文/呂舉山
干餾系統(tǒng)氨水泵停機及熱風(fēng)爐熄火故障及應(yīng)對措施——本文主要針對干餾系統(tǒng)循環(huán)氨水泵及熱風(fēng)爐在冬季,尤其是環(huán)境溫度較低時焦油氨水泵頻繁跳停及熱風(fēng)爐頻繁熄火現(xiàn)象的主要原因進行分析,并采取切實可行的應(yīng)對措施,舉一反三將所有相同問題一并處理,杜絕在正常生產(chǎn)過程中由于設(shè)備突然停機而造成生產(chǎn)安全事故。
酒鋼集團甘肅宏匯能源化工有限公司干餾系統(tǒng)的設(shè)計及施工均由西安三瑞實業(yè)有限公司完成,現(xiàn)階段已陸續(xù)開始全線熱負荷試車工作。因干餾系統(tǒng)從原煤干燥到低溫干餾到提質(zhì)煤冷卻是一個完整的工藝過程,中間任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題將影響整條生產(chǎn)線的連續(xù)運行及產(chǎn)品合格率。試車過程中,尤其是冬季室外溫度較低時頻繁出現(xiàn)焦油氨水泵調(diào)停及熱風(fēng)爐突然熄火現(xiàn)象,對整條生產(chǎn)線的生產(chǎn)秩序產(chǎn)生了非常嚴重的影響,本文針對實際存在的問題從根源分析問題所在,并且提出切實合理可行的解決辦法。
焦油氨水泵的起動與停止由中控室遠程操作,正常生產(chǎn)情況下,焦油氨水泵與焦油氨水池頂部的脈沖雷達液位計的液位處于聯(lián)鎖狀態(tài),及由焦油氨水泵控制氨水池內(nèi)液位處于1.5 ~3.8 m,如果液位低于低液位的設(shè)定值則焦油氨水泵停,防止液位過低造成氨水泵電動機損壞。因1#、2#泵聯(lián)鎖程序相同,2#泵聯(lián)鎖控制程序如圖1 所示。從圖1 可以看出當(dāng)雷達液位計測量實際液位低于1 500 mm時,焦油氨水泵停機。結(jié)合現(xiàn)場實際情況,雷達液位計在焦油氨水池頂部,完全裸露在室外環(huán)境。因雷達液位計電子單元受環(huán)境溫度影響較大,加之焦油氨水池介質(zhì)由焦油、蒸汽及氨水等組成,當(dāng)環(huán)境溫度在-10 ℃以下時,雷達液位計測量數(shù)據(jù)有較大的波動,所以時常出現(xiàn)從正常液位突然跳變到0 mm 左右的情況,導(dǎo)致焦油氨水泵跳停。此時循環(huán)氨水持續(xù)從一級水洗塔注入焦油氨水池,如果中控人員未及時發(fā)現(xiàn),將造成氨水池液位溢出氨水池,從而影響正常的生產(chǎn)秩序。
圖1 焦油氨水泵控制程序
干餾1#、2#生產(chǎn)線在試車過程中,熱風(fēng)爐頻繁熄火,影響正常生產(chǎn)秩序,尤其是冬季夜晚,熱風(fēng)爐點火后在1 min 內(nèi)便自動熄火。如果熱風(fēng)系統(tǒng)不能正常升溫至650 ℃左右,那么干餾整條生產(chǎn)線將無法正常生產(chǎn)焦油及合格的提質(zhì)煤。針對這一棘手問題,需全面排查處理,經(jīng)過分析及檢查發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)爐熄火的主要原因為高溫風(fēng)機調(diào)至5 Hz,導(dǎo)致熱風(fēng)爐內(nèi)助燃空氣流量不達標,不能滿足燃燒三要素的基本要求。這就需要從程序中徹底處理高溫風(fēng)機跳機的原因,保證設(shè)備連續(xù)穩(wěn)定運行。高溫風(fēng)機電動機控制程序如圖3 所示, 由圖3 控制程序可以看出,引起高溫風(fēng)機輸出(C_301_AO)為5 Hz 的原因由下列因素決定:稀油站壓力(PI308A)、稀油站運行信號(%IX60.0)、高溫風(fēng)機主電動機定子溫度1(TI308A_5)不高于105 度、高溫風(fēng)機主電動機定子溫度2(TI309A_5)不高于105 ℃、高溫風(fēng)機主電動機定子溫度3(TI310A_5)不高于105℃、高溫風(fēng)機主電動機前軸承溫度(TI311A_5)不高于85 ℃、高溫風(fēng)機主電動機后軸承溫度(TI312A_5)不高于85 ℃、風(fēng)機本體近端軸承溫度(C_301A_5)不高于65 ℃、風(fēng)機本體遠端軸承溫度(C_302A_5)不高于65 ℃、夾套回風(fēng)溫度(%IW12)不高于650 ℃以及聯(lián)鎖投切狀態(tài)(LS_TR_A)。經(jīng)監(jiān)控程序及現(xiàn)場設(shè)備檢查發(fā)現(xiàn),由于LK 系列PLC 沒有專門的測溫模塊,需將熱電阻或熱電偶對應(yīng)的電阻或毫伏電壓信號通過其自身的溫度變送器轉(zhuǎn)換為4~20 mA 信號后送入LK411 模擬量輸入模塊,模塊接受的4~20 mA 信號對應(yīng)轉(zhuǎn)換為0~1 000 ℃,當(dāng)熱電偶冷端溫度低于0 ℃尤其在-10 ℃以下時,一體化熱電偶中溫度變送器輸出電流為20.83 mA,那么此時輸入到AI 模塊的電流大于20 mA,系統(tǒng)就會在程序里輸出最大值,這也就是為什么環(huán)境溫度較低時中控畫面對應(yīng)的溫度顯示最大值,這也是導(dǎo)致點火后5 s 就熄火的主要原因。
圖3 高溫風(fēng)機電動機控制程序
根據(jù)每次氨水泵跳停時雷達液位計輸出的值及持續(xù)時間,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,氨水池液是連續(xù)曲線。如果在洗滌塔入口氨水切斷閥關(guān)閉狀態(tài)下,正常起動一臺循環(huán)氨水泵,液位會連續(xù)性下降,下降速度大約為62 mm/min 左右,而正常生產(chǎn)過程循環(huán)氨水入口切斷閥處于打開狀態(tài),此時,氨水池液位下降速度遠低于62 mm/min。根據(jù)這一實際情況結(jié)合雷達液位計數(shù)據(jù)跳變后的持續(xù)時間(最長時間為2 min 45 s,如圖2),在控制程序中比較模塊后增加一個開延時定時器(TON_ASC_05),定時時間為180 s,修改后的程序如圖4 所示。
圖2 焦油氨水池液位實時趨勢
圖4 修改后的氨水泵控制程序
針對上述熱風(fēng)爐熄火原因的分析,如果環(huán)境溫度過低,一體化熱電偶輸出最大值,導(dǎo)致PLC 程序輸出最大值這一現(xiàn)象,需要在程序中進行優(yōu)化,增加判斷邏輯條件。正常情況下,爐溫是連續(xù)上升的,當(dāng)熱風(fēng)溫度上升至650 ℃時熱風(fēng)爐熄火停爐,這是正常的聯(lián)鎖停爐。
如果在熱風(fēng)溫度起初上升階段讓其不參與聯(lián)鎖,那么熱風(fēng)爐就不會熄火,待溫度逐步上升,因熱電偶兩端溫差較大,故其輸出大于4 mA,溫度比較穩(wěn)定,穩(wěn)定后程序自動將此溫度值投入熱風(fēng)爐高溫風(fēng)機聯(lián)鎖程序。另外,高溫風(fēng)機主電動機所對應(yīng)的幾個溫度監(jiān)控點在設(shè)備長期運行情況下,電動機自帶的溫度變送器損壞,溫變也輸出20 mA 電流。為防止上述意外情況的發(fā)生,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后風(fēng)機本體近端、遠端軸承溫度及電動機定子溫度只做超溫報警而不參與風(fēng)機聯(lián)鎖過程,修改后的高溫風(fēng)機控制程序如圖5所示。
圖5 修改后的高溫風(fēng)機控制程序
修改后循環(huán)氨水泵自下裝至CPU后,從現(xiàn)場實際運行情況來看,經(jīng)過一個冬季的運行,雖然雷達液位計偶爾還有數(shù)據(jù)跳變現(xiàn)象,但氨水泵運行平穩(wěn),從未發(fā)生調(diào)停事故,達到了預(yù)期目的。
修改后的熱風(fēng)控制程序進一步優(yōu)化了高溫風(fēng)機聯(lián)鎖停機的邏輯條件,符合現(xiàn)場實際生產(chǎn)需要,能夠滿足相關(guān)工藝的要求,在后續(xù)生產(chǎn)過程中系統(tǒng)能穩(wěn)定運行,效果較好。 ●