楊 健,孫 杰,高會(huì)杰
(1. 中國(guó)石化 茂名石化公司,廣東 茂名 525000;2. 中國(guó)石化 北京化工研究院,北京 100013;3. 中國(guó)石化 大連石油化工研究院,遼寧 大連 116044)
煤制氫過程產(chǎn)生的污水中含有高濃度氨氮,同時(shí)含有大量的鈣鎂等金屬離子,屬于低碳氮比((C)/(N),下同)的廢水,目前大多采用A/O或SBR工藝進(jìn)行達(dá)標(biāo)處理。其中,A/O工藝因具有脫除COD和氨氮功能,因此水量較大的污水處理系統(tǒng)常采用該工藝。但A/O工藝處理高濃度氨氮的污水時(shí)往往脫氮率只有90%,因此對(duì)于水量較小的高濃度氨氮污水采用SBR工藝處理脫氮效果更好。
隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格,處理要求不斷提高。GB 31570—2015《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定了處理后排水COD為50 mg/L、氨氮質(zhì)量濃度為5 mg/L、總氮質(zhì)量濃度為30 mg/L的特別排放限值。特別是隨著企業(yè)煤制氣生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,每小時(shí)產(chǎn)生的廢水量達(dá)200 t左右。對(duì)于這種規(guī)模的煤氣化廢水,目前還沒有采用SBR工藝處理的成功經(jīng)驗(yàn)。
針對(duì)上述情況,本工作采用中石化大連石化研究院自主研發(fā)的高效菌劑,開展了A/O和SBR兩種工藝處理效果對(duì)比的側(cè)線試驗(yàn),對(duì)比分析不同工藝不同運(yùn)行階段活性污泥中的微生物群落特征,考察了不同工藝的碳氮比和亞硝化率,并通過對(duì)不同工藝處理后出水氨氮、總氮和COD的去除效果進(jìn)行綜合比選,提出了企業(yè)煤氣化污水處理的優(yōu)選工藝,同時(shí)也為其他企業(yè)污水處理類似情況提供理論依據(jù)。
試驗(yàn)用水:煤制氫裝置產(chǎn)生的污水,水溫低于40 ℃,碳氮比接近2,含氮污染物主要是氨氮。具體水質(zhì)見表1。
表1 進(jìn)水水質(zhì) mg/L
活性污泥:取自某企業(yè)煤氣化污水工業(yè)處理裝置,污泥中硝化菌的屬水平相對(duì)豐度為0.09%。
脫氮菌劑:由中石化大連石化研究院自主研發(fā),硝化菌的屬水平相對(duì)豐度為22.35%,亞硝化菌的屬水平相對(duì)豐度為18.21%。
甲醇,氫氧化鈉,乙酸鈉:均為工業(yè)級(jí)。
DR2800型水質(zhì)分析儀和YSI550A型溶氧儀:美國(guó)哈希公司;Sartorius AG型精密pH計(jì)和BT-210S型電子分析天平:德國(guó)賽多利斯公司;DP5000型在線pH計(jì):美國(guó)米頓羅公司;UV5型分光光度計(jì):瑞士梅特勒公司。
側(cè)線試驗(yàn)采用A/O和SBR兩種工藝進(jìn)行對(duì)比,具體工藝流程簡(jiǎn)圖見圖1和圖2。
圖1 A/O工藝流程簡(jiǎn)圖
圖2 SBR工藝流程簡(jiǎn)圖
A/O工藝反硝化裝置(A池)有效容積為50 L,硝化裝置(O池)有效容積為500 L,處理水量最高為25 L/h,最小水力停留時(shí)間(HRT)為20 h,O池與A池HRT之比為5∶1;硝化過程DO控制在2.0~5.0 mg/L、反硝化過程DO小于0.5 mg/L。
SBR工藝反應(yīng)裝置有效容積為500 L,每批次處理時(shí)間為6~8 h,每天處理水量與A/O工藝相同。
側(cè)線試驗(yàn)過程中采用氫氧化鈉調(diào)節(jié)pH,以甲醇作為補(bǔ)充碳源,室溫10~30 ℃條件下開展試驗(yàn)。首先接種活性污泥,使污泥濃度達(dá)到4 000 mg/L,然后按照0.1%的接種量接種脫氮菌劑。兩種工藝的側(cè)線裝置同時(shí)啟動(dòng)運(yùn)行,A/O工藝從開始調(diào)試即連續(xù)進(jìn)水,硝化脫氨氮和反硝化脫總氮功能同時(shí)建立;SBR工藝首先調(diào)試系統(tǒng)的硝化脫氨氮功能,當(dāng)出水TN累積到200 mg/L以上時(shí)開始調(diào)試總氮脫除功能。
按照GB 7478—1987《水質(zhì) 銨的測(cè)定 蒸鎦和滴定法》測(cè)定氨氮質(zhì)量濃度;按照GB 7493—1987《水質(zhì) 亞硝酸鹽氮的測(cè)定 分光光度法》測(cè)定NO-N質(zhì)量濃度;按照GB 7480—1987《水質(zhì) 硝酸鹽氮的測(cè)定 酚二磺酸分光光度法》測(cè)定NO-N質(zhì)量濃度;按照GB 11894—1989《水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》測(cè)定TN;按照GB 11914—1989《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法》測(cè)定COD;采用pH計(jì)測(cè)定pH;采用溶氧儀測(cè)定DO和溫度;采用重量法測(cè)定污泥濃度(以MLSS計(jì))。
利用16S rDNA高通量測(cè)序技術(shù)分析活性污泥中微生物群落分布情況。側(cè)線裝置接種污泥時(shí)工業(yè)裝置處于受沖擊狀態(tài),運(yùn)行負(fù)荷只有正常運(yùn)行時(shí)的30%~40%。接種時(shí)具有反硝化功能的微生物的屬水平相對(duì)豐度占比較大,通過接種脫氮菌劑將硝化菌的屬水平相對(duì)豐度提高到1.0%左右。
兩種工藝中具有硝化和反硝化功能的主要微生物的屬水平相對(duì)豐度見表2。由表2可見,無論是A/O工藝還是SBR工藝,典型的具有硝化和反硝化功能的微生物的屬水平相對(duì)豐度在不同階段均變化明顯:具有反硝化功能的陶厄氏菌(sp.)的屬水平相對(duì)豐度在硝化階段和波動(dòng)階段均高于13.84%,在穩(wěn)定階段分別只有1.45%(A/O工藝)和0.77%(SBR工藝);具有好氧反硝化功能的生絲微菌(sp.)的屬水平相對(duì)豐度在A/O工藝各階段均高于SBR工藝的相應(yīng)階段;具有硝化功能的亞硝化單胞菌(sp.)和副球菌(sp.)的屬水平相對(duì)豐度的總和在A/O工藝和SBR工藝的硝化階段分別達(dá)到1.59%和1.81%。
表2 兩種工藝中主要功能微生物的屬水平相對(duì)豐度 %
為保證污水中氨氮、總氮和COD同時(shí)去除,側(cè)線試驗(yàn)采用外加甲醇作為反硝化過程的補(bǔ)充碳源。兩種工藝碳氮比的對(duì)比見圖3。由圖3可見:A/O工藝的碳氮比由8調(diào)整到2,最終為保證總氮達(dá)標(biāo)處理,需控制碳氮比在4左右;從運(yùn)行調(diào)試到穩(wěn)定處理過程中,SBR工藝的碳氮比由10調(diào)整到3,最終為保證總氮達(dá)標(biāo)處理,碳氮比需控制在6左右。
圖3 兩種工藝碳氮比的對(duì)比
兩種工藝亞硝化率的對(duì)比見圖4。 由圖4可見:A/O工藝的亞硝化率從開始調(diào)試到穩(wěn)定運(yùn)行為34.8%~76.6%(平均值為51.0%),后期增大回流比后降低到20%以下;而SBR工藝的亞硝化率在開始調(diào)試總氮去除功能時(shí)(第13 d)最高只有40.9%,總氮去除功能穩(wěn)定后降低到20%以下,后期曝氣量降低后又提高到30%左右。
圖4 兩種工藝亞硝化率的對(duì)比
由圖3、圖4可見,為保證總氮能夠穩(wěn)定達(dá)標(biāo)處理,SBR工藝需要的碳氮比大于A/O工藝,亞硝化率低于A/O工藝。
兩種工藝出水(NH-N)的對(duì)比見圖5。由圖5可見:A/O工藝的出水(NH-N)出現(xiàn)4次超過15 mg/L,出水平均(NH-N)為8 mg/L;SBR工藝除了開始調(diào)試時(shí)出水(NH-N)達(dá)到19 mg/L左右,其余運(yùn)行時(shí)間均低于15 mg/L,平均出水(NH-N)為4 mg/L。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:A/O和SBR兩種工藝均能實(shí)現(xiàn)氨氮污染物的達(dá)標(biāo)處理(企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)為15 mg/L,出水再行后續(xù)深度處理)。從整體氨氮污染物的處理效果來看,SBR工藝運(yùn)行穩(wěn)定性好于A/O工藝。
圖5 兩種工藝出水ρ(NH3-N)的對(duì)比
兩種工藝出水TN的對(duì)比見圖6。由圖6可見:A/O工藝從開始調(diào)試就連續(xù)進(jìn)水,硝化脫氨氮和反硝化脫總氮功能同時(shí)建立,所以整個(gè)過程中出水TN呈逐漸降低趨勢(shì),運(yùn)行到第40 d時(shí)出水TN低于30 mg/L,此后系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行階段,出水TN平均為32 mg/L;SBR工藝首先調(diào)試系統(tǒng)的硝化脫氨氮功能,調(diào)試到第10 d,當(dāng)出水(NH-N)低于5 mg/L時(shí)TN已經(jīng)累積到291 mg/L,此時(shí)開始調(diào)試總氮脫除功能;繼續(xù)運(yùn)行20 d后TN逐漸降低至19 mg/L,此后系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行階段,平均出水TN為20 mg/L。試驗(yàn)結(jié)果表明,SBR工藝實(shí)現(xiàn)了TN小于30 mg//L的處理目標(biāo),且比A/O工藝提前9 d實(shí)現(xiàn)總氮達(dá)標(biāo)處理,系統(tǒng)運(yùn)行更穩(wěn)定。
圖6 兩種工藝出水TN的對(duì)比
兩種工藝出水COD的對(duì)比見圖7。由圖7可見:A/O工藝開始調(diào)試時(shí)出水COD在120~240 mg/L之間波動(dòng),調(diào)試運(yùn)行至40 d時(shí)仍然高達(dá)70 mg/L,繼續(xù)運(yùn)行至70 d后出水COD低于50 mg/L,此后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,平均出水COD為59 mg/L;SBR工藝在開始階段調(diào)試硝化脫氨氮功能的過程中同樣出現(xiàn)出水COD的累積,到第10 d時(shí)由最初的180 mg/L累積到340 mg/L,繼續(xù)調(diào)試運(yùn)行至40 d后降低至小于60 mg/L,此后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,平均出水COD為50 mg/L。試驗(yàn)結(jié)果表明:SBR工藝比A/O工藝提前一個(gè)月實(shí)現(xiàn)出水COD達(dá)標(biāo)處理,因此SBR工藝對(duì)COD的去除效果優(yōu)于A/O工藝。
圖7 兩種工藝出水COD的對(duì)比
a)采用中石化大連石化研究院自主研發(fā)的脫氮菌劑提高活性污泥中硝化微生物的數(shù)量。不同工藝、不同反應(yīng)階段活性污泥中主要功能微生物的屬水平相對(duì)豐度變化明顯:具有反硝化功能的陶厄氏菌(sp.)在硝化階段和波動(dòng)階段均高于13.84%;具有反硝化功能的生絲微菌(sp.)的屬水平相對(duì)豐度在A/O工藝各階段均高于SBR工藝的相應(yīng)階段;具有硝化功能的亞硝化單胞菌(sp.)和副球菌(sp.)屬水平相對(duì)豐度的總和在A/O工藝和SBR工藝的硝化階段分別達(dá)到1.59%和1.81%。
b)側(cè)線試驗(yàn)對(duì)比結(jié)果表明,為實(shí)現(xiàn)氨氮、總氮和COD的同時(shí)去除,SBR工藝需控制碳氮比在6左右,A/O工藝需控制碳氮比在4左右。在曝氣量不變的情況下SBR工藝的亞硝化率低于40%,在回流比不變的情況下A/O工藝的亞硝化率均高于50%。
c)本試驗(yàn)條件下,SBR工藝穩(wěn)定運(yùn)行后出水(NH-N),TN,COD的平均值分別為4,20,50 mg/L,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定達(dá)標(biāo)處理;A/O工藝穩(wěn)定運(yùn)行后出水(NH-N),TN,COD的平均值分別為8,32,59 mg/L。與A/O工藝相比,SBR工藝提前9 d實(shí)現(xiàn)總氮達(dá)標(biāo)處理,系統(tǒng)運(yùn)行更穩(wěn)定。