楊 燕,楊天鵬,李磨官,吳利丹,和 燕
(1.風(fēng)神輪胎股份有限公司,河南 焦作 454003;2.北京橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司,北京 100143)
隨著輪胎行業(yè)的迅速發(fā)展,各輪胎企業(yè)均在開發(fā)和生產(chǎn)高性能、低成本的輪胎,以提高產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力[1-3]。伴隨輪胎技術(shù)的不斷進(jìn)步,鋼絲簾線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也在不斷升級(jí),帶外纏絲結(jié)構(gòu)的鋼絲簾線逐步退市,鋼絲簾布?jí)貉庸に嚫訌?fù)雜。鋼絲簾線作為全鋼載重子午線輪胎的骨架材料,鋼絲簾布?jí)貉淤|(zhì)量的穩(wěn)定性及簾線覆膠的一致性尤為重要[4-6]。無外纏絲鋼絲簾線在壓延過程中,根據(jù)簾線密度的具體情況,保持簾線覆膠穩(wěn)定性的難度也逐漸加大,會(huì)出現(xiàn)鋼絲串動(dòng)、覆膠不實(shí)現(xiàn)象,從而導(dǎo)致壓延鋼絲簾布脫層[7-8]。
本工作對(duì)壓延鋼絲簾布脫層的原因和改善措施進(jìn)行分析。
本工作使用無外纏絲鋼絲簾線0.25+6+12×0.225HT生產(chǎn)密度為60根·dm-1的胎體簾布。在成型胎坯充氣時(shí)簾布起皮鼓包(見圖1),造成成品輪胎簾線排列不均勻(見圖2),成品輪胎簾線缺陷率高達(dá)0.40%。
圖1 成型胎坯充氣時(shí)胎體簾布起皮鼓包
圖2 成品輪胎簾線排列不均勻
通過調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)影響壓延鋼絲簾布脫層的關(guān)鍵因素為壓延機(jī)四輥溫度、壓力輥軸承完好性、輥距調(diào)節(jié)穩(wěn)定性、壓延機(jī)2#和3#輥速度比、刺氣泡裝置和主張力,下面進(jìn)行具體分析。
壓延機(jī)四輥內(nèi)部結(jié)構(gòu)見圖3,冷卻管結(jié)垢堵塞使內(nèi)部循環(huán)受到影響或冷卻水內(nèi)循環(huán)動(dòng)力不足使其達(dá)不到冷卻效果,均會(huì)導(dǎo)致四輥溫度過高[9],引起膠料溫度不適當(dāng)上升,從而使膠料粘輥無法附著到鋼絲簾線上,導(dǎo)致壓延簾布脫層。
圖3 壓延機(jī)四輥內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意
改善措施為:(1)壓延機(jī)四輥溫控冷卻水采用軟化水,并定期檢查除垢。(2)采用大功率(由4 kW換為7.5 kW)動(dòng)力泵,加快冷卻水流速,對(duì)輥筒表面進(jìn)行有效冷卻,使輥筒溫度達(dá)到工藝要求。
壓力輥軸承、軸承座磨損,油隙波動(dòng)大,導(dǎo)致壓力呈周期性變化,使壓延簾布邊部出現(xiàn)周期性覆膠不實(shí),從而出現(xiàn)脫層現(xiàn)象。
改善措施為:定期對(duì)壓力輥軸承、軸承座進(jìn)行點(diǎn)檢,及時(shí)調(diào)整更換,保證內(nèi)部軸承的完整性。
分析如下。
(1)上膠片偏薄,在輥筒間隙沒有余膠,膠料滲透能力下降,導(dǎo)致壓延簾布覆膠不實(shí)和脫層。
(2)主機(jī)輥筒間隙過大,上下膠片壓延壓力降低,膠料滲透能力下降,導(dǎo)致壓延簾布覆膠不實(shí)和脫層。
(3)上下膠片左右厚度不一致且相差過大,在2#和3#輥?zhàn)笥议g隙一致的情況下,膠片薄的一側(cè)由于上膠片對(duì)鋼絲簾線的擠壓力弱,造成邊部脫層。
(4)控制2#輥快速打開的液壓站出現(xiàn)泄露掉壓,造成2#和3#輥的間隙周期性變化,輥距大時(shí)導(dǎo)致膠料壓力變小,膠料滲透性下降,造成壓延簾布脫層。
改善措施如下。
(1)壓延時(shí),檢查上下膠片厚度,同時(shí)控制上下膠片余膠量,保證不缺膠、不積膠。
(2)壓延時(shí),觀察簾布表面紋絡(luò),如果出現(xiàn)覆膠不均勻的情況,在保證簾布?jí)貉雍穸鹊那闆r下,減小輥距,加大輥筒間膠料的壓力,使簾布覆膠更充分。
(3)采用自動(dòng)測(cè)厚裝置檢測(cè)并調(diào)整壓延時(shí)上下膠片左右厚度,保證膠片厚度一致。
(4)定期檢查快速打開液壓站,發(fā)現(xiàn)異常立即調(diào)整或更換。
壓延機(jī)速度以3#輥為基準(zhǔn),如果2#和3#輥速度一致,膠料的流動(dòng)速度沿輥間中心線對(duì)稱分布,不利于膠料向鋼絲簾線內(nèi)滲透,影響覆膠,導(dǎo)致簾布脫層。
改善措施為:壓延機(jī)速度以3#輥為基準(zhǔn),調(diào)整2#輥速度,使2#和3#輥之間形成一定的速度比,速度比宜控制為(0.95~1.1)∶1,以利于膠料滲透。
分析如下。
(1)刺氣泡輪刺齒寬1.2 mm[見圖4(a)],在運(yùn)行過程中,僅能將輥筒上面的膠片氣泡刺破,不能完全刺透膠片,在成型過程中因簾布包邊,導(dǎo)致簾布內(nèi)殘留空氣不易排出。
(2)單獨(dú)控制刺氣泡裝置運(yùn)行速度,不與生產(chǎn)線聯(lián)動(dòng),生產(chǎn)速度快時(shí)刺氣泡裝置運(yùn)行速度不足,不能有效地將膠片內(nèi)的氣體排出。
(3)刺氣泡裝置運(yùn)行寬度小于簾布寬度,簾布邊部位置刺不到,導(dǎo)致氣體殘留。
改善措施如下。
(1)刺氣泡裝置應(yīng)采用刺齒數(shù)量少、齒端寬的刀片[見圖4(b)],壓力調(diào)整為將膠片完全刺破且能夠明顯目測(cè)到膠片下輥筒表面為宜,保證既能將輥筒與膠片間的氣體排出,也有利于在成型過程中將簾布內(nèi)的空氣排出。
(2)刺氣泡裝置與生產(chǎn)線聯(lián)動(dòng),保證運(yùn)行速度一致性。
(3)刺氣泡裝置的刺輪數(shù)量以不少于6個(gè)為宜,運(yùn)行寬度范圍以大于簾布寬度5~10 mm為宜。
牽引主張力過大,鋼絲簾布邊部與輔助輥摩擦粘連,導(dǎo)致邊部膠料與鋼絲簾線之間松動(dòng)脫開,造成簾布邊部脫層。
改善措施為:牽引主張力按照單根鋼絲簾線張力、鋼絲簾線總根數(shù)和張力匹配因數(shù)(1.1~1.3)的乘積進(jìn)行控制。簾布厚度大,牽引主張力適當(dāng)減?。缓煵己穸刃?,牽引主張力適當(dāng)加大。要保證調(diào)整過程中鋼絲簾布不松弛,并且簾布收縮率符合要求(1%~5%)。
通過對(duì)壓延機(jī)四輥溫度、壓力輥軸承完好性、輥距調(diào)節(jié)穩(wěn)定性、壓延機(jī)2#和3#輥速度比、刺氣泡裝置和主張力進(jìn)行分析并采取改善措施,在胎坯成型充氣過程中使用無外纏絲的鋼絲簾布起皮、鼓包、簾線排列不均勻的問題得到解決,壓延鋼絲簾布脫層造成的成品輪胎簾線缺陷率由0.40%降至零,提升了成品輪胎的質(zhì)量,降低了制造過程損失。