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氯氣處理系統(tǒng)技術(shù)改造

2022-07-02 11:13張菊青王小敏
氯堿工業(yè) 2022年1期
關(guān)鍵詞:壓機(jī)電解槽冷卻器

張菊青,王小敏

(1. 河南同生環(huán)境工程有限公司 河南 鄭州 451000;2. 河南平煤神馬開封東大化學(xué)有限公司, 河南 開封 475000)

河南平煤神馬開封東大化學(xué)有限公司擴(kuò)建10萬t/a燒堿配套新上了氯氣處理系統(tǒng),合并處理老5萬t/a燒堿的氯氣;新上2套氫氣處理系統(tǒng),分別處理2套燒堿裝置生產(chǎn)的氫氣。其中氯氣處理系統(tǒng)的主要設(shè)備包括1臺氯水洗滌塔,1臺鈦冷卻器,1臺組合式干燥塔及A、B、C 3臺氯氣透平機(jī),氯氣透平機(jī)型號LYJ-2200/0.36,電動機(jī)功率180 kW,主軸轉(zhuǎn)速20 000 r/min,于2007年7月投入生產(chǎn)使用,目前已運行10多年。因設(shè)備腐蝕、電氣故障等多次出現(xiàn)氯氣透平機(jī)損壞事故,僅2019年就發(fā)生3次氯氣換熱器泄漏和2次透平機(jī)跳閘事故,嚴(yán)重影響了公司的正常生產(chǎn)運行。

1 氯氣處理工藝流程

電解來的高溫濕氯氣經(jīng)氯水洗滌塔洗滌后,通過鈦管冷卻器與8 ℃水換熱冷卻,再通過組合式干燥塔內(nèi)的濃硫酸去除水分,經(jīng)酸霧捕集器捕集酸霧后變?yōu)楦稍锫葰猓陕葰馔钙綑C(jī)一級吸入口進(jìn)入一級壓縮缸,壓縮后氣體經(jīng)過一級冷卻器冷卻后由二級吸入口進(jìn)入二級壓縮缸,壓縮后進(jìn)入二級冷卻器,冷卻后進(jìn)入氯氣分配臺送往氯氣液化工段。

2 事故實例

2.1 事故案例一

2019年4月22日,電解槽開車前,氯氣透平機(jī)B機(jī)投入運行,電解槽開始升電流后,發(fā)現(xiàn)氯水洗塔前氯氣出現(xiàn)正壓,透平機(jī)帶不上量,立即停車,檢查發(fā)現(xiàn)透平機(jī)一級氯氣與水換熱的換熱器泄漏,透平機(jī)二級高速軸及葉輪腐蝕,不能繼續(xù)使用,需要立即返廠維修。

直接原因:氯氣透平機(jī)B機(jī)一級換熱器透水,水從透平機(jī)一級進(jìn)口與氯氣一起抽入,水與氯氣立即生成鹽酸和次氯酸,反應(yīng)方程式如下:

生成的次氯酸極易分解為HCl,并放出新生態(tài)的氧,新生態(tài)的氧具有更強(qiáng)的氧化性,所以含水氯氣具有強(qiáng)烈的氧化性,強(qiáng)腐蝕性物質(zhì)迅速與氯氣透平機(jī)泵內(nèi)金屬部件發(fā)生氧化還原反應(yīng),造成二級高速軸及葉輪腐蝕報廢,泵頭損壞嚴(yán)重,無法正常工作。

氯氣透平機(jī)B機(jī)5月13日泵頭修復(fù)后返回安裝,5月19日公司大修完成,開車調(diào)試正常后投入運行。

2.2 事故案例二

2019年4月27日6:00,操作人員巡檢發(fā)現(xiàn)循環(huán)水回水池內(nèi)漂浮大量白色泡沫,周圍伴有氯氣味道,用pH試紙測試各臺氯壓機(jī)換熱器循環(huán)水出水,發(fā)現(xiàn)透平機(jī)C機(jī)二級換熱器出水pH值是2,呈強(qiáng)酸性,判斷換熱器泄漏,立即做倒機(jī)處理。由于處理及時,避免了更大的設(shè)備損壞事故。

2.3 事故案例三

2019年5月11日12:37:01,氯氣透平機(jī)C機(jī)突然跳閘停車,操作人員發(fā)現(xiàn)后為防止氯氣大正壓造成透平機(jī)A機(jī)喘振,手動點停了A機(jī)。12:37:58,DCS出現(xiàn)LY-C0401A氯壓機(jī)A機(jī)停止信號,同時出現(xiàn)LYJQT信號;12:37:59,出現(xiàn)AAAAAA公用聯(lián)鎖信號,同時出現(xiàn)YSA-101A、B、C、D、E、F(整流器A-F聯(lián)鎖停車信號),R-230整流器A、B、C、D、E、F聯(lián)鎖停車,新、老電解槽全部聯(lián)鎖停車;12:38:09,出現(xiàn)YSA-C0441A1、B1、C1(氫壓機(jī)聯(lián)鎖停車信號),10萬t/a系統(tǒng)氫壓機(jī)A、B、C聯(lián)鎖停車,同時出現(xiàn)ZLQQT(整流器全停信號)。

事故原因:停車檢查發(fā)現(xiàn)氯氣透平機(jī)C機(jī)電動機(jī)軸承抱死,電動機(jī)損壞。停車拆除后送電動機(jī)廠家維修。

此次事故中,老電解3臺電解槽全部聯(lián)鎖停車后,配套的5萬t/a A氫壓機(jī)因儀表控制線傳輸接線斷開,“全部電解槽跳閘聯(lián)鎖氫壓機(jī)跳閘”的聯(lián)鎖未得到執(zhí)行,造成電解槽內(nèi)氫氣系統(tǒng)壓力低于氯氣壓力,槽內(nèi)出現(xiàn)-15 kPa的大負(fù)壓差,電解槽極網(wǎng)變形。操作人員停車5 min后發(fā)現(xiàn)氫壓機(jī)仍在運行中,手動點停了氫壓機(jī)。

2.4 事故案例四

2019年5月31日,因斷電,3臺透平機(jī)跳閘,氯氣透平機(jī)B機(jī)一級換熱器再次透水,一二級葉輪腐蝕報廢,泵頭返廠維修。

3 技術(shù)改造措施

針對5月11日透平機(jī)C機(jī)電動機(jī)燒壞和5月31日3臺透平機(jī)同時跳閘2次生產(chǎn)事故,分析造成事故的直接原因是設(shè)備老化,發(fā)生縫隙腐蝕泄漏,造成透平機(jī)損壞;間接原因是循環(huán)水水質(zhì)差,水內(nèi)氯根含量高、鹽分高,造成化學(xué)腐蝕,致使焊縫處更易發(fā)生腐蝕,造成設(shè)備泄漏,出現(xiàn)生產(chǎn)事故。為避免再次出現(xiàn)類似生產(chǎn)事故,進(jìn)行了以下技術(shù)改造。

3.1 更改氯氣透平機(jī)換熱器循環(huán)水出口管道

氯氣透平機(jī)一級、二級換熱器多次出現(xiàn)腐蝕泄漏,尤其是一級換熱器泄漏后,列管內(nèi)循環(huán)水進(jìn)入干氯氣側(cè),造成透平機(jī)葉輪腐蝕、高速軸損壞等重大事故,維修費用動輒數(shù)十萬元。為避免循環(huán)水進(jìn)入氯氣側(cè),降低損失,在不增加設(shè)備投資情況下,降低換熱器循環(huán)水出口壓力是最有效的方法。

將3臺透平機(jī)換熱器原循環(huán)水管道管徑150 mm改為250 mm,將換熱器循環(huán)水出口側(cè)的上封頭去掉,將封頭改為敞口型直接對大氣,一、二級換熱器循環(huán)水出水進(jìn)入敞口的上封頭,溢流到DN 250的循環(huán)水出口總管道。

3.2 循環(huán)水回水管道安裝pH在線檢測儀

2019年4月,2次出現(xiàn)氯氣透平機(jī)換熱器循環(huán)水泄漏,造成氯氣透平機(jī)損壞和全系統(tǒng)停車事故,由于沒有在線pH值檢測,不能及時發(fā)現(xiàn)換熱器泄漏。

循環(huán)水進(jìn)入氯氣側(cè)會發(fā)生反應(yīng),生成次氯酸和鹽酸,腐蝕換熱器內(nèi)的列管(碳鋼材質(zhì)),通過檢測循環(huán)水回水pH值變化可以及時發(fā)現(xiàn)問題。

在3臺氯氣透平機(jī)循環(huán)水回水總管的管道上安裝pH值檢測計,進(jìn)行pH值實時檢測,將數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳處至氯氫操作室,方便員工及時觀察pH值的變化,及時發(fā)現(xiàn)問題,避免出現(xiàn)設(shè)備腐蝕等重大事故。

3臺透平機(jī)冷卻水回水管道安裝pH值在線檢測后,可以通過觀察pH值變化,及時發(fā)現(xiàn)問題,避免出現(xiàn)設(shè)備腐蝕等重大事故。

3.3 做好氯氣透平機(jī)日常維護(hù)

①壓縮機(jī)連續(xù)運行過程中,定期記錄操作數(shù)據(jù):氯氣的各級排氣壓力和溫度,潤滑油的供油壓力和溫度、軸承溫度、軸振動、軸位移監(jiān)測數(shù)據(jù)。②定期觀察油過濾器前后壓差,大于0.05 MPa時及時切換手柄。同時清洗或更換停運的過濾筒濾網(wǎng)。③注意油箱液位過低時應(yīng)補(bǔ)充新油。④定時檢測氯氣中水分含量,只有氯氣中含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.01%才能保證葉輪、缸體等氯氣接觸部件不被腐蝕。⑤定時檢查冷卻水中的氯離子。⑥運轉(zhuǎn)過程中注意壓縮機(jī)、電動機(jī)有否不正常聲音,如有異常應(yīng)判斷是否應(yīng)停車檢查。⑦仔細(xì)檢查管道有否泄漏及震動。⑧定時檢查排放管工作是否正常,如不正常應(yīng)打開旁路閥關(guān)閉排放管的隔斷閥,調(diào)整旁路閥以便排放正常,然后打開排放管清洗或修理閥件。

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