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主井提升機(jī)電控系統(tǒng)電流和速度脈動(dòng)故障分析與處理

2022-08-01 11:34:30蔣妮娜
礦山機(jī)械 2022年7期
關(guān)鍵詞:主井聯(lián)軸器提升機(jī)

蔣妮娜

銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司安慶銅礦 安徽安慶 244001

礦 井提升機(jī)是礦山企業(yè)的關(guān)鍵機(jī)電設(shè)備,是連接礦井內(nèi)外的主要“紐帶”[1-2]。提升機(jī)高效、安全運(yùn)行有利于保證礦井穩(wěn)定持續(xù)生產(chǎn)及人員安全,若提升機(jī)因故障宕機(jī),礦井內(nèi)部的人員安全及礦山的生產(chǎn)活動(dòng)都無法得到保障[3];因此,必須從日常維護(hù)、常規(guī)巡檢、故障檢修、老化升級、更新?lián)Q代等方面著手,保障提升系統(tǒng)的安全、可靠運(yùn)行。

安慶銅礦提升系統(tǒng)運(yùn)行中,提升機(jī)電動(dòng)機(jī)運(yùn)行到加速段就產(chǎn)生較大的電流和速度脈動(dòng);試車狀態(tài)長時(shí)間運(yùn)行后提升機(jī)位置偏差故障,無法正常開車[4]。筆者針對故障現(xiàn)象進(jìn)行研究,從脈沖編碼器的精度、軸端連接齒輪等方面找到了故障原因。

1 主井提升系統(tǒng)概述

1.1 運(yùn)行現(xiàn)狀

安慶銅礦主井提升系統(tǒng)于 1990 年投運(yùn),采用JKMD4×4 落地多繩摩擦式提升機(jī),單箕斗-平衡錘提升;電控系統(tǒng)選用 ABB 設(shè)備,已連續(xù)運(yùn)行 30 多年。因設(shè)備陳舊落后,為提高提升系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,對電控系統(tǒng)進(jìn)行了多次局部升級改造,從最初的 Tyrak 傳動(dòng)系統(tǒng)升級為 DCS800 系列;2016 年,又陸續(xù)將人機(jī)界面系統(tǒng)升級為 800XA 系統(tǒng),將稱重系統(tǒng)升級為 IT1000 高精度稱重儀。

目前,主井部分備件已停產(chǎn)或面臨停產(chǎn),或?qū)o處采購,一旦設(shè)備故障,提升系統(tǒng)將因無備件可換而不得不停止運(yùn)行。隨著設(shè)備的老化和運(yùn)行時(shí)間的不斷加長,提升系統(tǒng)的安全性和可靠性顯著下降,部分電控元件也出現(xiàn)老化和性能下降的趨勢,設(shè)備進(jìn)入故障多發(fā)期。這不僅影響礦井正常生產(chǎn),而且增加了維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度和設(shè)備的維護(hù)成本。此外,控制柜內(nèi)大部分的電纜線號和元件標(biāo)號也已脫落,不利于維護(hù)人員進(jìn)行故障排查,增加了維護(hù)難度[5]。改造時(shí),保留了原有直流電動(dòng)機(jī)和整流變壓器,僅對主控系統(tǒng)和直流拖動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。

改造后,電動(dòng)機(jī)采用 ZD250/50 型,直聯(lián)主控系統(tǒng)為 AC800M;直流傳動(dòng)系統(tǒng)為 DCS800-S02-2500-07,2 臺直流傳動(dòng)電動(dòng)機(jī),12 脈動(dòng)并聯(lián)運(yùn)行。直流傳動(dòng)系統(tǒng)升級前采用勵(lì)磁換向方法,升級后改為電樞換向、電壓調(diào)速方式。DCS800 直流變流器是 ABB 生產(chǎn)的用于直流電動(dòng)機(jī)勵(lì)磁和電樞供電控制的全數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng),具有較強(qiáng)的可編程性和易用性,具有獨(dú)立的計(jì)算機(jī)處理器,在控制上可以由用戶自由編程,實(shí)現(xiàn)速度自動(dòng)調(diào)節(jié)和電樞電流調(diào)節(jié)的雙閉環(huán)控制。

1.2 故障現(xiàn)象

安慶銅礦主井提升機(jī)電控系統(tǒng)升級改造后,運(yùn)行過程中出現(xiàn)了以下問題。

(1) 提升電動(dòng)機(jī)在不掛繩情況下,調(diào)試位置和速度時(shí),只要運(yùn)行到加速段,電動(dòng)機(jī)出現(xiàn)較大速度波動(dòng),因速度和電流的連鎖性,也會產(chǎn)生較大的電流波動(dòng)。

(2) 試車狀態(tài)下長時(shí)間運(yùn)行后,提升機(jī)位置值固定在某一數(shù)值并持續(xù)沒有更新,隨后報(bào)告位置偏差故障,觸發(fā)安全回路跳閘,無法正常開車。

2 原因分析及故障排除

根據(jù)電控系統(tǒng)表現(xiàn)出的現(xiàn)象,初步判斷可能是位置采集系統(tǒng)增量編碼器工作不正常引起的,但檢查后發(fā)現(xiàn),增量編碼器工作狀況一切正常,故進(jìn)一步檢查故障誘因[6-7]。

2.1 誘因檢查及分析

(1) 檢查 800XA 故障列表及 DCS800 故障記錄,發(fā)現(xiàn) AHM 位置跳變,脈沖計(jì)數(shù)模塊 DP820 計(jì)數(shù)值自動(dòng)溢出,AHM_Appl AHM_Prog.PE_In.Counter Value超出最大值限制,AHM 程序中計(jì)算的位置計(jì)數(shù)值來自 AHM 的編碼器脈沖值。DP820 是 DCS800 變流器中獨(dú)立的脈沖輸入模塊,處理電動(dòng)機(jī)的軸編碼器輸出的脈沖信號,通過脈沖信號運(yùn)用程序計(jì)算,設(shè)定同步開關(guān)對應(yīng)的初始標(biāo)高值,確定提升機(jī)位置,繼而進(jìn)行直徑和速度計(jì)算,對提升機(jī)進(jìn)行閉環(huán)速度控制。閉環(huán)控制是指被控的輸出量以一定方式返回到作為控制的輸入端,并對輸入端施加控制影響的一種控制關(guān)系。如果測量反饋值有誤差,調(diào)節(jié)放大后,無法穩(wěn)定矯正輸出,反而干擾速度控制。

現(xiàn)場有兩路位置采集系統(tǒng),一是升級后 LEINE&LINDE 公司的 5 000 脈沖/轉(zhuǎn)的脈沖編碼器,每轉(zhuǎn)動(dòng)一圈發(fā)送 5 000 個(gè)脈沖;一是原系統(tǒng)中同公司生產(chǎn)的 2 048 脈沖/轉(zhuǎn)編碼器。兩路系統(tǒng)一路通往傳動(dòng)DCS800 編碼器,與滾筒軸直接連接;一路通往 AHM監(jiān)控器,與滾筒軸通過齒輪連接,如圖 1 所示。該礦采用上述連接方式,可實(shí)現(xiàn)對兩路位置采集系統(tǒng)編碼器信號的對比監(jiān)控。

圖1 兩路位置采集系統(tǒng)的連接方式Fig.1 Connection mode of two-way location acquisition system

(2) 檢查 DCS800 可控硅、快熔及電熔參數(shù),用傳動(dòng)調(diào)試監(jiān)控軟件 DriverWindow 監(jiān)控電動(dòng)機(jī)的故障狀態(tài),其速度曲線如圖 2 所示。由圖 2 可知,速度的脈動(dòng)現(xiàn)象較為嚴(yán)重。

圖2 故障狀態(tài)下電動(dòng)機(jī)速度脈動(dòng)曲線Fig.2 Pulsation curve of motor velocity in fault state

2010 年,主井更換滾筒及直流電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子后,提升機(jī)用于連接速度反饋增量編碼器的延長軸本體不正,造成編碼器的旋轉(zhuǎn)受力不均勻,形成額外干擾,干擾經(jīng)調(diào)節(jié)放大后形成震蕩。檢查編碼器,發(fā)現(xiàn)直聯(lián)側(cè)編碼器獲取的脈沖信號穩(wěn)定,通過齒輪連接的監(jiān)控器側(cè)編碼器的脈沖信號有脈動(dòng)現(xiàn)象,連接編碼器和滾筒軸的柔性聯(lián)軸器有扭變變形。

2.2 故障處理

(1) 適當(dāng)調(diào)整速度反饋濾波,減小速度調(diào)節(jié)器放大倍數(shù),修改齒輪變比參數(shù),修改 AHM 監(jiān)控器程序內(nèi)的編碼器變比參數(shù),如實(shí)際齒輪變比一致,則更換模擬輸出板 AO820。該模塊輸出位置信息到 AC800M,其故障表現(xiàn)是此模塊輸出參數(shù)溢出。

(2) 調(diào)整程序中 DP820 計(jì)數(shù)脈沖自動(dòng)復(fù)位基值,在未觸發(fā)計(jì)數(shù)值溢出之前自動(dòng)復(fù)位,減少因竄動(dòng)引起的誤動(dòng)作。

經(jīng)以上處理后,故障現(xiàn)象仍然存在。打開齒輪箱,發(fā)現(xiàn)連接編碼器和滾筒軸的齒輪因使用多年,齒面磨損,造成齒輪嚙合間隙增大,存在脈沖跳變情況[8]。在 DP820 模塊計(jì)數(shù)過程中,當(dāng)數(shù)值超過允許范圍時(shí),該計(jì)數(shù)值就會自動(dòng)溢出,發(fā)生非常大的跳變,觸發(fā)程序中位置跳變跳開安全回路。至此,可確定齒輪嚙合間隙過大是造成故障的根本原因[9]。

2.3 解決方案

針對故障問題及原因進(jìn)行商討,制定了以下的解決方案。

(1) 將 5 000 脈沖/轉(zhuǎn)脈沖編碼器更換為 2 048 脈沖/轉(zhuǎn)編碼器,降低精度要求和靈敏度,以躲開過大的位置跳變。

(2) 更換編碼器后,因聯(lián)軸器尺寸不匹配,對聯(lián)軸器重新選型,選擇有彈性元件的撓性聯(lián)軸器。它不僅具有補(bǔ)償兩軸線相對位移功能,還具有緩沖和減震作用。根據(jù)現(xiàn)場要求,選擇了緩沖和減震性能好的聚氨酯八字形塑膠聯(lián)軸器,它不僅可防止竄動(dòng)斷裂,也可減少齒輪磨損帶來的速度反饋干擾。

一年后,該礦年終大修時(shí),更換了滾筒軸端的連接齒輪,至此故障完全消除,提升電動(dòng)機(jī)速度平滑,無脈動(dòng)現(xiàn)象。故障消除后的速度曲線如圖 3 所示。

圖3 故障消除后電動(dòng)機(jī)速度曲線Fig.3 Curve of motor velocity after fault removal

3 結(jié)語

針對安慶銅礦提升機(jī)電控系統(tǒng)升級改造后,在加速段電流和速度波動(dòng)較大、提升機(jī)位置偏差故障進(jìn)而觸發(fā)安全回路引起跳閘的現(xiàn)象,進(jìn)行了一系列分析排查,最終確定故障原因是連接編碼器和滾筒軸的聯(lián)軸器使用多年,齒面磨損造成齒輪嚙合間隙增大,導(dǎo)致脈沖跳變。解決該問題時(shí),針對性地更換編碼器和聯(lián)軸器。事后,對整個(gè)故障過程進(jìn)行追蹤探因,得到以下結(jié)論:電控系統(tǒng)升級改造后,在增加其先進(jìn)性及穩(wěn)定性的同時(shí),對外圍機(jī)械硬件的要求也隨之提高,但該礦機(jī)械硬件經(jīng)過多年連續(xù)運(yùn)行使用,磨損老化,已進(jìn)入故障多發(fā)期,就聯(lián)軸器而言,增大的齒輪嚙合間隙已與高精度的數(shù)據(jù)采樣系統(tǒng)不相匹配。在控制系統(tǒng)更新?lián)Q代的同時(shí),必須加大對設(shè)備硬件的檢修維護(hù),希望為其他企業(yè)解決同類故障問題提供一種新思路。

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