楊希剛,陳國慶,黃林濱,古世軍,李昌松,張勇,金保昇
(1 東南大學(xué)能源與環(huán)境學(xué)院,江蘇 南京 210096;2 清潔高效燃煤發(fā)電與污染控制國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(國家能源集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司),江蘇 南京 210023;3 國家能源集團(tuán)廣西電力有限公司,廣西 南寧 530007)
隨著國家環(huán)保要求不斷提高,特別是《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020 年)》的頒布實(shí)施,燃用貧煤、無煙煤等低揮發(fā)分煤質(zhì)的大型電站煤粉鍋爐,特別是W火焰鍋爐,NO超低排放已是大勢(shì)所趨。目前,國內(nèi)少數(shù)已完成超低排放改造的W 火焰鍋爐采用的主流技術(shù)路線是在其他類型電站煤粉鍋爐NO超低排放控制技術(shù)路線(低氮燃燒技術(shù)+SCR 煙氣脫硝技術(shù))的基礎(chǔ)上增設(shè)選擇性非催化還原(selective non-catalytic reduction,SNCR)脫硝系統(tǒng)。SNCR脫硝技術(shù)不用催化劑在爐膛850~1100℃的溫度區(qū)間以尿素或氨水為還原劑將煙氣中NO還原為N,從而達(dá)到脫硝的目的。由于其反應(yīng)溫度窗口與循環(huán)流化床(circulating fluidized bed,CFB)鍋爐和工業(yè)鍋爐爐內(nèi)煙溫分布相匹配,因此較為廣泛地應(yīng)用于CFB鍋爐和工業(yè)鍋爐的NO排放控制。然而,大型電站煤粉鍋爐爐內(nèi)燃燒組織方式、受熱面布置、煙氣溫度水平及其變化梯度與CFB 鍋爐和工業(yè)鍋爐差別極大。因此,有必要針對(duì)SNCR脫硝技術(shù)在大型電站煤粉鍋爐上的應(yīng)用效果及其對(duì)運(yùn)行的影響開展相關(guān)研究。
關(guān)于SNCR在煤粉鍋爐上的應(yīng)用效果,Xia等采用數(shù)值模擬的方法研究了還原劑與NO初期混合對(duì)SNCR 脫硝效果的影響,發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)SNCR 區(qū)域流場(chǎng)、溫度場(chǎng)和NO 濃度場(chǎng)的空間分布極不均勻,噴槍位置與爐內(nèi)狀態(tài)的匹配至關(guān)重要。陳賽等在一臺(tái)8.4MW 液態(tài)排渣高效煤粉工業(yè)鍋爐上開展了SNCR 脫硝技術(shù)工業(yè)試驗(yàn)研究,優(yōu)化了三種濃度尿素溶液在不同噴射量、氧含量及負(fù)荷下的最佳運(yùn)行方式。仇云霞等采用數(shù)值模擬方法優(yōu)化了某410t/h高溫高壓煤粉工業(yè)鍋爐SNCR技術(shù)方案,提出了氨分布不均、噴射量調(diào)整響應(yīng)滯后的解決方案。李穹等采用數(shù)值模擬方法分析了煙氣溫度、氨氮摩爾比等因素對(duì)某100t/h CFB 鍋爐的SNCR 脫硝效率、氨逃逸以及NO 濃度的影響。呂洪坤等在一臺(tái)410t/h煤粉工業(yè)鍋爐上開展了SNCR脫硝性能試驗(yàn),考察了化學(xué)計(jì)量比、霧化壓力對(duì)脫硝效率的影響。關(guān)于SNCR 對(duì)鍋爐運(yùn)行的影響。楊用龍等分析了SNCR 脫硝裝置對(duì)CFB鍋爐運(yùn)行的影響,重點(diǎn)分析了SNCR氨逃逸情況及其對(duì)空預(yù)器阻力的影響。陳海杰等采用數(shù)值模擬的方法研究了SNCR 對(duì)某600MW 超臨界W 火焰鍋爐SCR 入口流場(chǎng)的影響,指出SNCR 嚴(yán)重影響SCR 脫硝反應(yīng)器入口NO濃度分布的均勻性,最終導(dǎo)致SCR 氨逃逸嚴(yán)重超標(biāo)。沈文鋒等利用CHEMKIN-PRO 軟件研究了SNCR脫硝反應(yīng)過程對(duì)煤粉爐SO生成的影響。
綜上可知,SNCR 脫硝技術(shù)將是燃用貧煤、無煙煤等低揮發(fā)分煤質(zhì)大型電站煤粉鍋爐NO超低排放的重要保障。迄今,國內(nèi)外研究者針對(duì)煤粉鍋爐爐內(nèi)運(yùn)行條件下SNCR反應(yīng)過程開展了大量的實(shí)驗(yàn)室機(jī)理試驗(yàn)和數(shù)值模擬研究,然而工業(yè)試驗(yàn)研究相對(duì)較少,少有的幾個(gè)主要是在小型工業(yè)鍋爐或CFB鍋爐上進(jìn)行,關(guān)于SNCR 對(duì)大型電站煤粉鍋爐運(yùn)行影響的相關(guān)研究報(bào)道很少見。本文在一臺(tái)660MW 超臨界W 火焰鍋爐上開展了SNCR 對(duì)鍋爐運(yùn)行影響的工業(yè)試驗(yàn)研究,在兩種運(yùn)行方式下詳細(xì)分析了SNCR 對(duì)大型電站煤粉鍋爐熱效率、NO排放、SCR入口NO分布及爐內(nèi)煙氣溫度的影響。本文結(jié)論可為W火焰鍋爐進(jìn)行SNCR脫硝技術(shù)改造及SNCR 脫硝技術(shù)適應(yīng)大型電站煤粉鍋爐進(jìn)行針對(duì)性地技術(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)提供參考。
試驗(yàn)對(duì)象是一臺(tái)660MW 超臨界W 火焰鍋爐,型號(hào)為DG2141/25.4-II12,采用一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣。鍋爐爐膛結(jié)構(gòu)及燃燒系統(tǒng)如圖1所示,爐膛以爐拱為界,分為上下兩個(gè)部分,上爐膛為四角結(jié)構(gòu),下爐膛為八角結(jié)構(gòu),上下爐膛寬度相同,深度方向尺寸比為1∶1.72。鍋爐配有6臺(tái)雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),每臺(tái)磨煤機(jī)帶4只雙旋風(fēng)煤粉燃燒器。
圖1 660MW超臨界機(jī)組鍋爐燃燒系統(tǒng)示意圖(單位:mm)
SNCR 脫硝系統(tǒng)主要由尿素溶液制備儲(chǔ)存單元、尿素溶液調(diào)配計(jì)量及混合分配單元、全自動(dòng)控制單元、尿素溶液噴射單元組成。SNCR 脫硝系統(tǒng)尿素溶液噴射單元布置如圖2所示,共四層,前墻布置A、B、C三層噴槍,后墻布置D層一層噴槍,每層各由21 支噴槍組成。尿素溶液噴射單元由紅外測(cè)溫模塊、霧化空氣裝置、噴槍、尿素溶液調(diào)節(jié)裝置及計(jì)量控制模塊等組成,噴射單元可根據(jù)紅外測(cè)溫模塊測(cè)得的對(duì)應(yīng)區(qū)域煙氣溫度動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)噴射系統(tǒng)噴槍的投運(yùn)邏輯,保證SNCR 系統(tǒng)的高效運(yùn)行。本文試驗(yàn)在600MW 負(fù)荷下進(jìn)行,在該負(fù)荷下前墻A、B、C 三層噴槍對(duì)應(yīng)區(qū)域煙氣溫度滿足投運(yùn)要求全部投運(yùn),后墻D層噴槍對(duì)應(yīng)區(qū)域煙氣溫度不滿足要求為停運(yùn)狀態(tài)。
圖2 SNCR脫硝系統(tǒng)尿素溶液噴射單元(單位:mm)
尿素法SNCR脫硝系統(tǒng)噴入爐內(nèi)的尿素溶液在高溫?zé)煔庵邪l(fā)生著復(fù)雜的物理和化學(xué)反應(yīng)過程,主要包括尿素溶液中水的汽化、尿素的熱解、SNCR脫硝反應(yīng)等。上述過程與爐內(nèi)煙氣發(fā)生著能量傳遞,尿素法SNCR爐內(nèi)脫硝過程熱平衡數(shù)學(xué)模型可表示為尿素溶液中的水在爐內(nèi)的換熱模型、尿素溶液中的尿素在爐內(nèi)的換熱模型、尿素在爐內(nèi)熱解與脫硝反應(yīng)的換熱模型。
尿素溶液中的水在爐內(nèi)吸收熱量快速升溫并發(fā)生汽化形成水蒸氣。水蒸氣被高溫?zé)煔饧訜嵘郎?,并隨煙氣一起流經(jīng)高溫受熱面、尾部受熱面進(jìn)行換熱,最后經(jīng)空氣預(yù)熱器冷卻后流出系統(tǒng)。相對(duì)于單位質(zhì)量燃料對(duì)應(yīng)的尿素溶液中的水在爐內(nèi)的換熱量可表示為式(1)。
式中,為尿素溶液中的水在爐內(nèi)的吸熱量,kJ/kg;為對(duì)應(yīng)單位質(zhì)量燃料SNCR噴入爐內(nèi)尿素溶液的質(zhì)量,kg/kg;為尿素溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù),%;c為液態(tài)水的比熱容,kJ/(kg·K);為尿素溶液的初始溫度,℃;c為水蒸氣由100℃至的定壓比熱容,kJ/(kg·K);為空氣預(yù)熱器出口的煙氣溫度,℃。
尿素進(jìn)入爐內(nèi)后發(fā)生熱解反應(yīng)并生成NH。研究發(fā)現(xiàn)尿素在其熔點(diǎn)之前雖可發(fā)生熱解反應(yīng),但量極少,超過熔點(diǎn)之后的熱解現(xiàn)象才明顯。因此,本文假設(shè)尿素?zé)峤庵饕l(fā)生在熔點(diǎn)之后,進(jìn)入爐內(nèi)的尿素首先被加熱至熔點(diǎn),然受發(fā)生熱解反應(yīng)。尿素溶液中的尿素在爐內(nèi)的換熱量可表示為式(2)。
式中,為尿素溶液中的尿素在爐內(nèi)的吸熱量,kJ/kg;c為尿素在至的定壓比熱容,本文取1.3424kJ/(kg·K);為尿素的熔點(diǎn),本文取140℃。
在吸收足夠的熱量后,尿素在爐內(nèi)發(fā)生熱解反應(yīng)和SNCR 脫硝反應(yīng),同時(shí),部分熱解生成的NH發(fā)生著氧化反應(yīng)。無論尿素?zé)峤馍傻腘H發(fā)生氧化反應(yīng)還是還原反應(yīng),認(rèn)為終產(chǎn)物為N、HO 和CO,將尿素?zé)峤?、SNCR脫硝反應(yīng)及NH氧化反應(yīng)整合,總包反應(yīng)表示為式(3)。
式中,為噴入尿素與煙氣中NO 的氨氮摩爾比;為SNCR反應(yīng)系統(tǒng)的脫硝效率,%;為為尿素總包反應(yīng)的反應(yīng)熱,可表示為=544+89.86/,kJ/mol。
那么,尿素反應(yīng)熱可表示為式(4)。
SNCR 在爐內(nèi)發(fā)生的物理和化學(xué)反應(yīng)過程不僅與爐內(nèi)煙氣發(fā)生著熱量傳遞,也改變煙氣組分和體積,因此影響鍋爐熱效率計(jì)算中的排煙熱損失、外來熱量,SNCR 脫硝過程對(duì)鍋爐熱效率計(jì)算影響按如下表示。
SNCR 脫硝反應(yīng)改變了煙氣組成,增加了N、CO和水蒸氣,影響單位質(zhì)量燃料對(duì)應(yīng)的干煙氣量和水蒸氣體積,進(jìn)而影響排煙熱損失,具體如下。
(1)導(dǎo)致單位質(zhì)量燃料對(duì)應(yīng)干煙氣體積的增加量如式(5)。
式中,Δ為對(duì)應(yīng)單位質(zhì)量燃料干煙氣的增加量,m/kg。
(2)導(dǎo)致單位質(zhì)量燃料對(duì)應(yīng)煙氣中水蒸氣體積的增加量式(6)[僅計(jì)算SNCR 反應(yīng)生成水,尿素漿液中水分影響已列入式(1)]。
式中,Δ為SNCR 反應(yīng)對(duì)單位質(zhì)量燃料煙氣中水蒸氣體積影響增加量,m/kg。
(3)干煙氣量和水蒸氣增加導(dǎo)致的排煙熱損失的增加量如式(7)。
式中,Δ為排煙熱損失的增加量,kJ/kg;c為投運(yùn)SNCR 后空預(yù)器出口煙氣從至的定壓比熱容,kJ/(m·K);c為水蒸氣從至的定壓比熱容,kJ/(m·K);為試驗(yàn)基準(zhǔn)溫度,℃。
SNCR對(duì)鍋爐外來熱量的影響可表示為式(8)。
式中,Δ為鍋爐外來熱量的增加量,kJ/kg;c、c分別為尿素和水的比熱容,kJ/(kg·K);、分別為進(jìn)入系統(tǒng)邊界的尿素和水的溫度,℃。
SNCR導(dǎo)致鍋爐熱損失的總量為式(9)。
SNCR對(duì)鍋爐熱效率的影響可表示為式(10)。
式中,Δ為SNCR 對(duì)鍋爐熱效率的影響,%;為SNCR以外的外來熱量,kJ/kg;為入爐燃料(收到基)的低位發(fā)熱量,kJ/kg。
鍋爐熱效率是依據(jù)《電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程》(GB/T10184—2015)及式(1)~式(10)計(jì)算得到,計(jì)算中涉及的測(cè)量參數(shù)是依據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求執(zhí)行,所用試驗(yàn)儀器設(shè)備均經(jīng)過第三方計(jì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。省煤器出口NO、CO 濃度和空預(yù)器進(jìn)出口O體積分?jǐn)?shù)采用TESTO350煙氣分析儀測(cè)量。借用分布在爐膛上的看火孔,采用紅外光學(xué)高溫計(jì)(Raytek 3i Infrared Thermometer)測(cè)量爐膛的溫度分布。所用看火孔(共四層),第一層位于上爐膛前墻36.8m 標(biāo)高,從左到右等距布置4 個(gè)看火孔,編號(hào)分別為1、2、3、4;第二層位于上爐膛左右兩側(cè)墻33.8m 標(biāo)高,從前墻到后墻等距布置3 個(gè)看火孔,左側(cè)墻3個(gè)看火孔編號(hào)分別為5、6、7,右側(cè)墻3個(gè)看火孔編號(hào)分別為5′、6′、7′。第三層位于下爐膛左右兩側(cè)墻24.5m標(biāo)高,從前墻到后墻等距布置5個(gè)看火孔,左側(cè)墻5個(gè)看火孔編號(hào)分別為8、9、10、11、12,右側(cè)墻5個(gè)看火孔編號(hào)分別為8′、9′、10′、11′、12′。第四層位于下爐膛左右兩側(cè)墻20.4m標(biāo)高,從前墻到后墻等距布置3個(gè)看火孔,左側(cè)墻3個(gè)看火孔編號(hào)分別為13、14、15,右側(cè)墻3個(gè)看火孔編號(hào)分別為13′、14′、15′。試驗(yàn)煤質(zhì)特性見表1。
表1 試驗(yàn)煤質(zhì)的工業(yè)分析和元素分析
表2 中給出了SNCR 不同運(yùn)行工況下的鍋爐熱效率測(cè)量結(jié)果。試驗(yàn)過程中分別維持稀釋水流量(約13000kg/h,工況1~4)和噴入爐內(nèi)尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)(約3.55%,工況5~7)不變,在不同尿素濃溶液流量下測(cè)量了鍋爐熱效率。由表中結(jié)果可知,維持稀釋水流量不變,鍋爐熱效率隨著噴入爐內(nèi)尿素濃溶液流量的增加呈先降低后增加趨勢(shì)。尿素溶液中水吸熱引起的熱損失是SNCR投運(yùn)降低鍋爐熱效率的主要熱損失項(xiàng),試驗(yàn)負(fù)荷下噴入爐內(nèi)1.0t水降低鍋爐熱效率約0.05個(gè)百分點(diǎn)。由于SNCR脫硝總包反應(yīng)是一個(gè)放熱反應(yīng)過程,因此尿素反應(yīng)引起的熱損失為負(fù)值,對(duì)鍋爐熱效率是正面影響,試驗(yàn)負(fù)荷下噴入爐內(nèi)100kg尿素反應(yīng)產(chǎn)生的熱量可提高鍋爐熱效率約0.018 個(gè)百分點(diǎn)。尿素溶液中的尿素在爐內(nèi)的吸熱量引起的熱損失較低,對(duì)鍋爐熱效率的影響并不明顯,試驗(yàn)負(fù)荷下噴入爐內(nèi)100kg尿素吸收的熱量降低鍋爐熱效率約0.008 個(gè)百分點(diǎn)。綜合尿素吸熱和反應(yīng)放熱正反兩個(gè)方面效果,試驗(yàn)負(fù)荷下向爐內(nèi)噴入100kg 尿素可提高鍋爐熱效率約0.01 個(gè)百分點(diǎn)。另外,從表中工況1、5、6、7 可知,維持噴入爐內(nèi)尿素質(zhì)量濃度恒定,鍋爐熱效率隨著尿素濃溶液流量的增加呈降低的趨勢(shì)。這主要是由于尿素濃溶液流量增加,對(duì)應(yīng)噴入爐內(nèi)的稀釋水流量增加,尿素溶液中水吸熱引起的熱損失增加,鍋爐熱效率降低。綜上分析可知,SNCR 脫硝系統(tǒng)噴入爐內(nèi)的液態(tài)水是引起鍋爐熱效率降低的主要因素,運(yùn)行過程中在保證尿素溶液霧化效果的前提下應(yīng)盡量減少稀釋水流量。
表2 鍋爐熱效率試驗(yàn)測(cè)量結(jié)果
圖3 給出了SNCR 噴入爐內(nèi)總水量8253kg/h(工況7)、13806kg/h(工況2)和16397kg/h(工況5)工況下測(cè)得的爐內(nèi)煙氣溫度。由圖可知,無論是靠近SNCR 噴槍的上爐膛還是遠(yuǎn)離SNCR 噴槍的下爐膛,煙氣溫度隨著噴入爐內(nèi)總水量的變化并不明顯。這是由于SNCR噴入爐內(nèi)的水相對(duì)于煙氣量極少,試驗(yàn)負(fù)荷下煙氣量約2400t/h,而噴入爐內(nèi)液態(tài)水最大流量為20t/h,理論計(jì)算可將流量2400t/h、溫度1000℃的煙氣降低約3.2℃。因此,SNCR對(duì)爐內(nèi)煙氣溫度的影響較小。
圖3 爐膛煙氣溫度的變化(單位:℃)
圖4給出了鍋爐轉(zhuǎn)向室煙溫、SCR入口煙溫和空預(yù)器出口煙氣溫度隨著SNCR噴入爐內(nèi)水量的變化。由圖中可知,隨著SNCR噴入爐內(nèi)總水量的升高,鍋爐轉(zhuǎn)向室煙溫、SCR入口煙溫和空預(yù)器出口煙溫變化也不明顯。SNCR噴入爐內(nèi)的液態(tài)水在爐內(nèi)蒸發(fā)雖然吸收熱量并改變煙氣組分和流量,但是由于噴入爐內(nèi)的水量相對(duì)較少,對(duì)爐內(nèi)及其尾部煙道沿程受熱面換熱并無明顯影響,故煙氣溫度變化并不明顯。
圖4 鍋爐轉(zhuǎn)向室、SCR入口和空預(yù)器出口煙氣溫度變化
5.3.1 對(duì)SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行性能的影響
表3給出了SNCR在不同運(yùn)行工況下對(duì)SCR脫硝系統(tǒng)運(yùn)行性能的影響。由表中工況1~4數(shù)據(jù)可知,保持稀釋水流量(13000kg/h)恒定,尿素濃溶液流量由783kg/h增加到1250kg/h,SCR入口(SNCR出口)NO濃度由439.6mg/m降低到369.0mg/m,SCR的噴氨量由321.1kg/h降低到263.1kg/h。這表明逐漸增加SNCR系統(tǒng)尿素流量,噴入爐內(nèi)局部區(qū)域SNCR還原劑的濃度增加,SNCR局部脫硝反應(yīng)效率提高,有利于整體提高SNCR的脫硝效率,降低SCR入口NO濃度。維持SCR出口NO排放濃度達(dá)標(biāo)恒定(約35mg/m),SCR脫硝系統(tǒng)噴氨量隨著尿素流量的增加逐漸降低。另外,由表中可以看出,隨著尿素濃溶液流量增加,SCR入口氨氣濃度升高,但濃度值均很低。當(dāng)SNCR尿素濃溶液流量減少,氨逃逸濃度略有升高,但仍在3μl/L以下。工況5~7也可以得到類似的規(guī)律。
表3 SNCR對(duì)SCR運(yùn)行參數(shù)的影響
5.3.2 對(duì)SCR入口煙道截面NO濃度分布的影響
SCR入口煙道截面NO分布的均勻性直接影響SCR脫硝反應(yīng)器出口局部氨逃逸和脫硝性能,入口NO分布越不均勻,脫硝效率越低,局部氨逃逸濃度越高。過高的氨逃逸不僅不滿足環(huán)保要求,而且還會(huì)生成硫酸氫銨,導(dǎo)致空預(yù)器堵塞。為此,本文考察了SNCR運(yùn)行對(duì)SCR入口煙道截面NO分布的影響。
圖5給出了稀釋水流量恒定條件下SNCR尿素濃溶液流量對(duì)SCR入口煙道截面NO濃度分布的影響。比較可以發(fā)現(xiàn),沿著煙道寬度方向上NO濃度分布基本相似,均呈“左側(cè)低、右側(cè)高”的分布特點(diǎn),但截面NO濃度低值區(qū)的面積隨著尿素濃溶液流量的增加逐漸縮小,且截面NO濃度分布的均勻性明顯改善。尿素濃溶液流量為783kg/h時(shí),截面NO濃度最高值為750mg/m,最低值為300mg/m,偏差為450mg/m,采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)概念相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差計(jì)算得到的NO濃度分布不均勻度為24.4%。尿素濃溶液流量為1250kg/h時(shí),截面NO濃度分布變得相對(duì)均勻,NO濃度最高值為700mg/m,最低值為450mg/m,絕對(duì)偏差250mg/m,不均勻度為12.2%。圖5中四種工況下SCR入口煙道截面NO濃度沿著寬度方向上分布不均表明SNCR噴嘴流量分布不合理。對(duì)比煙道截面深度方向NO濃度值可以發(fā)現(xiàn),同一測(cè)點(diǎn)NO分布呈上層低下層高的分布特點(diǎn),這表明在深度方向上SNCR 噴槍霧化的尿液液滴覆蓋也不均勻。
圖5 稀釋水流量恒定條件下尿素濃溶液流量對(duì)SCR入口煙道截面NOx濃度分布的影響
圖6 給出了SNCR 各層噴槍流量調(diào)整后維持噴入爐內(nèi)尿素質(zhì)量濃度恒定條件下SNCR尿素濃溶液流量對(duì)SCR入口煙道截面NO濃度分布的影響。試驗(yàn)過程中,通過調(diào)節(jié)稀釋水和尿素濃溶液流量維持噴入爐內(nèi)尿素質(zhì)量濃度恒定。由圖可知,隨著稀釋水和尿素濃溶液流量的減小,SCR入口煙道橫截面上NO濃度值逐漸升高,但SCR入口煙道橫截面上NO濃度分布沿著寬度方向上的變化并不明顯,均呈“中間高、兩側(cè)低”的雙谷分布特點(diǎn)。與圖5中各工況NO濃度沿寬度方向分布的均勻性相比明顯改善,但仍存在兩個(gè)谷值區(qū),需要進(jìn)一步精細(xì)調(diào)整。在煙道截面深度方向上,SCR入口NO濃度偏差隨著稀釋水和尿素濃溶液流量的增大而縮小。對(duì)于雙流體噴嘴而言,溶液流量和壓縮空氣的壓力是影響其霧化效果的兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)。稀釋水和尿素濃溶液流量越高,噴槍出口射流速度越大,在霧化空氣壓力和流量不變條件下雙流體噴槍霧化顆粒粒徑越大,噴槍的射流剛性越強(qiáng),在爐膛深度方向的覆蓋面增大,因此爐膛前后墻NO濃度偏差減小。當(dāng)稀釋水流量減小時(shí),布置在前墻的噴槍霧化液滴無法有效覆蓋后墻,導(dǎo)致后墻NO濃度高于前墻,進(jìn)而使得SCR 入口煙道截面上下NO濃度存在偏差。
圖6 噴入爐內(nèi)尿素質(zhì)量濃度恒定條件下尿素濃溶液流量對(duì)SCR入口煙道截面NOx濃度分布的影響
(1)尿素溶液中水汽化吸熱是導(dǎo)致鍋爐熱效率降低的主要原因,噴入爐內(nèi)水流量增加1.0t/h,鍋爐熱效率降低約0.05個(gè)百分點(diǎn);尿素溶液中尿素吸熱降低鍋爐熱效率,而發(fā)生氧化還原反應(yīng)放熱可提高鍋爐熱效率,在正反兩個(gè)方面作用下向爐內(nèi)噴入100kg尿素可提高鍋爐熱效率約0.01個(gè)百分點(diǎn)。
(2)SNCR 噴入爐內(nèi)的尿素溶液雖然吸收熱量,但相對(duì)于爐內(nèi)燃燒放出的熱量極小,因此SNCR 運(yùn)行對(duì)爐膛煙氣溫度、鍋爐后豎井轉(zhuǎn)向室煙氣溫度、SCR 入口煙氣溫度及排煙溫度影響并不明顯。
(3)在稀釋水流量恒定條件下,尿素濃溶液流量對(duì)SCR入口煙道截面NO濃度分布影響不大,均呈“左側(cè)低、右側(cè)高”的特點(diǎn),但隨著尿素濃溶液流量增加,截面NO濃度低值區(qū)縮小,NO濃度分布變得均勻,不均勻度由24.4%降低到12.2%。
(4)在尿素噴入量恒定條件下,適當(dāng)增加稀釋水流量,脫硝效率略有增加,SCR 入口煙道截面NO分布均勻性也明顯改善。