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隆博煤礦2-5012順槽底鼓綜合治理技術應用

2022-08-10 03:36甄向宇
江西煤炭科技 2022年3期
關鍵詞:底鼓錨桿底板

甄向宇

(霍州煤電宏大隆博煤業(yè),山西 臨汾 042101)

隨著煤礦開采深度的不斷加大,巷道圍巖逐漸呈現高應力狀態(tài)。部分煤礦工作面底板巖性較軟,在高應力作用下極易出現底鼓現象,嚴重影響巷道的正常使用[1-2]。在底鼓防治技術中,常見的加固法存在成本過高及工程難度大的問題,而卸壓法雖能降低底板的應力集中現象,但頂板和兩幫移近量仍然很大[3-4]。為此,以隆博煤礦2-5012順槽為例,結合卸壓法和加固法兩種方法對底鼓進行綜合治理,現場取得較好的效果。

1 工程概況

隆博煤礦地處山西省鄉(xiāng)寧縣內,井田面積約為8.14 km2。2-501工作面位于井田中西部,地表井溝村的范圍內。2-501工作面西部為井田邊界,北部靠近2#下8507工作面,南部為2-503工作面,東部為2#下三條開拓大巷,如圖1所示。開采煤層為2#下煤層,煤層結構相對簡單,煤層厚度為3.2~3.6 m,平均厚度3.4 m,其中含兩層夾矸。煤體結構穩(wěn)定,煤層傾角0°~8°,平均傾角4°,煤層頂底板巖性如表1所示。

圖1 2-501工作面布置

表1 頂底板巖性特征

2-501工作面采用走向長臂后退式一次采全高綜合機械化采煤方法,回采期間2-5012順槽持續(xù)受到采動影響,在超前支護段出現嚴重底鼓,并且兩幫變形嚴重,影響了順槽的正常使用。

2 順槽底鼓機理研究及影響因素

2.1 順槽底鼓機理

隨著工作面的持續(xù)推進,頂板支撐壓力逐漸增大并作用于巷道兩幫,致使巷道回采側煤壁下部煤層發(fā)生壓縮下沉,采空區(qū)側煤柱上升,且回采側煤壁下部煤層膨脹向巷道內移動,與頂底板直接產生剪切應力,形成了二次水平應力,引發(fā)巷道底板產生皺曲變形,形成層間離層。隨著變形影響的進一步疊加,導致巖層發(fā)生失穩(wěn)破壞,底板破壞產生大量碎屑巖塊,進而發(fā)生巷道底鼓現象[1-2],如圖2所示。

圖2 支承壓力對回采巷道底鼓影響

2.2 順槽底鼓的主要因素

(1)巷道埋深

2-5012順槽埋深約為600 m,在上覆荷載的作用下,導致順槽處地層壓力明顯,且底板巖層地應力較大,再加之底板為軟巖類型,容易使無支護狀態(tài)的底板產生嚴重變形底鼓現象[5]。

(2)采場支承壓力

順槽巷道沿空掘進,在掘進期間和工作面推進過程中都容易發(fā)生嚴重底鼓,同時巷道靠近采空區(qū)時,一側為小煤柱,另一側為采填墻,由于應力集中的情況也可能導致小煤柱破壞嚴重。

(3)底板巖性松軟

2-5012順槽底板3 m范圍內為灰黑色、灰色的泥巖,分布有較發(fā)育的水平層理結構,巖性松軟,強度較低,頂板淋水經常導致泥巖表層結構變形。在采動影響和集中應力作用下巷道底部易出現大面積巖層變形破壞,且破壞深度都較深,故發(fā)生底鼓時往往都很嚴重,返修巷道時經常造成工作面短暫停產。

3 數值模擬研究

3.1 2-5012順槽支護方案

順槽斷面直墻矩形,設計巷道凈寬為4.3 m,巷道凈高為3.5 m。巷道采用錨網(索)+W鋼帶聯合支護,頂錨桿選用型號為φ20 mm×2 500 mm的高強左旋螺紋鋼錨桿進行支護,頂幫錨桿均配合4 mm厚的W鋼帶+長×寬×厚=120 mm×120 mm×10 mm壓制蝶形托盤+調心球墊+減磨墊片+螺母支護;幫錨桿選用型號為φ20 mm×2 000 mm的高強左旋全螺紋錨桿進行支護。頂W鋼帶規(guī)格:4 400 mm×220 mm×4 mm、幫W鋼帶規(guī)格:3 700 mm×220×4 mm。巷道頂部每排設計錨桿數為5個,兩排錨桿之間的平均距離設計為800 mm×1 000 mm,幫部每幫每排設計錨桿數為5個,兩排錨桿之間的平均距離設計為500 mm×1 000 mm。所有錨桿均選擇CK2340樹脂錨固劑和K2360樹脂錨固劑,每根錨桿各分配一個,錨桿、W鋼帶均垂直于巷幫布置,如圖3所示。

圖3 順槽斷面支護

3.2 順槽底板變形模擬分析

為探究隆博煤礦2-5012順槽超前段底板變形底鼓的機理,選擇FLAC3D有限元模擬分析軟件[6-7],針對隆博煤礦2-501工作面的地質參數構建三維數值計算模型,幾何模型設計長度為25 m,寬度為25 m,高度為22.73 m,順槽斷面為直墻矩形結構,寬度4.3 m,直墻高3.5 m,煤巖破壞準則選用摩爾—庫倫理想彈塑性模型。施加邊界條件分別約束模型的水平邊界和底部邊界。在模型頂部施加垂直載荷用于模型煤層所處的地層環(huán)境,選擇巖層平均密度為2 200 kg/m3,重力加速度為9.8 m/s2,則等效荷載為12.94 MPa。數值模型的模擬結果如圖4所示。

圖4 數值模型及圍巖垂直位移云圖

通過模擬分析,得到無支護條件下順槽底板的最大位移量為800 mm,頂板的最大位移量為500 mm。而有支護條件下順槽的底板最大位移量700 mm,頂板的最大位移量為340 mm。有支護相比較無支護情況下,底板位移量降低了12.5%,頂板位移量降低了30%。說明錨桿支護結構對頂板的控制效果明顯,而對底板控制效果則還不夠,底鼓量依然較高。因此,還需要設計新的支護方案達到加強支護的目的,才能從根本上解決順槽底鼓問題。

3.3 順槽底鼓控制技術

參考相關文獻,根據2-5012順槽的實際情況,提出三種控制順槽巷道底鼓技術方案,即底板卸壓措施、注漿加固措施和聯合支護措施。

方案一:底板卸壓措施一般是從底板發(fā)生底鼓的區(qū)域圈定出一個局部范圍進行臥底處理,分段留設一定深度的泄壓槽,設計2-5012順槽臥底和留卸壓槽的深度為0.8 m。

方案二:注漿加固措施一般是在煤礦就地取材,通過粉煤灰、水泥和石膏等制成水泥漿液并注入底板內,實現增強底板泥巖的物理性能,設計布置4個注漿鉆孔實施注漿加固。

方案三:聯合支護措施則是考慮工程施工難度、成本等問題有效結合兩種方法,達到卸壓和增強巖層巖性的目的,設計卸壓槽的深度變?yōu)?.5 m,注漿量較方案二減少20%。

利用FLAC3D數值模擬軟件獲得不同支護條件下順槽巷道的垂直位移云圖,如圖5所示。

圖5 不同支護方案下底板垂直位移云圖

分析圖5結果可知,方案一中底板最大移近量為450 mm,相比原支護方案底板位移量降低了35.71%;方案二中底板最大移近量為250 mm,相比原支護方案底板位移量降低了64.29%;方案三中底板最大移近量為150 mm,相比原支護方案底板位移量降低了78.57%。綜上所述,聯合使用底板卸壓措施和底板注漿措施的控制效果最好,能最大程度減少2-5012順槽發(fā)生底鼓的變形量,有利于順槽巷道的正常使用。

4 現場應用效果分析

在2-5012順槽底鼓嚴重區(qū)段,向巷道兩側各擴展20 m范圍開展臥底卸壓措施,借助巷道水溝向深部挖掘410 mm,形成一個深度為500 mm的卸壓槽。然后將施工區(qū)段平均分為3個部分,打鉆施工并布置4個注漿孔,確定孔深為2.5 m左右。最后在臥底形成的空間區(qū)域進行水泥澆筑,并橫向配制多條鋼筋增強混凝土的斷裂韌度,提高其塑性變形上限。同時,設置位移傳感器對順槽頂底板和兩幫位移量進行監(jiān)測,結果如圖6所示。

圖6 2-5012順槽圍巖位移觀測結果

分析圖6可知,前32天內順槽圍巖位移曲線呈線性增加,頂底板最大移近量約為55 mm,兩幫最大移近量約為27 mm。而32~48天的這段時間內,頂底板最大移近量和兩幫最大移近量基本穩(wěn)定,說明順槽圍巖沒有產生新的變形。綜合分析認為,該聯合支護方案控制巷道底鼓效果良好,有利于長時間維護巷道圍巖穩(wěn)定,為后期工作面回采提供了可靠保障。

5 結論

1)通過分析2-5012順槽底鼓的機理,認為影響順槽底鼓的主要因素為巷道埋深、采場支承壓力和底板巖性松軟。

2)根據隆博礦8#煤層2-5012順槽的實際地質條件,針對三種支護方案分別建立三維模型進行數值模擬分析,結果顯示聯合使用底板卸壓措施和底板注漿措施的控制效果最好。

3)采取聯合支護方案后的監(jiān)測結果表明,順槽頂底板的最大移近量約為55 mm,兩幫的最大移近量約為27 mm,說明該聯合支護方案控制巷道底鼓效果良好,有利于長時間維護巷道圍巖穩(wěn)定性。

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