李亦方
(國能包頭煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古自治區(qū) 包頭 014010)
聚乙烯裝置是某煤化工公司的一個主要的工藝裝置,該裝置于2010 年建成投產(chǎn)。引進(jìn)美國UNIVATION 公司氣相法聚乙烯專利技術(shù),以乙烯為主要原料,丁烯-1 或己烯-1 為共聚單體,年產(chǎn)30 萬噸聚乙烯(顆粒)樹脂。
反應(yīng)回路由一個流化床反應(yīng)器,一臺循環(huán)氣壓縮機(jī)以及一臺循環(huán)氣冷卻器組成,反應(yīng)器是一個連續(xù)返混的反應(yīng)器。循環(huán)氣壓縮機(jī)使反應(yīng)氣通過床層循環(huán),以提供良好返混所需要的攪拌作用,將乙烯原料帶至反應(yīng)器并帶走反應(yīng)熱[1]。FV4001-1 是控制新鮮乙烯氣體至反應(yīng)器的進(jìn)料閥,這個閥門控制反應(yīng)器新鮮乙烯氣體進(jìn)料量。來自界區(qū)外新鮮乙烯經(jīng)質(zhì)量流量計FT4001-1 和乙烯調(diào)節(jié)閥FV4001-1 后,在循環(huán)氣壓縮機(jī)入口前經(jīng)一個三通與反應(yīng)器頂部出來的反應(yīng)氣匯合后,進(jìn)入循環(huán)氣壓縮機(jī)入口,通過循環(huán)氣壓縮機(jī)升壓后,再送入反應(yīng)器,調(diào)節(jié)反應(yīng)器的負(fù)荷。
FV4001-1 乙烯進(jìn)料閥閥門相關(guān)信息如下:
介質(zhì):來自精致單元新鮮乙烯氣體,口徑6″,壓力等級300LB
閥門類型:套筒調(diào)節(jié)閥
泄漏等級:Ⅳ級
故障類型:FC
閥前/閥后壓力:2.935MPa/2.275MPa
閥門定位器:西門子6DR5210-0EN00-0AA3
電磁閥:ASCO NF8327B112
乙烯調(diào)節(jié)閥故障當(dāng)天早上,工藝人員按計劃逐步降低聚乙烯反應(yīng)器負(fù)荷,準(zhǔn)備清空脫氣倉料位,為擠壓造粒機(jī)組停車消缺做準(zhǔn)備工作。
擠壓機(jī)按計劃正常手動停車,反應(yīng)器切換到循環(huán)流化工況,催化劑停止注入后,再全關(guān)乙烯進(jìn)料閥FV4001-1。工藝操作人員中控手動全關(guān)閥門后,發(fā)現(xiàn)乙烯流量計FT4001-1 還有數(shù)值,懷疑現(xiàn)場閥門沒有全關(guān),立即聯(lián)系儀表班組人員和工藝人員共同到現(xiàn)場檢查閥門是否關(guān)閉[2],經(jīng)確認(rèn)乙烯進(jìn)料閥FV4001-1 確實(shí)沒有關(guān)閉后,安排工藝人員在現(xiàn)場手動關(guān)閉調(diào)節(jié)閥前后的截止閥,阻止新鮮乙烯氣體繼續(xù)進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)。
儀表人員現(xiàn)場檢查乙烯進(jìn)料閥動作情況,發(fā)現(xiàn)閥門定位器接收的指令為“0”,但是,現(xiàn)場閥門定位器顯示的反饋開度在18%左右,閥桿行程指示刻度也在18%左右。儀表人員對乙烯進(jìn)料閥進(jìn)行以下幾個方面的檢查:
1)氣密檢查閥門氣源管路及附件,未發(fā)現(xiàn)氣源管路及附件的接頭有松動漏氣問題[3]。
2)檢查閥門頂部防雨帽,未發(fā)現(xiàn)漏氣。
3)檢查執(zhí)行機(jī)構(gòu)的膜頭和閥桿O 型圈,未發(fā)現(xiàn)漏氣。
1)將閥門定位器氣源出口管斷開,發(fā)現(xiàn)閥門行程指示開度在18%左右。
圖1 調(diào)節(jié)閥閥芯拉傷、局部介質(zhì)殘留堆積Fig.1 Strain of the regulating valve spool and accumulation of local medium residues
圖2 平衡密封環(huán)壓縮磨損、介質(zhì)堆積結(jié)垢Fig.2 Compression wear of the balance seal ring, media accumulation and scaling
2)閥門無手輪,無法手動關(guān)閉,將閥門防雨帽拆除,使用0.30MPa 的儀表風(fēng)從防雨帽處向執(zhí)行機(jī)構(gòu)膜頭進(jìn)氣,閥桿向下移動2%左右的行程,還是無法全關(guān)。
3)斷開執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥桿之間的連接塊,閥桿沒有向下移動的跡象[4]。
初步判斷閥腔內(nèi)有異物卡住,造成閥門無法全關(guān),準(zhǔn)備閥門下線維修。
對調(diào)節(jié)閥其他附件進(jìn)行檢查,避免未發(fā)現(xiàn)其他隱性故障而造成閥門故障等情況發(fā)生。
1)檢查閥門定位器正常。
2)檢查空氣過濾減壓閥正常。
3)電磁閥帶電情況下,斷開電磁閥出口氣源管,氣源正常。
閥門解體前,先對執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行氣密性檢查,判斷氣缸是否存在竄氣或膜頭漏氣問題,檢查無問題。
圖3 新鮮乙烯氣體進(jìn)料PID圖Fig.3 PID Diagram of fresh ethylene gas feed
圖4 乙烯氣體通過循環(huán)氣壓縮機(jī)壓縮后進(jìn)入反應(yīng)器Fig.4 Ethylene gas enters the reactor after being compressed by the circulating gas compressor
對閥門進(jìn)行解體[5],檢查發(fā)現(xiàn)以下幾個問題:
1)閥芯導(dǎo)向部位大面積拉傷,并且局部有介質(zhì)殘留、堆積結(jié)垢情況,如圖1。
2)平衡密封環(huán)被壓縮磨損,有介質(zhì)殘留、堆積結(jié)垢情況,如圖2。
聚乙烯裝置反應(yīng)器正常生產(chǎn)時,新鮮乙烯氣體進(jìn)料閥FV4001-1 開度保持在40%~60%之間,并且經(jīng)常保持一個開度不變化,通常在裝置停車或臨時檢修時才會關(guān)閉該閥門。日常生產(chǎn)時閥門開度變化較小,大約1%~3%閥位變化,閥門動作順暢未出現(xiàn)過卡滯情況,乙烯流量計測量數(shù)值隨著閥門開度變化保持一致。因此,沒有引起工藝和儀表人員的關(guān)注。
從精制單元過來的乙烯氣體,到反應(yīng)器單元時,先經(jīng)過一個單向閥(止逆閥),再經(jīng)過乙烯流量計(質(zhì)量流量計),最后經(jīng)過乙烯流量調(diào)節(jié)閥FV4001-1(見圖3);在循環(huán)氣壓縮機(jī)入口管線前,通過一個三通與反應(yīng)器頂部出來的反應(yīng)氣匯合后,到達(dá)循環(huán)氣壓縮機(jī)入口,循環(huán)氣壓縮機(jī)將氣體壓縮后,再送入反應(yīng)器,在反應(yīng)器內(nèi)進(jìn)行聚合反應(yīng),如圖4。
5.2.1 主要原因
調(diào)節(jié)閥閥芯和平衡密封環(huán)局部堆積聚乙烯爆聚料,導(dǎo)致閥門卡澀是本次故障的主要原因。當(dāng)裝置臨時停車檢修,反應(yīng)器切換到循環(huán)模式時,F(xiàn)V4001-1 調(diào)節(jié)閥雖然關(guān)閉,但是循環(huán)氣壓縮機(jī)一直在運(yùn)行,用于反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)氣循環(huán),避免乙烯粉料在反應(yīng)器內(nèi)堆積、架橋結(jié)塊。
從圖3 和圖4 可以看出,調(diào)節(jié)閥FV4001-1 與循環(huán)氣管線之間沒有單向閥(止逆閥),反應(yīng)氣(循環(huán)氣)里面含有少量的催化劑。在開停工期間,偶爾會出現(xiàn)乙烯進(jìn)料管線內(nèi)壓力低于反應(yīng)氣(循環(huán)氣)管線內(nèi)壓力的情況,在循環(huán)氣壓縮機(jī)的帶動下,反應(yīng)氣會反竄到FV4001-1 調(diào)節(jié)閥所在的管線,乙烯調(diào)節(jié)閥閥腔內(nèi)的反應(yīng)氣在催化劑的作用下會慢慢形成爆聚料。該閥門類型為套筒閥,流通的介質(zhì)為清潔物料,多年未下線檢查,爆聚料在閥芯導(dǎo)向部位和閥籠間擠壓、摩擦,形成拉傷,爆聚料和閥芯拉傷經(jīng)過長期的積累,最終導(dǎo)致閥芯卡住,無法關(guān)閉[6]。
5.2.2 次要原因
聚乙烯裝置正常生產(chǎn)時,乙烯進(jìn)料閥FV4001-1 的開度一直保持在40%~60%之間,閥門開度變化在1%~3%之間,生產(chǎn)期間不會執(zhí)行閥門全開或全關(guān)的操作,聚乙烯爆聚物會在閥芯的上部和下部堆積,久而久之越來越多,最終出現(xiàn)閥門無法全關(guān)的情況。
6.1.1 建立維護(hù)臺賬
對重要(關(guān)鍵)儀表設(shè)備建立故障臺賬,記錄儀表設(shè)備故障時間、原因及處理方法;結(jié)合閥門類型、故障原因、使用(故障)時間等因素,編制預(yù)知性檢維修計劃。
6.1.2 預(yù)知性維修
1)做好預(yù)估判斷,進(jìn)行預(yù)知性維護(hù)或維修,避免發(fā)生重復(fù)性故障或隱患;對類似工況或重要(關(guān)鍵)儀表設(shè)備先進(jìn)行“健康”判斷,發(fā)現(xiàn)問題提前維護(hù)或維修。
2)在反應(yīng)器停車檢修期間,下線解體檢查相類似閥門[7],發(fā)現(xiàn)問題及時處理(清理聚合物等),確保重要(關(guān)鍵)閥門穩(wěn)定運(yùn)行,可靠控制,做好基礎(chǔ)工作。
3)根據(jù)儀表設(shè)備的安裝位置、使用功能、故障影響范圍、聯(lián)鎖條件、故障頻率、在線使用年限等多方面考慮,將儀表設(shè)備(現(xiàn)場儀表、控制系統(tǒng)、分析儀表)分為A 級、B 級、C 級3 個級別,對分級后的儀表設(shè)備進(jìn)行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化管控,同時提高巡檢質(zhì)量。
a)對A 級設(shè)備(A 類機(jī)組、關(guān)鍵設(shè)備)要做到逐臺檢查,要求儀表技術(shù)人員和保運(yùn)班組工程師(班長)對檢修質(zhì)量和檢修全過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收。
b)對B 級設(shè)備(有備用設(shè)備,但影響裝置生產(chǎn)較大)要做好抽查,要求保運(yùn)班組工程師和班長對檢修質(zhì)量和檢修全過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收簽字。
c)對C 級設(shè)備,要求班長或作業(yè)負(fù)責(zé)人對檢修質(zhì)量和過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收簽字。
1)建議工藝在乙烯進(jìn)料調(diào)節(jié)閥和循環(huán)氣管線之間增加單向閥(止逆閥),既避免該類故障重復(fù)發(fā)生,也能提高儀表設(shè)備的使用壽命和裝置的安全性。
2)工藝優(yōu)化開停車過程中的操作方法,避免出現(xiàn)乙烯進(jìn)料管線內(nèi)壓力低于反應(yīng)器內(nèi)壓力。
3)在反應(yīng)器停車期間,將乙烯進(jìn)料閥的后手閥關(guān)閉,避免調(diào)節(jié)閥與反應(yīng)氣體接觸。
原因1:無儀表氣源或儀表氣源壓力,遠(yuǎn)低于執(zhí)行機(jī)構(gòu)最小動作壓力值。
措施:檢查儀表氣源管線是否通暢、氣源球閥是否全部打開,檢查空氣過濾減壓閥氣源壓力設(shè)定值是否達(dá)到閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)動作的使用要求。
原因2:有氣源,閥門定位器無信號輸出。
措施:檢查閥門定位器。檢查閥門定位器控制電纜,用萬用表測量控制系統(tǒng)到現(xiàn)場的控制信號4mA ~20mA 是否正常,如不正常或沒有信號,檢查控制系統(tǒng)、控制電纜等接線情況。
原因3:閥門定位器輸出壓力正常,閥門仍不動作。
措施1:檢查氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的氣缸是否有嚴(yán)重漏氣現(xiàn)象,如果漏氣[8],及時更換膜片或活塞O 型圈及相關(guān)密封件。
措施2:檢查氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的氣缸完好不漏氣,則可能是閥芯與閥座、襯套之間卡住,需下線解體閥門,判斷故障原因。
措施3:調(diào)節(jié)閥附件(放大器、繼動器)故障或設(shè)置不對,儀表氣源未正常通過閥門附件進(jìn)入氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu),及時調(diào)整或更換相關(guān)附件。
措施4:閥桿彎曲變形嚴(yán)重,解體閥門更換閥桿,更換的閥桿材質(zhì)不得低于原材質(zhì)。
措施5:氣源管路泄漏嚴(yán)重,處理泄漏點(diǎn)。
原因1:調(diào)節(jié)閥閥桿斷裂。
措施:更換調(diào)節(jié)閥的閥桿,并測試閥門動作情況。
原因2:調(diào)節(jié)閥的閥芯脫落。
措施:解體檢查調(diào)節(jié)閥的閥體,重新安裝閥芯[9],并測試閥門動作情況。
原因3:調(diào)節(jié)閥閥芯內(nèi)有異物堵塞。
措施:解體檢查調(diào)節(jié)閥的閥體,清理閥芯內(nèi)異物。
原因4:閥芯與閥桿連接部位發(fā)生相對移位,但未脫開。
措施:解體檢查調(diào)節(jié)閥的閥體,重新安裝閥芯與閥桿的連接,并測試閥門動作情況。
原因5:被控制介質(zhì)參數(shù)超限。
措施:調(diào)整工藝系統(tǒng)控制參數(shù)在正常工況范圍內(nèi)。
原因1:填料緊,增大摩擦阻力。
措施1:將閥桿壓蓋填料的壓緊螺母調(diào)松后,重復(fù)開關(guān)閥門,再將閥桿壓蓋填料的壓緊螺母調(diào)整至合適力矩。
措施2:如果措施1 效果不好,需重新更換閥桿的填料,再將閥桿壓蓋填料的壓緊螺母調(diào)整至合適力矩。
原因2:閥腔內(nèi)有異物堵塞。
措施:解體檢查調(diào)節(jié)閥的閥體,清理閥腔內(nèi)異物,并測試閥門動作情況。
原因3:閥桿填料變質(zhì)硬化或石墨填料無潤滑油干燥。
措施:更換閥桿的填料。
原因1:儀表氣源壓力波動較大。
措施1:檢查儀表空氣系統(tǒng)運(yùn)行情況。措施2:更換空氣過濾減壓閥。
措施3:更換閥門定位器。
原因2:儀表氣源壓力或閥門定位器輸出信號壓力穩(wěn)定,但調(diào)節(jié)閥工作不穩(wěn)定。
措施1:氣密檢查儀表氣源管路是否有漏氣現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
措施2:閥門氣動附件設(shè)定不當(dāng),調(diào)整閥門氣動附件設(shè)定參數(shù)。
措施3:檢查氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)的氣密性。檢查氣缸密封是否有漏氣現(xiàn)象,如果存在漏氣應(yīng)解體更換密封組件;解體檢查膜片或活塞O 型圈是否有傷痕或裂紋,造成漏氣現(xiàn)象,如有漏氣情況,更換相應(yīng)密封組件。
措施4:檢查氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)壓力平衡彈簧是否損壞,檢測每個彈簧是否存在疲勞變形情況,發(fā)現(xiàn)異常需更換所有彈簧。
措施5:檢查閥門定位器的反饋桿與閥桿連接部位是否有間隙,重新更換或緊固閥門定位器的反饋桿與閥桿之間的連接件。
措施6:調(diào)節(jié)閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)或閥桿摩擦力過大。解體檢查執(zhí)行機(jī)構(gòu)或閥體[10],檢查更換異常元件,包括閥芯、閥座、閥桿、密封組件及推桿等元件。
原因3:氣源壓力穩(wěn)定,信號壓力不穩(wěn)。
措施1:閥門定位器故障。閥門定位器重新整定,整定后如果還不穩(wěn)定,更換新閥門定位器。
措施2:更換新閥門定位器后如果還不穩(wěn)定,檢查PID參數(shù)是否異常。
措施3:更換氣源管路上的附件。檢查氣源管路上電磁閥、氣源放大器、轉(zhuǎn)換器、空氣過濾減壓閥等附件的運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時更換。
調(diào)節(jié)閥是化工裝置的重要儀表設(shè)備之一,對重要(關(guān)鍵)儀表設(shè)備建立臺賬,進(jìn)行分級管控??偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),做好有效地預(yù)知性維修,同時,做好日常的巡檢維護(hù)及強(qiáng)制保養(yǎng)工作。當(dāng)儀表設(shè)備出現(xiàn)故障時,做好原因分析,制定防范措施及優(yōu)化手段,可以有效降低儀表設(shè)備使用的故障率,保障生產(chǎn)裝置長周期運(yùn)行。