趙驚民,趙 虎,劉凱飛
(河南省煤科院科明機電設備有限公司,河南 鄭州 450001)
煤礦瓦斯突出是影響中國煤礦安全的重要因素,在對突出礦井的瓦斯治理過程中,預抽煤層瓦斯、排放鉆孔、金屬骨架、超前鉆孔、煤體固化、水力沖孔和水力割縫等措施,經(jīng)試驗證明可有效達到防突的目的[1],其中,水力沖孔和水力割縫是利用高壓水的強大沖擊力,對煤層鉆孔內(nèi)或鉆孔周圍煤體進行連續(xù)破碎,利用水流帶出被破碎煤體,增大煤層透氣性[2],因其簡便安全易操作,該措施在極軟煤質(zhì)礦井中應用最為普遍。
在水力沖孔或割縫作業(yè)過程中,極軟煤層在高壓水等外力作用下,產(chǎn)生大量的破碎煤與水的混合物沖出,混合物中含有較多的極細顆粒,考察水力沖孔效果的指標主要有沖出煤量、瓦斯?jié)舛?、瓦斯含量等,而沖出煤量又直接影響到瓦斯含量和濃度兩個指標的大小[3-4],在對沖出煤量進行計量之前,需要先將煤水混合物中固相碎煤和液相水2種物料進行分離。
目前,可實現(xiàn)固液分離的方法主要有多級沉淀池法和直線脫水篩篩分法(圖1),前者由于沉淀池主要靠重力自然沉降,煤水分離時間較長且效果較差,占用人員多,分離后的煤泥含水量較多,無法實現(xiàn)直接機械外排,導致現(xiàn)場工作環(huán)境極差,同時無法準確計量鉆孔出煤量,鉆孔施工質(zhì)量得不到有效保障,給煤礦安全生產(chǎn)帶來極大隱患;后者利用振動電機作為振動源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起并向前作直線運動,煤水混合物通過篩網(wǎng)產(chǎn)生固液分離的效果,混合物在篩面上做平滑運動,該方法只適用于煤層堅固性系數(shù)大于1.5的硬質(zhì)煤的固液分離。
圖1 沉淀池法與直線脫水篩篩分法固液分離Fig.1 Solid-liquid separation by sedimentation tank method and linear dehydration screen screening method
在對極軟煤質(zhì)的防突治理過程中,常因給料不均勻或混合物中極細顆粒較多,很容易出現(xiàn)堵孔現(xiàn)象,其原因之一是潮濕細顆粒物料在水分、黏性物料的作用下,在篩面上黏附成團,形成了1張覆蓋膜,造成篩孔堵塞,篩分過程惡化,效率低下,要使篩分過程順利進行,就必須克服篩孔上的覆蓋膜堵孔,也就是要促使其破壞,保持開孔狀態(tài)以提高篩分效率[5-6]。
目前市場對于極軟煤質(zhì)的固液分離技術尚無明確的研究,亟須一款適用于極軟煤質(zhì)水力沖孔和割縫作業(yè),減少人員操作,實現(xiàn)快速固液分離、避免堵孔的機械裝置,來填補這一細分領域的空白。為解決所有極軟煤質(zhì)突出礦井的這一難題,提出并開發(fā)了一種可以實現(xiàn)多維度振動的多維固液分離裝置,經(jīng)現(xiàn)場試驗,完全滿足極軟煤質(zhì)固液分離的需求。
多維固液分離裝置分成上下2部分(圖2),由減震彈簧隔開,彈簧下部為安裝底筒,起固定支撐作用,彈簧上部為參振總體,起振動分離的作用。整體采用下置立式振動電機,振動電機兩端分別設置激振塊,由振動電機旋轉(zhuǎn)帶動激振塊產(chǎn)生激振力,減震彈簧以上部分作為參振總體,在激振力作用下產(chǎn)生受迫振動。
圖2 多維固液分離裝置示意Fig.2 Schematic diagram of multi-dimensional solid-liquid separator
以下偏心塊質(zhì)心與電機軸連線為x軸,以電機軸為z軸,建立空間直角坐標系,參振總體所受激振力如圖3所示,O、O1分別為上下偏心塊的旋轉(zhuǎn)中心,與電機軸同軸線,m1為上偏心塊的質(zhì)量,m2為下偏心塊的質(zhì)量,L1和L2分別為上下激振塊質(zhì)心到電機軸的旋轉(zhuǎn)半徑,上下激振塊質(zhì)心與電機軸垂直連線在水平投影面上的夾角為α,O1G和OG為上下偏心塊旋轉(zhuǎn)中心到參振總體質(zhì)心的豎直距離,由于參振總體可近似為對稱體,則可假設參振總體的質(zhì)心G在電機軸線上,當振動電機以角速度ω旋轉(zhuǎn)時,由于上下偏心塊的質(zhì)心與參振總體的質(zhì)心不在同一軸線上,參振總體得到一個旋轉(zhuǎn)激振總矢和一個旋轉(zhuǎn)激振總矩,參振總體的受力情況為[7-10]:
圖3 參振總體所受激振力示意Fig.3 Schematic diagram of excitation force on the overall vibration
(1)
Mxoz=F2×OG+F1×G×cosα
(2)
Myoz=F1×OG+F1×cosα
(3)
使參振總體產(chǎn)生水平面內(nèi)的圓平動和繞水平面的圓錐擺運動,從而克服了煤泥顆粒之間的黏合力,使物料產(chǎn)生翻滾運動,形成煤水的固液分離,最終煤泥在離心力的作用下由排煤口排出。
根據(jù)式(1)、式(2)和式(3)可知,參振總體最終受力、力矩與上下激振塊質(zhì)量、振動電機轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)向、上下激振塊質(zhì)心的旋轉(zhuǎn)半徑、激振塊水平夾角、偏心塊質(zhì)心到參振總體質(zhì)心的豎直距離等因素均相關,任一元素的改變都會影響到篩分分離效果。
參照趙躍民等《彈性篩面上潮濕細粒煤炭篩分機理的研究》中的琴弦篩結(jié)論,琴弦篩可以更好地滿足開孔率,提高二次振動振幅。與沖孔篩板、聚氨酯篩板、條縫篩板相比較,金屬絲編織篩網(wǎng)具有較高的開孔率。該裝置采用一體成型預張緊篩網(wǎng),使篩網(wǎng)始終處于張緊狀態(tài),保證振動的高效傳導,以此來增大篩網(wǎng)二次振動的振幅,提高堵孔覆蓋膜的破壞概率[11-15]。
在篩網(wǎng)下方設一封閉空間,布置彈性清網(wǎng)球,在激振力作用下一起參與振動,在球起跳的過程中,會對篩網(wǎng)底部形成反向拍擊,因清網(wǎng)球在封閉空間內(nèi)自由分布,分布投影面積占篩網(wǎng)面積的60%~80%,這種拍擊為無規(guī)則的振動,在振動過程中,既保證對篩面全范圍的有效拍擊,又不會影響篩分物料透過篩面[16-20]。
清網(wǎng)球可看作一系列副激振器,能有效破壞掉物料在篩孔表面的形成的覆蓋膜,提高篩網(wǎng)通透性,解決極細顆粒黏接篩網(wǎng)堵孔的問題,保證篩分的正常進行。
為了驗證篩分效果,選擇KFS-15/1.1型礦用固液分離機進行試驗,該試驗采用自制煤泥水,煤泥水中煤水質(zhì)量比為1∶45,分離機試驗參數(shù)調(diào)試見表1。
表1 分離機試驗參數(shù)Tab.1 Separator test parameters
分別使用0.50、0.30、0.10、0.05 mm篩網(wǎng)進行篩分試驗,如圖4所示,給出了不同篩網(wǎng)規(guī)格下煤泥混合水篩分結(jié)果。
圖4 0.50、0.30、0.10、0.05 mm篩網(wǎng)篩分狀態(tài)Fig.4 Screening status of 0.50,0.30,0.10 and 0.05 mm
由圖4可以看出,當篩網(wǎng)目數(shù)為0.50 mm和0.30 mm時,篩上物極少,固液篩分效果較差;當篩網(wǎng)網(wǎng)孔尺寸降至0.10 mm時,篩分效果得到明顯改善,水及粒徑小于0.10 mm的顆粒仍可以順利通過篩網(wǎng),實現(xiàn)分離的效果;但是當網(wǎng)孔小于0.10 mm時,由于顆粒所受液橋力等因素的影響,液體已不能順利透過篩網(wǎng),會有部分液體沿篩網(wǎng)表面隨顆粒物排出,造成從處煤口排出的煤泥含水量迅速增高,而不能滿足設計和使用要求。因此,后期工業(yè)性試驗建議采用0.10 mm精度級別的篩網(wǎng)進行固液分離。
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研,于2020年分別在鄭煤集團告成煤礦和趙家寨煤礦底抽巷進行工業(yè)性應用試驗,采用了同樣的工藝流程,該分離機明顯提高了對沖出煤泥水的固液分離能力,基本滿足了生產(chǎn)需求。該分離機型號為KFS-15/1.1礦用固液分離機,主要技術參數(shù)見表2。工藝流程如圖5所示?,F(xiàn)場布置如圖6所示,篩面工作狀態(tài)如圖7所示,篩分后固體效果如圖8所示。
圖5 工藝流程Fig.5 Process flow chart
圖6 現(xiàn)場布置Fig.6 Site layout
圖7 篩面工作狀態(tài)Fig.7 Working state of screen surface
圖8 篩分后固體效果Fig.8 Solid effect after screening
表2 多維固液分離機主要技術參數(shù)Tab.2 Main technical parameters of multidimensional solid-liquid separator
告成煤礦屬瓦斯突出礦井,煤層堅固性系數(shù)f=0.12[11],屬極軟煤層范疇,在瓦斯治理過程中,采取底抽巷打孔,高壓水沖孔的方式消突,沖出煤泥水中顆粒粒徑分布見表3。
表3 告成煤礦沖出煤泥水粒徑分布Tab.3 Particle size distribution of rushed slime water in Gaocheng Coal Mine
實驗室篩分發(fā)現(xiàn),樣本煤泥顆粒粒徑較小、黏性較大,易堵塞篩網(wǎng)。現(xiàn)場按照圖5工藝流程布置設備,鉆機三通沖出煤泥水通過排水管道流入多維分離裝置,經(jīng)固液分離后,分離出的煤泥經(jīng)排煤口排出,分離出的水經(jīng)排水口導流至排水溝,分別使用0.1 mm和0.3 mm兩套篩網(wǎng)進行固液分離,篩分效率為90.2%和68.8%,篩出的煤泥含水量為32.2%和28.8%,手握無游離水外流,符合礦方直接用膠帶機外排條件。
趙家寨煤礦同樣屬瓦斯突出礦井,煤層堅固性系數(shù)f=0.23,屬極軟煤層范疇,在底抽巷打孔,高壓水割縫的方式消突,沖出煤泥水中顆粒粒徑分布見表4。
表4 趙家寨煤礦沖出煤泥水粒徑分布Tab.4 Particle size distribution of rushed slime water in Zhaojiazhai Coal Mine
現(xiàn)場同樣按照工藝流程布置進行煤水分離,使用0.1 mm和0.3 mm兩套篩網(wǎng)進行固液分離的情況下,篩分效率分別為91.8%和71.3%,篩出的煤泥含水量為33.5%和27.9%,手握無游離水外流,符合礦方直接用刮板輸送機外排條件。
(1)鉆孔施工作業(yè)時,極軟煤層受高壓水等外力影響產(chǎn)生的極細煤泥,采用多維固液分離裝置,可實現(xiàn)極軟煤層沖出煤泥水的有效分離,解決了直線篩易堵孔的問題。
(2)采用礦用多維固液分離機在鉆場內(nèi)就近處理煤泥水,分離出的煤泥可直接實現(xiàn)機械外排,避免了人工清挖環(huán)節(jié),提高了工作效率,降低人力投入成本和勞動強度。
(3)多維固液分離裝置對防突沖孔煤泥水的有效分離,為準確計量鉆孔/割縫出煤量提供了可能,同時,極大改善了鉆場作業(yè)環(huán)境,實現(xiàn)了文明施工,還可減少水溝、水倉頻繁清理,符合礦井標準化和文明化的建設要求。
(4)煤水分離一直是鄭煤集團多年來面臨的難題,采用礦用多維固液分離機,可實現(xiàn)煤泥混合水的有效分離,準確計量鉆孔/割縫出煤量,保障瓦斯抽采鉆孔施工質(zhì)量,改善鉆場作業(yè)環(huán)境,實現(xiàn)文明施工,符合“三化一工程”和標準化礦井的建設要求。