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125 t電渣爐調(diào)試過程中的幾處故障分析與排除

2022-08-08 01:56王衛(wèi)紅伍國洪
冶金能源 2022年4期
關(guān)鍵詞:導(dǎo)電水箱電極

王衛(wèi)紅 伍國洪

(1.中鋼集團鞍山熱能研究院有限公司,2.二重(德陽)重型裝備有限公司)

2017年底,二重重型裝備有限公司引進奧地利因泰克(INTECO)公司的125 t級氣體保護電渣重熔爐,它是國內(nèi)首臺單相大型電渣重熔爐,擁有雙工位、雙爐頭、雙預(yù)熱位,采用電極坯交替生產(chǎn)模式,主工位最大能生產(chǎn)125 t的電渣錠,副工位最大能生產(chǎn)40 t的電渣錠。125 t電渣爐實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的遠程采集、集中控制、重熔過程自動化,是自動化冶煉的集中體現(xiàn)。2019年125 t電渣爐投產(chǎn)以來,二重裝備成功的開發(fā)了Cr12轉(zhuǎn)子、燃機輪盤、核電主管道和核電堆內(nèi)構(gòu)件等產(chǎn)品。在生產(chǎn)調(diào)試過程中,125 t電渣爐先后遇到碳刷與導(dǎo)電柱打火、引弧時斷弧和接地電流問題,下面對這些故障進行分析與排除。

1 碳刷與導(dǎo)電柱打火

1.1 故障現(xiàn)象

125 t電渣爐采用雙爐頭設(shè)計,在冶煉大型電渣錠時,兩個爐頭都要參與冶煉。爐頭的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,主要包括爐蓋、導(dǎo)電柱、大電流夾、加料裝置、大電流回路、液壓管路、各種冷卻水管和氣管路。導(dǎo)電柱與碳刷的位置關(guān)系如圖1所示。

圖1 導(dǎo)電柱與碳刷

冶煉過程中,導(dǎo)電柱在碳刷圈中上下運動,導(dǎo)電柱與碳刷之間有30 kA以上的大電流經(jīng)過。冶煉中后期,導(dǎo)電柱與碳刷之間出現(xiàn)發(fā)紅現(xiàn)象,然后打火,燒毀碳刷架,冶煉被迫終止。

1.2 故障分析

把每個碳刷取下檢查發(fā)現(xiàn):碳刷與導(dǎo)電柱接觸良好,且壓緊彈簧有力。冶煉前期并沒有出現(xiàn)碳刷與導(dǎo)電柱打火的現(xiàn)象,可排除碳刷的問題。

導(dǎo)電柱下半段(冶煉時深入結(jié)晶器內(nèi)的部分)表面顏色變深,局部還有渣殼。經(jīng)過分析,導(dǎo)電柱顏色變深的部分是銅被氧化后形成的氧化銅。氧化銅的導(dǎo)電性差[1],與碳刷接觸時會形成很大的接觸電阻,當大電流經(jīng)過時,就會出現(xiàn)發(fā)紅現(xiàn)象。

用萬用表測量碳刷與形成氧化銅的導(dǎo)電柱之間的電阻在1 kΩ左右。

綜合上述檢查結(jié)果判定:導(dǎo)電柱上形成的氧化銅是導(dǎo)致碳刷與導(dǎo)電柱打火的直接原因。

1.3 解決方案

在冶煉過程中由于受到高熱和灰塵的影響,導(dǎo)電柱表面會形成一層很薄的氧化銅和一些保護渣,影響導(dǎo)電柱與碳刷之間的導(dǎo)電性。每次冶煉結(jié)束后或在電極交換完成后,對空閑的導(dǎo)電柱表面進行打磨,把導(dǎo)電柱表面的氧化銅和保護渣打磨掉。打磨后的導(dǎo)電柱與碳刷之間的電阻值幾乎為零。經(jīng)過幾次反復(fù)的試驗,碳刷與導(dǎo)電柱沒有再發(fā)生發(fā)紅、打火的現(xiàn)象。

2 引弧時斷弧

2.1 故障現(xiàn)象

把預(yù)熱好的電極坯用電極夾持器夾好,放入結(jié)晶器,加入渣料,扣好爐蓋。向結(jié)晶器內(nèi)充入Ar和N2的混合氣體,開始冶煉。送電引弧1 min左右,電渣錠斷弧,嘗試再次引弧,沒有任何電流,冶煉被迫終止。每次電渣爐冶煉都需要做大量的準備工作,并加入保護渣,冶煉被迫終止會造成大量的時間和材料損失。

2.2 故障分析

打開爐蓋,吊出電極坯,發(fā)現(xiàn)底水箱上放置的引弧板焊縫全部斷裂,并且引弧板已經(jīng)從底水箱上脫離。引弧板采用與電極坯相同材質(zhì)的200 mm厚板焊接于底水箱,主要用于對底水箱的保護,每次冶煉都要更換引弧板。底水箱由銅制成,用厚鋼板保護,冷卻水冷卻。結(jié)晶器的內(nèi)膽用銅制作,外殼是鋼結(jié)構(gòu),中間通冷卻水[2]。開裂的原因是,起弧時電極坯與引弧板粘在一起,當電極坯引弧向上抬時,連引弧板一起抬起,把焊縫全部拉斷。引弧板與底水箱脫離后,導(dǎo)電回路不通,造成引弧失敗。當電極坯抬起時,周圍的渣料掉入底部,無法形成二次引弧。

針對引弧板開裂問題,對引弧板進行滿焊以保證足夠強度,但在實際的生產(chǎn)中,還是出現(xiàn)了同樣的斷弧問題。經(jīng)分析,雖然保證了引弧板與底水箱牢固連接,但在滿焊后引弧板與底水箱之間的空氣無法排空,在冶煉過程中,密封在底水箱與引弧板之間的空氣受熱膨脹,最終把引弧板脹裂。

2.3 解決方案

既要保證引弧板與底水箱之間的強度,還要將內(nèi)部受熱空氣排出,焊縫只能斷續(xù)焊接,且保證每條焊縫都有足夠的強度。

焊縫改進后,對變壓器的工作檔位再做調(diào)整,升高電壓有一定的穩(wěn)弧作用。變壓器二次側(cè)輸出電壓為48~155 V,選用70~75 V作為引弧電壓。通過以上的改進,電渣爐引弧時再沒有出現(xiàn)斷弧的現(xiàn)象。

3 接地電流

3.1 故障現(xiàn)象

冶煉大型電渣錠時,125 t電渣爐采用電極交換方式冶煉。電極交換的過程大致為:當前冶煉的電極坯快要重熔完時,預(yù)熱工位的電極坯自動從預(yù)熱工位升起,做交換等待;當交換指令發(fā)出后,正在冶煉的電極抬起并移至空閑的加熱工位,等待交換的電極移動至工作位,電極下降,起弧冶煉。整個交換過程約3 min,全自動完成電極交換。當交換完成后,起弧冶煉時,發(fā)現(xiàn)接地電流報警,接地電流達到15 A。接地電流正常冶煉時應(yīng)是0 A,報警設(shè)定值是1 A。當接地電流達到10 A時,冶煉主回路自動斷開高壓斷路器,冶煉被迫終止。

3.2 故障分析

接地電流是冶煉時通過設(shè)備本體和大地返回主回路的電流。接地電流檢測回路一端接在底水箱主回路上,另一端接地,接地電流過大會損壞設(shè)備本體。電渣爐停止冶煉后,爐蓋仍扣在結(jié)晶器上保持冶煉狀態(tài),對結(jié)晶器進行絕緣檢測,絕緣電阻值為0 Ω,說明有接地現(xiàn)象。抬起爐蓋后,再對結(jié)晶器進行絕緣檢測,絕緣電阻值為1 kΩ左右,表明結(jié)晶器絕緣良好。結(jié)晶器上口安裝有絕緣板,用于保證爐蓋扣在結(jié)晶器上時二者的絕緣。對結(jié)晶器上口的絕緣板進行檢查,并無破損的地方,但發(fā)現(xiàn)固定絕緣板的螺釘裸露在絕緣板表面,當爐蓋扣在結(jié)晶器上時,爐蓋會與螺釘接觸,導(dǎo)致爐蓋與結(jié)晶器連通,絕緣失效。電渣爐冶煉時,結(jié)晶器通過固定絕緣板的螺釘與爐蓋接觸使爐蓋帶電,爐蓋通過接地部分與底水箱構(gòu)成回路,使得串接在底水箱與接地部分間的接地電流檢測裝置動作。

3.3 解決方案

把絕緣板上的螺釘沉頭孔加深,使固定螺釘全部深陷到絕緣板內(nèi),再用絕緣材料封堵孔口,將結(jié)晶器上所有絕緣板都作相應(yīng)的處理。爐蓋與結(jié)晶器完全絕緣后,在冶煉過程中,測得接地電流為0 A。

4 結(jié)語

針對125 t電渣爐在生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的問題,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,文章給出了關(guān)于碳刷與導(dǎo)電柱打火、引弧時斷弧和接地電流問題的解決辦法,經(jīng)實踐證明,這些辦法是行之有效的,保證了設(shè)備的穩(wěn)定性,確保了生產(chǎn)的連續(xù)性,對類似設(shè)備的維護具有一定的指導(dǎo)意義。

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