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350 MW超臨界旋流燃燒鍋爐低負(fù)荷燃燒優(yōu)化試驗(yàn)研究

2022-07-05 10:47:02鞏時(shí)尚雍紹平李韓亮耿伯儒殷德祥
電力勘測(cè)設(shè)計(jì) 2022年6期
關(guān)鍵詞:含碳量氧量旋流

鞏時(shí)尚,雍紹平,李韓亮,耿伯儒,梁 銳,殷德祥

(1. 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)西北電力試驗(yàn)研究院有限公司,陜西 西安 710054;2. 國(guó)家電投集團(tuán)寧夏能源鋁業(yè)有限公司臨河發(fā)電分公司,寧夏 銀川 751400)

0 引言

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和風(fēng)電、光伏、光熱、儲(chǔ)能等新能源的大規(guī)模入網(wǎng),電網(wǎng)負(fù)荷及峰谷差越來(lái)越大,電網(wǎng)調(diào)峰壓力也隨之增大。越來(lái)越多的大容量電站鍋爐參與調(diào)峰,使其長(zhǎng)期處于低負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行[1],涌現(xiàn)出一些負(fù)面現(xiàn)象:高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)鍋爐水動(dòng)力良好、爐膛火焰充滿度高、爐膛溫度場(chǎng)分布均勻[2];但在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),存在汽水流量低、水動(dòng)力差、鍋爐受熱面對(duì)爐膛煙氣均勻的敏感性增強(qiáng)、爐內(nèi)溫度低、燃燒不穩(wěn)定、燃盡困難以及脫硝入口NOx濃度高等問(wèn)題[3]。

本文以寧夏某350 MW超臨界機(jī)組旋流燃燒鍋爐為研究對(duì)象,針對(duì)低負(fù)荷鍋爐燃燒不穩(wěn)定,原始NOx濃度高,煤粉燃盡差等問(wèn)題開(kāi)展了試驗(yàn),為同類型旋流燃燒鍋爐在低負(fù)荷下安全穩(wěn)定運(yùn)行提供技術(shù)參考。

1 鍋爐概況

寧夏某電廠2×350 MW機(jī)組鍋爐為超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、前后墻對(duì)沖旋流燃燒方式、平衡通風(fēng)、緊身封閉、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)∏型鍋爐,鍋爐型號(hào)為DG1147/25.4-II1,主要性能數(shù)據(jù)見(jiàn)表1所列。

表1 鍋爐主要性能數(shù)據(jù)表

該鍋爐采用前后墻對(duì)沖燃燒方式,前墻布置三層燃燒器,后墻布置二層燃燒器,使沿爐膛寬度方向的熱負(fù)荷及煙氣溫度分布更均勻。燃燒器上部布置有兩層燃盡風(fēng)風(fēng)口,分別位于前、后墻上,燃燒器布置如圖1所示。鍋爐共配備5臺(tái)中速磨煤機(jī),編號(hào)分別為A、B、C、D、E。

圖1 燃燒器布置圖

該機(jī)組鍋爐長(zhǎng)期在280~350 MW之間的較高負(fù)荷下運(yùn)行,鍋爐水動(dòng)力良好,各受熱面壁溫偏差小,飛灰含碳量和爐渣含碳量均小于1.5%,煤粉燃盡高,且脫硝入口NOx濃度低于280 mg/Nm3。但近年來(lái)隨著周圍地區(qū)風(fēng)電、光伏等新能源大量入網(wǎng),使得該機(jī)組鍋爐白天負(fù)荷長(zhǎng)期處于140~175 MW之間,低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),鍋爐火檢偶爾出現(xiàn)閃爍,燃燒不穩(wěn)定;機(jī)組脫硝入口NOx濃度最高達(dá)到了600 mg/Nm3,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值350 mg/Nm3;飛灰和爐渣含碳量達(dá)到3%以上,煤粉燃盡率不佳;此外主蒸汽溫度降低至540~545 ℃,比40%熱耗率驗(yàn)收工況(turbine heat acceptance,THA)設(shè)計(jì)值(571 ℃)低26~31 ℃,再熱蒸汽溫度降低至531~535 ℃,比40%THA設(shè)計(jì)值(549 ℃)低14 ~ 18 ℃。

2 低負(fù)荷燃燒優(yōu)化試驗(yàn)

針對(duì)鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的各種問(wèn)題,文章主要從燃燒器穩(wěn)燃冷態(tài)試驗(yàn),熱負(fù)荷均勻性試驗(yàn)以及磨煤機(jī)組合、氧量、配風(fēng)方式、磨煤機(jī)煤粉細(xì)度的調(diào)整試驗(yàn)進(jìn)行優(yōu)化。

2.1 燃燒器穩(wěn)燃冷態(tài)試驗(yàn)

煤粉能否穩(wěn)定燃燒,取決于燃燒器自身對(duì)高溫?zé)煔獾木砦芰?,而燃燒器外二次風(fēng)旋流葉片的開(kāi)度對(duì)高溫?zé)煔獾木砦Ч兄匾绊懀瑸樘骄坎煌舛物L(fēng)旋流強(qiáng)度對(duì)鍋爐低負(fù)荷穩(wěn)燃的影響,本研究采用冷態(tài)煙花法在外二次風(fēng)旋流葉片不同開(kāi)度下開(kāi)展燃燒器穩(wěn)燃試驗(yàn)。圖2為寧夏某電廠旋流燃燒器外二次風(fēng)葉片在65°、50°、35°角度下的煙花軌跡圖。

圖2 旋流燃燒器外二次風(fēng)葉片在35°、50°、65°角度下的煙花軌跡圖

由圖2可知,旋流燃燒器外二次風(fēng)葉片角度為65°時(shí),燃燒器無(wú)法卷吸高溫?zé)煔猱a(chǎn)生回流,火焰四散,對(duì)水冷壁形成沖刷,不利于煤粉著火及穩(wěn)定燃燒;旋流燃燒器外二次風(fēng)葉片角度為50°時(shí),旋流強(qiáng)度增大,火焰能夠產(chǎn)生良好的卷吸現(xiàn)象,形成風(fēng)包粉,著火穩(wěn)定;繼續(xù)關(guān)小旋流燃燒器燒器外二次風(fēng)葉片角度至35°時(shí),渦流較小,火焰拉長(zhǎng),回流區(qū)最大半徑減小,高溫?zé)煔饩砦鼫p弱,不利于煤粉穩(wěn)定燃燒[4]。因此,為增強(qiáng)鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)旋流燃燒器的穩(wěn)燃性,建議將旋流燃燒器外二次風(fēng)角度調(diào)整為50°左右。

2.2 燃燒器熱負(fù)荷均勻性試驗(yàn)

機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),汽水流量低,水動(dòng)力差,從而加劇爐內(nèi)燃燒不均的現(xiàn)象。燃燒器熱負(fù)荷是否均勻,不僅關(guān)系到鍋爐各受熱面是否超溫,而且對(duì)鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)能否穩(wěn)定燃燒至關(guān)重要[5]。

為了更好地控制煤粉偏差,保證燃燒穩(wěn)定,確保每個(gè)燃燒器熱負(fù)荷基本一致,煤粉量偏差控制在5%以內(nèi),本研究對(duì)鍋爐配備的每臺(tái)磨煤機(jī)都進(jìn)行了燃燒器熱負(fù)荷均勻性試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2所列。本次試驗(yàn)用靠背管伸入磨煤機(jī)出口粉管進(jìn)行差壓測(cè)量,通過(guò)密度修正換算成風(fēng)速,核算風(fēng)速是否在偏差范圍之內(nèi)。若偏差較大,則調(diào)節(jié)一次風(fēng)管道上的可調(diào)縮孔,然后重新測(cè)量計(jì)算,直至同一臺(tái)磨煤機(jī)出口風(fēng)速與平均風(fēng)速偏差控制在5%以內(nèi)。

表2 燃燒器熱負(fù)荷均勻性試驗(yàn)結(jié)果

試驗(yàn)結(jié)果表明,每臺(tái)磨煤機(jī)自身各出口粉管風(fēng)速基本相同,與平均風(fēng)速偏差均保持在5%以內(nèi),可認(rèn)為攜粉量基本相同,保證燃燒器熱負(fù)荷的均勻性。此次調(diào)整有效防止因燃燒器熱負(fù)荷不均導(dǎo)致的爐內(nèi)火焰偏斜,避免了在機(jī)組低負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中因局部熱負(fù)荷過(guò)高導(dǎo)致的水冷壁超溫、兩側(cè)煙溫及蒸汽溫度偏差等現(xiàn)象[6]。

2.3 磨煤機(jī)組合調(diào)整試驗(yàn)

磨煤機(jī)組合方式的不同不僅影響煤粉穩(wěn)定燃燒,而且對(duì)提高主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度、降低脫硝入口NOx濃度、提高煤粉燃盡率也具有決定性作用,合理的磨煤機(jī)組合是鍋爐低負(fù)荷安全穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)。

本次試驗(yàn)依托鍋爐配備5臺(tái)中速磨煤機(jī),最上層為D磨煤機(jī),中間為B、E磨煤機(jī),下層為A、C磨煤機(jī)。為保證煤粉燃盡率,本次試驗(yàn)優(yōu)先選取下層磨煤機(jī)組合,具體試驗(yàn)組合方式:工況1為B、C、E磨煤機(jī)組合,工況2為A、B、C磨煤機(jī)組合,工況3為A、C、E磨煤機(jī)組合。不同磨煤機(jī)組合下主要參數(shù)見(jiàn)表3所列。由表3可知,采用A、B、C磨煤機(jī)組合和A、C、E磨煤機(jī)組合時(shí),脫硝入口NOx濃度遠(yuǎn)低于采用B、C、E磨煤機(jī)組合,這是由于采用這兩種組合時(shí),火焰中心靠下,水冷壁吸熱較多,從而起到風(fēng)粉分離的作用,使得脫硝入口NOx濃度低于含有2臺(tái)中層磨煤機(jī)的組合。

表3 不同磨煤機(jī)組合主要參數(shù)

無(wú)論采用哪種磨煤機(jī)組合,水冷壁最高壁溫均遠(yuǎn)低于報(bào)警值(報(bào)警溫度為532 ℃),且左右兩側(cè)主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度偏差均小于5 ℃,三種磨煤機(jī)組合鍋爐水動(dòng)力均較好,水冷壁壁溫?zé)o明顯偏差,各受熱面無(wú)超溫現(xiàn)象。從水動(dòng)力角度分析,在低負(fù)荷運(yùn)行過(guò)程中改變磨煤機(jī)組合方式并無(wú)明顯影響。

采用B、C、E磨煤機(jī)組合試驗(yàn)時(shí),鍋爐飛灰含碳量為3.73%,而采用A、B、C磨煤機(jī)和A、C、E磨煤機(jī)組合時(shí)飛灰含碳量分別為1.49%和1.57%,說(shuō)明采用兩臺(tái)下層磨的組合時(shí),煤粉在爐內(nèi)燃盡率高,有利于機(jī)組經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行。

綜合分析,三種磨煤機(jī)組合在低負(fù)荷燃燒時(shí),鍋爐燃燒穩(wěn)定,水動(dòng)力良好,脫硝入口煙溫均滿足要求,但采用A、B、C磨煤機(jī)和A、C、E磨煤機(jī)組合時(shí)脫硝入口NOx要低于B、C、E磨煤機(jī)組合,有利于控制脫硝入口NOx,并且飛灰含碳量也更低,有利于提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,三種磨煤機(jī)組合水動(dòng)力均性能良好,綜合分析,建議鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)優(yōu)先采用A、B、C磨煤機(jī)組合和A、C、E磨煤機(jī)組合(即兩臺(tái)下層磨煤機(jī),一臺(tái)中層磨煤機(jī))。

2.4 氧量調(diào)整試驗(yàn)

氧量過(guò)小,會(huì)導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)缺氧,飛灰含碳量升高,未完全燃燒損失增大;氧量過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致煙氣量增加,排煙損失增大。氧量的調(diào)整主要是通過(guò)調(diào)整二次風(fēng)總量來(lái)實(shí)現(xiàn)。本研究為探究鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行期間的氧量合理數(shù)據(jù),在140 MW負(fù)荷時(shí),進(jìn)行氧量調(diào)整試驗(yàn),空預(yù)器入口氧量分別10.0%、9.0%和7.8%,對(duì)應(yīng)總風(fēng)量為368 t/h、360 t/h和352 t/h(由于該電廠送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉偏離零位,送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開(kāi)度為0%時(shí),該負(fù)荷氧量最低為7.8%),各工況具體參數(shù)見(jiàn)表4所列。

表4 不同氧量下鍋爐主要參數(shù)

由表4可知:空預(yù)器入口氧量由10.0%降至7.8%時(shí),NOx排放濃度下降101/140 mg/Nm3,脫硝入口煙溫降低3.1/2.7 ℃。這是因?yàn)檠趿渴怯啥物L(fēng)總量控制,總風(fēng)量的變化不改變各級(jí)燃燒空氣的比例,所以降低氧量時(shí)降低了整個(gè)燃燒區(qū)和還原區(qū)的氧濃度,有利于降低NOx濃度。氧量由10.0%降至7.8%時(shí),主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度無(wú)明顯變化,這是因?yàn)殡m然氧量的提高令煙氣量增加,使對(duì)流換熱加強(qiáng),有利于提高再熱蒸汽溫度,但氧量過(guò)高,也導(dǎo)致再熱蒸汽溫度已無(wú)提高裕量[7]。該鍋爐負(fù)荷在140 MW時(shí),建議氧量控制在7.8%,有利于脫硝入口NOx的控制。

2.5 配風(fēng)方式調(diào)整試驗(yàn)

本次試驗(yàn)依托鍋爐在低于200 MW負(fù)荷運(yùn)行時(shí),二次風(fēng)箱壓力為0 kPa,與爐內(nèi)幾乎無(wú)差壓,導(dǎo)致二次風(fēng)剛性不足,煤粉燃燒時(shí)旋流強(qiáng)度極弱。隨著爐內(nèi)負(fù)壓的影響,使得出口氣流不能有效深入爐內(nèi),下層火焰在爐內(nèi)負(fù)壓的作用下上移,造成爐內(nèi)火焰中心高,煤粉燃盡率低。為解決該問(wèn)題,進(jìn)行了二次風(fēng)門開(kāi)度調(diào)整試驗(yàn),具體結(jié)果見(jiàn)表5所列。

表5 二次風(fēng)門調(diào)整前后鍋爐主要參數(shù)

由表5可知,機(jī)組在140 MW負(fù)荷運(yùn)行期間,鍋爐總風(fēng)量維持穩(wěn)定。,將投運(yùn)磨煤機(jī)對(duì)應(yīng)二次風(fēng)門關(guān)小后,主蒸汽溫度提高1.6 ℃,再熱蒸汽溫度提高1.8 ℃,過(guò)熱度提高4.7 ℃,過(guò)熱器一級(jí)減溫水流量下降4.4 t/h,二級(jí)減溫水流量下降3.1 t/h,并且調(diào)整后飛灰含碳量降低1.92%,爐渣含碳量降低0.78%。這是由于在總風(fēng)量不變的前提下,關(guān)小二次風(fēng)門開(kāi)度,提高了二次風(fēng)速,使得二次風(fēng)剛性增強(qiáng),煤粉在爐內(nèi)旋流強(qiáng)度增加,有利于提高煤粉燃盡率及鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的穩(wěn)燃性能[8]。

2.6 磨煤機(jī)煤粉細(xì)度調(diào)整試驗(yàn)

本次試驗(yàn)依托鍋爐配置的磨煤機(jī)分離器為靜態(tài)分離器,分離器通過(guò)折向擋板葉片開(kāi)度來(lái)控制煤粉細(xì)度。為提高鍋爐在低負(fù)荷運(yùn)行期間的效率,降低飛灰和爐渣含碳量,本研究在鍋爐負(fù)荷140MW、其他參數(shù)不變的條件下對(duì)磨煤機(jī)分離器折項(xiàng)擋板進(jìn)行了調(diào)整[9],折向擋板開(kāi)度分別為20%、30%、40%三個(gè)工況,調(diào)整后具體參數(shù)見(jiàn)表6。由表可知,分離器折向擋板在30%時(shí),煤粉細(xì)度為19.7%,煤粉最細(xì)(該電廠靜態(tài)分離器折向擋板開(kāi)度為20%~90%,開(kāi)度20%時(shí),由于開(kāi)度過(guò)小,導(dǎo)致該處風(fēng)速過(guò)高,反而不利于提高煤粉細(xì)度),飛灰含碳量和爐渣含碳量最低,且脫硝入口煙溫度略高于粗煤粉工況,說(shuō)明煤粉燃盡程度高,鍋爐穩(wěn)燃性能好。因此,鍋爐在較低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),應(yīng)適當(dāng)降低煤粉細(xì)度。

表6 不同煤粉細(xì)度下鍋爐主要參數(shù)

3 結(jié)論

通過(guò)對(duì)350 MW超臨界旋流燃燒鍋爐低負(fù)荷燃燒試驗(yàn)研究,得出如下結(jié)論。

1)旋流燃燒器外二次風(fēng)開(kāi)度對(duì)旋流強(qiáng)度起重要作用,低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),關(guān)小外二次風(fēng)葉片開(kāi)度,旋流強(qiáng)度增強(qiáng),火焰卷吸高溫?zé)煔猓纬捎行эL(fēng)包粉,有利于煤粉的穩(wěn)定燃燒。

2)投入2臺(tái)下層磨煤機(jī),1臺(tái)中層磨煤機(jī)組合時(shí)(即A、B、C磨煤機(jī)組合和A、C、E磨煤機(jī)組合),有利于降低脫硝入口NOx濃度和飛灰含碳量,提高鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)的經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性。

3)運(yùn)行氧量對(duì)NOx排放濃度和再熱蒸汽溫度有著重要影響,鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),應(yīng)在保證再熱蒸汽溫度的基礎(chǔ)上適當(dāng)降低氧量,有利于NOx的控制。

4)鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),在保證脫硝入口煙溫和蒸汽溫度的前提下,建議優(yōu)先采用2臺(tái)下層磨煤機(jī),1臺(tái)中層磨煤機(jī)組合的方式,同時(shí)適當(dāng)提高煤粉細(xì)度,關(guān)小二次風(fēng)門開(kāi)度,不僅有利于煤粉的穩(wěn)定燃燒,而且可以降低飛灰和爐渣含碳量,達(dá)到提高鍋爐效率的目的。

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