸送至陸地終端處理廠進行進一步處理。終端處理廠比傳統(tǒng)的煉油化工裝置能耗低很多,因此在設(shè)計時不太關(guān)注能量系統(tǒng)分析優(yōu)化問題,導(dǎo)致終端處理廠在用能方面存在部分不合理的情況[1-2]。在“碳中和”大背景下,利用能量系統(tǒng)分析優(yōu)化技術(shù)對終端處理廠進行節(jié)能潛力的挖掘是十分必要的[3-5]。
某油氣終端處理廠主要分為油處理系統(tǒng)及氣處理系統(tǒng)。油處理系統(tǒng)主要工藝流程為:海管來油依次進入三相分離器、電脫水器進行油氣水三相分離后,油進入原油緩沖罐,緩沖罐底部出來的原油分兩路分別進入負壓塔及原油穩(wěn)定塔。進入負壓塔的原油閃蒸負壓操作后,頂部閃蒸出輕烴后經(jīng)負壓壓縮機送至穩(wěn)定氣空冷器及冷凝器;另一路原油經(jīng)過提升泵提升壓力后進入板式換熱器與穩(wěn)定塔塔底進行原油換熱,油溫提升后進入原油加熱爐,進一步提升溫度后進入原油穩(wěn)定塔,在原油穩(wěn)定塔內(nèi)進行輕組分的脫除。塔頂輕組分與負壓塔輕組分匯合后冷凝進入回流罐,回流罐中氣相組分脫硫后進入氣處理系統(tǒng),液相輕烴分為兩路,一路作為穩(wěn)定塔回流,另一路作為輕烴回收系統(tǒng)的原料。塔底穩(wěn)定原油經(jīng)與進料換熱并進一步水冷后進原油儲罐。
氣處理系統(tǒng)主要工藝流程為:來自原油處理系統(tǒng)的伴生氣經(jīng)干式脫硫裝置脫硫后和海管輸送的低壓氣經(jīng)壓縮單元壓力升至2.0 MPa 后與高壓海管來氣匯合進一步脫硫,之后經(jīng)脫水和過濾處理,經(jīng)一級換熱器換熱、丙烷蒸發(fā)器冷卻后進入一級低溫分離器,分離后氣進入二級換熱器進一步冷卻后進入二級低溫分離器,分離后氣進入膨脹壓縮機膨脹端,壓力降為0.4 MPa,之后經(jīng)一級二級換熱器換熱后經(jīng)膨脹機增壓端壓力升至0.50 MPa 送至配氣站。一級二級低溫分離器分離的液體進入脫乙烷塔,塔頂氣經(jīng)一級換熱器換熱后溫度升至20℃作為發(fā)電燃料。脫乙烷塔塔底液體與來自原油系統(tǒng)的凝析液進入脫丁烷分餾塔,塔頂產(chǎn)品液化氣進入液化氣球罐,塔底產(chǎn)品為穩(wěn)定輕油,進入輕油儲罐。
該終端處理廠用能過程涉及設(shè)備眾多,但工藝系統(tǒng)需求的能量只有熱力和電力。熱力主要用于天然氣脫水過程的分子篩再生、原油穩(wěn)定塔之前的原油加熱、脫乙烷塔及脫丁烷塔的塔底再沸器,電力用于終端的所有用電設(shè)備。
熱力及電力均為終端自產(chǎn),對于熱力,分子篩再生過程所需熱量由再生氣加熱爐直接加熱再生氣供應(yīng),原油穩(wěn)定所需熱量由兩臺原油加熱爐直接加熱原油供應(yīng),脫乙烷塔及脫丁烷塔所需熱量由兩臺熱介質(zhì)爐加熱導(dǎo)熱油、導(dǎo)熱油間接供應(yīng)[6-7]。對于電力,由6 臺燃氣輪機發(fā)電動機及1 套余熱發(fā)電設(shè)施供應(yīng)。熱力供應(yīng)系統(tǒng)及電力供應(yīng)系統(tǒng)燃料均為終端自產(chǎn)天然氣,全年燃氣消耗情況見表1。
表1 全年燃氣消耗情況
降低終端能耗的方式為提升供能設(shè)備效率及降低工藝系統(tǒng)用能需求。由表1 可以看出,終端電力供應(yīng)系統(tǒng)燃氣消耗占燃氣總消耗的81.58%。經(jīng)分析,對于電力供應(yīng)系統(tǒng),終端燃氣輪機已進行了余熱回收,六臺燃氣輪機發(fā)電動機負荷均在50%以上,負荷分配較合理;對于工藝系統(tǒng)用電設(shè)備,終端已逐步淘汰了落后電動機,對于參數(shù)波動較大的設(shè)備采取了變頻等措施,且定期對設(shè)備做能效監(jiān)測。因此,雖然電力系統(tǒng)能量消耗占比較大,但節(jié)能空間較小。
對于熱力供應(yīng)系統(tǒng),終端5 臺加熱爐排煙溫度指標均滿足《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測規(guī)范》(GB/T3 1453—2015)限定值要求,但有2 臺加熱爐煙氣中氧含量在10%左右,經(jīng)計算過??諝庀禂?shù)未達到標準限定值要求,終端可以提升操作水平將2臺加熱爐煙氣中氧含量控制在2%~4%,進一步提升加熱爐效率,降低能量的損失。對于工藝系統(tǒng)用熱,強化工藝系統(tǒng)熱量回收是降低工藝系統(tǒng)熱量需求的關(guān)鍵,經(jīng)分析,終端主要有三股余熱物流[8],終端工藝系統(tǒng)余熱統(tǒng)計見表2。
表2 終端工藝系統(tǒng)余熱統(tǒng)計
物流1、2 均為油處理系統(tǒng)物流,1 物流為原油穩(wěn)定塔(T-A13A)塔底物流經(jīng)熱量回收后的原油產(chǎn)品,2 物流為原油穩(wěn)定塔塔頂?shù)妮p烴及氣相。原油穩(wěn)定塔熱量由原油加熱爐供給,通過以上物流熱量回收可降低加熱爐熱量供應(yīng)量。物流3 為氣處理系統(tǒng)天然氣脫水單元物流,該終端為分子篩脫水工藝,分子篩再生時,熱再生氣進入分子篩進行分子篩再生,高溫氣體帶出水份直接進水冷器進行冷卻。再生氣熱量由再生氣加熱爐供給,通過強化物流3 熱量回收可降低加熱爐熱量供應(yīng)量。經(jīng)以上分析,終端主要節(jié)能方向為強化工藝系統(tǒng)余熱回收降低工藝系統(tǒng)熱量需求,以降低各加熱爐負荷。
強化物流1、2 熱量回收可降低原油加熱爐負荷。物流2 雖然溫位較高,但熱負荷低,且熱負荷主要是相變負荷,相變溫度較物流1 溫度更低,且相變換熱器投資更高,因此,經(jīng)綜合分析對物流1熱量進行回收。
原油換熱工藝流程為:來自原油緩沖罐(V-A09A/B)溫度約為63 ℃的原油分為兩路,一路進入原油負壓塔,另一路進入板式換熱器HE-A11與從原油穩(wěn)定塔塔底出來的穩(wěn)后原油換熱至126 ℃,之后進入原油加熱爐加熱至165 ℃進入原油穩(wěn)定塔進行輕組分的分離,原油穩(wěn)定塔底165 ℃的穩(wěn)定原油進入板式換熱器HE-A11 回收熱量后溫度降至97 ℃進水冷器。原油換熱工藝流程見圖1。
圖1 原油換熱工藝流程
為強化原油產(chǎn)品(物流1)的熱量回收,可新增1 臺換熱器E-N01 與板式換熱器HE-A11 串聯(lián),63 ℃的原油先在E-N01 與溫度降低后的穩(wěn)定原油換熱至99 ℃,再與從原油穩(wěn)定塔塔底出來的高溫穩(wěn)后原油在HE-A11 中換熱至138 ℃進入原油加熱爐[9]。改進后原油換熱工藝流程見圖2。
圖2 改進后原油換熱工藝流程
HE-A11 改進前熱負荷6 472 kW,改進后下降為4 331 kW,新增換熱情熱負荷為3 643 kW。該方案需新增換熱器4 臺,4 臺換熱器串聯(lián)運行,改進后回收原油熱量1 502 kW,可節(jié)約原油加熱爐燃氣消耗131.0×104m3/a,節(jié)能量為1 781 tce。
分子篩脫水工藝流程為:原料氣經(jīng)過洗氣罐分離出少部分液體后,進入分子篩干燥器之一進行脫水,經(jīng)過分子篩脫水后的原料氣進入粉塵過濾器FT-B33,之后進入下一處理單元。一個分子篩脫水時另一個分子篩再生,40 ℃的再生氣經(jīng)再生氣加熱爐HE-B36 加熱至280 ℃,自下而上進入另一分子篩干燥器對分子篩進行再生,再生時間約為9 h。出分子篩干燥器的再生氣熱量未回收,直接經(jīng)冷卻器HE-B34 冷卻后進入下一單元。分子篩干燥器熱吹時間約為5 h,再生熱吹過程完成后,再生氣將不經(jīng)過再生氣加熱爐HE-B36 而直接進入干燥塔進行冷吹,冷吹時間為約為4 h,分子篩脫水工藝流程見圖3。
圖3 分子篩脫水工藝流程
為強化熱量回收,新增1 臺換熱器E-N02,熱吹后的再生氣溫度約260 ℃,和進入再生氣加熱爐HE-B36 之前的再生氣進行換熱溫度降至100 ℃,然后進入再生氣冷卻器HE-B34;增設(shè)冷吹過程旁路管線,冷吹過程再生氣走旁路不再經(jīng)過換熱器E-N02。干燥的再生氣經(jīng)換熱溫度升至214 ℃之后再進再生氣加熱爐繼續(xù)升溫,改進后分子篩脫水工藝流程見圖4[10]。
圖4 改進后分子篩脫水工藝流程
改進后回收熱吹再生氣熱量324 kW,可降低再生氣加熱爐燃氣消耗19.7×104m3/a,方案節(jié)能量為206 tce。
經(jīng)過優(yōu)化并改進后,可產(chǎn)生較明顯的節(jié)能效果見表3。
表3 節(jié)能效果
該油氣終端處理廠工藝系統(tǒng)及用能簡單,電力及熱力均為自產(chǎn)。電力供應(yīng)系統(tǒng)消耗能源較高,但終端電力供應(yīng)系統(tǒng)及用電設(shè)備采取了較多的節(jié)能措施,優(yōu)化空間較小。熱力供應(yīng)系統(tǒng)存在操作優(yōu)化的空間,同時經(jīng)系統(tǒng)分析,工藝系統(tǒng)余熱存在回收的空間,可通過余熱回收降低工藝系統(tǒng)熱量需求。針對余熱物流進行了余熱回收方案設(shè)計,方案實施后,降低原油加熱爐、再生氣加熱爐燃料氣消耗150.7×104m3/a,實現(xiàn)終端燃料氣總消耗降低3%的良好效果,節(jié)能效果明顯。