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滇池湖相沉積層CFG樁加固施工技術

2022-08-26 08:08:36王巍
江蘇建材 2022年4期
關鍵詞:成樁樁體粉煤灰

王巍

(中鐵十六局集團北京軌道交通工程建設有限公司,北京 101100)

0 引言

CFG樁是粉煤灰碎石水泥樁的統(tǒng)稱,由水泥、砂礫石、粉煤灰加水混合攪拌而產生的高強度粘合樁體,它與褥墊層一起經受上方載荷,組成復合地基[1]。軟土地基經CFG樁施工后,承載作用可以取得有效的改進,適用于處理以昆明滇池區(qū)域為代表泥炭質土及淤泥質軟土地層。

CFG樁與其他地基處理的施工方法相比,由于其施工周期短、選用工業(yè)生產的廢渣粉煤灰為原材,不需要配筋,在減少工程造價的同時,又可以確保樁基礎的荷載能力,所以被我國的軟土地區(qū)大量采用。

滇池湖相沉積層形成環(huán)境復雜,發(fā)育深度大,規(guī)律性不強,尤其以淤泥質土及泥炭質土為代表軟弱土層壓縮、孔隙比大、強度低、含水率較高,工程性能低。

文章以昆明地鐵3號線石嘴車輛段工程為例,通過試樁、樁身完整性檢測、單樁復合地基載荷等一系列試驗,對CFG樁在湖湘沉積層中的施工技術進行分析,明確提出了質量管控的對策,對相似地質條件下的施工有著借鑒價值。

1 工程簡介

因湖相沉積的各土層屬軟弱土,抗剪強度指標采用快剪指標,各土層的物理力學指標如表1所示。

表1 地基土物理力學性質

2 作用機理

CFG樁是粉煤灰碎石水泥樁的統(tǒng)稱,由水泥、砂礫石、粉煤灰兌水混合而產生的高強度粘合樁體,CFG樁與周圍土一起形成復合地基土共同承受上部荷載,其上設置褥墊層。因為在CFG樁擴大樁頭上部鋪設碎石墊層,由于摩擦力的作用效果,在完成施工,并且強度滿足設計要求后,樁周圍的土體會因上方載荷作用從而發(fā)生沉降趨勢,同時對CFG樁產生負摩擦作用,如此一來CFG樁本身的承載力得到了提高。此外,CFG樁體中的粉煤灰可增加整體的黏合強度,進而增強負荷地基的置換作用,由于樁體承受了較大部分的荷載,使得樁體之間土的應力有所減小,避免樁周邊土體出現下沉現象,同時也可以使土體的承載能力得以實現提升[2]。

如此一來促使CFG樁和土體便可以形成了一個共同的受力結構,從而構成復合地基,使軟土地層的承載能力得以有效的提高。

3 CFG樁設計要求

按照圖紙的相關要求,為了保證CFG樁的工程質量、荷載要求,以及有碴軌道工后沉降的相關標準,在正式施工之前,第一步要對CFG樁的樁體原材料進行標準條件下的配合比試驗。施工圖中規(guī)定樁體水泥選用P·O 42.5普通硅酸鹽水泥,其摻量不應少于200 kg/m3,粉煤灰摻入量為70~95 kg/m3,粗骨料必須達到配比要求,松散堆積密度需大于1 500 kg/m3。經過計算得出

(1)適配強度:

(2)水膠比:

(3)根據普通混凝土配合比設計規(guī)程(JGJ55—2011)中混凝土坍落度要求,單位用水量mw0取值為205 kg/m3。

(4)單位混合料用量:

(5)單位水泥及摻合料用量:根據施工圖紙要求,粉煤灰摻量取30.0%,因此粉煤灰用量為:

成樁工藝試驗:根據現場實際情況,最終確定混合料拌和時間:60~70 s;CFG樁拔管速度控制在1.5~2 m/min;鉆機電流控制在120~230 A。

4 CFG樁施工質量缺陷及解決方法

4.1 產生原因

通過工程試樁發(fā)現,現有工藝條件下CFG樁成樁效果不理想,施工過程中常見堵管現象,部分樁體存在樁身不連續(xù)、斷樁、縮徑問題,竄孔現象時有發(fā)生。

經過調查分析,造成CFG樁施工質量缺陷的原因主要有:

(1)受CFG樁體材料拌合質量和配合比不當因素影響,使得混合料工作性能較差,從而引起堵管問題。當樁體材料中的粉煤灰用量較少或者混合料的坍落度太小時,其流動性較差是堵管的重要原因之一;其次當混合料坍落度較大,極易產生骨料和砂漿分離析現象。另外,在施工過程中由于操作不當,未能及時進行提鉆,使得CFG鉆頭處的漿液溢出從而形成堵管。

(2)在混合料的灌入過程中,長螺旋鉆桿提升速率較快是斷引起斷縮頸、樁樁的主要原因;此外,預留空樁較長,后期開挖時土體受外力擾動破壞較大,也是引起斷樁的原因之一。

(3)竄孔問題。由于被加固土層中含有松散狀的粉質土及粉砂,在CFG樁鉆進過程中,土體在CFG樁樁機葉片剪切擾動的影響下,容易引起液化現象,從而發(fā)生竄孔現象。

4.2 解決方法

(1)嚴格控制CFG樁體材料的施工配合比,保證其良好的施工性能,尤其要控制粉煤灰、水泥的摻量和拌合料的坍落度,并根據混凝土坍落度要求重新對配合比進行調整計算。

單位用水量mw0=215 kg/m3。

膠 凝 材 料 用 量:mb0=mw0(W/B)=215/0.69=311.59 kg/m3;粉 煤 灰 用 量:mf0=311.59×30.0%=93.48 kg/m3;故 水 泥 用 量:mc0=mb0-mf0=311.59-93.48=218.11 kg/m3。

(2)由于施工場地內泥炭質土分布廣泛,為防止斷樁和縮頸現象發(fā)生,根據實際情況適當降低提鉆和拔管的速度,將其CFG樁拔管速率控制在2~2.5 m/min。與此同時在打樁前,對場地進行開挖平整,將空樁長度控制在50 cm左右,以此減少后期開挖時樁體受外力作用而引起的破壞。

(3)在樁底適當座漿。當CFG樁到達樁底時,應繼續(xù)攪拌15 s,用來鉆進樁底松土。在鉆入的過程中,需要對樁機的電流表進行觀察,如果發(fā)現電流出現轉動時,那么表明地層發(fā)生了變化,此刻需要調整鉆進速度。通過計算鉆機電流宜控制在120~230 A。

(4)采取隔樁、隔排的跳打方法進行CFG樁施工,同時盡可能地避免在發(fā)生竄孔問題的范圍內施工推進排數,最大限度地將已施工的樁體擾動能量的積累降至最低;如遇特殊情況,根據現場實際情況,聯系設計單位對樁距進行調整。

5 成樁質量與承載力檢驗

5.1 成樁質量

在試車線CFG樁完工后28 d,于每根檢測樁樁徑方向1/4處,取不同深度的試樣做無側限抗壓強度試驗。

根據施工圖紙要求,檢測頻率應為施工總樁數0.2%,由于試車線CFG樁加固施工總數為2 982根,因此選取9根CFG樁強度進行檢測,結果全部滿足要求。

取樣結果顯示CFG樁芯樣連續(xù)、完整、膠結好、芯樣側表面光滑、骨料分布均勻,芯樣呈長柱狀,成樁效果較好,成樁質量滿足設計強度與施工要求。

5.2 CFG樁承載力檢驗

根據設計要求試車線CFG樁單樁復合地基承載力不小于200 KPa。

5.3 樁身完整性檢測

根據施工圖紙要求對試車線CFG樁進行低應變樁樁身完整性檢測,在所檢測的457根工程樁中,一類樁為421根,占受檢樁數的92.1%,二類樁為36根,占受檢樁數的7.9%,成樁效果良好。

5.4 工后沉降

根據《建筑變形測量規(guī)范》(JGJ 8—2016)及《城市軌道交通工程測量規(guī)范》(GB/T 50308—2017)和設計圖紙要求,本項目共計布設18個點位,CFG樁加固地基監(jiān)測于2015年10月3日開始,截止到2016年12月6日,實際監(jiān)測天數為429 d,累計最小沉降量為-9.5 mm,累計最大沉降量為-11.7 mm,滿足工后沉降不得大于-20 mm技術要求。

6 結論

(1)滇池湖相沉積層CFG樁在施工過程中存在的典型質量的缺陷為常有堵管現象發(fā)生,部分樁體存在樁身不連續(xù)、斷樁、縮徑問題,竄孔現象時有發(fā)生。

(2)按照施工圖紙的相關要求,根據試樁質量缺陷進行研究分析,最終確定單位用水量為215 kg/m3,粉煤灰用量為93.48 kg/m3,水泥用量為218.11 kg/m3。

(3)CFG樁拔管速率控制在2~2.5 m/min。鉆機電流控制在120~230 A。與此同時在打樁前,對場地進行開挖平整,將空樁長度控制在50 cm左右,以此減少后期開挖時樁體受外力作用而引起的破壞。

(4)軟土地層在CFG樁施工加固后,土體強度顯著提高,滿足了地基承載力設計要求,有效地解決了軟土地層的工后不均勻沉降這一難題,根據實踐總結,基本掌握了CFG樁在昆明滇池湖相沉積層軟土地基中的施工工藝。對相似地質條件下的施工有著借鑒價值。

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