喬 芳,賀偉娜,寇占營
(舞鋼市銀河紡織有限公司,河南 舞鋼 462500)
并條質(zhì)量在很大程度上決定了成紗質(zhì)量,而并條膠輥對纖維層的控制又會影響并條質(zhì)量。并條膠輥對并粗車間的溫濕度比較敏感,經(jīng)常出現(xiàn)繞膠輥問題,在使用HA65S型免加油并條膠輥后,并條機整體開車狀態(tài)良好。并條膠輥硬度的選擇直接影響并條的開車質(zhì)量,若走入誤區(qū),在后道工序中很難彌補。筆者公司在使用免加油并條膠輥時出現(xiàn)纏繞問題,對清潔裝置進行改造后取得了較好效果。
試驗機型為FA315型并條機。
1.1 加油
普通膠輥每天加油1次,每臺車加油時間約為5 min;免加油膠輥不需要每天加油,節(jié)省時間。
1.2 機械波
在對并條工序的日常檢查及試驗中發(fā)現(xiàn),普通并條膠輥跳動及橫向游動問題比較嚴重,主要原因為:使用年限較長,軸承及軸承套頭磨損、配合不良,上車后并條膠輥振動、缺油、軸承彎曲等。經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),普通并條膠輥12 cm機械波的占比為20%~40%[1];因并條問題產(chǎn)生機械波的棉條對細紗機械波影響不嚴重,對成紗細節(jié)及DR值的影響明顯偏大。
免加油膠輥使用一段時間后(基本全新),其產(chǎn)生12 cm機械波的占比不足5%。主要原因為軸承溫升小,振動小,芯軸不易磨損,軸套可使用2 a[2]。
1.3 油污
普通并條膠輥兩端油污嚴重,膠輥出現(xiàn)繞花時,若擋車工質(zhì)量意識不強,將繞花直接捋掉,使纖維粘染油污造成油污紗,易形成質(zhì)量隱患。免加油并條膠輥,不存在油污溢出問題。
1.4 成紗質(zhì)量指標對比
相同工藝條件下,同臺、同錠、同粗紗、不同類型膠輥紡C 14.6 tex紗成紗質(zhì)量指標對比見表1。
表1 不同類型膠輥紡C 14.6 tex紗成紗質(zhì)量指標對比
通過對特殊品種的定臺供應試紡發(fā)現(xiàn),在相同條件下其100 km紗疵的下降幅度為10%~20%。
并條膠輥硬度選擇的基本原則是最大程度地保證好開車[3],一般推薦使用中高硬度,如邵爾A86度的并條膠輥,可減少粘、纏、返等操作造成的疵點,提高生產(chǎn)效率和成紗質(zhì)量。
使用某進口免加油膠輥,頻繁出現(xiàn)纏繞,使用效果較差;加之目前用工情況較差,員工流動性大,導致質(zhì)量出現(xiàn)嚴重波動。為此,選用HA65S型并條膠輥。試紡發(fā)現(xiàn),該膠輥有如下優(yōu)點:① 適合紡純棉,尤其在條干方面優(yōu)于其他品牌膠輥;② 抗繞性好,彈性好,握持力好,在牽伸過程中對須條控制較均勻,尤其在紡制高檔及細號紗時優(yōu)勢較明顯。
不同類型膠輥在不同溫濕度環(huán)境的纏繞情況統(tǒng)計見表2。
表2 不同溫濕度環(huán)境的繞膠輥情況統(tǒng)計
從表2數(shù)據(jù)可知,同臺車在調(diào)整免加油并條膠輥型號和硬度后,繞膠輥次數(shù)出現(xiàn)差異。使用 HA65S型并條膠輥后,繞膠輥次數(shù)下降為30%~50%。但因HA65S型膠輥的邵爾A硬度偏低,在并條工藝處于臨界工藝時,易出現(xiàn)牽伸不開問題,且有疵點,使用時需多加注意。
FA315型并條機并條膠輥兩端安裝有清潔棒支架,在使用免加油并條膠輥時,若出現(xiàn)纏繞,不易處理,從而增加擋車工處理時間,加大工作量。后經(jīng)筆者公司設備人員對清潔棒支架進行技術(shù)改造,成功解決該問題。清潔棒支架技改前后對比見圖1。
a) 技改前 b) 技改后 c) 裝配完成圖1 清潔棒支架技改前后對比
將免加油軸套一側(cè)清潔棒支架磨平,在清潔棒和清潔棒支架中心鉆孔(注意孔的深度),并用螺絲連接。裝清潔棒時,注意清潔棒上下活動要靈活,不得有卡死問題,否則易造成膠輥灼傷。
4.1每天對并條膠輥表面棉蠟等異物進行清潔,保證膠輥表面不粘帶;膠輥使用3個月應下車回磨,同臺膠輥直徑應一致;定時對調(diào)前、中、后膠輥,保證膠輥不會長時間處于高溫狀態(tài)。
4.2嚴禁用鉤刀等處理繞花,避免造成膠輥損傷或報廢;在操作時要防止膠輥從高處掉落,以免造成軸承或膠輥損傷。
4.3經(jīng)常進行膠輥狀態(tài)檢查,若出現(xiàn)機械波、異常損傷、振動、發(fā)熱等不良狀況應及時更換。
4.4禁止停車時長時間不卸壓。
4.5進行膠輥纏繞統(tǒng)計分析,判斷是溫濕度影響還是膠輥自身問題引發(fā)。
4.6加強膠輥回磨質(zhì)量驗收(參照膠輥房相關(guān)標準及考核標準),重點關(guān)注涂料處理比例。
4.7避免出現(xiàn)“終身免加油、無機械波、片面追求并條條干水平等”使用誤區(qū)。
4.8注意下車膠輥軸承的防銹處理。
5.1普通膠輥每天加油1次,免加油膠輥無需每天加油,不存在油污溢出問題。
5.2免加油膠輥使用一段時間后(基本全新),產(chǎn)生12 cm機械波的占比不足5%;軸承溫升小、振動小,芯軸不易磨損;在相同條件下,100 km紗疵的下降幅度為10%~20%。
5.3調(diào)整免加油并條膠輥型號和硬度并試紡,發(fā)現(xiàn)HA65S型膠輥的繞膠輥次數(shù)下降30%~50%。
5.4對清潔棒支架進行技術(shù)改造,解決了出現(xiàn)纏繞時處理難度大的問題。