閆慧敏, 韓正雙, 李榮光, 陳靜梅, 白雪娟
(1.天津市公用事業(yè)設(shè)計研究所, 天津 300100; 2.天津水務(wù)集團(tuán)濱海水務(wù)有限公司, 天津 300300)
天津市自2014年底完成南水北調(diào)中線水源切換后,各水廠水源以引江水為主,部分水廠存在引江、引灤雙水源摻混供水情況。引江水屬于準(zhǔn)II類水體,水中的濁度和有機物含量較低,增加了常規(guī)工藝對有機物高效去除的難度;同時南水北調(diào)中線水源在長距離輸送過程中存在一定的污染風(fēng)險;另外多水源供水格局下存在水源切換的可能性,這對水處理工藝的適應(yīng)性和穩(wěn)定性提出了更高的需求。
為有效應(yīng)對以上問題,天津市某水廠經(jīng)過技術(shù)比選確定了預(yù)氧化-混合-澄清-超濾的擴(kuò)建工程,該工藝已于2020年投入生產(chǎn)。為高效穩(wěn)定運行該組合工藝,筆者利用相應(yīng)的中試裝置對組合工藝的關(guān)鍵性運行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,以期為水廠生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)指導(dǎo)。
試驗裝置設(shè)在天津某水廠內(nèi),設(shè)計規(guī)模為3 m3/h。試驗階段進(jìn)水取自水廠預(yù)沉池,為南水北調(diào)引江水,工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程示意Fig.1 Schematic drawing of process flow
在設(shè)計規(guī)模運行條件下,臭氧柱接觸時間為3 min。一級和二級混合池停留時間均為1 min。上向流脈沖澄清池是污泥層式絮凝澄清池,并配備斜管以強化澄清效果,該池集絮凝、沉淀、澄清、吸附功能于一體,可以作為普通澄清池運行,在投加粉末活性炭時也可以作為上向流炭吸附澄清池運行。超濾膜系統(tǒng)采用死端過濾,膜面積為80 m2,設(shè)計通量為40L/(m2·h),運行周期為60 min,其中過濾57 min,空氣沖洗40 s,氣水同時沖洗50 s,反沖洗水放空50 s,進(jìn)水時間40 s,每周進(jìn)行一次維護(hù)性清洗,持續(xù)時間為30 ~60 min,6~12個月進(jìn)行一次恢復(fù)性清洗,PLC控制系統(tǒng)每20 min自動采集一次膜組件的進(jìn)水壓力和出水壓力。
試驗中混凝劑包括三氯化鐵 (FeCl3) 、聚合氯化鋁 (PAC) ,助凝劑包括泡花堿,均為水廠生產(chǎn)用藥劑。當(dāng)僅投加一種混凝劑(包括FeCl3+泡花堿)時,混凝劑通過計量泵投加至一級混合池之前;投加FeCl3和PAC兩種混凝劑時,PAC投加在一級混合池之前,F(xiàn)eCl3投加在二級混合池之前。臭氧通過臭氧發(fā)生器投加至預(yù)臭氧接觸柱底部,投加量主要依靠調(diào)節(jié)臭氧發(fā)生器產(chǎn)生的氣體臭氧濃度進(jìn)行調(diào)節(jié)。粉末炭取自水廠應(yīng)急用粉末炭,將其在加藥罐中配制成一定濃度的混合液,并采用攪拌槳不停攪拌,利用計量泵將粉末炭懸濁液投加至二級混合池中。
試驗中每種運行模式下運行2~3 d,取樣次數(shù)不少于3次,記錄原水溫度和pH,分別取各個處理單元的出水測定水樣濁度、TOC、CODMn和UV254。
pH:在線檢測儀,HACH SC200測定;濁度:HACH 2100Q便攜式濁度儀測定;CODMn:酸性高錳酸鉀法測定;UV254:普析通用T6紫外可見光分光光度計;TOC:Shimadzu TOC-L CPH型分析儀測定;氣態(tài)臭氧: IDEAL-2000型臭氧在線檢測儀;跨膜壓差:壓力表在線檢測膜組件進(jìn)出水壓力。
試驗時間為2017年3—6月,其中3—5月開展混合單元和預(yù)臭氧單元優(yōu)化試驗,6月開展澄清池單元優(yōu)化試驗,原水水質(zhì)如表1所示。
表1 原水水質(zhì)Tab.1 Quality of raw water
混合單元運行優(yōu)化主要包括兩級機械混合池的攪拌強度優(yōu)化和混凝劑種類及投加量的選擇。
根據(jù)機械混合池攪拌速度設(shè)計參考值70~150 r/min,選擇3組不同的混合池攪拌速度,分別為70~80、98、140~150 r/min,其對應(yīng)的攪拌強度分別為200~250、350、600~670 s-1。從圖2可以看出,不同攪拌速度下對濁度的去除效果存在差異,攪拌速度為98 r/min時濁度去除效果最佳,澄清出水濁度去除率達(dá)到90.6%。140~150和70 ~80 r/min攪拌速度下,濁度去除率分別為87.5%和85.6%。攪拌速度并非越大越好,該機械混合池選用98 r/min的攪拌速度可以取得較好的混合效果,更利于后續(xù)工藝對濁度的去除。
圖2 混合攪拌速度對濁度去除的影響Fig.2 Effect of mixing speed on turbidity removal
結(jié)合水廠生產(chǎn)實際,試驗中采用FeCl3、FeCl3+泡花堿(混合液中SiO2與FeCl3質(zhì)量比約為10)、PAC、PAC+FeCl3這4種混凝劑組合,每種類型選擇不同的投加量共形成11種投加方式進(jìn)行混凝劑優(yōu)化試驗:1#,4 mg/L FeCl3;2#,6 mg/L FeCl3;3#,8 mg/L FeCl3;4#,10 mg/L FeCl3;5#,6 mg/L(以三氯化鐵計) FeCl3+泡花堿混合液;6#,8 mg/L(以三氯化鐵計) FeCl3+泡花堿混合液;7#,2 mg/L PAC;8#,4 mg/L PAC;9#,6 mg/L PAC;10#,2 mg/L PAC+4 mg/L FeCl3;11#,3 mg/L PAC+3 mg/L FeCl3。投加混凝劑的原水從混合池進(jìn)入真空室并以脈沖形式進(jìn)入澄清池,在脈沖進(jìn)水的同時完成了絮凝過程,水中的絮體顆粒凝聚集結(jié)并形成污泥層,水流穿過污泥層時會發(fā)生碰撞、接觸、吸附,達(dá)到凈化水質(zhì)的目的。通過考察澄清池出水濁度比較混凝劑的處理效果,結(jié)果如圖3所示。
圖3 混凝劑種類及投加量對濁度去除的影響Fig.3 The influence of coagulant type and dosage on the removal of turbidity
從圖3可以看出,單獨采用FeCl3作為混凝劑時對濁度的去除率較低,F(xiàn)eCl3從4 mg/L增加至10 mg/L,濁度去除率從27.8%升高至34.6%,出水濁度由0.80 NTU降低為0.56 NTU。采用FeCl3和泡花堿的組合方式,對濁度的去除效果要顯著高于相同投加量下的FeCl3,濁度去除率提高為53.1%~53.6%,且6與8 mg/L鐵堿投加量下的處理效果差別不大。單獨采用PAC作為混凝劑,對濁度的去除效果受投加量影響顯著,2 mg/L PAC反而造成澄清池出水濁度升高,4和6 mg/L的PAC可以使澄清出水濁度降低至0.30 NTU左右,去除率為76.9%和79.2%。采用PAC和FeCl3的組合方式可以獲得較好的去除效果,2 mg/L PAC+4 mg/L FeCl3對濁度的去除率為85.6%,3 mg/L PAC+3 mg/L FeCl3對濁度的去除率為86.9%??紤]到PAC的單價明顯高于FeCl3,后續(xù)混凝劑投加量選擇2 mg/L PAC+4 mg/L FeCl3。
澄清池單元的優(yōu)化主要考察進(jìn)水液面負(fù)荷和粉末炭投加量。根據(jù)設(shè)計規(guī)模和實際運行條件,澄清池進(jìn)水流量分別選用2.5,3.5和3.8 m3/h,即設(shè)計規(guī)模的83%、117%和127%,其相應(yīng)的液面負(fù)荷分別為2.67,3.74 和4.06 m3/(m2·h)。不同進(jìn)水流量對澄清池出水和超濾膜出水水質(zhì)的影響如圖4所示。
從圖4可以看出,進(jìn)水流量由2.5 m3/h增加為3.5 m3/h,澄清池對濁度、UV254、TOC、CODMn的去除率分別由86.5%、18.5%、31.4%和31.1%降低為83.8%、18.0%、21.2%和28.5%,繼續(xù)增大進(jìn)水流量到3.8 m3/h,濁度、UV254、TOC、CODMn去除率進(jìn)一步降低為77.9%、16.7%、18.4%和19.7%,說明進(jìn)水負(fù)荷增加不利于澄清池出水水質(zhì)的控制。當(dāng)要求提高澄清池出水水質(zhì)時,可以考慮通過降低進(jìn)水負(fù)荷的方式,但要結(jié)合經(jīng)濟(jì)性和產(chǎn)水量的需求。對于組合工藝而言,超濾膜出水濁度可以穩(wěn)定在0.1 NTU以下,去除率均在98%左右,基本不受澄清出水濁度的影響,這是由于水中濁度物質(zhì)的去除主要依靠超濾膜本身[1]。超濾膜主要憑借其微小孔徑對水中顆粒性物質(zhì)進(jìn)行篩濾分離,可以截留水中絕大部分的懸浮物、膠體、細(xì)菌甚至是病毒,使超濾出水水質(zhì)優(yōu)異且穩(wěn)定[2];當(dāng)進(jìn)水流量達(dá)到3.8 m3/h時,超濾出水中UV254、TOC、CODMn的去除率均出現(xiàn)明顯下降。綜上可知,選用3.5 m3/h的澄清池進(jìn)水流量既可以保障出水水質(zhì)又可以充分利用該組合工藝的處理能力,不建議采用3.8 m3/h長期運行。
圖4 澄清池進(jìn)水流量對組合工藝處理效果的影響Fig.4 The influence of inlet flow of pulse clarifier on the effect of combined process
對于水源切換或者原水水質(zhì)存在有機污染的情況下,可以在脈沖澄清池前端投加粉末炭,使其成為炭吸附澄清池。粉末炭在泥渣層停留過程中可以與水中的有機物接觸吸附,提高對有機物的去除[3],但是粉末炭投加量過低時吸附效果不顯著,如果過高會出現(xiàn)泥渣層截留能力有限使粉末炭隨出水大量流出的情況。為此,考察對比了不同粉末炭投加量對澄清池出水和超濾膜出水水質(zhì)以及超濾膜污染的影響,結(jié)果見圖5。
從圖5可以看出,與不投加粉末炭相比,投加5和10 mg/L粉末炭時組合工藝的澄清出水和超濾出水對濁度的去除率相差不大,澄清出水濁度去除率在80%~91%,超濾出水濁度去除率均在98%左右。提高粉末炭投加量至20 mg/L時,澄清出水濁度出現(xiàn)明顯升高的情況,甚至超出原水濁度,但經(jīng)過超濾處理后出水濁度仍低于0.1 NTU,去除率在97%以上,這主要是由于澄清池泥渣懸浮層可以有效截留10 mg/L及以下的粉末炭,而20 mg/L粉末炭投加量超出了澄清池懸浮泥渣層的截留能力,出水中殘留較多粉末炭,經(jīng)過超濾過濾后又可以將這些未被澄清池截留的炭粉有效分離。對于水中有機物的去除,澄清出水和超濾出水中的UV254去除率均隨著粉末活性炭投加量的增加而逐漸升高,這表明粉末活性炭能夠有效吸附水中可以產(chǎn)生紫外吸收的這部分有機物;超濾工藝對TOC的去除隨著粉末活性炭投加量的增加逐漸增強,這主要是由于粉末活性炭可以吸附部分有機物,而超濾的高效截留作用又可以對這部分粉末活性炭進(jìn)行有效截留,進(jìn)而使吸附在粉末活性炭上的有機物也隨之被去除;投加粉末炭并沒有明顯提升對CODMn的去除效果,當(dāng)粉末炭投加量達(dá)到20 mg/L時,澄清出水耗氧量測定值反而出現(xiàn)明顯升高,這主要是由于20 mg/L粉末炭投加量超出了澄清池的截留能力,出水中含有較多炭粉所致。
圖5 粉末炭投加量對組合工藝處理效果的影響Fig.5 The influence of powder carbon dosage on the effect of combined process
有研究表明,投加粉末炭能有效降低膜過濾阻力[4],也有研究認(rèn)為粉末炭會粘附在膜表面造成膜過濾總阻力增加。從圖6可以看出:不投加粉末炭條件下,超濾膜跨膜壓差(TMP)在18.57~19.90 kPa,在1 000 min(約17個運行周期內(nèi))內(nèi)出現(xiàn)一定程度的升高。投加5 mg/L粉末炭后TMP在19.60~20.91 kPa,相比無炭條件下有一定程度的升高。投加10 mg/L粉末炭后,TMP在19.27~20.69 kPa,雖略高于無炭條件下,但低于5 mg/L粉末炭投加量時。投加20 mg/L粉末炭后其跨膜壓差在18.68~19.97 kPa,隨著運行時間增加略微降低。試驗中投加少量的粉末炭在一定程度上提高了跨膜壓差,繼續(xù)增大粉末炭投加量反而減小了跨膜壓差的增加幅度,且水力反洗可以將跨膜壓差維持在相對穩(wěn)定狀態(tài),說明投加粉末炭可以控制超濾膜的不可逆污染,這很可能是由于疏水性有機物是造成超濾膜不可逆污染的主要因素[5],而粉末炭可以吸附疏水性有機物。
圖6 粉末炭投加量對跨膜壓差的影響Fig.6 The influence of powder carbon dosage on TMP
綜上可知,澄清單元投加10 mg/L及以下濃度的粉末活性炭對水中UV254和TOC的去除有利,可以保持濁度和CODMn的穩(wěn)定去除,且不會顯著增加超濾膜的膜污染。投加20 mg/L粉末活性炭會超出澄清池懸浮泥渣層對顆粒物的截留能力,但是經(jīng)后續(xù)超濾膜過濾后仍可以保障對濁度和有機物的有效去除,且不會增加膜污染。因此,澄清單元的日常運行可投加不超過10 mg/L粉末活性炭,當(dāng)水源出現(xiàn)突發(fā)有機污染情況時改為投加20 mg/L粉末活性炭,提高組合工藝對水中有機物的去除能力。
當(dāng)原水水質(zhì)變化或者存在有機物污染時,除了在澄清池前投加粉末炭外,采用臭氧預(yù)氧化也是常用的處理方法??疾觳煌粞跬都恿繉M合工藝處理效果和超濾膜跨膜壓差的影響,結(jié)果如圖7、圖8所示。
圖7 臭氧投加量對組合工藝處理效果的影響Fig.7 The influence of ozone dosage on the treatment effect of combined process
從圖7可以看出,預(yù)臭氧對濁度的去除影響不大,且超濾出水濁度可以保持在較低水平。隨著臭氧投加量的增大,UV254去除率逐漸升高,這主要是由于UV254表征的是水中含不飽和鍵的有機物[6],而臭氧預(yù)氧化具有較強的選擇性,對含有不飽和基團(tuán)的有機物具有更強的破壞能力,從而使UV254去除率提高,因此臭氧預(yù)氧化有利于控制出水氯化消毒風(fēng)險[7]。TOC反映了水中有機物濃度的總體水平,澄清池出水中TOC的去除率隨著臭氧投加量增大而有所降低,這是因為臭氧可以將水中部分顆粒態(tài)物質(zhì)轉(zhuǎn)化為TOC,經(jīng)過超濾處理后水中TOC可以得到進(jìn)一步去除,其總?cè)コ逝c無臭氧條件下差別不大。臭氧投加量的增大并沒有提高澄清池出水中CODMn的去除率,這很可能是由于隨著臭氧投加量的增大,水中有機物的形態(tài)和性質(zhì)發(fā)生變化,影響澄清池懸浮層對其截留粘附效果,造成澄清出水中CODMn去除率反而降低。經(jīng)過超濾處理后,CODMn去除率有一定程度的提高,仍略低于無臭氧條件時,這很可能是由于臭氧增加了親水性有機物含量,而超濾膜對其截留效果有所降低。綜上可知,為去除水中UV254類污染物及其他類似有機污染物,采用臭氧預(yù)氧化將是有效的方法。
從圖8可以看出,運行初期有預(yù)臭氧時的超濾膜跨膜壓差略高于無預(yù)臭氧時。隨著運行時間的增加,無臭氧條件下跨膜壓差逐漸升高,在1 200 min左右時基本與投加臭氧時一樣;不同臭氧投加量對跨膜壓差的變化影響不大,且能使跨膜壓差基本保持穩(wěn)定,說明在1.8 mg/L以內(nèi)的臭氧投加量不會對超濾膜產(chǎn)生顯著的不利影響。
圖8 臭氧投加量對跨膜壓差的影響Fig.8 The influence of ozone dosage on TMP
針對預(yù)氧化-混合-澄清-超濾組合工藝進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,以獲取工藝運行最佳參數(shù),以期指導(dǎo)生產(chǎn)實際,主要得到以下結(jié)論。
① 對于混合單元,過低或過高的攪拌速度均不利于水中濁度的去除,當(dāng)一級和二級混合攪拌均采用98 r/min(G=350 s-1)的攪拌速度時,澄清工藝對濁度的去除效果最好;對于引江水,采用PAC和FeCl3組合方式對澄清池出水濁度的去除效果較好,在保障去除效果的基礎(chǔ)上綜合考慮經(jīng)濟(jì)性,選擇2 mg/L PAC+4 mg/L FeCl3作為工藝運行中的混凝劑。
② 對于澄清池單元,選用3.5 m3/h的進(jìn)水流量既可以保障出水水質(zhì)又可以充分利用該組合工藝的處理能力,不建議采用3.8 m3/h長期運行,在有特殊水質(zhì)要求情況時可以考慮降低進(jìn)水負(fù)荷。投加10 mg/L及以下濃度的粉末活性炭有利于去除UV254和TOC,可以保持對濁度和CODMn的穩(wěn)定去除,且不會顯著增加超濾膜的膜污染。投加20 mg/L粉末活性炭會超出澄清池懸浮泥渣層對顆粒物的截留能力,但是經(jīng)后續(xù)超濾膜過濾后仍可以保障對濁度和有機物的有效去除,且不會增加膜污染。日常運行可考慮投加10 mg/L及以下濃度的粉末活性炭,當(dāng)水源出現(xiàn)突發(fā)有機污染情況時,可考慮投加20 mg/L粉末活性炭,提高組合工藝對水中有機物的去除能力。
③ 對于預(yù)臭氧單元,投加臭氧可以顯著提高水中特定類型有機物(如在254 nm下具有吸收峰的含有不飽和鍵的有機物)的去除效果,且能保持其他水質(zhì)指標(biāo)和超濾膜運行的相對穩(wěn)定。因此,對于預(yù)臭氧單元來講,建議日常運行的臭氧投加量為0.5~1 mg/L;當(dāng)水源受到特定污染物污染時,可提高臭氧應(yīng)急投加量至2 mg/L。