文_劉艷輝 中煤天津工程有限責(zé)任公司
原污水處理站設(shè)計(jì)處理能力1800m3/d,實(shí)際來水量1200m3/d,污水主要來自病房、門診、化驗(yàn)室、手術(shù)室、廁所等場所的綜合廢水。設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)CODcr為836mg/L,BOD5為584mg/L,氨氮為58.57mg/L,SS 為619mg/L,糞大腸菌群數(shù)≥2.4×104MPN/L,現(xiàn)有污水采用二級生化+消毒的處理工藝,具體流程詳見圖1。原處理站設(shè)計(jì)出水水質(zhì)執(zhí)行《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18466-2005)表2的排放標(biāo)準(zhǔn),即CODcr≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,氨氮≤15mg/L,糞大腸菌群數(shù)≤500MPN/L,腸道病毒和腸道致病菌不得檢出,出口總余氯2 ~8mg/L。
圖1 原污水處理站處理工藝
存在的問題:
①污水處理環(huán)節(jié):接觸氧化池內(nèi)填料脫落嚴(yán)重,曝氣效果不佳,且脫落的填料導(dǎo)致后續(xù)過濾單元嚴(yán)重堵塞,過濾單元無法正常運(yùn)行,水處理系統(tǒng)處于癱瘓狀態(tài)。
②廢氣處理環(huán)節(jié):污水處理站臭味嚴(yán)重,影響了周邊建筑環(huán)境。
③污泥處理環(huán)節(jié):污泥未得到有效處置,系統(tǒng)排放污泥未經(jīng)有效處理,靠污泥車外運(yùn),工作量極大。
④運(yùn)行管理環(huán)節(jié):運(yùn)行管理混亂,未制定詳細(xì)的工作流程,導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)故障后,不能及時排除故障,系統(tǒng)不能及時清淤,排泥,長此以往導(dǎo)致整個處理系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。
現(xiàn)有處理站內(nèi)生物單元未發(fā)揮其應(yīng)盡的作用,分析其原因主要由于曝氣環(huán)境運(yùn)行不佳,具體表現(xiàn)為曝氣風(fēng)機(jī)風(fēng)壓不足,生物接觸氧化池負(fù)荷大,生物填料脫落嚴(yán)重。擬解決以上存在的問題,需要完善現(xiàn)有污水處理工藝,校核原有接觸氧化池設(shè)計(jì)負(fù)荷,更換接觸氧化池內(nèi)現(xiàn)有填料、原有曝氣風(fēng)機(jī)及曝氣裝置,改造后的工藝流程圖詳見圖2。具體改造方案如下:
圖2 改造后工藝流程圖
①原有調(diào)節(jié)池及水解酸化池內(nèi)增加潛水?dāng)嚢铏C(jī),調(diào)節(jié)池內(nèi)增加攪拌裝置可防止沉淀物在調(diào)節(jié)池內(nèi)的沉積,水解酸化池內(nèi)增加潛水?dāng)嚢铏C(jī)可增加回流污泥與水的有效解除,提高反應(yīng)效率。
②更換接觸氧化池內(nèi)填料,將接觸氧化池改造為MBBR 池。
拆除池內(nèi)原有懸掛性填料,改為Natrix 懸浮填料,規(guī)格Φ80,比表面積380 ~800m2/m3。將接觸氧化池改造為移動床生物膜反應(yīng)器(MBBR),MBBR 工藝兼具傳統(tǒng)流化床和生物接觸氧化法兩者的優(yōu)點(diǎn),依靠曝氣池內(nèi)的曝氣和水流的提升作用使載體處于流化狀態(tài),形成懸浮生長的活性污泥和附著生長的生物膜,使移動床生物膜使用整個反應(yīng)器空間,充分發(fā)揮附著相和懸浮相生物兩者的優(yōu)越性,提高了有機(jī)物去除率及脫氮效率。改造后填料總體積為400m3,填料填充率為1.27。
③將污水處理站現(xiàn)有接觸氧化池有效深度由6m 調(diào)整為4.5m,改造后有效容積為316m3,改造后生物池內(nèi)污泥濃度維持在4000mg/L 左右,排泥間隔時間為24h,估算MBBR反應(yīng)池容積負(fù)荷負(fù)荷為2.28kgBOD5/(m3·d)。
④更換曝氣風(fēng)機(jī)及池內(nèi)曝氣裝置,廢棄原有曝氣裝置,將曝氣裝置改為盤式微孔曝氣器,規(guī)格為Φ215mm,每個曝氣頭服務(wù)面積0.3m2/個。在MBBR 池內(nèi)設(shè)DO 在線監(jiān)測儀,并將檢測結(jié)果與PLC 控制系統(tǒng)連接,要求溶解氧濃度>2.0mg/L,當(dāng)濃度不滿足要求時,系統(tǒng)報警,提醒運(yùn)行維護(hù)人員檢查曝氣系統(tǒng)。當(dāng)溶解氧檢測儀出現(xiàn)故障時要求系統(tǒng)報警,提示維修。
本項(xiàng)目污泥未得到有效處置,未經(jīng)脫水直接外運(yùn),目前工作量大,且污泥散發(fā)臭味嚴(yán)重,本次改造增加污泥脫水環(huán)節(jié)。設(shè)計(jì)增加污泥螺桿泵,螺旋離心脫水機(jī)1 套及配套PAM加藥裝置1 套。
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,異味廢氣主要來源于污水預(yù)處理的格柵間,水解酸化池,污泥池等。污水在反應(yīng)器中通過厭氧生物過程厭氧反應(yīng)過程中產(chǎn)生小分子烴,硫化氫,氨氣、甲硫醇等有害廢氣,以及少量存在于廢水中的揮發(fā)性有機(jī)廢氣。這些組分不僅刺激味道,而且有毒。本次改造除臭范圍:格柵機(jī)、兩個水解酸化池、接觸氧化池、污泥池。除臭工程除臭總風(fēng)量為6000m3/h,處理后滿足《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》及《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996。
廢氣處理工藝流程詳見圖3,設(shè)計(jì)對污水處理間內(nèi)可能產(chǎn)生廢氣的構(gòu)筑物進(jìn)行收集,廢氣統(tǒng)一收集輸送到廢氣處理間內(nèi),經(jīng)噴淋塔和活性炭吸附塔內(nèi)填料吸附和紫外線輻照消毒后由引風(fēng)機(jī)送至高空。
圖3 廢氣處理流程
噴淋塔的主要去除對象為:NH3與H2S 等酸堿廢氣。酸堿廢氣處理(噴淋塔)主要的運(yùn)作方式是酸霧廢氣不斷由風(fēng)管引入凈化塔,經(jīng)過填料層,廢氣與氫氧化鈉吸收液進(jìn)行氣液兩相充分接觸吸收中和反應(yīng),酸霧廢氣經(jīng)過凈化后,再經(jīng)除霧板脫水除霧后由風(fēng)機(jī)排入大氣。吸收液在塔底經(jīng)水泵增壓后在塔頂噴淋而下,最后回流至塔底循環(huán)使用。
活性炭吸附塔的主要去除對象為:有機(jī)廢氣及臭味,工作原理為含有有機(jī)氣體或顆粒物經(jīng)收集,管道輸送有機(jī)氣體進(jìn)入活性炭塔,有機(jī)氣體進(jìn)入塔內(nèi)時,風(fēng)速瞬間下降,氣體內(nèi)的較大顆粒雜物便自然沉降入塔底部,而溶入氣體內(nèi)的有機(jī)氣體部分隨氣體流向流進(jìn)活性炭過濾層,有機(jī)氣體進(jìn)入炭層時,有機(jī)氣體被活性炭吸附進(jìn)炭內(nèi),而干凈的空氣穿過炭層進(jìn)入出氣倉,氣體經(jīng)過機(jī)械自吸后排入大氣中。
表1 主要設(shè)備機(jī)電目錄
地下一層各設(shè)備房間、值班室及走廊,地下二層動力設(shè)備間等均考慮通風(fēng)。通風(fēng)方式采用機(jī)械通風(fēng)方式滿足廢氣吸收間、消毒設(shè)備間、過濾間、儲藥間、廁所等房間的通風(fēng)換氣要求。其中廢氣吸收間、消毒設(shè)備間、過濾間、次氯酸鈉儲藏間均為16 次,走廊10 次、廁所12 次、配電室15 次。對需要做廢氣收集的房間采取送風(fēng)措施。補(bǔ)風(fēng)量按房間排風(fēng)量的80%考慮。
污水處理系統(tǒng)改造后具有完整的監(jiān)測和控制設(shè)備,污水處理采用可編程控制器(簡稱為PLC)來實(shí)現(xiàn)自動控制和監(jiān)視。通過以太網(wǎng)接口與上位機(jī)通信。控制系統(tǒng)可以通過上位機(jī)實(shí)現(xiàn)對上述系統(tǒng)及設(shè)備的集中監(jiān)視、操作,并確保其正常、可靠、安全運(yùn)行??刂葡到y(tǒng)應(yīng)能滿足工藝需要及《城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)電氣與自動化工程技術(shù)規(guī)程》CJJ 120-2008 內(nèi)相關(guān)要求,并能實(shí)現(xiàn)無人值班情況下的正常運(yùn)行,最終使收集并經(jīng)過處理的污水滿足要求而復(fù)用。
本項(xiàng)目總投資為459.82 萬元,其中:土建工程13.68 萬元;設(shè)備購置費(fèi)349.52 萬元;安裝工程1.20 萬元;工程建設(shè)其他費(fèi)用73.53 萬元;工程基本預(yù)備費(fèi)21.90 萬元。經(jīng)計(jì)算污水的投資成本為1.66 元/t,年運(yùn)行費(fèi)用為72.83 萬元。年運(yùn)行費(fèi)用詳細(xì)計(jì)算結(jié)果詳見表2。
表2 污水處理年運(yùn)行費(fèi)用估算
本設(shè)計(jì)對醫(yī)院生活污水“水解酸化+接觸氧化+沉淀+石英砂過濾+消毒”典型工藝進(jìn)行改造,改造后采用“水解酸化+MBBR+沉淀+石英砂過濾+消毒”,并增設(shè)污泥脫水系統(tǒng)及廢氣處理系統(tǒng)。改造后水處理站已運(yùn)行4 年,運(yùn)行期間水質(zhì)穩(wěn)定,污泥有效處置且水處理站及醫(yī)院院區(qū)內(nèi)空氣質(zhì)量明顯提升,在處理站原有有限空間內(nèi)解決了污水、污泥及廢氣的有效處置,為類似改造工程的設(shè)計(jì)提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。