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“大象抽屜”原理在蔗渣鍋爐風(fēng)室清灰的可行性研究

2022-07-16 08:08林松海唐斌兵
廣西糖業(yè) 2022年3期
關(guān)鍵詞:清灰爐排護(hù)板

林松海,唐斌兵

(1.廣西來賓東糖鳳凰有限公司,廣西 來賓 546102;2.廣西東糖投資有限公司,廣西 南寧 530007)

0 前言

廣西糖企中使用的鍋爐大部分為蔗渣沸騰爐,容量在35~150 t/h之間,爐排的標(biāo)高在+1000~+1500 mm之間,鍋爐爐底風(fēng)室進(jìn)風(fēng)采用“田”字送風(fēng)及分段送風(fēng)兩種。“田”字送風(fēng)是將整個(gè)爐底風(fēng)室分隔為4個(gè)相同大小的小風(fēng)室;分段送風(fēng)是將爐底風(fēng)室分隔為前、中、后三段。廣西各糖企對爐底風(fēng)室的積灰清理主要采用干、濕兩種清理方式,其中大部分糖企主要采用人工干式清灰,小部分糖企是在風(fēng)室加裝螺旋采用機(jī)械清灰;濕式清理方式主要利用水力將風(fēng)室內(nèi)積灰沖走。本文僅討論“大象抽屜”原理在爐底風(fēng)室干式清灰中的應(yīng)用。

廣西糖企大部分建廠較早,這些糖廠鍋爐原設(shè)計(jì)時(shí)一般采用人工干式清灰,且當(dāng)?shù)囟酁槿斯た痴?、裝車,甘蔗夾帶泥沙較少,故鍋爐風(fēng)室內(nèi)積灰也較少,3~5天人工清理一次,工作量較少。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,2012年開始普及甘蔗機(jī)械化收割和裝車,入廠甘蔗中不可避免的夾帶有較多的泥沙,部分泥沙跟隨蔗渣進(jìn)入鍋爐燃燒,造成風(fēng)室內(nèi)積砂量大幅度增長,而積砂太多時(shí),風(fēng)室空間減少,壓縮了熱風(fēng)進(jìn)入風(fēng)室的風(fēng)量,因此,在入爐蔗渣燃燒時(shí),因爐底風(fēng)風(fēng)量不足,造成燃燒工況惡化,燃燒不完全;爐排上的積渣積垢硬化快,爐排因無爐底風(fēng)冷卻而損壞;煙氣中顆粒物含量高,大于2000 mg/Nm3,超出了除塵器的最大除塵能力,造成煙氣排放不達(dá)標(biāo)。部分糖企為保護(hù)鍋爐,在甘蔗進(jìn)入榨機(jī)前先經(jīng)過除雜系統(tǒng),降低入榨原料蔗的含泥砂量,但大部分糖企因場地受限,無法安裝除雜系統(tǒng),且隨著人力資源的緊缺及制糖生產(chǎn)的季節(jié)性特點(diǎn),招聘鍋爐清灰人員難度加大。因此,如何快速減少風(fēng)室清灰的工作量,保證鍋爐的正常燃燒,是擺在廣西大部分糖企面前的重要難題。

1 風(fēng)室清灰

1.1 使用現(xiàn)狀

廣西來賓東糖鳳凰有限公司日榨量11000 t,有2臺(tái)75 t/h和1臺(tái)50 t/h的鍋爐。其中2005年投運(yùn)的1臺(tái)75 t/h的蔗渣爐,采用“田”字送風(fēng)風(fēng)室,原設(shè)計(jì)采用斜坡爐排,水冷爐梁采用q235A材質(zhì),爐排面布置有蒸汽吹掃器。使用后發(fā)現(xiàn)水冷爐梁容易泄漏變形,且當(dāng)蔗渣不完全燃燒時(shí),爐膛內(nèi)堆積有較多未燃燒的蔗渣,無法靠蒸汽吹掃器清理,其爐排的斜坡設(shè)計(jì),人工清理難度更大。2009年對這臺(tái)蔗渣鍋爐進(jìn)行技術(shù)改造,取消蒸汽吹掃器,將斜坡爐排改為標(biāo)高+1100 mm的水平爐排,水冷爐梁更換為材質(zhì)RQTSi5.5的耐熱爐梁,人工清理爐排、風(fēng)室內(nèi)的積渣。另外1臺(tái)75 t/h的鍋爐原為煤粉爐,2004年投運(yùn),因原煤價(jià)格問題,2008年被更改為蔗渣煤粉爐,增設(shè)了采用前中后三段送風(fēng)的前置爐膛,設(shè)計(jì)為水平爐排,采用人工清理爐排面的積渣,采用水力沖灰模式清理風(fēng)室內(nèi)的積灰。在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),風(fēng)室水力沖灰時(shí)不僅將積渣沖出,還帶出較多未燃燒的蔗渣和爐膛的熱量。因此,2011年糖廠將水力沖灰更改為人工清灰。50 t/h的鍋爐送風(fēng)采用前后兩段送風(fēng)方式,人工清灰。

2015年后廣西大力發(fā)展甘蔗機(jī)械裝車,該廠蔗區(qū)也開始使用機(jī)械裝車,當(dāng)時(shí)壓榨工段沒有安裝除泥裝置。在2018年檢修期,該廠在甘蔗入喂蔗臺(tái)前,增設(shè)了甘蔗的除泥裝置,并統(tǒng)計(jì)了增設(shè)除泥裝置前后鍋爐清灰的數(shù)據(jù)對比,如表1所示。

表1 增設(shè)除泥裝置前后鍋爐清灰的數(shù)據(jù)對比表

從表1可看出,爐排清灰時(shí)間基本沒有得到改善,而風(fēng)室清灰采用機(jī)械收割及裝車后,灰渣的量明顯增多,清灰的時(shí)間較長。

1.2 清灰的工作

鍋爐清灰人員主要清理爐排面上產(chǎn)生的灰焦塊和掉入風(fēng)室內(nèi)較大且重的灰渣、燃料混合物。清灰時(shí),為保證清灰人員的安全,防止?fàn)t內(nèi)火焰噴出,爐膛負(fù)壓這一參數(shù)要從正常運(yùn)行時(shí)保持的+10~-100 Pa調(diào)整至≥-150 Pa,為保證清灰時(shí)鍋爐的正常供汽,只能使用灰耙按順序清理后并關(guān)閉一個(gè)爐門,再進(jìn)行下一個(gè)爐門灰渣的清理。清渣的順序?yàn)榇蜷_爐膛爐門,先清理爐排面的灰渣,再清理風(fēng)室的。部分糖企使用蒸汽吹掃爐排面,減少清理爐排面灰渣的工作量,縮短打開爐門的時(shí)間。清理風(fēng)室時(shí),因風(fēng)室爐門較小,安裝位置低,標(biāo)高約為+100 mm,人工需彎腰進(jìn)行清理,若風(fēng)室內(nèi)積渣較多,清理時(shí)間變長。

1.3 長時(shí)間清灰的危害

根據(jù)清灰運(yùn)行操作程序中[1],清灰作業(yè)時(shí)調(diào)整鍋爐鼓風(fēng)和引風(fēng)量,鍋爐爐膛負(fù)壓基本保持在-200 Pa左右,故人工對風(fēng)室清灰時(shí),從打開風(fēng)室爐門開始,可視為一直負(fù)壓抽入冷風(fēng),按爐門大小為0.4×0.4 m,冷風(fēng)微負(fù)壓流速為0.5 m/s,8小時(shí)風(fēng)室爐門打開時(shí)長為60 min計(jì),則一天24小時(shí)分3次打開爐門的時(shí)間為60min×60s×3=3600s×3=10800s,根據(jù)流體流量公式V總=A截面×W流速,則24小時(shí)的入爐冷風(fēng)量如下。

V冷= 0.4×0.4×0.5×10800=864 m3

這部分冷風(fēng)量入爐后,快速吸收了入爐燃料蔗渣的發(fā)熱量,使其溫度達(dá)到鍋爐熱風(fēng)的風(fēng)溫,按冷風(fēng)風(fēng)溫20 ℃,熱風(fēng)風(fēng)溫200 ℃計(jì),查“空氣焓值表”[2]可知,20℃空氣焓值為57.78 kJ/kg,密度為1.205 kg/m3;200℃空氣焓值為627.15 kJ/kg,密度為1.165 kg/m3,根據(jù)流體質(zhì)量公式M重量=V體積×ρ密度,熱量公式Q熱=M重量×H比焓,則冷空氣變成熱風(fēng)所需要的熱值如下。

△Q=Q熱-Q冷=864×1.165×627.15-864×1.205×57.78=571108.19 kJ

按熱量公式4.1816 kJ=1kcal,冷空氣變熱風(fēng)所需熱值換算為大卡則為571108.19 kJ÷4.1816 kJ/kcal=136576.48kcal。查“蔗渣低位發(fā)熱量表”[3]可知,蔗渣水份為48.5%時(shí),其低位發(fā)熱量為1911 kcal/kg,則換算成蔗渣量為136576.48÷1911≈71.5 kg。

從計(jì)算結(jié)果得知,竄入的冷風(fēng)量升溫所需熱量折算為蔗渣量并不多,但入爐冷風(fēng)會(huì)降低爐膛的爐溫,延長了入爐蔗渣的著火時(shí)間,而蔗渣爐內(nèi)燃燒設(shè)定的時(shí)間為0.3~0.4 s,因此,增加了蔗渣不完全燃燒的可能性。

綜上所述,改變傳統(tǒng)的蔗渣鍋爐風(fēng)室的人工清灰方式,提高清灰效率,降低因長時(shí)間清灰?guī)氲睦滹L(fēng)量的負(fù)面影響,已迫在眉睫。

2 “大象抽屜”原理的可行性方案

2.1 原理及理論可行性

“大象抽屜”原理主要是快速3步法將大象裝入冰箱內(nèi)。第一步打開冰箱門;第二步將大象放入冰箱的抽屜內(nèi);第三步將冰箱門關(guān)上。該原理運(yùn)用在鍋爐燃燒時(shí),是將鍋爐風(fēng)室視為冰箱,爐門視為冰箱門,當(dāng)風(fēng)室內(nèi)加裝入“大象抽屜”時(shí),清灰的步驟則變?yōu)楹唵危蜷_爐門,取出“大象抽屜”,放入備用“大象抽屜”,關(guān)上爐門。從理論步驟來看,工作人員在鍋爐外給取出的“大象抽屜”清灰,將大大的減少風(fēng)室的清灰時(shí)間,減輕人工勞動(dòng)強(qiáng)度,減少人員被燙傷的可能性,同時(shí)減輕冷空氣對鍋爐的危害性。

2.2 理論改造方案

以圖1改造前的“田”字風(fēng)室為例,根據(jù)爐門大小,可以在其風(fēng)室內(nèi)加裝50°的斜護(hù)板,形成每個(gè)爐門的落料斗,按落料斗下部長寬尺寸制作帶輪的“大象抽屜”,為保證能快速的清灰,每個(gè)爐門口都有備用“大象抽屜”,如圖2所示。

圖1 改造前“田”字型爐膛風(fēng)室俯視布置圖

圖2 改造后“田”字型爐膛風(fēng)室俯視布置圖

2.3 改造難點(diǎn)

2.3.1 增大風(fēng)室內(nèi)斜護(hù)板的坡度

爐排面標(biāo)高在+1000~+1100 mm之間,而要使?fàn)t排落到風(fēng)室的積灰不堆積在斜護(hù)板上,斜護(hù)板的斜度應(yīng)≥50°,但有的糖企鍋爐爐排面標(biāo)高較低,風(fēng)室爐門安裝較高,若灰斗斜度不足時(shí),爐排落下的灰渣較難順利的集中到“大象抽屜”中。為保證斜護(hù)板坡度,則需將400×400 mm的正方形爐門更換為扁寬的長條形爐門,同時(shí)安裝斜護(hù)板制成的灰斗時(shí),增加了因原入爐底低熱風(fēng)進(jìn)入爐排的阻力,為保證原熱風(fēng)順利的通過爐排,在斜護(hù)板上開設(shè)部分長條狀孔縫。

2.3.2 “大象抽屜”的型式

受斜護(hù)板制成的灰斗落口截面影響,“大象抽屜”的型式為長條狀,長度為2200~3000 mm,寬度為400~800 mm。為保證“大象抽屜”強(qiáng)度,根據(jù)力學(xué)計(jì)算[4]在“大象抽屜”結(jié)構(gòu)本身加布筋板,即在底盤長度方向每隔500~800 mm增設(shè)一段Q235材質(zhì),使用≥35#角鋼制成的U形筋,防止底盤受熱軟化。同時(shí),為方便“大象抽屜”的安放和倒出,可在地基處按同尺寸安裝導(dǎo)軌,拖輪采用卡槽式,以方便定位,如圖3所示。

圖3 帶導(dǎo)軌的“大象抽屜”拖輪局部圖

2.3.3 材料的選型

因風(fēng)室新加裝的斜護(hù)板,長時(shí)間與200℃熱風(fēng)直接接觸及受熱幅射,根據(jù)材料的力學(xué)性能[5],斜護(hù)板采用耐熱鑄鋼件;“抽屜”為間歇使用且受熱時(shí)間相對較短,可采用碳鋼或耐熱鑄鋼。

3 “大象抽屜”的應(yīng)用

2020/2021 年榨季,廣西來賓東糖鳳凰有限公司曾制作兩個(gè)150×300×1800 mm的簡易無蓋箱體,箱體使用б=3 mmm的Q235-A鋼板。在未制作風(fēng)室斜護(hù)板的前提下,以2個(gè)φ108的皮帶托輥?zhàn)鳛橄潴w托架,放入一臺(tái)75 t/h“田”字風(fēng)室蔗渣爐左后1、左后2的風(fēng)室內(nèi),再放入無蓋箱體,右后1、右后2風(fēng)室按原人工清灰方式清灰。運(yùn)行8小時(shí)后,清灰人員開始對該爐風(fēng)室進(jìn)行清理作業(yè),從“田”字后墻主燃燒區(qū)下風(fēng)室的4個(gè)爐門開始進(jìn)行作業(yè)計(jì)時(shí),并對清灰數(shù)量進(jìn)行過磅稱重。風(fēng)室左后和右后4個(gè)爐門的清灰耗時(shí)及重量,如表2所示。

表2 “大象抽屜”清灰與人工清灰比對表

從表2看出,使用“大象抽屜”模式的風(fēng)室清灰法,單個(gè)爐門的風(fēng)室清灰時(shí)間約3分鐘,而人工清理時(shí)間約7分鐘,如風(fēng)室內(nèi)積砂較多時(shí),則清灰時(shí)間更長。一臺(tái)鍋爐布置有8個(gè)風(fēng)室爐門,人工清灰時(shí)間則為7×8 = 56分鐘,而將鍋爐風(fēng)室全改造為“大象抽屜”模式,則需要的時(shí)間僅為3×8 = 24分鐘,由此可見,采用“大象抽屜”模式的風(fēng)室清灰方法比傳統(tǒng)的人工清灰速度快一倍以上,且人工清灰時(shí)需用眼時(shí)時(shí)觀察風(fēng)室內(nèi)部積砂情況,打開爐門時(shí),可能有部分較小的火星被爐底熱風(fēng)正壓吹出,對工人存在安全隱患。而“大象抽屜”模式僅需要人員打開爐門,觀測爐內(nèi)燃燒情況后,用鐵鉤鉤住“大象抽屜”的手柄,把“大象抽屜”拉出,再關(guān)上爐門,安全性高。所以“大象抽屜”原理在蔗渣鍋爐風(fēng)室清灰的運(yùn)用是可行的。

4 結(jié)語

隨著甘蔗機(jī)械收割和裝車的發(fā)展,大量泥砂跟著蔗渣進(jìn)入糖企鍋爐,按照傳統(tǒng)的人工清灰方式,增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,加大了對人力資源的需求,且清灰時(shí)間的延長,增加了鍋爐清灰時(shí)竄入爐的冷風(fēng)量,降低了燃料的著火時(shí)間,燃料的不完全燃燒現(xiàn)象增多,鍋爐的熱效率進(jìn)一步降低。本文利用“大象抽屜”原理對鍋爐進(jìn)行改造后,減輕了勞動(dòng)力需求,同時(shí)滿足了糖企鍋爐的生產(chǎn)。若場地條件許可,在風(fēng)室清灰時(shí)使用備用“大象抽屜”,一進(jìn)一出,配合使用叉車、卷揚(yáng)機(jī)和鋼絲滑輪等吊具,提高了人員的勞動(dòng)安全性。故“大象抽屜”原理是糖企鍋爐風(fēng)室干式清灰的有效改進(jìn)方法。

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