馬振榮,李子云,丁 峰
(中核四〇四有限公司,甘肅 蘭州 732000)
采用蒸發(fā)技術(shù)濃縮硝酸鉀溶液提升鉀濃度,是生產(chǎn)工藝中的蒸汽消耗大戶。傳統(tǒng)的硝酸鉀蒸發(fā)濃縮設(shè)備—加熱外循環(huán)式蒸發(fā)器生產(chǎn)過程中,需不斷輸入生蒸汽作為蒸發(fā)熱源,且產(chǎn)生的二次蒸汽凝水因酸度不滿足直排濃度限值,還需進(jìn)一步中和處理后再外排。隨著經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,高能耗、對環(huán)境不友好的粗放式生產(chǎn)模式已不可采用,節(jié)能環(huán)保已成為國家工業(yè)發(fā)展的主流趨勢。
MVR技術(shù)通過蒸汽壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)化為蒸汽熱能,提升低溫位二次蒸汽的溫度和壓力,再作為蒸發(fā)器熱源使用,能有效回收系統(tǒng)的二次蒸汽的潛熱。隨著MVR技術(shù)的發(fā)展以及壓縮機(jī)加工技術(shù)的提升,MVR蒸發(fā)工藝在化工[1]、食品[2-3]、醫(yī)藥[4]、環(huán)保行業(yè)[5-6]中水溶性物料的蒸發(fā)、精餾[7]操作中得到廣泛應(yīng)用。
MVR蒸發(fā)技術(shù)應(yīng)用于高鹽含量的硝酸鉀溶液的蒸發(fā)裝置,生產(chǎn)能力為51 t/h硝酸鉀。MVR蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽經(jīng)過凈化塔淋洗凈化,降低鹽含量、酸濃縮,返回生產(chǎn)線作為其它用水。MVR蒸發(fā)濃縮硝酸鉀裝置實(shí)現(xiàn)了硝酸鉀溶液濃縮10倍,運(yùn)行安全、平穩(wěn),節(jié)約生蒸汽、冷卻水等能耗很可觀。
硝酸鉀溶液的MVR蒸發(fā),進(jìn)料的硝酸鉀含量3%、酸度為0.07 mol/L,進(jìn)料溫度t0為40 ℃,進(jìn)料流量F為17 m3/h。出料濃縮液的硝酸鉀含量32%、酸度為0.7 mol/L,出料溫度溫度t1為106 ℃。
進(jìn)料、出料的硝酸鹽質(zhì)量分?jǐn)?shù)均大于1%,屬于高含鹽水溶物料蒸發(fā)過程。生產(chǎn)過程中,物料的沸點(diǎn)從100 ℃升至106 ℃,其溫升高度為6 ℃。
1.2.1 傳統(tǒng)蒸發(fā)工藝特點(diǎn)
國內(nèi)傳統(tǒng)單效蒸發(fā)濃縮工藝,蒸發(fā)設(shè)備以外加熱式蒸發(fā)器為主。外加熱式蒸發(fā)器的加熱室和分離室是分開的,不僅能增長加熱管束且設(shè)備不太高,其結(jié)構(gòu)簡單便于檢修[8-9]。外加熱式蒸發(fā)器在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,需要生產(chǎn)系統(tǒng)不斷輸入生蒸汽用于加熱物料,用熱耗能較大;從物料內(nèi)蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽,進(jìn)入冷凝器用大量的冷卻水對其進(jìn)行冷凝冷卻,且二次蒸汽凝水含有鉀、酸,需要進(jìn)一步處理后才能排放。此外,蒸發(fā)工序的設(shè)備眾多,采用大規(guī)模冷卻系統(tǒng)作為配套支撐,需建有冷卻器、冷卻水泵、冷卻水貯槽等,設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用也高。
1.2.2 MVR蒸發(fā)工藝特點(diǎn)
MVR蒸發(fā)技術(shù)是對蒸發(fā)器蒸發(fā)產(chǎn)生的原本需要冷卻水冷卻的二次蒸汽,進(jìn)行機(jī)械式壓縮,使低溫、低壓的二次蒸汽的壓力、溫度得到提高、增加其熱焓后,再送回至蒸發(fā)器加熱室作為加熱蒸汽使用,代替管網(wǎng)新鮮加熱蒸汽。蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽的潛熱得到充分利用,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能目的[10-11]。
MVR蒸發(fā)系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備有蒸汽壓縮機(jī)、降膜式蒸發(fā)器。其中,蒸汽壓縮機(jī)通過機(jī)械做功將工業(yè)電能轉(zhuǎn)化為二次蒸汽內(nèi)能。降膜式蒸發(fā)器具有換熱效率高、清洗方便、不易結(jié)垢、運(yùn)行成本低等優(yōu)點(diǎn)。MVR蒸發(fā)裝置整體設(shè)計緊湊,占地面積小;集成自動化水平高,可連續(xù)操作,易于控制和操作,安全可靠[12]。
1.2.3 兩種蒸發(fā)工藝的能耗對比
按照1.1濃縮工藝設(shè)計輸入條件,對上述兩種蒸發(fā)工藝進(jìn)行物料衡算、能量核算,得出兩種蒸發(fā)工藝分別所需要的蒸汽消耗量、冷卻水消耗量、電能消耗量、外排廢液等,并折合成生產(chǎn)成本,具體見表1。由此可見,硝酸鉀溶液的蒸發(fā)濃縮工藝采用MVR蒸發(fā)器比單效外加熱式蒸發(fā)器,可節(jié)約能耗成本為3 400元/t,解決生產(chǎn)運(yùn)行成本近87%。
表1 兩種蒸發(fā)工藝成本對比Tab.1 Cost comparison of two evaporation processes
待蒸發(fā)濃縮硝酸鉀溶液(40 ℃)由屏蔽泵輸送至MVR蒸發(fā)器。在輸送過程中,硝酸鉀溶液經(jīng)過兩臺板式換熱器被加熱至87 ℃左右。兩臺板式換熱器的熱媒分別為蒸發(fā)器產(chǎn)生的冷凝水及不凝氣體。
升溫后的硝酸鉀溶液進(jìn)入MVR降膜式蒸發(fā)器,與加熱蒸汽進(jìn)行換熱后,在分離室進(jìn)行汽液分離。得到濃縮后的硝酸鉀濃縮液從分離室底部經(jīng)屏蔽泵采出蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)。汽液分離后的二次蒸汽進(jìn)入凈化塔,經(jīng)過除沫、淋洗等凈化處理,凈化后的二次蒸汽從凈化塔頂部進(jìn)入蒸汽壓縮機(jī)。經(jīng)過機(jī)械壓縮后的二次蒸汽,其壓力、溫度都提高了,再送回MVR降膜式蒸發(fā)器加熱室,作為蒸發(fā)加熱的熱源。
壓縮后的二次蒸汽進(jìn)入MVR降膜式蒸發(fā)器加熱室的殼程,與換熱管束流動的、待加熱的硝酸鉀溶液進(jìn)行熱量交換后,冷凝形成冷凝水,被收集在冷凝水罐。冷凝水可用于沖洗凈化塔的除沫器、蒸汽壓縮后二次蒸汽過熱時的噴淋降溫水、預(yù)熱進(jìn)料硝酸鉀溶液的熱媒。最終,冷凝水會經(jīng)屏蔽泵輸送至生產(chǎn)線作為其它試劑使用。
用蒸汽檢測整個MVR蒸發(fā)系統(tǒng)的氣密性。以去離子水為介質(zhì),MVR蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行蒸發(fā)試車。啟動各物料輸送泵,通入新鮮蒸汽啟動蒸發(fā)系統(tǒng),啟動風(fēng)機(jī),使去離子水在系統(tǒng)內(nèi)蒸發(fā)循環(huán)起來。根據(jù)調(diào)試情況,設(shè)定液位、密度、壓力、溫度等參數(shù)的連鎖值,調(diào)試熱介質(zhì)下的儀控系統(tǒng)。初步確定風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速與蒸發(fā)量的對應(yīng)關(guān)系,摸索試車過程。
用硝酸鉀溶液對MVR蒸發(fā)器進(jìn)行帶料蒸發(fā)試車。MVR蒸發(fā)試驗(yàn)中,將蒸發(fā)器的液位維持80%左右,根據(jù)供料泵的供料流量及系統(tǒng)進(jìn)料量的積累,調(diào)節(jié)蒸汽壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速,測定風(fēng)機(jī)進(jìn)出口二次蒸汽的壓力、溫度;確定MVR蒸發(fā)器的蒸發(fā)量;蒸發(fā)系統(tǒng)產(chǎn)生的濃縮液的鉀濃度進(jìn)行分析確定MVR蒸發(fā)器的蒸發(fā)濃縮終點(diǎn),及其密度與鉀濃度之間的關(guān)系;調(diào)節(jié)凈化器的洗滌液流量及淋洗的流量,控制二次蒸汽中的鉀濃度和酸度,并對二次蒸汽冷凝形成的冷凝水進(jìn)行取樣,分析其鉀濃度及酸度;驗(yàn)證板式換熱器對蒸發(fā)器進(jìn)料預(yù)熱升溫效果。
以20 m3/h 流量將供料罐內(nèi)的去離子水輸送至MVR降膜蒸發(fā)器。當(dāng)液位上升至80%,暫停供料。向MVR蒸發(fā)系統(tǒng)通入新鮮的加熱蒸汽。待MVR蒸發(fā)器內(nèi)的水溫上升至蒸發(fā)溫度,系統(tǒng)開始蒸發(fā)。啟動蒸汽壓縮機(jī),先以600 r/min轉(zhuǎn)速運(yùn)行,逐漸增大轉(zhuǎn)速,系統(tǒng)開始大量蒸發(fā)。啟動供料屏蔽泵給蒸發(fā)系統(tǒng)供去離子水,控制MVR降膜蒸發(fā)器液位維持在80 %左右。啟動采料屏蔽泵,使其出口氣動閥與蒸發(fā)器液位連鎖,并設(shè)置自動控制模式,以穩(wěn)定液位,使系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定蒸發(fā)。當(dāng)冷凝水罐液位超過50%,啟動冷凝水輸送屏蔽泵并將冷凝水罐液位與屏蔽泵出口氣動閥設(shè)置為自動聯(lián)鎖控制模式。因此,冷凝水會被輸送至目標(biāo)貯槽。待MVR蒸發(fā)器系統(tǒng)正常蒸發(fā)后,切斷管網(wǎng)供給的新鮮加熱蒸汽。
根據(jù)水試車采集的數(shù)據(jù),繪制MVR蒸發(fā)器的蒸發(fā)量與蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速的對應(yīng)關(guān)系曲線,見圖1。根據(jù)圖1中曲線變化趨勢可知,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速低于600 r/min運(yùn)轉(zhuǎn)時,幾乎沒有蒸發(fā);風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速大于600 r/min而低于1 500 r/min運(yùn)轉(zhuǎn)時,蒸發(fā)量較少;風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速大于2 800 r/min運(yùn)轉(zhuǎn)時,蒸發(fā)量急劇增加;風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到3 200 r/min運(yùn)轉(zhuǎn)時,蒸發(fā)量達(dá)到18 m3/h。
圖1 在水試車中蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速與蒸發(fā)量的對應(yīng)關(guān)系Fig.1 The relation curve between speed and evaporation of steam compressor in water test
試車過程中,新鮮蒸汽流量、蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速、蒸發(fā)器內(nèi)物料溫度變化趨勢見圖2。
圖2 在水試車中蒸發(fā)系統(tǒng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)變化曲線Fig.2 The variation curve of key data of evaporation system in water test
從圖2各曲線變化趨勢可以看出,蒸發(fā)系統(tǒng)剛開車時,隨著新鮮蒸汽流量的變大,蒸發(fā)器內(nèi)水的溫度逐漸升高;當(dāng)水的溫度達(dá)到97 ℃時,水開始變成水蒸汽,產(chǎn)生了蒸發(fā)效果。蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入蒸汽壓縮機(jī),開始提升蒸汽壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速。蒸汽壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速在600 r/min~2 800 r/min之間逐漸提升過程中,水的溫度略有升高至102 ℃后維持平穩(wěn),而新鮮蒸汽的流量開始向降低的趨勢發(fā)展并逐漸降至為0。這充分地說明了,隨著蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速逐漸地提升,MVR蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽經(jīng)蒸汽壓縮機(jī)壓縮后,再輸送至MVR蒸發(fā)器的殼程作為蒸發(fā)熱源使用,在停止供給管網(wǎng)的新鮮蒸汽的情況下,能夠完成MVR蒸發(fā)器內(nèi)部物料的蒸發(fā)。
圖2中的蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速與蒸發(fā)量的關(guān)系曲線變化趨勢可看出,隨著蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速的提升,局部曲線的斜率逐漸變大,這說明蒸汽壓縮機(jī)在高轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,提高轉(zhuǎn)速水的蒸發(fā)量增大,表明蒸汽壓縮機(jī)做功轉(zhuǎn)化的有效功率越高,其節(jié)能效果越好。
按照水試車的操作,進(jìn)料為硝酸鉀溶液,進(jìn)行MVR蒸發(fā)系統(tǒng)的帶料試車。根據(jù)冷凝水的鉀濃度、酸度,調(diào)整凈化塔淋洗液的流量,以調(diào)整凈化塔對二次蒸汽的凈化效果,將其pH值控制大于2。帶料試車獲取MVR蒸發(fā)器、凈化塔的設(shè)備運(yùn)行性能,摸索工藝運(yùn)行參數(shù)。
在MVR蒸發(fā)器蒸發(fā)濃縮硝酸鉀溶液時,收集蒸發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù),繪制蒸汽壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速與蒸發(fā)量的對應(yīng)關(guān)系見圖3。從圖3中趨勢線變化趨勢可知,蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速低于600 r/min運(yùn)轉(zhuǎn)時,沒有蒸發(fā);之后,隨著蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速的提升,蒸發(fā)量逐漸增加;當(dāng)蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到3 200 r/min運(yùn)轉(zhuǎn)時,蒸發(fā)量達(dá)到18 m3/h。
圖3 MVR蒸發(fā)硝酸鉀溶液時,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速與蒸發(fā)量的對應(yīng)關(guān)系Fig.3 The corresponding relationship between compressor speed and evaporation capacity when MVR evaporates potassium nitrate solution
與圖1蒸發(fā)水的工況相比,在同一蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速下,蒸發(fā)硝酸鉀溶液時的蒸發(fā)量要比蒸水的蒸發(fā)量要小,主要原因是隨著蒸發(fā)工藝的進(jìn)行,硝酸鉀溶液的鹽含量逐漸增加,提升了溶液的密度以及沸點(diǎn),與加熱蒸汽的溫差變小,降低了熱交換量。
根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,當(dāng)凈化塔淋洗液流量維持1.3 m3/h,二次蒸汽的冷凝水鉀濃度小于20 mg/L、酸度pH值可控制大于2。
在硝酸鉀溶液濃縮脫硝工藝中,采用MVR蒸發(fā)技術(shù)取代傳統(tǒng)單效蒸發(fā)器。通過理論與生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合,MVR蒸發(fā)技術(shù)具有良好的節(jié)能效果,通過水試車、硝酸鉀溶液帶料試車運(yùn)行,掌握了蒸發(fā)裝置操作程序,收集了大量數(shù)據(jù),確定了MVR蒸發(fā)系統(tǒng)的運(yùn)行條件和控制參數(shù),并得到以下結(jié)論:
1)MVR技術(shù)蒸發(fā)濃縮硝酸鉀溶液可大幅度節(jié)能降耗,相對傳統(tǒng)單效蒸發(fā)器可降能耗約87%。
2)水試車時,蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到2 800 r/min時,蒸發(fā)量達(dá)到18 m3/h;硝酸鉀溶液試車運(yùn)行時,蒸汽壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到3 200 r/min時,蒸發(fā)量達(dá)到18 m3/h;主要是因?yàn)橄跛徕浫芤旱拿芏?、沸點(diǎn)要高于水,縮小了加熱蒸汽與待蒸發(fā)物料之間的換熱溫差,從而降膜蒸發(fā)器換熱量降低所致。
3)當(dāng)凈化塔淋洗液的流量維持1.3 m3/h,二次蒸汽的冷凝水鉀濃度小于20 mg/L、pH值可控制大于2。