許高升
(江西省中贛投勘察設(shè)計(jì)有限公司,江西 南昌 330029)
豐城曲江煤炭開發(fā)有限公司曲江煤礦位于江西省豐城市,是江南第一大井,也是江南第一座現(xiàn)代化礦井,設(shè)計(jì)年產(chǎn)原煤0.90 Mt,是上市公司安源股份的主力礦井,屬煤與瓦斯突出礦井,且開采深度深、高溫?zé)岷?yán)重。
豐城曲江煤炭開發(fā)有限公司曲江煤礦主要用熱單元為浴室衛(wèi)生熱水、 食堂蒸飯、 洗衣烘干機(jī)等。 礦井最大班下井人數(shù)約500 人,日下井人數(shù)約1 300 人,礦井最大班淋浴人數(shù)為750 人,日淋浴人數(shù)為1 800 人。 礦井原有供熱設(shè)備為3 臺(tái)2 蒸噸/ 小時(shí)的快裝燃煤蒸汽鍋爐,燃煤鍋爐在燃燒過程中會(huì)產(chǎn)生大量的粉塵和二氧化碳,影響礦井及周邊環(huán)境。 同時(shí)礦區(qū)存在大量的余熱沒有利用,礦井空氣壓縮機(jī)冷卻水余熱、 瓦斯抽放泵冷卻水余熱、 瓦斯發(fā)電機(jī)組冷卻水余熱等大量的余熱沒有得到利用,被白白浪費(fèi)了。
受國家能源和節(jié)能環(huán)保政策的影響,江西省要求:各設(shè)區(qū)城市建成區(qū)基本淘汰每小時(shí)10 蒸噸以下的燃煤鍋爐,禁止新建每小時(shí)20 蒸噸以下的燃煤鍋爐;其他地區(qū)原則上不再新建每小時(shí)10 蒸噸以下的燃煤鍋爐。 本工程本著節(jié)能、 環(huán)保的原則,通過余熱利用機(jī)組回收礦井各類循環(huán)水產(chǎn)生的余熱,降低循環(huán)水溫度、提高空氣壓縮機(jī)、瓦斯泵的機(jī)組運(yùn)行效率及瓦斯發(fā)電機(jī)組的發(fā)電效率,提高機(jī)組運(yùn)行壽命,同時(shí)利用余熱制取衛(wèi)生熱水、取消原有燃煤鍋爐(食堂和洗衣用蒸汽改由江西豐城源洲煤層氣發(fā)電有限責(zé)任公司余熱鍋爐供給),達(dá)到節(jié)能、減排、環(huán)保的目的。
(1)空氣壓縮機(jī)余熱
礦井設(shè)備的空氣壓縮機(jī)在工作中會(huì)產(chǎn)生大量的余熱,壓縮機(jī)運(yùn)行消耗的絕大部分能量都在壓縮過程中轉(zhuǎn)化為熱能,然后冷卻環(huán)節(jié)被白白地浪費(fèi)掉。
曲江煤礦設(shè)有空氣壓縮機(jī)3 臺(tái),其中:L8-60/8 型,2 臺(tái),冷卻水量:45 m3/h;ZD12 (Ⅲ)-100/8 型,1 臺(tái),冷卻水量:60 m3/h。
空氣壓縮機(jī)夏季工作時(shí)循環(huán)冷卻水池?zé)崴厮疁乜蛇_(dá)45℃以上,為降低循環(huán)冷卻水溫度需通過冷卻塔、冷卻水泵來降低水溫,這不僅使空氣壓縮機(jī)產(chǎn)生的余熱白白浪費(fèi),同時(shí)循環(huán)冷卻水泵、冷卻塔還消耗電能。
(2)瓦斯抽放泵站余熱熱源
曲江煤礦地面瓦斯泵房設(shè)有瓦斯抽放泵4臺(tái),其中:SKA-353 型,2 臺(tái),冷卻水量:20 m3/h;2BEC-42 型,2 臺(tái),冷卻水量:30 m3/h。
同空氣壓縮機(jī)一樣,夏季工作時(shí)瓦斯抽放泵因摩擦散熱產(chǎn)生的余熱可使循環(huán)冷卻水池?zé)崴厮疁乜蛇_(dá)45℃以上。
(3)瓦斯發(fā)電余熱熱源
曲江礦井井下抽采的低濃度瓦斯經(jīng)井下低濃度瓦斯抽放泵站由專用瓦斯管路送至回風(fēng)井后直接排空,井下抽采的高濃度瓦斯經(jīng)地面高濃度瓦斯抽放泵抽出后主要供江西豐城源洲煤層氣發(fā)電有限責(zé)任公司(源洲發(fā)電公司)用于發(fā)電,該項(xiàng)目已被列為江西省循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范工程項(xiàng)目。 瓦斯發(fā)電過程中發(fā)電后產(chǎn)生的蒸汽乏汽需通過冷卻水將其冷卻為凝結(jié)水后再通過除氧、加壓后送入鍋爐,乏汽中會(huì)有大量的熱量需要通過冷卻水將其帶走。 瓦斯發(fā)電廠循環(huán)水泵配套水泵如下:高溫循環(huán)泵DFG200-400(Ⅱ)A/4、Q=270 m3/h、3 臺(tái);低溫循環(huán)泵:DFG200-315(Ⅱ)/4、Q=300 m3/h、3 臺(tái)。
發(fā)電后的蒸汽仍有大量的余熱,冬季循環(huán)冷卻水溫度可達(dá)到50℃以上,大量的熱量隨冷卻水流失到外界大氣中。
余熱利用機(jī)組的工作原理為卡諾逆循環(huán)原理,將熱量從低溫的循環(huán)水傳到工作側(cè)的高溫?zé)崴小?工作介質(zhì)從蒸發(fā)器進(jìn)入壓縮機(jī)被絕熱壓縮,壓力升高,同時(shí)溫度也升高。 為了使工作介質(zhì)能向工作側(cè)的熱水放熱,壓縮后的工作介質(zhì)溫度要高于工作側(cè)的熱水溫度,然后進(jìn)入冷凝器放熱降溫,其放出的熱量被高溫側(cè)的熱水吸收,使工作側(cè)的高溫?zé)崴畯?0℃升高到55℃左右(機(jī)組可根據(jù)出水溫度要求作相應(yīng)調(diào)整)。 工作介質(zhì)再進(jìn)入節(jié)流裝置中絕熱膨脹,壓力降低,同時(shí)溫度也降低,為使蒸發(fā)器內(nèi)循環(huán)水能向工作介質(zhì)放熱,膨脹后工作介質(zhì)溫度必須降得低于循環(huán)水的溫度才進(jìn)入蒸發(fā)器吸收循環(huán)水中熱量升溫,而將蒸發(fā)器內(nèi)的循環(huán)水溫度從15℃降低到7℃左右 (機(jī)組可根據(jù)循環(huán)水進(jìn)水溫度要求作相應(yīng)調(diào)整),升溫后的工作介質(zhì)然后再進(jìn)入壓縮機(jī),如此重復(fù)循環(huán)進(jìn)行。
曲江礦井余熱利用及熱水工程的主要工藝流程如圖1 所示。
圖1 礦井余熱利用及熱水工程工藝流程
(1)冷水側(cè)外循環(huán)
空氣壓縮機(jī)、 瓦斯抽放泵或瓦斯發(fā)電廠的循環(huán)熱水經(jīng)外循環(huán)冷水泵送至余熱利用機(jī)組,經(jīng)余熱利用機(jī)組工作介質(zhì)冷卻后,放出熱量,循環(huán)冷卻水溫度降低,然后再回流至空氣壓縮機(jī)房、瓦斯泵房的冷水池或瓦斯發(fā)電廠的循環(huán)水系統(tǒng)。 通常進(jìn)入余熱機(jī)組的循環(huán)冷卻水進(jìn)口溫度15℃,經(jīng)余熱機(jī)組吸收后工作介質(zhì)吸收后溫度降低為7℃。
(2)熱水側(cè)內(nèi)循環(huán)
余熱機(jī)組工作側(cè)的循環(huán)水經(jīng)吸收余熱機(jī)組高溫側(cè)工作介質(zhì)熱量后溫度升高,再經(jīng)內(nèi)循環(huán)熱水泵送至板式換熱器,通過熱交換加熱水箱輸送來的冷水,溫度降低后再進(jìn)入余熱利用機(jī)組,如此往復(fù)循環(huán)。 通常進(jìn)入余熱機(jī)組的工作側(cè)循環(huán)水進(jìn)口溫度50℃,吸收余熱機(jī)組高溫側(cè)工作介質(zhì)的熱量后溫度升高至55℃。
(3)熱水側(cè)外循環(huán)
浴室水箱的冷水出水經(jīng)外循環(huán)熱水泵送至熱水換熱器,通過熱交換吸收余熱機(jī)組送來的熱水熱量后,溫度升高再回流浴室熱水箱,通過不斷的循環(huán)加熱水箱的熱水,達(dá)到制取熱水的目的。
工程主要設(shè)備參數(shù)如表1 所示。
表1 礦井余熱利用及熱水工程主要設(shè)備及參數(shù)
注:2018年因不銹鋼拼裝保溫水箱破損、漏水,已在原有位置更換總?cè)莘e為222 m3(132 m3+90 m3)的不銹鋼拼裝保溫水箱。
1)工程選用4 臺(tái)LSRS-350 余熱利用主機(jī)(3用1 備),每天制取300 t水溫為55℃的熱水,取代了原有的3 臺(tái)2 蒸噸/ 小時(shí)燃煤蒸汽鍋爐 (食堂和洗衣用蒸汽由源洲發(fā)電公司余熱鍋爐供給)。
2)余熱利用及熱水工程比原燃煤鍋爐年節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用69.04 萬元。
3)余熱利用及熱水工程年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1 217 t。
4)余熱利用及熱水工程年減少二氧化碳排放量3 189 t。
(1)礦井余熱熱源分散,瓦斯抽放泵房循環(huán)水池、空氣壓縮機(jī)循環(huán)水池、瓦斯發(fā)電廠循環(huán)水池等余熱熱源分別位于的不同地點(diǎn)。 工程針對(duì)每個(gè)熱源的設(shè)備分別進(jìn)行選型設(shè)計(jì),管路布置合理。
(2)工程未新建設(shè)備用房,充分利用已拆除的鍋爐房位置布置主機(jī)和管道,減少用地面積,節(jié)省投資。 主機(jī)房內(nèi)設(shè)備和管道布置緊湊、合理。
(3)工程在進(jìn)行室外循環(huán)水管道布置時(shí),克服了礦井原有工業(yè)場(chǎng)地地面設(shè)施和地下管線較復(fù)雜的難點(diǎn),室外新增管道布置簡潔、美觀。
(4)余熱利用系統(tǒng)的熱水供回水與礦井現(xiàn)有的熱水系統(tǒng)連接合理,未對(duì)原有的熱水系統(tǒng)造成破壞和影響。
(5)熱水主機(jī)及系統(tǒng)控制采用智能化控制,系統(tǒng)簡單、可靠。
(1)節(jié)能
①本工程充分利用了礦井余熱熱源。 工程不僅可利用現(xiàn)有礦井瓦斯發(fā)電機(jī)組、空氣壓縮機(jī)、瓦斯抽放泵工作過程中循環(huán)水的熱量制取衛(wèi)生熱水,同時(shí)還降低各余熱源的循環(huán)水溫度,提高了瓦斯電廠的發(fā)電效率及空氣壓縮機(jī)、 瓦斯抽放泵的工作效率。
②余熱利用主機(jī)性能系數(shù)高。 工程選用的余熱利用主機(jī)性能系數(shù)(制熱量/ 輸入功率) 可達(dá)5.9,與礦井原有小型、低效的燃煤鍋爐相比,余熱利用工程系統(tǒng)熱效率更高,運(yùn)行費(fèi)用低,也更節(jié)能。
(2)環(huán)保、低碳
礦井原有3 臺(tái)2 蒸噸/ 小時(shí)小型燃煤蒸汽鍋爐,鍋爐效率低,運(yùn)行時(shí)間長,小型鍋爐運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生大量的粉塵和二氧化碳,污染礦區(qū)的空氣環(huán)境。采用余熱利用主機(jī)制取衛(wèi)生熱水后,替代了原有的燃煤鍋爐,降低二氧化碳排量,礦井的環(huán)境也得到很大的改善。