郭大磊,張慶喜
(武鋼有限煉鐵廠,湖北 武漢430080)
高爐冶煉過程中,爐頂料罐的均壓含塵煤氣直接排入大氣。高爐煤氣為含有大量CO和少量H2、CH4等有毒、可燃的混合氣體,一方面對大氣環(huán)境尤其是高爐生產(chǎn)區(qū)域造成了一定的污染,另一方面這部分煤氣也白白浪費了。另外,均壓煤氣一般還含有一定的水分,通過消音器對空放散時,由于壓力突然降低,煤氣中的水分容易析出結(jié)露,隨均壓煤氣排放的粉塵遇水變濕后常常黏度變大、堵塞放散消音器,使其不能正常工作,給高爐的生產(chǎn)維護帶來很大困難。為解決上述問題,研究武鋼8號高爐均壓煤氣回收的工藝十分有必要。
爐頂料罐在向高爐爐內(nèi)布完料之后,關(guān)閉下料閘和下密封閥,罐內(nèi)氣體為一次均壓凈煤氣、二均氮氣與布料過程中高爐爐內(nèi)替換爐料的粗煤氣混合物,該煤氣經(jīng)爐頂小旋風(fēng)除塵器一次除塵后,經(jīng)過爐頂消音器對空排放。
8號高爐爐頂為并罐無料鐘爐頂設(shè)備,爐頂料罐一次均壓采用凈煤氣,二次均壓采用氮氣。一次均壓管道設(shè)置DN500液壓均壓閥,二次均壓管道設(shè)置DN250液壓二均閥。料罐排壓時,罐內(nèi)煤氣經(jīng)爐頂小旋風(fēng)除塵器一次除塵后,經(jīng)爐頂消音器對空排放。另設(shè)置備用管路作為消音器檢修時使用,工藝流程如圖1所示[1]。
圖1 改造前武鋼8號高爐爐頂料罐均壓放散煤氣工藝流程圖
高爐粗煤氣經(jīng)爐頂?shù)拇置簹鈱?dǎo)出管、上升管、下降管后,進入旋流版式旋風(fēng)除塵器進行粗除塵,粗除塵后的半凈煤氣可進入干法布袋除塵系統(tǒng)或進入環(huán)縫洗滌系統(tǒng)進行精除塵。經(jīng)過精除塵后的凈煤氣再經(jīng)過減壓閥組或TRT系統(tǒng)之后,經(jīng)過煤氣洗凈塔除酸,最后進入高爐區(qū)域煤氣管網(wǎng)同,流程如圖2所示。
圖2 8號高爐煤氣除塵工藝流程圖
通過前期準備工作,確定8號高爐均壓放散煤氣回收的目標。利用料罐內(nèi)煤氣的自身壓力(約240 kPa),經(jīng)過回收管道將其引至精除塵器,除塵后煤氣進入全廠煤氣管網(wǎng)。料罐內(nèi)剩余的較少一部分煤氣經(jīng)小旋風(fēng)除塵器、爐頂消音器對空排放。假定自然回收結(jié)束時罐壓為30 kPa,則單次回收的煤氣量為209 Nm3[2]。
正常情況下,高爐每天上料批數(shù)~135批,則每天回收的煤氣次數(shù)~405次,每天回收的煤氣量約84 645 Nm3。每年按照工作355天計算,每年回收的煤氣量約3 005×104Nm3,每年減排的粉塵量約300.5 t。高爐煤氣標準煤折算系數(shù)如按0.12 kg/Nm3計,則年回收均壓煤氣的折算標準煤量為3 606 t。標準煤碳排放折算系數(shù)按0.85計,并且煤氣灰含有焦炭粉塵(約5%),則年均壓煤氣回收減少碳排放量:3 606 ×0.85+300.5 ×0.05=3 080 t。
綜上,回收的煤氣量、粉塵量與折算的碳減排量匯總見表1。
表1 武鋼8號高爐爐頂料罐均壓放散煤氣回收的目標
(1)間斷性:每隔3~4min回收一次,每次回收時間約在30 s以內(nèi)。
(2)單次煤氣量少:每次回收的煤氣量不超過250 Nm3。
(3)脈沖性:回收煤氣時,初始壓力高流速大,之后的壓力和流速驟降,流速降低后,回收管道內(nèi)的粉塵易沉積,如果煤氣濕度大,則可能會粘在回收管內(nèi)。
結(jié)合現(xiàn)場情況,通過和技術(shù)人員的討論,認為有2套方案可實現(xiàn)煤氣回收[3]。
(1)利舊筒體方案。爐頂料罐內(nèi)的煤氣經(jīng)過爐頂回收閥門組之后,采用φ530管道回收,在現(xiàn)有的干法布袋除塵筒體中獨立10筒體,作為回收煤氣除塵器,精除塵后的凈煤氣連至TRT/減壓閥組之后的高爐煤氣管網(wǎng),從而實現(xiàn)煤氣回收及除塵的目的(如圖3)。
圖3 利舊筒體方案流程圖
該方案利舊改造現(xiàn)有干法布袋除塵系統(tǒng)的1個筒體,改造工程量相對較小。但由于現(xiàn)有的干法筒體距離高爐有一定的距離,回收管道布置的難度大??紤]到回收煤氣可能堵塞回收管道,因此回收管道不宜有較長的水平段。經(jīng)查看現(xiàn)場情況,回收管道可依托粗煤氣管道斜鋪設(shè),避免煤氣除塵前堵塞管道。同時對10筒體進行整體抬高,在筒體下部新增加排泄灰設(shè)備(中間罐、卸灰閥、加濕清灰機等)。
(2)濕法方案。爐頂料罐內(nèi)的煤氣經(jīng)過爐頂回收閥門組之后,采用φ530管道回收,在地面旋風(fēng)除塵器的南側(cè),建設(shè)一座煤氣清洗塔,經(jīng)過清洗塔之后的煤氣連至TRT/減壓閥組之后的高爐煤氣管網(wǎng),從而實現(xiàn)煤氣回收及除塵的目的[4],如圖4。
圖4 濕法方案流程圖
濕法方案采用濕法工藝對回收煤氣進行除塵,不受回收煤氣低溫、潮濕的影響,且目前8號高爐有污水處理系統(tǒng)。但該方法的工程量較大,且目前現(xiàn)場沒有特別合適的位置來建設(shè)煤氣洗凈塔。綜合對比,利舊筒體方案具有較好的優(yōu)勢,能夠?qū)α瞎拗械拿簹鈱崿F(xiàn)回收、除塵的目的。同時可以利舊筒體,具有節(jié)約投資優(yōu)點。
改造后8號高爐爐頂料罐均壓放散煤氣回收工藝流程如圖5所示。
圖5 8號高爐爐頂料罐均壓放散煤氣回收工藝流程圖
回收過程為:
(1)回收前,料罐內(nèi)壓力約240 kPa,提前打開DN500回收閥。
(2)打開料罐放散閥,料罐內(nèi)的煤氣經(jīng)小旋風(fēng)除塵器、放散閥、回收閥進入回收管道。
(3)回收過程可以設(shè)置壓力模式或者時間模式。如選壓力模式,當(dāng)料罐內(nèi)壓力降低到設(shè)定的壓力值時,關(guān)閉DN500自然回收閥,回收結(jié)束。如選時間模式,當(dāng)設(shè)置的時間結(jié)束時,關(guān)閉DN500自然回收閥,回收結(jié)束。
(4)回收結(jié)束后,打開消音放散閥,將料罐內(nèi)剩余煤氣對空放散。
(5)料罐排壓結(jié)束,關(guān)閉放散閥,具備開上密封閥條件。
系統(tǒng)投運后,回收過程料罐壓力值變化情況見表2(選擇3 s回收方式)。
表2 8號高爐爐頂料罐均壓放散煤氣回收過程中料罐壓力值變化
投產(chǎn)5個月,系統(tǒng)回收煤氣約為1150×104Nm3,平均一天回收煤氣量約為75 000 Nm3。綜上,一年武鋼8號高爐(去除休風(fēng)時間等設(shè)備檢修時間)爐頂料罐均壓放散煤氣回收量約為2 660萬Nm3,粉塵量回收約為266 t(回收煤氣粉塵濃度為10 g/Nm3)。
(1) 爐頂料罐均壓放散煤氣回收是一項新的環(huán)保、節(jié)能綜合治理技術(shù),把爐頂均壓用過的煤氣經(jīng)過凈化處理后,回收到低壓煤氣總管。
(2) 爐頂料罐均壓煤氣回收量取決于裝料頻率、爐頂壓力、回收時間等因素。
(3) 通過回收爐頂料罐均壓放散煤氣,不但可以有效地減輕粉塵、氣體和噪音污染,延長消音器的使用壽命,還有利于增加能源利用率,提高工廠的經(jīng)濟效益。