王發(fā),劉世顯,陶海
(合肥萬力輪胎有限公司,安徽 合肥 231137)
新中國成立初期,受到前蘇聯(lián)重工業(yè)的影響,我國也大力發(fā)展鋼鐵經(jīng)濟,但當時材料及工藝也是剛剛起步相對落后,因此設(shè)備零部件設(shè)計以鋼構(gòu)為主,過高的安全系數(shù)導致設(shè)備自身笨重且性能較差;隨著我國工業(yè)發(fā)展,新材料新工藝取得很多進步和突破,各行各業(yè)也都逐漸推廣應用了新材料和新工藝,例如輸送線鋁型材、塑鋼窗、高分子軸承、自潤滑軸承等等,原有的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備在對比之下就有了能耗高、故障率高、維護成本高等缺點。
我國在經(jīng)濟上實現(xiàn)了逐年穩(wěn)步增長,但也是付出了巨大的資源和環(huán)境破壞的代價,不利于可持續(xù)發(fā)展。同時,經(jīng)濟全球化及全球變暖的“雙刃劍”也促使我們解放思想落實科學發(fā)展觀、構(gòu)建社會主義和諧社會。因此,調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式勢在必行,各個企業(yè)要想方設(shè)法節(jié)約發(fā)展、清潔生產(chǎn),實現(xiàn)節(jié)能降耗,以應對全球氣候的迫切需要,實現(xiàn)碳達峰碳中和的戰(zhàn)略目標。
輕量化最早起源于賽車運動,最初的目標主要是降低賽車的重量,可以實現(xiàn)更好的操控性,發(fā)動機轉(zhuǎn)換出更多動力用以提升加速度,其制動性能也顯著提升;后來隨著節(jié)能降耗理念深入逐步推廣到普通汽車,降低重量后在輸出功率提高、噪音和油耗降低、廢氣排放減少等多方面都有顯著提升,備受國內(nèi)外各個車企的歡迎,因此汽車輕量化技術(shù)發(fā)展迅速。
時至今日,輕量化技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成一個系統(tǒng)工程,主要是指輕量化結(jié)構(gòu)設(shè)計、輕量化材料、輕量化制造工藝等集成應用,降低重量的同時實現(xiàn)性能和成本等綜合因素優(yōu)化,其主要發(fā)展方向也是從設(shè)計(輕量化結(jié)構(gòu)設(shè)計薄壁化、中空化、復合化等)、材料(高強度鋼、鎂鋁合金、鈦合金和復合材料及陶瓷等應用)、工藝(熱壓成型、液壓成型、粉末冶金等)等著手,其發(fā)展程度也各不相同,主要取決于輕量化對象,本文講述的就是胎胚輸送機械手關(guān)鍵鋼構(gòu)件的輕量化改造探索及推廣應用情況,為節(jié)能降耗行動的實施提供一個參考依據(jù)。
傳統(tǒng)輪胎工廠在胎胚成型后胎胚放置在胎胚托盤或胎胚轉(zhuǎn)運車上通過叉車或電瓶拖車或者人工推送至硫化機臺,再人工方式搬運至硫化機存胎器上,特別是生產(chǎn)重量很大的全鋼輪胎時,體力勞動強度很大、生產(chǎn)效率低、胎胚易污染且存在搬錯胎的問題。在智能綠色工廠建設(shè)宗旨下,我司在胎胚輸送率先采用輸送線、胎胚立體庫及胎胚輸送機械手等,實現(xiàn)了胎胚自動化輸送。
如圖1,胎胚輸送機械手主要用于從輸送線取胎位抓取胎胚,經(jīng)空中軌道輸送,能夠?qū)⑻ヅ咚偷疆斍吧a(chǎn)線15臺硫化機中任意一臺硫化機存胎位上,由于硫化機是雙模硫化機,因此胎胚輸送機械手采用雙工位設(shè)置,每次抓取兩個胎坯提高了胎胚輸送效率。胎胚輸送機械手含有4個自由度,分別是水平行走X軸、垂直升降Y軸、前后伸縮Z軸、擴張收縮T軸,其中軌道利用車間現(xiàn)有建筑立柱作為主要支撐,通過X軸減速電機帶走主動輪水平行走跨距移動,利用Y軸伺服電機帶動同步帶實現(xiàn)上下升降,Z軸伺服電機實現(xiàn)從取胎位到存胎位的水平移動,T軸負責擴張和收縮完成胎胚的抓放動作。
胎胚輸送機械手主要有行走裝置、升降裝置、伸縮裝置、抓手裝置等組成,主要采用鋼構(gòu)件,整機重量高達2 635 kg。
胎胚輸送機械手電氣部分采用滑觸線供電,安裝于X軸導軌上,集電臂、光通訊和激光測距以及電控箱安裝在機械手行走裝置上,其中電控箱內(nèi)置散熱空調(diào)以保證在硫化的高溫環(huán)境下整個電控系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。電源通過滑觸線進入集電臂后接入行走裝置,電控系統(tǒng)以無線通訊方式與上位機交互控制整個胎胚輸送機械手的運行。
胎胚輸送機械手自投入使用以來運行時間超過4年時間,故障率一直居高不下,已嚴重制約產(chǎn)量的提升,經(jīng)分析主要原因如下:
(1)胎胚輸送機械手框架原廠家設(shè)計時采用全碳鋼制作,導致整機重量過大,高達2 635 kg,其中僅升降機機構(gòu)達998 kg,屬于懸臂結(jié)構(gòu)形式,運行中單側(cè)受力較大,行走裝置承載過大使得行走導向輪處于超負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)。
(2)行走輪及導向輪等采用鐵芯聚氨酯包膠,因硫化車間溫度高于室溫,特別是夏季高溫天氣,摩擦熱量難以及時散去,24 h不間斷運行導致整個行走導向輪易老化和磨損。
(3)因機械手過重出現(xiàn)同步帶故障頻繁,導輪安裝板出現(xiàn)焊縫爆裂后變形,加劇輪子損壞及存在嚴重的安全隱患。
(4)行走導向輪是5"的鐵芯聚氨酯輪子,質(zhì)量上佳的包膠工藝的輪子在2 m/s的速度下承重約500 kg,很難達到設(shè)計時承重650 kg的要求,涉及包膠工藝穩(wěn)定性及備件成本問題,也是故障頻繁發(fā)生的一個原因。
由于胎胚輸送機械手從動輪頻繁故障,帶來了一下不利影響:
(1)更換導輪高空作業(yè)風險及夏季高溫作業(yè)風險增加。
(2)因機械手重量過大,導輪頻繁損壞增加備件費用(約180個/年),約3萬元/年(含軸承等配件費用);升降同步帶及滑塊等損壞增加備件費用約4萬元/年,共計7萬元/年。
(3)機械手從動輪故障頻繁(月均9.23 h/臺/、7.63次/臺),待料約2 399條/月,影響生產(chǎn)銷售,特別是急需的確保規(guī)格生產(chǎn)難以保證。
(4)升降機構(gòu)一級和二級之間使用同步帶,因重量過大,也出現(xiàn)頻繁損壞,存在斷裂掉落風險,已出現(xiàn)至少3次同步帶及壓板固定失效,機械手墜落,已增加機械限位,但在大重量沖擊下有脫焊風險,存在嚴重安全隱患。
(5)因機械手升降裝置重量過大,所有的機械手上側(cè)導輪安裝板都出現(xiàn)焊縫爆裂,已進行補焊處理及加固,但仍然時有發(fā)生,存在嚴重安全隱患。
(6)各個減速電機及伺服電機在無效負載下運行,能耗也一直居高不下,增加企業(yè)運行成本。
(7)從動輪故障時掉落聚氨酯碎屑有掉落到胎胚表面風險,后工序X光檢查出異物雜志造成返修,觸及質(zhì)量紅線。
鑒于以上,經(jīng)評估后硫化機械手開展了輕量化試點改造。
具體怎么改,主要從以下三點著手:
(1)由于是舊設(shè)備輕量化改造,涉及設(shè)備兼容性、穩(wěn)定性等,在沒有設(shè)計廠家精準設(shè)計校核的情況下宜采用原設(shè)備的尺寸更換新材料的方式替換,保證生產(chǎn)的連續(xù)性運行。
(2)考慮到是首次嘗試,整體更換成本較高,選擇設(shè)備主體結(jié)構(gòu)進行局部輕量化改造。
(3)從可控成本及繼續(xù)推廣方面,選擇采用與鋼材性能接近、應用場景最多的輕質(zhì)金屬材料:鋁合金;
胎胚輸送機械手主體部分主要分為行走裝置、升降裝置、伸縮裝置、抓手裝置等四個部分,從以下三個方面評價改造方向:
(1)結(jié)構(gòu)復雜程度:按復雜到簡單排序依次為行走裝置(組焊件較多)、抓手裝置(圓弧件等不規(guī)則件較多)、伸縮裝置(加工件組裝而成)、升降裝置,其中升降裝置是兩級倍速機構(gòu),由一級伸縮框架、限位座、二級升降機構(gòu)、牽引帶座、導軌等組成,一級伸縮架通過皮帶將二級伸縮架帶動,二級伸縮架下降速度是一級伸縮架的2倍,框架和伸縮機構(gòu)由鋼板折彎后沖壓加強孔形成,結(jié)構(gòu)簡單,易于改造后的鋁合金加工成型。
(2)更換材料后減重程度:胎胚輸送機械手總重達2 635 kg,分布依次為行走裝置973 kg、升降裝置998 kg、伸縮裝置422 kg、抓手裝置241 kg,更換鋁合金材料后升降裝置預計可減重520 kg,因此選擇改造升降裝置。
(3)零部件組成:行走裝置中含有的減速電機、電缸、主動輪及導輪、電控箱等是不能輕量化改造,升降裝置中除導軌和同步帶外其余均可輕量化改造,伸縮裝置和抓手裝置電氣件較多且已經(jīng)有部分零部件是鋁合金材質(zhì),改造空間有限。
綜上,選定升降機構(gòu)作為此次輕量化改造試點。升降裝置示意圖如圖2所示。
整個升降機構(gòu)去除導軌、伺服電機、同步帶及滑塊等標準件,改造零部件主要是一級伸縮框架、限位座、二級升降機構(gòu)、牽引帶座等,輕量化優(yōu)化之后主要從以下三個方面進行分析:
(1)重量大幅度減輕:原一級伸縮框架及二級升降機構(gòu)材質(zhì)均為Q235碳素鋼,材料密度為7.85 t/m3,重量分別為212 kg/182 kg。改造材料為5052H34鋁合金,材料密度為2.72 t/m3,重量分別為73 kg/61 kg,一套機械手輕量化總計減重520 kg,改造后整個升降機構(gòu)重量為476 kg,僅為改造前的47.75%。
(2)材料與強度方面:原材料為Q235碳素鋼,屈服強度235 MPa,抗拉強度為370 MPa,焊縫強度能達到機體的100%。改造后為5052H34鎂鋁合金,屈服強度180 MPa,抗拉強度最高可達280 MPa,焊縫強度能達到機體的95%。改造后強度減弱,屈服強度減弱不到10%,抗拉強度減弱幅度比較小,焊縫強度同基體強度。
(3)工藝分析:原始材料為Q235碳素鋼,易于焊接,在鋼的體系里,強度較低,但塑性較好。改造后材料為5052H34鎂鋁合金,在鋁合金家族中使用最普遍,強度適中,延展性極佳。改造后強度減弱,但塑性增強,延展性增強。
結(jié)論:改造后,整個升降機構(gòu)的強度存在一定程度的減弱,但是尚在起重設(shè)備結(jié)構(gòu)件安全系數(shù)最小值范圍內(nèi),同時整體重量大幅度降低,經(jīng)過減重后,有效使執(zhí)行機構(gòu)減輕負載,大大提高了行走機構(gòu)、導向機構(gòu)的使用壽命;經(jīng)過減重,減少了人員更換配件的頻率和時間,從而提高了生產(chǎn)效率。因此,此次的輕量化改在是可行的,可以試點改造后觀察再推廣實施。
為保證正常生產(chǎn),試點機臺更換安排在停產(chǎn)檢修時間,經(jīng)過三天更換及調(diào)試,空負荷試車無異常,復產(chǎn)后帶負荷試車運行滿足相關(guān)運行性能參數(shù),胎胚抓取輸送正常,可以投入生產(chǎn)。
經(jīng)過一年的運行觀測,試點的胎胚輸送機械手未出現(xiàn)損壞和變形狀況,從動輪及升降裝置等故障由改造前月均9.23 h/臺/、7.63次/臺降至月均0.83 h/臺/、0.38次/臺(見圖3),遠低于其他線,輕量化改造效果良好,見圖3。
(1)節(jié)省導輪、滑塊以及同步帶等備件約7萬元/年。
(2)減少處理故障時的高空作業(yè)及夏季高溫作業(yè)風險。
(3)解決因同步帶及焊縫爆裂等超負荷運行產(chǎn)生的機械手掉落安全隱患。
(4)降低機械手故障時間,提高生產(chǎn)效率約2 399條/月。
(5)整機重量由原來的2 635 kg降低至2 115 kg,行走的減速電機和升降的伺服電機綜合能耗降低,節(jié)能降耗明顯。
經(jīng)過試點胎胚輸送機械手運行一年評估,輕量化改造效果在故障率、維護成本、能耗及安全生產(chǎn)等各方面都有著明顯的降低,具有改造可操作性,經(jīng)過推廣立項及改造實施,現(xiàn)已完成其余胎胚輸送機械手的輕量化改造。
在碳達峰、碳中和時間節(jié)點之前,原有生產(chǎn)中的設(shè)備進行節(jié)能降耗改造中輕量化改造是一個十分重要的課題,但輕量化改造要保證生產(chǎn)的可持續(xù)性、性能的穩(wěn)定性、使用的可靠性的前提下進行,如果不能實現(xiàn)設(shè)計方面精準校核,應以局部試點改造評估后推廣,穩(wěn)步扎實推進節(jié)能降耗行動。