陳 祥,馬華遠(yuǎn),田素蘭
(云南源鑫炭素有限公司,云南 建水 654300)
某公司炭素廠成型一期生產(chǎn)線采用Hasler配料秤、K?llemann四軸預(yù)熱螺旋、B&P臥式混捏機(jī)、EIRICH強(qiáng)力冷卻機(jī)的連續(xù)配料混捏生產(chǎn)線,配套Outotec三工位滑臺(tái)式振動(dòng)成型機(jī)。長(zhǎng)期以來(lái)由于回轉(zhuǎn)窯煅燒石油焦燒損大,煅后焦振實(shí)容重偏低,導(dǎo)致成型工序?yàn)r青配比高。為攻克這一難題,二期煅燒生產(chǎn)線選擇了罐式爐生產(chǎn)工藝流程。
2020年2月份罐式爐正式投產(chǎn),成型工序的煅后焦物料也從原來(lái)的單一的回轉(zhuǎn)窯煅后焦變?yōu)楣奘綘t、回轉(zhuǎn)窯兩種煅燒工藝的混合煅后焦。2020年6月份開始成型一期生產(chǎn)的一期生塊焙燒后出現(xiàn)大面裂紋廢塊。本文針對(duì)這一問(wèn)題分析查找成型一期生塊焙燒后產(chǎn)生大面裂紋的原因。
1)凸臺(tái)裂紋,凸臺(tái)邊緣與平面交接處產(chǎn)生裂紋[1];
2)側(cè)面裂紋,出現(xiàn)在四個(gè)側(cè)面的裂紋,為平行于底平面單條連續(xù)性裂紋和多條層狀裂紋;
3)不規(guī)則裂紋,斜面與面積較小的側(cè)面的交界處細(xì)小裂紋。
1)預(yù)熱階段過(guò)慢。制品表層瀝青氧化結(jié)殼收縮,由于表層下面的糊料還是軟化狀態(tài),這種表層收縮裂紋表現(xiàn)為不規(guī)則網(wǎng)狀龜裂,深度較淺,如果后面的升溫曲線正常,產(chǎn)品內(nèi)部仍然可以有好的結(jié)構(gòu)。預(yù)熱階段升溫過(guò)慢,有的時(shí)候雖然沒(méi)有裂紋,但是表面密度會(huì)變低,顏色上也有所區(qū)別。這個(gè)階段還有一些成型工藝特殊的制品因內(nèi)應(yīng)力存留比較大,預(yù)熱溫度不均勻也可能因應(yīng)力釋放引起開裂,大部分是垂直于產(chǎn)品受力面開裂[2];
2)輕質(zhì)餾分揮發(fā)和瀝青熱聚合初期階段升溫過(guò)快。表層揮發(fā)過(guò)快開始收縮結(jié)硬殼,里層還在融化膨脹,將表層脹裂;表層過(guò)快結(jié)殼焦化,對(duì)內(nèi)部大量揮發(fā)分溢出造成較大阻力,將制品表層撐裂,有時(shí)這種裂紋還會(huì)進(jìn)一步發(fā)展成內(nèi)裂;表層結(jié)硬殼后隨著繼續(xù)升溫硬殼失去向內(nèi)收縮彈性,里層在隨后的的收縮過(guò)程中和表層硬殼分離,形成內(nèi)裂;
3)熱聚合階段升溫過(guò)快。熱聚合初期和輕質(zhì)餾分揮發(fā)階段不是截然分開的,當(dāng)輕質(zhì)餾分揮發(fā)開始后,熱聚合也隨溫度升高逐漸展開,產(chǎn)品的表象就是從軟化逐漸硬化,體積收縮由快變慢,逐漸失去彈性,強(qiáng)度逐漸增加。此時(shí)的開裂問(wèn)題就是制品由表至里的溫差造成了收縮不一致,收縮不一致產(chǎn)生應(yīng)力,應(yīng)力大于制品本身強(qiáng)度時(shí)制品就會(huì)“崩開”,這種開裂一般都會(huì)比較深,往往會(huì)沿著制品本身存在的缺陷或應(yīng)力點(diǎn)開裂,裂紋比較長(zhǎng)比較明顯。由于熱聚合初期制品收縮還是比較快的,問(wèn)題也往往出現(xiàn)在這個(gè)階段;熱聚合后期由于粘接焦形態(tài)趨于穩(wěn)定,制品強(qiáng)度逐漸提高,往往不容易出現(xiàn)問(wèn)題;
4)冷卻階段降溫過(guò)快,出爐溫度過(guò)高。冷卻往往遭到忽視,一些制品熱膨脹系數(shù)高,冷卻速度過(guò)快也是開裂的原因之一。這種裂紋往往表現(xiàn)為炸裂。出爐溫度過(guò)高,尤其在冬季炸裂現(xiàn)象很容易發(fā)生。
1)振動(dòng)成型機(jī)影響。振動(dòng)成型機(jī)主要由偏心軸轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生激振力而產(chǎn)生振動(dòng),由于振動(dòng)臺(tái)不同軸激起的頻率不同步,甚至是相反,使振動(dòng)臺(tái)的某些部位形成振幅極小,甚至是零振幅,致使該處的糊料沒(méi)有被振實(shí)焙燒后產(chǎn)生碗間裂紋。另外,由于目前振動(dòng)成型機(jī)采用預(yù)加壓氣囊,壓力可自由調(diào)整,當(dāng)重錘預(yù)加壓氣囊壓力過(guò)大時(shí),生塊易產(chǎn)生較大內(nèi)應(yīng)力,焙燒過(guò)程應(yīng)力釋放造成裂紋[3];
2)布料器布料效果的影響。當(dāng)糊料布料比較均勻時(shí),在振動(dòng)成型時(shí),重錘對(duì)糊料施加的力會(huì)相對(duì)均勻,成型效果較好,當(dāng)布料器的布料效果差時(shí),會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入成型機(jī)模具內(nèi)的糊料分布的水平性較差,在加壓振動(dòng)過(guò)程中,炭塊各個(gè)點(diǎn)應(yīng)力不均,在焙燒過(guò)程中由于應(yīng)力偏差,應(yīng)力相對(duì)較大的位置拉裂[4];
3)粉料配比的影響。對(duì)側(cè)面裂紋產(chǎn)生主要影響的是75 μm粉料用量和瀝青用量。當(dāng)粉料較細(xì),配方中75 μm料較多時(shí),糊料比表面積增大,顆粒間的摩擦面增大,成型時(shí)生坯中儲(chǔ)存的內(nèi)應(yīng)力相應(yīng)加大,這種情況焙燒過(guò)程易出現(xiàn)裂紋[5];
4)煅后焦搭配比例的影響。由于兩種煅燒工藝的差別較大,生產(chǎn)的煅后焦指標(biāo)上存在明顯的差異[6],具體兩種煅燒工藝煅燒的煅后焦指標(biāo)如表1、表2。具體差異有以下幾點(diǎn):①瀝青浸潤(rùn)性罐式煅后焦較回轉(zhuǎn)窯煅后焦高0.18;②顆粒穩(wěn)定性罐式爐煅后焦較回轉(zhuǎn)窯煅后焦高19%;③振實(shí)容重罐式爐煅后焦較回轉(zhuǎn)窯煅后焦高0.09;④回轉(zhuǎn)窯煅后采用噴水直冷方式冷卻、罐式爐煅后焦采用水夾套間接冷卻,回轉(zhuǎn)窯煅后焦水分含量高于罐式爐煅后焦0.08%左右。
表1 回轉(zhuǎn)窯煅后焦指標(biāo)分析Tab.1 Indicators analysis on calcined coke of rotary kiln
表2 罐式爐煅后焦指標(biāo)分析Tab.2 Indicators analysis on calcined coke of pot furnace
回轉(zhuǎn)窯煅后焦、罐式爐煅后焦指標(biāo)差異性較大,因此兩種煅后焦在搭配使用過(guò)程中可能會(huì)引起內(nèi)部缺陷,造成生塊焙燒過(guò)程中燒裂。
為摸索回轉(zhuǎn)窯、罐式爐兩種不同煅燒工藝生產(chǎn)的煅后焦混合使用對(duì)焙燒塊裂紋的影響開展試驗(yàn)。成型一期煅后焦搭配試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析。試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3。
表3 煅后焦搭配生產(chǎn)試驗(yàn)Tab.3 Match production test of calcined coke
成型一期回轉(zhuǎn)窯煅后焦與罐式爐煅后焦的搭配,罐式爐搭配比例超過(guò)40%,焙燒塊裂紋比例增加。在焙燒工藝不變的前提下,罐式爐煅后焦比例越高出現(xiàn)大面裂紋的幾率就越高。
生塊體積密度超過(guò)1.630 g/cm3,在焙燒工藝條件不變的前提下,體積密度越高出現(xiàn)裂紋的占比就越高。煅后焦振實(shí)容重過(guò)低,通過(guò)增加瀝青配比來(lái)提升生塊的體積密度,是產(chǎn)生大面裂紋的主要原因。
全罐式爐煅后焦試驗(yàn)生產(chǎn)對(duì)比同期80%回轉(zhuǎn)窯煅后焦、20%罐式爐煅后焦配比生產(chǎn),瀝青上升1.5%。對(duì)該批批罐式爐煅后焦進(jìn)行取樣分析發(fā)現(xiàn),該批罐式爐煅后焦粉料偏多,判斷為該批煅后焦存在過(guò)燒的情況。
排除焙燒首層廢塊多的現(xiàn)象,單獨(dú)分析成型工序生塊生產(chǎn)后焙燒出現(xiàn)大面裂紋的原因有:罐式爐煅后焦過(guò)燒、回轉(zhuǎn)窯煅后焦料潮、煅后焦振實(shí)容重低,采用加瀝青的方式提升生塊體積密度,煅后焦中罐式爐煅后焦配比超過(guò)40%。
一期炭塊生產(chǎn)中出現(xiàn)大面裂紋廢塊多的月份統(tǒng)計(jì)如表4。對(duì)應(yīng)的原料煅后焦搭配比例及生產(chǎn)工藝控制參數(shù)統(tǒng)計(jì)如表5。
表4 2021年4月份焙燒塊外觀合格率情況Tab.4 Appearance qualified rate of roasting block in April of 2021
表5 2021年3月份煅后焦物料搭配及控制指標(biāo)Tab.5 Matching and control indicators of calcined coke material in March of 2021
如表5所示,物料搭配情況為30%回轉(zhuǎn)窯煅后焦、70%罐式爐煅后焦時(shí),對(duì)應(yīng)的一期生塊焙燒炭塊裂紋率為14.75%。
通過(guò)對(duì)4月份的一期使用的煅后焦振實(shí)容重進(jìn)行分析,振實(shí)容重平均值為:1#回轉(zhuǎn)窯煅后焦倉(cāng)0.81 g/cm3、2#回轉(zhuǎn)窯煅后焦倉(cāng)0.80 g/cm3、3#罐式爐煅后焦倉(cāng)0.85 g/cm3。
實(shí)際生產(chǎn)中3月份一期生塊體積密度按照1.650 g/cm3控制。通過(guò)對(duì)生塊取樣,檢測(cè)結(jié)果為生塊實(shí)際體積密度高于機(jī)顯體積密度0.02 g/cm3。因此初步分析得出,一期生塊生產(chǎn),罐式爐煅后焦配比不能超過(guò)40%,當(dāng)前煅后焦物料質(zhì)量條件下實(shí)際生塊體積密度不能超1.650 g/cm3。進(jìn)一步跟蹤2021年4月份生塊焙燒后裂紋廢塊情況,統(tǒng)計(jì)如表6。
表6 2021年5月份焙燒塊外觀合格率情況Tab.6 Appearance qualified rate of roasting block in May of 2021
對(duì)應(yīng)的原料煅后焦搭配比例及生產(chǎn)工藝控制參數(shù)統(tǒng)計(jì)如表7。
表7 2021年4月份物料搭配及控制指標(biāo)Tab.7 Matching and control indicators of calcined coke material in April of 2021
4月份生產(chǎn)的一期生塊炭塊物料搭配情況統(tǒng)計(jì)為:4月4日~4月6日80%回轉(zhuǎn)窯煅后焦、20%罐式爐煅后焦搭配,4月7日60%回轉(zhuǎn)窯煅后焦、40%罐式爐煅后焦搭配,4月3日、4月8日70%回轉(zhuǎn)窯煅后焦、30%罐式爐煅后焦搭配,4月25日~4月30日60%回轉(zhuǎn)窯煅后焦、40%罐式爐煅后焦生產(chǎn),對(duì)應(yīng)焙燒5月份生產(chǎn)的一期一期生塊炭塊裂紋率為10.78%。
通過(guò)對(duì)4月份1#回轉(zhuǎn)窯煅后焦平均振實(shí)容重0.77 g/cm3,其中>0.80 g/cm3占比為0%;2#倉(cāng)回轉(zhuǎn)窯振實(shí)容重0.78 g/cm3,其中>0.80 g/cm3占比僅為18.1%。實(shí)際生產(chǎn)中,4月份生塊體積密度按照1.650 g/cm3的中值進(jìn)行控制,瀝青配比19.2%,對(duì)比其他月份偏高。通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析得出4月份生塊出現(xiàn)裂紋的原因有:煅后焦振實(shí)容重低,為滿足生塊體積密度,用加大瀝青配比來(lái)彌補(bǔ)煅后焦振實(shí)容重低的不足。當(dāng)煅后焦振實(shí)容重低的時(shí)候,應(yīng)該降低生塊體積密度。
在煅燒及焙燒工藝不變的前提下,為保證一期生塊炭塊焙燒后不出大面裂紋,成型工序應(yīng)控制的關(guān)鍵點(diǎn):①回轉(zhuǎn)窯煅后焦與罐式爐煅后焦的冷卻方式?jīng)Q定了煅后焦的水分含量,回轉(zhuǎn)窯煅后焦采用噴水直接冷卻,罐式爐煅后焦采用水套間接冷卻,控制好回轉(zhuǎn)窯煅后焦的料潮問(wèn)題,出現(xiàn)料潮停止使用;②回轉(zhuǎn)窯煅后焦振實(shí)容重低于罐式爐煅后焦,兩種煅后焦振實(shí)容重偏差不能過(guò)大,回轉(zhuǎn)窯煅后焦振實(shí)容重不低于0.8 g/cm3、罐式爐煅后焦振實(shí)密度不低于0.83 g/cm3;③根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)證明該生產(chǎn)線在焙燒與煅燒工藝不變的情況下,罐式爐煅后焦搭配比例不超過(guò)40%;④當(dāng)前煅后焦質(zhì)量狀況下及成型、焙燒工藝不變的情況下生塊體積密度不超1.640 g/cm3控制。
通過(guò)多次的試驗(yàn)總結(jié),確定了成型一期煅后焦搭配回轉(zhuǎn)窯煅后焦70%、罐式爐煅后焦30%。同時(shí)對(duì)成型機(jī)的生產(chǎn)工藝進(jìn)行重新規(guī)范:生塊體積密度穩(wěn)定在(1.625~1.635) g/cm3,瀝青配比不超19%,振動(dòng)時(shí)間(45~55) s,氣囊壓力 (3.5~4.0) bar,驅(qū)動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)速 (1 400~1 450) r/min,偏心塊角度110°。成型一期規(guī)范煅后焦搭配比例和穩(wěn)定生產(chǎn)工藝后,焙燒裂紋塊已經(jīng)消除。具體統(tǒng)計(jì)如表8、表9所示。
表8 2021年7月份物料搭配及控制指標(biāo)Tab.8 Matching and control indicators of calcined coke material in July of 2021
表9 2021年8月份焙燒塊外觀合格率情況Tab.9 Appearance qualified rate of roasting block in August of 2021
當(dāng)炭素生產(chǎn)線選用回轉(zhuǎn)窯煅后焦、罐式爐煅后焦搭配使用的工藝路線時(shí),在煅燒、焙燒工藝不變的條件下,為避免焙燒塊裂紋的產(chǎn)生,應(yīng)遵循以下4點(diǎn):
1)要穩(wěn)定控制煅后焦大搭配比例,回轉(zhuǎn)窯煅后焦的配比不低于60%;
2)在滿足炭塊理化指標(biāo)的前提下,生塊的體積密度控制在 (1.625~1.635) g/cm3;
3)鋁用陽(yáng)極炭素生產(chǎn)中,應(yīng)高度關(guān)注煅后焦振實(shí)容重的指標(biāo)。煅后焦振實(shí)容重不低于0.80 g/cm3;
4)由于回轉(zhuǎn)窯煅后焦冷卻方式的特殊性,煅燒需控制好噴水量,避免料潮,當(dāng)不能完全杜絕時(shí),應(yīng)靜置擺放排出水分,方能使用。煅后焦水分含量不宜高于0.05%。