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海上油田水平井控水新工藝的研究與應(yīng)用

2022-08-27 07:22:04張斌斌雷鴻李良慶胡澤根袁征黃杰
關(guān)鍵詞:流控阻水篩管

張斌斌,雷鴻,李良慶,胡澤根,袁征,黃杰

1.中海油田服務(wù)股份有限公司(天津 300450)

2.中海石油(中國)有限公司 深圳分公司(廣東 深圳 518000)

0 引言

目前,海上油氣田大量采用了水平井完井開采的模式[1],利用水平井技術(shù)開發(fā)底水油藏相對(duì)直井具有很大的優(yōu)勢(shì),可以顯著增加井筒與儲(chǔ)層的接觸面,能夠在較低的生產(chǎn)壓差下獲得與常規(guī)直井或斜井相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)量[2]。因此,對(duì)于各種油藏條件,水平井完井大都是優(yōu)先考慮的開采方式。但隨著油田進(jìn)入開發(fā)后期,也浮現(xiàn)出很多問題,主要表現(xiàn)在完井階段,水平井完井方式選擇不合理,導(dǎo)致一投產(chǎn)含水就迅速上升、水平井低含水期較短[3];為實(shí)現(xiàn)增油,盲目提液導(dǎo)致油井出砂趟井,甚至報(bào)廢;注入水無效循環(huán),給油田水處理帶來很大的壓力;采出程度低等問題[4-6]。

針對(duì)上述油井高含水并伴隨出砂的問題,進(jìn)行了控水新工藝的自主研究,形成了“環(huán)空阻流控水技術(shù)”新工藝。

1 技術(shù)原理

環(huán)空阻流控水技術(shù)主要是針對(duì)水平井在完井或修井階段,通過在水平段下入控水篩管,并在篩管和井壁之間充填滿阻水顆粒,相鄰篩管之間盲管段可視為有一定滲漏的環(huán)空封隔器,全井筒實(shí)現(xiàn)趨于無極限分段控水。其控水原理主要表現(xiàn)在:

1)阻水顆粒的真實(shí)密度為1 050 kg/m3,密度和海水、完井液接近,易攜帶;表面憎水親油,具備“過水阻力大、過油阻力小”的特性。

2)通過在篩管外環(huán)空充填密實(shí)的阻水顆粒層,沿水平段軸向上可抑制水發(fā)生橫向竄流,避免大段水淹。如圖1所示,徑向礫石層厚度一般在0.02 m,而篩管之間盲段長度一般可設(shè)計(jì)3~5 m,軸向流動(dòng)壓降(ΔP2)約為徑向流動(dòng)壓降(ΔP1)的150~250倍,環(huán)空軸向竄流量(Q2)僅為地層進(jìn)入井筒的徑向流量(Q1)的1/250~1/150。

圖1 環(huán)空阻流控水原理示意圖

3)徑向上通過在高含水段設(shè)置較小孔徑的噴嘴式控水閥(集成在控水篩管內(nèi)),抑制水進(jìn)入篩管內(nèi),減少高出水段產(chǎn)水量,從而達(dá)到降低水平段整體含水率的目的。如圖2 所示,流體從井筒進(jìn)入篩管需經(jīng)過過濾網(wǎng),沿著基管內(nèi)壁流動(dòng)至控水閥,再通過控水閥這個(gè)唯一通道進(jìn)入篩管內(nèi),被生產(chǎn)出來。根據(jù)嘴流壓降原理[7]:

式中:Q為經(jīng)過孔眼的混合流體流量,m3/s;ρ為混合流體密度,kg/m3;Dv為ICD 孔眼尺寸,m;C為流動(dòng)系數(shù),無因次。

在流動(dòng)系數(shù)C和流體密度ρ為定值d的條件下,相同壓差下,控水閥孔徑Dv縮小50%,流量Q減少75%。通過調(diào)整控水閥孔徑可以有效控制高含水段產(chǎn)液量。

2 實(shí)驗(yàn)研究

環(huán)空阻流控水技術(shù)的核心是阻水顆粒和控水閥,阻水顆粒的性能和充填率決定了防止流體軸向竄流的效果,控水閥的設(shè)置決定了徑向限流的強(qiáng)度。

2.1 阻水顆粒阻水透油性能評(píng)價(jià)

為了評(píng)價(jià)阻水顆粒阻水透油的性能,實(shí)驗(yàn)采用螺桿泵驅(qū)替實(shí)驗(yàn)流體流經(jīng)“擋砂介質(zhì)過流性能評(píng)價(jià)裝置”,監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)過程中的流量、壓力變化情況。

實(shí)驗(yàn)采用的徑向流驅(qū)替裝置主要由液罐、螺桿泵、透明填砂管(不同位置安裝有壓力傳感機(jī)構(gòu),單節(jié)長0.15 m)、回流舉升水泵(將流體循環(huán)至液罐)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、連接管路等部分組成(圖3)。

圖3 油、水過流性能評(píng)價(jià)裝置

具體做法是在填砂管中填滿評(píng)價(jià)用阻水顆粒,分別用清水(黏度0.001 Pa·s)和柴油(黏度0.002 Pa·s)作為過流介質(zhì),測(cè)試沿長度15 cm的填砂管軸向滲流阻力,記錄指定長度測(cè)壓點(diǎn)壓力變化情況,來反映阻水顆粒在長井段水平方向的阻水性能。

以20/40 目阻水顆粒為例,測(cè)試同一目數(shù)的阻水顆粒分別對(duì)水和油的阻力。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見表1。隨著流量增加,過流壓差增加。

表1 油水通過性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

從圖4中可看出,20/40目阻水顆粒過水壓降是過油壓降的1.4~2.3 倍。在排量1.411×10-4m3/s(即12 m3/d)條件下,20/40 目阻水顆粒過水壓降約為過油壓降的2倍;實(shí)驗(yàn)采用填砂管長度為0.15 m,而實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)篩管上下盲段總和可達(dá)到3.0~4.5 m,該流量下水通過軸向礫石層產(chǎn)生的壓降將會(huì)提高20~30倍,過水壓降和過油壓降差值將提高20~30倍。

圖4 油、水過流性能曲線

通過上述實(shí)驗(yàn),表明阻水顆粒具備較好的透油阻水性能,有利于發(fā)揮環(huán)空阻流控水技術(shù)的軸向抑制竄流的作用。

2.2 環(huán)空阻流控水充填效果

為了研究采用環(huán)空阻流控水技術(shù)模擬現(xiàn)場(chǎng)施工條件下的充填效果,驗(yàn)證控水篩管的盲管段能否得到有效充填,將控水閥安裝到70.44 mm(2■8")ICD控水篩管上,將控水篩管連接下入171.5 mm(7")水平套管試驗(yàn)井筒,按照?qǐng)D5所示流程,利用清水作為攜砂液將阻水顆粒充填到篩管、井筒環(huán)空。

圖5 礫石充填實(shí)驗(yàn)流程圖

171.5 mm(7")水平套管實(shí)驗(yàn)井筒主要由3層管一體化工裝、171.5 mm(7")套管、觀察短節(jié)、171.5 mm(7")套管、觀察短節(jié)、171.5 mm(7")套管、堵頭等組成,可以實(shí)現(xiàn)模擬環(huán)空泵入和油管返出流體的功能。

由于該顆粒密度低、易攜帶,因此施工排量要求較低。參考現(xiàn)場(chǎng)施工習(xí)慣,實(shí)驗(yàn)步驟如下:

1)沉砂池加水,連接管線,試壓15 MPa。

2)關(guān)閉旁通針閥,循環(huán)排出套管內(nèi)空氣,校核流量計(jì)讀數(shù)是否準(zhǔn)確。

3)調(diào)節(jié)旁通針閥,以0.031 8 m3/min(0.2 bbl/min)為階梯,從0 到0.318 m3/min(2.0 bbl/min)提高排量,進(jìn)行循環(huán)測(cè)試,記錄數(shù)據(jù)。停泵,根據(jù)測(cè)試結(jié)果調(diào)整施工排量。

4)攪拌罐加滿液,控制砂比4%,攪拌均勻,以調(diào)整后排量進(jìn)行礫石充填,觀察充填效果。

5)施工后期逐步降排量,達(dá)到脫砂壓力后停泵。

實(shí)驗(yàn)最終達(dá)到了脫砂壓力約12.4 MPa,壓力曲線如圖6所示,理論充填砂量即設(shè)計(jì)砂量V1:V1=Vs+Vm,即篩管外環(huán)空體積與盲管外環(huán)空體積之和,為0.433 m3。根據(jù)加砂前后差值計(jì)算得到實(shí)際充填砂量V2=0.470 m3??傻玫匠涮钚蔏:K=V2/V1,為108.5%,超過100%,說明有0.037 m3顆粒進(jìn)入根部的盲套環(huán)空。結(jié)合盲套環(huán)空的單位長度環(huán)空體積:0.015 m3/m,可證明實(shí)際盲管埋高超過2 m,大于礫石充填的盲管埋高標(biāo)準(zhǔn)(1.83m),說明環(huán)空阻流控水試驗(yàn)的充填質(zhì)量良好。

圖6 充填實(shí)驗(yàn)曲線

如圖7所示,充填實(shí)驗(yàn)完成后,玻璃觀察窗和密實(shí)度觀測(cè)孔填充密實(shí)程度很高,且砂量滿足預(yù)期要求。

圖7 充填密實(shí)情況

通過研究環(huán)空阻流控水充填規(guī)律,表明控水篩管的盲管段能夠達(dá)到很好的充填效果,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)井筒環(huán)空100%的充填率,環(huán)空阻流控水在現(xiàn)場(chǎng)施工具備可行性。

3 環(huán)空阻流控水施工及工藝措施

海上油田中一些泥質(zhì)含量較高的水平井在實(shí)施控水防砂措施后,存在油井提液量困難、最大液量太低,達(dá)不到理想的產(chǎn)油量[8],篩管或近井筒被堵塞的現(xiàn)象,導(dǎo)致產(chǎn)液量逐漸下降[9]。為了避免此類情況,環(huán)空阻流控水技術(shù)采取的工藝措施包括:

1)考慮原井泥質(zhì)含量或泥巖段占比,如果泥質(zhì)含量過高,控水后可能存在泥質(zhì)堵塞風(fēng)險(xiǎn)。兼顧防砂和控水效果,將阻水顆粒由較細(xì)粒度的40/60 目變?yōu)橹械攘6鹊?0/40目。

2)考慮保證控水效果和后期提液的雙重需求,改變不同產(chǎn)液段的控水閥布置數(shù)量,在較好的油層可將控水閥適當(dāng)加密;如油水分布不確定,可統(tǒng)一加密控水閥布置。

3)通過在不同水平段適當(dāng)放大或縮小控水閥的孔徑,來有效改善地層流入剖面,延緩見水時(shí)間,降低含水上升速度[10]。

4)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行充填作業(yè)時(shí),在不壓破地層的前提下,控制較高的施工壓力,可填補(bǔ)地層虧空或裂縫,增強(qiáng)對(duì)近井筒和環(huán)空內(nèi)流體流動(dòng)的控制能力。

5)老水平井修井時(shí),采用環(huán)空阻流控水技術(shù)還應(yīng)注意壓井液、暫堵劑與地層的配伍性,盡量減少地層漏失量,避免污染儲(chǔ)層。

4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果分析

Q 油田儲(chǔ)層主要以高孔高滲疏松砂巖為主,前期開發(fā)中大批量采取水平井獨(dú)立篩管完井,在油藏邊底水的驅(qū)動(dòng)下,油田含水上升較快,目前油田整體含水90%以上,大部分水平井生產(chǎn)過程伴隨有出砂現(xiàn)象,治理起來非常困難,油田對(duì)有效防砂控水技術(shù)需求迫切。

Q1H 井是該油田的典型高含水出砂井,1 口208.25 mm(8?2")裸眼水平井,于2014 年8 月15 日投產(chǎn),原井下入134.75 mm(5?2")優(yōu)質(zhì)篩管礫石充填防砂。2018 年化驗(yàn)出砂,最大出砂量0.1%,油井產(chǎn)液持續(xù)下降,停井前日產(chǎn)液360 m3/d,產(chǎn)油10.3 m3/d,含水97.12%,生產(chǎn)壓差1.23 MPa。

油藏分析原井出水點(diǎn)不明確,大修再完井采用了環(huán)空阻流控水工藝,在原篩管內(nèi)下入70.44 mm(2■8")控水管柱進(jìn)行環(huán)空阻流控水。修井完成后生產(chǎn)穩(wěn)定,如圖8所示,日產(chǎn)液330 m3/d,產(chǎn)油40.5 m3/d,含水87.72%,生產(chǎn)壓差4.45 MPa。采取措施后存在流壓略微降低的現(xiàn)象,通過提高周邊對(duì)應(yīng)注水井的配注量,有效改善了該情況。

圖8 控水措施前后生產(chǎn)曲線

5 結(jié)論

1)環(huán)空阻流控水技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)井筒環(huán)空軸向相鄰段之間的竄流控制以及徑向進(jìn)入篩管的控制,能夠?qū)崿F(xiàn)水平井有效地控水。

2)相同排量下,阻水顆粒對(duì)油阻力小,對(duì)水阻力大,利于改善油井控水效果。

3)環(huán)空阻流控水技術(shù)結(jié)合了控水和礫石充填防砂兩大特點(diǎn),控水效果明顯,防砂有效期長,能夠?qū)崿F(xiàn)油井控水防砂的雙重目的。

4)油井實(shí)施環(huán)空阻流控水技術(shù)后,應(yīng)制定合理的生產(chǎn)制度,密切跟蹤生產(chǎn)參數(shù)、出砂量及臨井注入?yún)?shù),提高采油量,保證防砂、控水效果。

5)環(huán)空阻流控水工藝在出水不明確的老井已顯現(xiàn)出很好的控水穩(wěn)油效果,在新井完井時(shí)應(yīng)用此項(xiàng)工藝,其全生命周期控水穩(wěn)油效果會(huì)更好。

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