梁 彬,秦 琪,范志卿
(1.茂名天源石化有限公司,廣東茂名 525011;2.咸陽(yáng)師范學(xué)院,陜西咸陽(yáng) 712000;3.廣東石油化工學(xué)院,廣東茂名 525000)
自吸泵具備體積小、噪聲低、運(yùn)行平穩(wěn)等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于易漏、易燃、易爆等液體的輸送過(guò)程。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,由于其使用狀態(tài)存在氣液兩相,故其泵內(nèi)流動(dòng)狀態(tài)相對(duì)復(fù)雜[1]。某化工企業(yè)丙烷裝置含油污水進(jìn)入含油污水提升池,經(jīng)含油污水提升泵通入平流斜板隔油池流入隔油后污水池中,最后通過(guò)含油污水輸送泵輸送到污水處理廠。該含油污水輸送泵為自吸泵,是將含油污水輸送到處理廠的關(guān)鍵機(jī)泵,如圖1所示。
圖1 含油污水輸送泵
丙烷裝置含油污水主要包括污油、懸浮物、殘?jiān)龋ǔJ紫葘?duì)其進(jìn)行重力沉降處理、壓力沉降處理、沉降除油、水力旋流處理和深度處理等[2]。含油污水輸送泵輸送的流體是經(jīng)過(guò)含油污水提升池沉降,經(jīng)含油污水提升泵進(jìn)入平流斜板隔油池去除部分油污后的含油污水,通過(guò)該泵輸送至污水處理中心進(jìn)行深度處理。
自吸泵常見(jiàn)的故障主要有不上量或者間歇性上量、機(jī)械密封泄漏、泵振動(dòng)大、有雜音、軸承溫度過(guò)高、氣蝕等問(wèn)題。針對(duì)不上量或間歇性上量的問(wèn)題,劉凱等[3]對(duì)其進(jìn)行了分析,認(rèn)為是機(jī)泵反轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)速不夠,入口管線漏氣或堵塞等;鄭云龍[4]在排除了電機(jī)轉(zhuǎn)速不足和氣蝕的可能性后,對(duì)管路特性進(jìn)行了研究,通過(guò)分析水泵的性能曲線和管道的特性曲線,分析認(rèn)為管道截面積減小會(huì)影響自吸泵的流量特性,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證得到了證實(shí);楊林[5]在分析自吸泵流量不足的問(wèn)題后,發(fā)現(xiàn)是出口閥開(kāi)度過(guò)小并且混有伴熱蒸汽,造成氣蝕問(wèn)題影響了自吸泵的流量。本文針對(duì)含油污水輸送泵不上量問(wèn)題,對(duì)泵進(jìn)行了改造,使流量滿足日常生產(chǎn)需要,并且泵的振動(dòng)值和噪聲值達(dá)到規(guī)范要求。
該含油污水輸送泵為80WFB-F-2 型立式兩級(jí)自吸泵,由一臺(tái)55 kW 的防爆型三相異步電機(jī)驅(qū)動(dòng),在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)閥門開(kāi)度僅達(dá)到20%,其電機(jī)電流就達(dá)到了100 A 的滿量程,泵的振動(dòng)值達(dá)到7.5 mm∕s,噪聲90 dB,然而流量卻達(dá)不到生產(chǎn)要求。對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)速、進(jìn)出口閥進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,故對(duì)其進(jìn)行拆機(jī)檢查,機(jī)泵主要參數(shù)如表1所示。
表1 含油污水輸送泵參數(shù)
對(duì)自吸泵解體檢修后發(fā)現(xiàn),出口位置支承軸套磨損嚴(yán)重,其表面已經(jīng)有部分金屬脫落,同時(shí)也有膠合的痕跡。與其配合的滑動(dòng)軸承已經(jīng)完全失效,配合面已經(jīng)出現(xiàn)磨損情況,整個(gè)環(huán)向截面出現(xiàn)多條裂紋,在大約120°區(qū)域內(nèi)裂紋較密集,如圖2 所示。推測(cè)流體存在氣液兩相流,同時(shí)葉輪與蝸殼的動(dòng)靜干涉作用造成了自吸泵內(nèi)不穩(wěn)定流動(dòng),產(chǎn)生了水力激振,對(duì)軸施加了一個(gè)徑向力,引起軸套和滑動(dòng)軸承的磨損、開(kāi)裂,產(chǎn)生振動(dòng)、噪聲等問(wèn)題[6]。
圖2 軸套和滑動(dòng)軸承磨損情況
檢查時(shí)還發(fā)現(xiàn),一級(jí)進(jìn)口與出口隔離板有2∕3 區(qū)域沒(méi)有焊接,且間隙較大,二級(jí)出口隔離板也有4 處位置存在焊接不完整情況,如圖3 所示。當(dāng)隔板出現(xiàn)縫隙,流體在壓力的作用下,從中間隔板縫隙處回流到泵進(jìn)口處,發(fā)生內(nèi)泄漏。當(dāng)一級(jí)葉輪和二級(jí)葉輪處都發(fā)生內(nèi)泄漏,極大增加了泵體內(nèi)的回流量,造成抽真空度不夠、出口壓力不足、電流大的現(xiàn)象[7]。
圖3 隔離板未焊接區(qū)
對(duì)離心泵口環(huán)間隙進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)一級(jí)葉輪口環(huán)間隙最大,達(dá)到3.3 mm,二級(jí)葉輪間隙也有1.9 mm。通常在離心泵中要控制口環(huán)間隙的尺寸,太小易發(fā)生碰磨,過(guò)大將發(fā)生回流造成嚴(yán)重內(nèi)泄漏,該自吸泵口環(huán)間隙明顯過(guò)大。再對(duì)隔舌起點(diǎn)和葉輪外徑配合間隙進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)兩者間隙達(dá)到了16 mm,如圖4 所示。2 倍間隙和葉輪直徑的比達(dá)到了13.33%,對(duì)泵的振動(dòng)、噪聲、效率影響非常大,降低了工作效率。
圖4 葉輪外徑和隔舌起點(diǎn)間隙
該含油污水泵為立式兩級(jí)自吸泵,其主要結(jié)構(gòu)包括排凝口、一級(jí)吸入室、一級(jí)葉輪、一級(jí)排液室、泵軸、二級(jí)排液室、二級(jí)葉輪、出口單向閥、電機(jī)、副葉輪、入口電磁排氣閥、泵入口、灌泵口、二級(jí)吸入室、滑動(dòng)支撐軸承等,如圖5 所示。副葉輪在工作葉輪上部,運(yùn)行時(shí)和工作葉輪一起旋轉(zhuǎn),其作用是減低泵腔的壓力,平衡軸向力和防止液體進(jìn)入密封裝置。
蝸殼也叫螺旋型壓出室,主要目的是將葉輪出來(lái)的流體進(jìn)行收集,然后引向次級(jí)葉輪。流體經(jīng)隔舌進(jìn)行蝸殼,其流道逐漸擴(kuò)大,使流體平緩流出,高效區(qū)寬,可有效降低流動(dòng)損失輸送效率較高,應(yīng)用較廣泛。對(duì)于單蝸殼泵由于其結(jié)構(gòu)不對(duì)稱,使徑向壓力不均勻,使軸承承受較大的沖擊載荷。
考慮到該泵軸承位磨損嚴(yán)重,分析認(rèn)為是軸承處承受了較大沖擊載荷引起的。針對(duì)蝸殼的進(jìn)液方式造成的不平衡徑向力,設(shè)計(jì)了一種雙通道蝸殼結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)主要是在原來(lái)的蝸殼進(jìn)口處對(duì)稱位置增加一個(gè)進(jìn)口,并且從新增進(jìn)口處到蝸殼出口補(bǔ)焊一道隔板,將原來(lái)的一個(gè)流體通道,分割成兩個(gè)通道。這樣通過(guò)對(duì)稱布置蝸殼進(jìn)口,使流體流動(dòng)到蝸殼入口處的沖擊反力進(jìn)行平衡,可以有效降低單蝸殼引起的不平衡徑向力,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖6所示。
圖6 雙通道蝸殼結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
泵體內(nèi)泄漏包括相鄰兩級(jí)壓出室隔板存在間隙,葉輪頂部與隔舌間隙,葉輪口環(huán)和泵殼口環(huán)間隙。隔板存在間隙會(huì)造成從上一級(jí)葉輪流出的液體從間隙回流到次一級(jí),造成流量損失和功率的損耗,同時(shí)縫隙處回流的液體會(huì)產(chǎn)生泄漏渦,對(duì)葉輪內(nèi)流體的正常流動(dòng)造成干擾,并且沖擊葉輪產(chǎn)生振動(dòng)[8]。因此針對(duì)這個(gè)問(wèn)題,需要對(duì)隔板存在的縫隙進(jìn)行補(bǔ)焊,防止泵體內(nèi)部發(fā)生內(nèi)泄漏。
根據(jù)楊從新[9]研究可以發(fā)現(xiàn)隔舌和葉輪葉片頂部間隙,隨著間隙變大,泵的效率是降低的,并且當(dāng)2 倍的間隙值占到葉輪直徑5%的時(shí)候,泵的效率下降速率加快。該泵2 倍隔舌間隙與葉輪直徑的比值已經(jīng)達(dá)到13.33%,已經(jīng)嚴(yán)重影響流體輸送的效率,需對(duì)隔舌間隙進(jìn)行減小處理。葉輪口環(huán)和泵體口環(huán)間的間隙對(duì)離心泵揚(yáng)程和效率影響較大,間隙越大,揚(yáng)程和效率下降越多,會(huì)加劇泵體內(nèi)泄漏的發(fā)生,對(duì)于自吸泵的流量有非常大的影響[10]。同時(shí),隨著內(nèi)泄漏的產(chǎn)生,流體脈動(dòng)也隨之產(chǎn)生,造成泵體振動(dòng)大。
針對(duì)含油污水輸送泵存在的以上故障內(nèi)容,分析決定通過(guò)增加防漩渦板和雙蝸殼改造來(lái)平衡壓力脈動(dòng),降低徑向力,防止軸套和滑動(dòng)軸承發(fā)生磨損從而降低振動(dòng)值;更換葉輪口環(huán),降低口環(huán)間隙,減少回流量;對(duì)隔舌起點(diǎn)增加擋板,減少與葉輪外徑與隔舌距離,提高泵的工作效率,降低噪聲;對(duì)兩級(jí)隔板全面補(bǔ)焊避免回流等措施進(jìn)行改造。
針對(duì)軸套和滑動(dòng)軸承的磨損在一級(jí)葉輪進(jìn)口增加了一個(gè)“一”字型的防漩渦板,避免在進(jìn)液口形成漩渦造成抽空,降低徑向激振力。研究證明雙蝸殼泵能有效地平衡徑向力,即使在偏離設(shè)計(jì)工況下徑向力變化也不大。為了進(jìn)一步平衡徑向力,改善流動(dòng)穩(wěn)定性將一級(jí)葉輪壓出室單蝸殼改造成雙通道蝸殼[11]。
圖7 防漩渦板和雙通道蝸殼結(jié)構(gòu)
為控制自吸泵回流量,對(duì)口環(huán)配合間隙進(jìn)行調(diào)整[12]。該泵一級(jí)葉輪和二級(jí)葉輪規(guī)格一致,葉輪直徑為?240 mm,考慮到輸送流體黏度相對(duì)較大,同時(shí)綜合污油池流體溫度、進(jìn)口條件和膨脹系數(shù)等條件,將一級(jí)葉輪和二級(jí)葉輪口環(huán)間隙均調(diào)整為1 mm[13]。針對(duì)隔舌起點(diǎn)和葉輪外徑的配合間隙,有研究發(fā)現(xiàn)配合間隙既不能太大也不能太小,若間隙太大,會(huì)造成流體內(nèi)泄漏,影響自吸效果、增加損耗;若間隙太小,經(jīng)過(guò)氣液分離之后使液體回流阻力變大,造成自吸時(shí)間變長(zhǎng)[14]。因此在隔舌起點(diǎn)處補(bǔ)焊了一塊擋板,將隔舌起點(diǎn)與葉輪外徑間隙由16 mm 降低到了6 mm[15],增加自吸泵的運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)性,降低振動(dòng)值,詳細(xì)數(shù)據(jù)如表2所示。
圖8 隔舌間隙調(diào)整
表2 配合間隙改造數(shù)據(jù)
針對(duì)泵內(nèi)一級(jí)進(jìn)口與出口隔離板存在的未焊滿情況,采用氬弧焊進(jìn)行整周滿焊,對(duì)二級(jí)隔離板存在的縫隙進(jìn)行點(diǎn)焊補(bǔ)償,確保泵內(nèi)不再在隔離板處發(fā)生回流,減小損耗,如圖9所示。
圖9 泵內(nèi)隔離板補(bǔ)焊
將含油污水輸送泵內(nèi)各項(xiàng)缺陷改造后,進(jìn)行安裝測(cè)試,發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)都恢復(fù)到了正常值。當(dāng)閥門全開(kāi)后,電機(jī)電流為70 A,流量也由20 m3∕h 增長(zhǎng)到50 m3∕h,達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,并且軸功率也得到了降低,含油污水泵恢復(fù)正常運(yùn)行,詳細(xì)參數(shù)如表3所示。
表3 自吸泵改造前后性能參數(shù)
含油污水輸送泵是將裝置產(chǎn)生的污水送到處理廠的關(guān)鍵機(jī)泵,該機(jī)泵出現(xiàn)問(wèn)題將嚴(yán)重影響裝置的正常生產(chǎn),處理不當(dāng)將造成環(huán)境的污染。通過(guò)此次對(duì)該泵的改造,成功地使電動(dòng)機(jī)在不超負(fù)荷的情況下,流量滿足日常生產(chǎn)需要,并且泵的振動(dòng)值和噪聲值均達(dá)到規(guī)范要求。因此無(wú)論是在選型階段還是在故障處理階段都要格外嚴(yán)格,針對(duì)該類問(wèn)題提出以下建議:(1)根據(jù)實(shí)際運(yùn)行工況,認(rèn)真選型,確保運(yùn)行平穩(wěn);(2)嚴(yán)格檢驗(yàn)自吸泵制造質(zhì)量,對(duì)相關(guān)參數(shù)提出要求;(3)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自吸泵配合間隙嚴(yán)格控制。