吳 波
(臨汾市煤炭設(shè)計院有限公司,山西 臨汾 041000)
巷道掘進(jìn)是煤礦建設(shè)和生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。煤炭開采中巷道掘進(jìn)工程量大、掘進(jìn)工作面安全事故發(fā)生頻率高,從業(yè)人員較多。經(jīng)查資料,掘進(jìn)工作面事故數(shù)量在全國同等級事故中的占比相對較高。經(jīng)過多年的發(fā)展,巷道掘進(jìn)機(jī)械化程度得到了大幅提升,但自動化、智能化程度偏低。相對于綜采工作面智能化開采技術(shù)裝備的快速發(fā)展,掘進(jìn)工作面智能化技術(shù)進(jìn)展較慢。目前煤礦井下掘進(jìn)工作面裝備多為單機(jī)人工操作,不能與工作面的其他裝備實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展,無法充分發(fā)揮掘進(jìn)裝備的性能和提高掘進(jìn)工作面的掘進(jìn)效率,煤炭企業(yè)當(dāng)前一直圍繞巷道掘進(jìn)技術(shù)進(jìn)行攻關(guān),追求由機(jī)械化、自動化到智能化,由多人,少人到無人的目標(biāo)。礦用掘進(jìn)機(jī)作為煤礦生產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備,采用更加先進(jìn)的自動化控制技術(shù)對其作業(yè)狀態(tài)進(jìn)行升級改造,成為當(dāng)前的研究方向。
為此,在分析現(xiàn)有掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上,開展了掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程智能化系統(tǒng)設(shè)計和應(yīng)用研究,已取得了良好的應(yīng)用效果。大大提高了設(shè)備的作業(yè)效率及安全,具有較大實(shí)際應(yīng)用價值。
當(dāng)前,在礦用掘進(jìn)機(jī)自動化控制系統(tǒng)設(shè)計中,已對掘進(jìn)機(jī)各種運(yùn)動姿態(tài)進(jìn)行了的控制,對設(shè)備運(yùn)行故障診斷等方面做了不少工作。但由于井下工況的復(fù)雜性,現(xiàn)有的掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)尚不能滿足生產(chǎn)實(shí)際需求。當(dāng)前掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)存在如下問題:
1)現(xiàn)有控制系統(tǒng)一般采用傳統(tǒng)的單片機(jī)進(jìn)行控制,極少采用PLC控制器進(jìn)行控制,在控制邏輯方面存在計算速度低,處理能力弱問題。
2)當(dāng)前所設(shè)計的控制系統(tǒng)CPU整體處理及邏輯運(yùn)算能力較差,針對井下復(fù)雜環(huán)境,無法對掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時的各種姿態(tài)進(jìn)行準(zhǔn)確監(jiān)控。
3)現(xiàn)有系統(tǒng)所采集的數(shù)據(jù)信息相對較少,僅能對掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行采集判斷,針對設(shè)備出現(xiàn)電機(jī)燒壞、作業(yè)溫度異常等現(xiàn)象時,控制系統(tǒng)無法準(zhǔn)確地發(fā)出相應(yīng)報警提示。
4)控制系統(tǒng)對采集的數(shù)據(jù)信號無法快速進(jìn)行傳輸,所匹配的顯示界面功能較為單一。且控制系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)對設(shè)備作業(yè)位置進(jìn)行實(shí)時定位,整個系統(tǒng)的遠(yuǎn)程通訊能力較差。
綜上分析,采用更加先進(jìn)的自動化控制技術(shù)對掘進(jìn)機(jī)設(shè)備進(jìn)行智能化控制,成為提高設(shè)備作業(yè)效率及安全性的重要任務(wù)。
為進(jìn)一步提升掘進(jìn)機(jī)在工作面中的工作效率,開展了煤礦掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程智能控制系統(tǒng)的設(shè)計研究。掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程智能控制系統(tǒng)是整個智能化掘進(jìn)工作面建設(shè)的重要組成部分,其系統(tǒng)包括井下遠(yuǎn)程集控中心、地面遠(yuǎn)程集控中心、數(shù)據(jù)采集模塊、導(dǎo)航定位子系統(tǒng)、設(shè)備集控聯(lián)動、遠(yuǎn)程通訊系統(tǒng)等部分,其系統(tǒng)的總體框架如圖1所示。其中,地面遠(yuǎn)程集控中心包括操作面板、顯示器、計算機(jī)主機(jī)、工業(yè)交換機(jī)等部件組成。它能夠根據(jù)采集相關(guān)設(shè)備信息進(jìn)行掘進(jìn)工作面場景再現(xiàn),集控平臺具備對巷道掘進(jìn)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程操控的功能,能夠?qū)崿F(xiàn)一鍵啟停及智能操控。井下遠(yuǎn)程集控中心則包括集控倉、四屏顯示器、防爆主機(jī)、防爆硬盤刻錄機(jī)、掘進(jìn)機(jī)操控臺、鍵盤、鼠標(biāo)、專業(yè)軟件等。整套集控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集模塊則利用計算機(jī)對姿態(tài)監(jiān)測,自動截割系統(tǒng),環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)和工作面視頻系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集,同時對配套帶式輸送機(jī)、排水、通風(fēng)、供電設(shè)備數(shù)據(jù)采集,建設(shè)以實(shí)現(xiàn)井下集控,地面遠(yuǎn)控為目標(biāo),自動分析、智能處理的安全、高效、節(jié)能、少人化的智能綜掘工作面,并與玉溪煤礦管控平臺對接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳功能。
圖1 煤礦掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程智能控制系統(tǒng)總體框架
另外,所設(shè)計的遠(yuǎn)程通訊子系統(tǒng)采用成熟的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼軜?gòu),集成了掘進(jìn)機(jī)電控系統(tǒng)、車載高清攝像儀、語音對講設(shè)備、安全防護(hù)傳感器、遙控收發(fā)裝置、井下集控中心等多方面內(nèi)容,利用礦方5G系統(tǒng),通過井下集控中心的千兆交換機(jī)接入井下萬兆環(huán)網(wǎng)傳輸至地面,也可通過地面實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。該子系統(tǒng)的操作模式相互鎖定,現(xiàn)場操作為最高優(yōu)先級,保證各種操作模式下的安全性。
掘進(jìn)機(jī)自主導(dǎo)航定位系統(tǒng)是掘進(jìn)機(jī)智能化的核心關(guān)鍵技術(shù),核心由掘進(jìn)機(jī)車身定位系統(tǒng)和截割頭定位技術(shù)組成,整個子系統(tǒng)具體包括激光物位儀、CPU、GPU、激光陀螺慣性導(dǎo)航、激光陀螺、加速器等部件。掘進(jìn)機(jī)車身定位系統(tǒng)采用三維激光掃描儀與激光陀螺慣性導(dǎo)航融合技術(shù)。其中,三維激光掃描儀通過內(nèi)置的激光雷達(dá)掃描預(yù)定的相關(guān)標(biāo)靶,將采集的點(diǎn)云數(shù)據(jù)發(fā)送至GPU圖像處理器進(jìn)行模型構(gòu)建及計算,其三維掃描如圖2所示。同時,車身位置信息結(jié)合截割臂升降、回轉(zhuǎn)、伸縮油缸位移傳感器通過車載控制器進(jìn)行截割頭相對于巷道的位置信息。截割頭位置信息是斷面自動截割成型的重要數(shù)據(jù)信息。導(dǎo)航定位子系統(tǒng)總體框架如圖3所示。
圖2 三維掃描儀檢測
圖3 導(dǎo)航定位子系統(tǒng)總體框架
井下地質(zhì)條件復(fù)雜多變,巖石硬度和節(jié)理發(fā)育狀況在不同區(qū)間和斷面的不同位置處皆不相同,掘進(jìn)機(jī)的截割速度必須根據(jù)地層的不同情況實(shí)時調(diào)整,否則速度不匹配會出現(xiàn)效率降低和機(jī)器振動過大的現(xiàn)象,因此,需對掘進(jìn)機(jī)的負(fù)載進(jìn)行自適應(yīng)控制研究。
掘進(jìn)機(jī)中截割升降油缸或截割回轉(zhuǎn)油缸壓力過大或過小、截割電機(jī)電流過大、機(jī)身航向角變動頻繁這些數(shù)據(jù)的變化均能體現(xiàn)出速度與工況不匹配,這些參數(shù)統(tǒng)一作為負(fù)載自適應(yīng)控制技術(shù)的輸入,PLC通過計算比較這些參數(shù)之間的關(guān)系得到負(fù)載匹配率η,根據(jù)η合理調(diào)整目標(biāo)方向的截割升降油缸電磁閥和截割回轉(zhuǎn)電磁閥的控制電流,使設(shè)備能夠平穩(wěn)運(yùn)行,減少機(jī)器因超負(fù)荷運(yùn)行帶來的強(qiáng)烈震動,提高截割效率。掘進(jìn)機(jī)負(fù)載自適應(yīng)控制邏輯如圖4所示。
掘進(jìn)機(jī)施工作業(yè)過程中,一方面受截割巖石的反作用力影響,機(jī)器位置會發(fā)生移動,當(dāng)偏移量過大時將影響自動截割的作業(yè)范圍,無法完成預(yù)設(shè)斷面的成形,此情形稱為情形A。另一方面由于機(jī)器固定位置截割時成形形狀為球形,為提高整體成形的平整度,必須使機(jī)器進(jìn)行前進(jìn)和后退方向調(diào)整來保證截割頭擺動過程中進(jìn)尺深度的一致,此情形稱為情形B??刂破鲗?shí)時計算車身四個角的坐標(biāo)信息,判斷距離巷道側(cè)幫的距離信息,當(dāng)距離低于閾值時觸發(fā)報警,此情形稱為情形C。
三種情形均觸發(fā)掘進(jìn)機(jī)姿態(tài)自調(diào)整策略,機(jī)器行走方式為履帶式,經(jīng)過分析履帶式行走的特性,決定在姿態(tài)自調(diào)整控制中采用雙側(cè)履帶行走速度的絕對值保持相等的方式以保證模型的準(zhǔn)確性。
為提高危險作業(yè)區(qū)域人員的保護(hù)力度,當(dāng)人員進(jìn)入危險區(qū)域時能及時進(jìn)行快速識別,設(shè)計了一種危險區(qū)域人員識別技術(shù)。該技術(shù)采用在掘進(jìn)機(jī)車身上加裝熱釋紅外傳感器、精準(zhǔn)定位等模式,對進(jìn)入探測范圍內(nèi)的人員進(jìn)行感應(yīng)感知,對進(jìn)入危險區(qū)域人員近感探測,開機(jī)前及運(yùn)行過程中,監(jiān)測到人員時,5 m范圍內(nèi)進(jìn)行停機(jī),聲光報警器報警;同時,將誤闖信息傳遞至監(jiān)控平臺上,實(shí)現(xiàn)對相關(guān)信息的實(shí)時顯示及報警。
為進(jìn)一步驗(yàn)證掘進(jìn)機(jī)中控制系統(tǒng)的綜合性能,將其在掘進(jìn)機(jī)中進(jìn)行了集成應(yīng)用測試,主要測試該系統(tǒng)對掘進(jìn)機(jī)的綜合控制能力。在玉溪煤礦應(yīng)用過程中,該控制系統(tǒng)運(yùn)行良好,能通過內(nèi)部的采集模塊對掘進(jìn)機(jī)的各種作業(yè)姿態(tài)、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等進(jìn)行數(shù)據(jù)采集及信號傳輸,并將采集信號傳輸至顯示界面中進(jìn)行實(shí)時顯示。同時,通過設(shè)計的導(dǎo)航定位系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)對掘進(jìn)作業(yè)過程進(jìn)行模型構(gòu)建,并將設(shè)備的舉升、回轉(zhuǎn)及伸縮油缸等姿態(tài)進(jìn)行顯示和數(shù)據(jù)庫建立,作業(yè)人員可通過將數(shù)據(jù)繪制成變化曲線對設(shè)備各部件的使用壽命進(jìn)行判斷和分析,以此有效保證設(shè)備能正常工作??刂葡到y(tǒng)的顯示界面如圖5所示。該控制系統(tǒng)經(jīng)專業(yè)人員評估,整體性能穩(wěn)定,智能化程度較高,能更好地滿足掘進(jìn)機(jī)現(xiàn)場作業(yè)需求,達(dá)到了預(yù)期效果,具有一定的應(yīng)用價值。
圖5 掘進(jìn)機(jī)現(xiàn)場控制界面
針對當(dāng)前掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)無法滿足設(shè)備在復(fù)雜井下作業(yè)需求問題,采用當(dāng)前更加先進(jìn)的控制技術(shù)對設(shè)備進(jìn)行智能化控制系統(tǒng)研究,提高設(shè)備的作業(yè)安全性是當(dāng)前的必然發(fā)展方向。為此,在分析當(dāng)前掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)現(xiàn)狀基礎(chǔ)上,開展了掘進(jìn)機(jī)中遠(yuǎn)程智能控制系統(tǒng)的升級設(shè)計及研究,并對該系統(tǒng)中的關(guān)鍵模塊進(jìn)行了設(shè)計,通過將該控制系統(tǒng)在掘進(jìn)機(jī)中進(jìn)行應(yīng)用測試得出,該控制系統(tǒng)運(yùn)行良好,能更加全面、準(zhǔn)確地對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時數(shù)據(jù)采集及分析處理,并通智能化顯示界面進(jìn)行顯示,實(shí)現(xiàn)了掘進(jìn)機(jī)設(shè)備現(xiàn)場作業(yè)的實(shí)時導(dǎo)航定位需求,達(dá)到了預(yù)期效果。此系統(tǒng)對掘進(jìn)機(jī)的高效、安全作業(yè)提供了重要保障作用。