張繼潤(rùn),許 娜,段建鋒,方振華,張德超,和秋谷
(1.云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司,云南 昆明 650100 2.昆明冶金研究院有限公司,云南 昆明 650531)
目前某公司陽(yáng)極泥經(jīng)過(guò)濕法處理后得到銀精礦,通過(guò)火法冶煉銀精礦回收其中的有價(jià)金屬Au、Ag、Se、Te等,采用的熔煉設(shè)備主要是轉(zhuǎn)動(dòng)分銀爐,配套燃燒系統(tǒng)為傳統(tǒng)的顏式燃料器,燃料主要為0#柴油[1-3]。轉(zhuǎn)動(dòng)分銀爐冶煉銀精礦的主要工藝為:加料、還原熔煉、氧化精煉及排放等,整個(gè)冶煉過(guò)程中,需要的熱量均來(lái)自傳統(tǒng)的顏式燃料器,燃料器的助燃?xì)鉃榭諝猓諝庵袏A雜的氮?dú)獠粎⑴c反應(yīng),但會(huì)帶走大量的熱量,不僅造成燃料浪費(fèi),而且增加了污染物的排放[4-8]。該公司最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),轉(zhuǎn)動(dòng)分銀爐每冶煉一噸銀陽(yáng)極板需要消耗柴油1 327 L,其柴油的消耗費(fèi)占了生產(chǎn)成本的28.7%。本文采用先進(jìn)的多氧燃燒技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的顏式燃燒技術(shù)應(yīng)用于轉(zhuǎn)動(dòng)分銀爐的生產(chǎn)實(shí)踐,對(duì)比分析了改造前后的效果,其運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)及理論數(shù)據(jù)為陽(yáng)極爐改造奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
分銀爐多氧燃燒系統(tǒng)的多氧燃燒裝置由供氧單元、供油單元、燃燒單元、控制單元組成。供氧單元是將氧氣供給站的氧氣分為一次氧與二次氧,并給燃燒器供氧。燃燒單元由燃燒器與燒嘴磚組成,其結(jié)構(gòu)見(jiàn)燃燒器外形圖1??刂茊卧訮LC為主體與各單元儀表、閥門(mén)組成控制系統(tǒng),由上位機(jī)進(jìn)行操作。
圖1 分銀爐多氧燃燒系統(tǒng)流程圖Fig.1 Flow chart of multi-oxygen combustion system of silver smelting converter
多氧燃燒系統(tǒng)的燃燒原理與一般燃燒器有本質(zhì)上的不同,首先就燃燒過(guò)程而言,它是柴油與純氧在爐內(nèi)充分混合后分散在爐膛中彌漫性燃燒,沒(méi)有明顯著火點(diǎn)、火焰分布均勻,這樣可以使燃料完全燃燒,充分釋放熱量,有效提高資源利用率,減少煙塵的排放量。
多氧燃燒技術(shù)源自北京凱明陽(yáng)熱能技術(shù)公司。多氧燃燒裝置主要由點(diǎn)火系統(tǒng)、燃料噴口、一次氧槍、二次氧槍等組成。多氧燃?xì)馄鞯囊淮窝鹾投窝醴謩e與燃料參混。燃料進(jìn)入爐內(nèi)后,一次氧與部分燃料參混,燃燒形成根部火焰,未燃燒的燃料進(jìn)入爐膛中,與二次主燃料氧在爐膛發(fā)生劇烈反應(yīng),形成無(wú)煙火焰。在一定范圍內(nèi),一次氧和二次氧的需氧量可根據(jù)燃燒過(guò)程的需要進(jìn)行調(diào)節(jié)。
分銀爐多氧燃燒工藝控制流程,主要由氧站閥組總成、柴油閥和柴油霧化風(fēng)閥組構(gòu)成。分銀爐多氧燃燒裝置中柴油與氧氣流量按一定比例進(jìn)行控制,一次氧與二次氧流量按一定比例進(jìn)行控制,通過(guò)調(diào)節(jié)一次氧壓力閥、柴油壓力閥、二次氧流量閥、柴油流量閥使?fàn)t膛的火焰達(dá)到最佳燃燒效。分銀爐多氧燃燒系統(tǒng)流程圖見(jiàn)圖2。
圖2 多氧燃燒器外形圖Fig.2 Outline drawing of multi-oxygen burner
拆除原來(lái)的燃燒器,用多氧燃燒裝置燒嘴進(jìn)行替換,閥組配置在轉(zhuǎn)動(dòng)分銀爐左上方平臺(tái)上,擴(kuò)建改造平臺(tái)配置閥組,柴油閥組布置于爐體燒嘴磚端處,壓縮空氣閥組布置于爐后,控制系統(tǒng)配置在門(mén)口操作室。
多氧燃燒裝置在運(yùn)行時(shí),供氧單元、供油單元、控制單元為燃燒單元服務(wù)。完成控制過(guò)程的操作是通過(guò)控制柜和上位機(jī)實(shí)現(xiàn),控制柜完成現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)火控制,流量信號(hào)、壓力信號(hào)采用(4~20)mA傳入控制柜??刂葡到y(tǒng)包括PLC、上位機(jī)、供電系統(tǒng)和自動(dòng)化儀表。利用控制柜中的PLC完成控制過(guò)程,上位機(jī)安裝在操作控制室中,完成實(shí)時(shí)監(jiān)控和操作。
氧氣外管線從現(xiàn)有動(dòng)力車(chē)間至熔煉車(chē)間的氧氣總管上接出,DN80管道沿現(xiàn)有管廊和橋架接到稀貴車(chē)間分銀爐氧氣閥站附近,總長(zhǎng)約500 m。在接入點(diǎn)處設(shè)置DN80總閥門(mén),在分銀爐氧氣閥站處各設(shè)置一臺(tái)DN50截止閥。在氧氣管道兩端設(shè)置氮?dú)庵脫Q口和吹掃口。沿途設(shè)置支架時(shí)考慮管線的自由膨脹。
空氣助燃燃燒器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單但體積大、外形笨重,與之配套的燃燒風(fēng)輸送管道口徑大,占據(jù)爐前操作平臺(tái)空間較大。對(duì)已有1#轉(zhuǎn)動(dòng)分銀爐燃燒器拆除。燒火端爐磚按照多氧燃燒器的不銹鋼外殼,采用半再結(jié)合鎂鉻磚(380×150×93/61) mm異型磚、(330×150×75)mm方磚進(jìn)行砌筑,同時(shí)采用焊接方式固定在原有燃燒器的位置,其燒嘴磚采用螺栓固定在不銹鋼外殼內(nèi),使之與燒嘴磚形成整體。
多氧燃燒系統(tǒng)小火控制(柴油流量30kg/h以下時(shí)),燃燒火焰效果不是太好,在控制時(shí)也不太穩(wěn)定。柴油霧化效果受壓縮風(fēng)影響大,霧化差的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)火星和喘震。燒嘴磚柴油槍孔容易結(jié)碳,可能是燃燒效果不充分或者油槍接頭處漏油造成的,導(dǎo)致燒嘴磚孔冒白煙,嚴(yán)重時(shí)會(huì)出現(xiàn)火焰。氧氣總管壓力有波動(dòng)(0.13~0.21)MPa,對(duì)手動(dòng)操作時(shí)氧氣流量的穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生一定影響。燒嘴磚燒蝕較快,目前最短處只有360 mm。
由于多氧燃燒采用彌漫式燃燒氧化氣氛強(qiáng),煙塵顆粒較以前小,合金中的硒鉛隨著煙塵揮發(fā)進(jìn)入收塵系統(tǒng),導(dǎo)致動(dòng)力波系統(tǒng)煙塵量較以前增加了50%,動(dòng)力波后段易堵塞,加大了動(dòng)力波清理工作量。
多氧燃燒系統(tǒng)是用純氧代替以前的壓縮空氣助燃,在還原熔化階段,氧氣參與了爐內(nèi)反應(yīng),造成還原熔煉階段爐內(nèi)氣氛氧化性過(guò)強(qiáng),致使?fàn)t渣含有部分氧化渣,由于氧化渣粘性高,易夾雜合金,不利于分銀爐爐渣的澄清,從而導(dǎo)致了分銀爐爐渣含銀過(guò)高,渣含銀從原來(lái)的0.35%上升到0.5%。
1)通過(guò)調(diào)整一次、二次氧比例因子,采用A-90剛玉澆鑄材料制作燒嘴磚,筑爐改造燒嘴磚采用方形燒嘴磚內(nèi)嵌至爐墻,利用爐墻磚保護(hù)燒嘴磚,減少燒嘴磚燒蝕,保障其耐高溫強(qiáng)度,避免了油槍燒蝕結(jié)碳的情況。同時(shí)調(diào)整燒嘴磚位置,使火焰角度偏向爐膛內(nèi)部,避免吹煉時(shí)熔體飛濺堵塞油槍造成回火;
2)對(duì)動(dòng)力波沉降室進(jìn)行改造,在其內(nèi)部增加擋板,增加煙氣停留沉降時(shí)間,使細(xì)顆粒煙塵沉降。優(yōu)化動(dòng)力波收塵系統(tǒng)一級(jí)噴嘴壓力,使煙塵在一級(jí)塔內(nèi)沉降過(guò)濾,避免煙塵后移;
3)通過(guò)調(diào)整熔化澄清階段氧氣、柴油比例,在爐渣澄清階段降低爐內(nèi)氧氣比例,同時(shí)向爐內(nèi)二次加入碳粉和碳酸鈉,增加還原熔煉后期爐內(nèi)還原氣氛及澄清時(shí)間等,提高渣流動(dòng)性,降低爐渣含銀。
由于多氧燃燒系統(tǒng)采用柴油-氧氣純氧彌漫性燃燒技術(shù)代替原來(lái)柴油齒輪泵機(jī)械霧化、普通空氣燃燒系統(tǒng)。柴油單耗由原來(lái)的1 356 L/t·陽(yáng)極板降低到目前656.35 L/t·陽(yáng)極板,較原來(lái)老式燃燒系統(tǒng)降低柴油單耗50%,節(jié)油效果顯著。具體見(jiàn)表1所示。
表1 多氧燃燒與傳統(tǒng)燃燒柴油單耗對(duì)比Tab.1 Unit consumption comparison between multi-oxygen combustion and traditional diesel oil combustion
多氧燃燒系統(tǒng)所有控制元件均由PLC控制,控制老式燃燒系統(tǒng)方便,整個(gè)燃燒程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,冶金爐內(nèi)的火焰長(zhǎng)度、寬度可靈活調(diào)整,與普通空氣燃燒相比,冶金爐內(nèi)溫度場(chǎng)更加均勻,傳熱效果更好。不需要人工憑經(jīng)驗(yàn)判斷燃燒效果和爐溫,對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)有很好的推動(dòng)力。有連鎖投運(yùn)報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控,安全保障方面也比較好。
采用多氧燃燒系統(tǒng)后,由于氧氣參與了反應(yīng),加強(qiáng)了氧化精煉階段除雜能力,特別是對(duì)金銀合金中的銅、鉍除雜能力較好,同時(shí)避免了爐墻上的雜質(zhì)燒蝕二次污染合金,銀陽(yáng)極板中雜質(zhì)含量較之前下降明顯。具體見(jiàn)表2所示。
表2 多氧燃燒與傳統(tǒng)燃燒銀陽(yáng)極板雜質(zhì)含量Tab.2 Impurities content of silver anode plate of multioxygen combustion and traditional diesel oil combustion %
傳統(tǒng)燃燒方式爐溫難以控制,特別是在澆鑄階段,如果澆鑄包溫度不夠,極易造成銀水冷凝在澆鑄包的澆口,造成澆鑄過(guò)程中斷,多氧燃燒技術(shù)升溫快,在澆鑄包出現(xiàn)銀水粘附時(shí),通過(guò)調(diào)整油量及氧量,可短時(shí)間內(nèi)對(duì)澆鑄銀水給予熱補(bǔ)償,避免澆鑄包冷凝造成的澆鑄過(guò)程中斷,減少柴油的消耗保證爐時(shí)。
轉(zhuǎn)動(dòng)分銀爐經(jīng)過(guò)多氧燃燒系統(tǒng)改造后,還原熔煉與氧化精煉單位時(shí)間內(nèi)柴油消耗量降低了一半,從而減少了50%的CO2排放,采用氧氣助燃方式降低了壓縮空氣帶來(lái)氮?dú)獾挠绊懀以跔t膛空間不變的情況,相對(duì)擴(kuò)大了燃燒空間,使柴油燃燒更加充分,降低傳統(tǒng)燃燒方式員工操作風(fēng)油比不合理燃燒時(shí)的黑煙產(chǎn)生。同時(shí)幅減少了爐前的低空污染及煙氣排放量。
未使用多氧燃燒技術(shù)之前,還原熔煉期動(dòng)力波濕式收塵系統(tǒng)煙氣入口溫度基本維持在(200~250)℃,甚至有時(shí)超過(guò)了250℃,氧化精煉期都達(dá)到150℃,動(dòng)力波濕式收塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求入口煙氣溫度不能超250℃,因而員工在入口煙氣高時(shí)將爐口搖下或降低柴油流量,造成低空污染及爐時(shí)延長(zhǎng),采用多氧燃燒技術(shù)后,整個(gè)冶煉過(guò)程煙氣入口溫度都能控制在100℃左右,有效地保證了動(dòng)力波濕式收塵系統(tǒng)的安全。
氧化精煉后期需要加入硝酸鈉對(duì)爐內(nèi)金銀合金中的銅、硒進(jìn)一步除雜,傳統(tǒng)操作噸銀陽(yáng)極板硝酸鈉的單耗為60 kg,采用多氧燃燒技術(shù)后,整個(gè)冶煉在強(qiáng)氧化的氣氛下進(jìn)行,雜質(zhì)去除能力較強(qiáng),故在清合金階段噸銀陽(yáng)極板硝酸鈉單耗降低至30 kg左右。銀陽(yáng)極板柴油單耗節(jié)約50%,由1 356 L/t·陽(yáng)極板降低至656.35 L/t·陽(yáng)極板,節(jié)約費(fèi)用222.27萬(wàn)元/年,硝酸鈉由60 kg/t·陽(yáng)極板降低至30 kg/t陽(yáng)級(jí)板,節(jié)約費(fèi)用3.37萬(wàn)元,除去氧氣增加的費(fèi)用,每年可節(jié)約生產(chǎn)費(fèi)用173.14萬(wàn)元。
顏式燃燒器分銀爐冶煉周期為48 h,采用多氧燃燒系統(tǒng)后,由于升溫較快,燃燒均勻,縮短了進(jìn)料熔化階段時(shí)間;氧氣不但參與燃燒,也提高了冶煉過(guò)程中爐內(nèi)氧化氣氛,在氧化精煉過(guò)程中通過(guò)合理調(diào)節(jié)氧氣柴油比例,加大氧氣通入量,提高除雜效率,總體上縮短爐時(shí)6 h。
目前燃燒系統(tǒng)油氧控制穩(wěn)定,且燒嘴磚的使用壽命由原來(lái)的半個(gè)月增加至6個(gè)月,收塵系統(tǒng)煙塵量減小,煙塵含銀穩(wěn)定在5%以下,爐渣含銀穩(wěn)定在0.3%左右。
1)多氧燃燒系統(tǒng)在陽(yáng)極泥轉(zhuǎn)動(dòng)分銀爐上的應(yīng)用,降低柴油單耗約50%,提高了柴油的熱利用效率;
2)煙氣CO2排放減少了50%,降低了燃料成本和煙氣處理設(shè)施運(yùn)行成本;
3) 輔料硝酸鈉單耗減至30 kg左右,用量降低50%;
4)加強(qiáng)氧化精煉階段除雜能力,對(duì)金銀合金中的銅、鉍除雜能力較好;
5)升溫較快,燃燒均勻,縮短了爐時(shí)6 h。
總之,多氧燃燒系統(tǒng)具有節(jié)能、減排、降耗、自動(dòng)化程度高等顯著特點(diǎn)。