徐兵威,王世彬,劉城成
(1.西南石油大學(xué),四川成都610500;2.中國石化華北油氣分公司,河南鄭州450006)
東勝氣田位于鄂爾多斯盆地伊盟北部隆起泊爾江海子斷裂以南,處于天環(huán)坳陷、伊陜斜坡與伊盟隆起3 個(gè)盆地一級構(gòu)造單元結(jié)合部位[1],面積980 km2,控制天然氣儲(chǔ)量6 212.24×108m3,由下至上依次發(fā)育3 個(gè)主要含氣儲(chǔ)層盒1 段、盒2 段和盒3 段[2]。東勝氣田主力產(chǎn)氣層盒1段儲(chǔ)層埋深2 800~3 200 m,巖性以淺灰色含礫粗砂巖、中粗砂巖、淺灰色細(xì)砂巖、泥質(zhì)粉砂巖為主,孔隙度主要分布范圍5%~17%,平均孔隙度9.3%;滲透率主要分布范圍(0.15~5.24)×10-3μm2,平均滲透率0.89×10-3μm2,總體表現(xiàn)為典型的致密低滲砂巖氣藏,單井自然產(chǎn)能低或無自然產(chǎn)能,必須經(jīng)過儲(chǔ)層改造才能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)[2-3]。但東勝氣田盒1段儲(chǔ)層在壓裂改造過程中存在以下改造難點(diǎn):①氣田位于鄂爾多斯盆地伊盟北部隆起杭錦旗斷階帶,天然氣成藏基本地質(zhì)特征具有過渡帶的特點(diǎn),主力氣藏盒1 段部分區(qū)域底水發(fā)育[3-4];②氣田形成過程中及后期經(jīng)歷多期次的地質(zhì)構(gòu)造運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致區(qū)內(nèi)天然裂縫發(fā)育,從而后期壓裂改造過程中壓裂液濾失大,液體利用效率低,壓裂裂縫擴(kuò)展至天然裂縫后易砂堵;③氣水層間遮擋層較薄或無有效遮擋,壓裂改造過程中極易溝通水層,同時(shí)下部水層易通過縱向天然裂縫溝通上部氣層,后期生產(chǎn)過程中下部底水快速錐進(jìn),水淹氣井后無產(chǎn)能,有效建產(chǎn)難度大。
針對裂縫發(fā)育的底水油氣藏見水快、產(chǎn)能遞減速度大的難點(diǎn),在強(qiáng)化油氣藏精細(xì)描述的同時(shí),國內(nèi)外近年來將轉(zhuǎn)向壓裂、調(diào)剖暫堵、機(jī)械控水等技術(shù)引入底水油氣藏開發(fā),在礦場試驗(yàn)中取得了部分效果。其中,才博等[5]提出轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù),利用分層與控水壓裂一體化工藝提高了剩余油的動(dòng)用程度;何平等[6]在蘇里格氣田運(yùn)用變排量控縫高等技術(shù)進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),取得了一定的控水效果;郝桂憲[7]采用水力噴射壓裂技術(shù),使壓后含水下降4.7 %,日增油7.24 t,達(dá)到了增油控水的目的;趙俊等[8]利用封堵性絨囊流體在蘇里格氣田破碎性致密砂巖開展控水壓裂,單井平均日產(chǎn)提高10%;晁圣棋等[9]通過水平井機(jī)械化學(xué)復(fù)合控水工藝開展現(xiàn)場試驗(yàn),作業(yè)后初期含水率下降至94.62%;田緒安、郝晨西、瞿霜等[10-14]在含水油氣藏產(chǎn)水機(jī)理、控水對策等方面均有相關(guān)探索,并取得了一定的控水增產(chǎn)效果。目前國內(nèi)外針對常規(guī)油氣藏控水壓裂技術(shù)及配套工藝均取得了一定效果,但裂縫型致密砂巖底水氣藏由于氣水關(guān)系復(fù)雜,壓裂施工易溝通水層,現(xiàn)場應(yīng)用較少。
東勝氣田盒1段底水分布沒有統(tǒng)一的氣水界面、裂縫發(fā)育,常規(guī)壓裂改造后容易溝通水層,導(dǎo)致底水快速錐進(jìn)、有效建產(chǎn)難度大。通過二次加砂壓裂加入遇水固結(jié)型支撐劑,在裂縫下部形成人工遮擋層,提高氣水滲透率比例,在控制裂縫高度的同時(shí)有效阻擋氣水界面上升,降低裂縫內(nèi)水流阻力,延緩氣井見水周期,實(shí)現(xiàn)致密低滲底水氣藏經(jīng)濟(jì)有效開發(fā)。
控水二次加砂壓裂技術(shù)實(shí)現(xiàn)控水的方式主要包含固結(jié)遮擋層防止底水錐進(jìn)和二次加砂控制裂縫高度兩種手段。壓裂作業(yè)流程分為兩次加砂壓裂施工。低排量注入含有遇水固結(jié)型支撐劑的攜砂液體系,頂替到位后停泵,待支撐劑沉降至裂縫底部后壓裂裂縫閉合[15]。沉降下來的遇水固結(jié)型支撐劑在地層壓力下形成固化裂縫,從而在第二次壓裂施工時(shí)在裂縫下部形成阻抗。當(dāng)?shù)诙蝿┻M(jìn)入裂縫后,垂直向下的延伸受到阻礙,從而迫使裂縫向上及橫向擴(kuò)展,防止裂縫向下延伸,同時(shí)增加裂縫寬度,實(shí)現(xiàn)有效產(chǎn)層內(nèi)布置更多支撐劑(圖1),提高裂縫導(dǎo)流能力,降低油氣流動(dòng)阻力[16-17]。
圖1 控水二次加砂壓裂裂縫示意圖Fig.1 Fracture of water-control secondary sanding fracturing
在致密低滲底水砂巖氣藏的儲(chǔ)層改造過程中,控水二次加砂壓裂技術(shù)相比常規(guī)加砂壓裂技術(shù)的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)以下幾個(gè)方面:
1)遇水固結(jié)型支撐劑在壓裂裂縫下部固化形成人工遮擋層,提高氣水滲透率比率,阻擋氣水界面上升,延緩氣井見水周期[18]。
2)沉降至裂縫下部的遇水固結(jié)型支撐劑固化形成阻抗效應(yīng),增加縫內(nèi)凈壓力,控制壓裂裂縫向下延伸,防止溝通水層,同時(shí)增加裂縫向上擴(kuò)展高度及裂縫橫向?qū)挾?,提高有效?chǔ)層內(nèi)裂縫導(dǎo)流能力,降低天然氣流動(dòng)阻力。
3)遇水固結(jié)型支撐劑主要為小粒徑陶粒,在首次加入的支撐劑進(jìn)入地層后能夠有效封堵天然裂縫系統(tǒng),減小支撐劑填充下半裂縫比例,提高液體和支撐劑的利用效率,增加有效裂縫長度及導(dǎo)流能力,降低二次加砂過程中的砂堵風(fēng)險(xiǎn),提高施工成功率及壓裂增產(chǎn)有效期。
控水二次加砂壓裂過程中使用的遇水固結(jié)型支撐劑在施工過程中起著關(guān)鍵作用,遇水固結(jié)型支撐劑性能直接影響到儲(chǔ)層改造成敗和壓后效果。遇水固結(jié)型支撐劑控水的基本原理是在陶粒支撐劑表面覆上遇水固結(jié)、見油氣溶解的膜,當(dāng)支撐劑在壓裂裂縫中遇到地層水一定時(shí)間后變黏,包裹在支撐劑的周圍并固結(jié)支撐劑間的孔隙,遇到油氣后自動(dòng)降解,實(shí)現(xiàn)水層固結(jié)、油氣層流動(dòng)[19-20]。參考石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《壓裂支撐劑充填層短期導(dǎo)流能力評價(jià)推薦方法:SY/T 6302—2009》,在開展遇水固結(jié)型支撐劑性能測試的情況下,重點(diǎn)針對影響堵水效果和油氣流動(dòng)性的固結(jié)狀態(tài)測試及導(dǎo)流能力開展測試研究。
遇水固結(jié)型支撐劑的固結(jié)狀態(tài)直接關(guān)系到能否較好地封堵水層及保證油氣有效流動(dòng),達(dá)到封堵水層而油氣層流動(dòng)的效果。因此,室內(nèi)測試地層溫度條件下,遇水固結(jié)型支撐劑在地層水及煤油(代替原油和天然氣)中的固結(jié)狀態(tài)。
從室內(nèi)固結(jié)狀態(tài)測定看出,遇水固結(jié)型支撐劑在地層水中2 h 后開始固結(jié),固結(jié)7 d 后仍能保持較好的固結(jié)狀態(tài)(圖2);遇水固結(jié)型支撐劑在地層溫度下注入煤油1 h開始溶解,24 h后完全溶解(圖3)。
圖2 遇水固結(jié)型支撐劑在地層水中固結(jié)7 d狀態(tài)Fig.2 Consolidation state of consolidation proppant in formation water after 7 days
圖3 遇水固結(jié)型支撐劑在煤油中24 h溶解Fig.3 Consolidated proppant dissolved in kerosene after 24 hours
不同流體在遇水固結(jié)型支撐劑中的流動(dòng)性能直接影響是否有效封固水層,及油氣是否流動(dòng)。依據(jù)SY/T 6302—2009,室內(nèi)采用裂縫導(dǎo)流能力測試分析實(shí)驗(yàn)儀測定地層水和煤油在支撐劑充填層的導(dǎo)流能力和流動(dòng)壓力梯度,將40/70目遇水固結(jié)型支撐劑按照3 kg/m2的鋪砂濃度鋪置在API(美國石油學(xué)會(huì))標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)流室內(nèi),模擬評價(jià)在東勝氣田儲(chǔ)層閉合壓力45 MPa下遇水固結(jié)型支撐劑的流動(dòng)性能。
由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出(圖4、圖5),遇水固結(jié)型支撐劑初始導(dǎo)流能力5 μm2·cm,地層水驅(qū)替50 h后驅(qū)替壓力最高上升0.21 MPa,導(dǎo)流能力下降至0.35 μm2·cm,導(dǎo)流能力下降93 %,遇水固結(jié)型支撐劑實(shí)現(xiàn)了對地層水的有效封堵。注入煤油后驅(qū)替壓力下降,導(dǎo)流能力最高恢復(fù)至4.8μm2·cm,遇水固結(jié)型支撐劑保證了油氣的有效流動(dòng)。再次注入地層水后,驅(qū)替壓力持續(xù)上升,導(dǎo)流能力下降至0.41μm2·cm,表明遇水固結(jié)型支撐劑能夠?qū)崿F(xiàn)對地層水的二次有效封堵。通過遇水固結(jié)型支撐劑的流動(dòng)性能測試可以看出,遇水固結(jié)型支撐劑形成的遮擋層能夠有效提高油(氣)水滲透率比率,阻擋油(氣)水界面上升,防止底水錐進(jìn)淹井。
圖4 遇水固結(jié)型支撐劑的不同流體導(dǎo)流能力曲線Fig.4 Different flow conductivity curves of water-consolidated proppant
圖5 遇水固結(jié)型支撐劑的不同流體驅(qū)替壓力曲線Fig.5 Different fluid displacement pressure curves of water-consolidated proppant
東勝氣田盒1 段底水氣藏采用控水二次加砂壓裂技術(shù)實(shí)施10口井,施工成功率100%,有效率90%,平均日產(chǎn)氣量4.6×104m3,平均液氣比4.2 m3/104m3,相比鄰井常規(guī)壓裂工藝產(chǎn)氣量提高60%,液氣比降低31.7 %。以JP58-A 井為例介紹控水二次加砂壓裂技術(shù)的設(shè)計(jì)思路、施工流程及壓后效果。JP58-A井是東勝氣田盒1 段氣層的一口開發(fā)水平井,垂深2 851 m,水平段長1 050 m,加權(quán)全烴凈增值35.3%,巖性主要為淺灰色中砂巖和細(xì)砂巖。依據(jù)導(dǎo)眼垂向測井顯示,盒1段氣層下部底水發(fā)育,氣水層間存在6 m的砂質(zhì)泥巖隔層,常規(guī)壓裂工藝易溝通下部水層。因此,采用控水二次加砂壓裂技術(shù)控制裂縫高度,同時(shí)采用遇水固結(jié)型支撐劑在裂縫下部形成人工遮擋層,防止壓裂裂縫向下延伸溝通水層。
結(jié)合JP58-A 井水平段地質(zhì)顯示分9段壓裂施工(圖6),每段控水二次加砂壓裂分2 次壓裂施工,首次壓裂施工注入方案設(shè)計(jì)的40/70 目遇水固結(jié)型支撐劑,加砂方式采用2~3個(gè)長段塞方式,壓裂加砂砂比7%~21%。首次加砂壓裂頂替到位后,結(jié)合井口壓力情況停泵20~30 min,待支撐劑在裂縫中沉降并形成濾餅后開始二次主加砂壓裂施工。二次主加砂壓裂按施工方案設(shè)計(jì)砂量注入20/40 目陶粒支撐劑,采用階梯上升方式加砂。
圖6 JP58-A井第3段控水二次加砂壓裂施工曲線Fig.6 Water control secondary sand fracturing construction curve of 3rd stage of Well-JP58-A
JP58-A 井盒1 段氣層采用控水二次加砂壓裂施工累計(jì)泵入壓裂液2 472.9 m3,注入40/70 目遇水固結(jié)型支撐劑44.3 m3、20/40目陶粒支撐劑242.7 m3,施工排量為2.4 m3/min,施工壓力為27.5~51.0 MPa。壓裂施工后依次采用3,5,7,10 mm 油嘴(逐漸放大的方式)控壓返排,在防止地層出砂情況下連續(xù)排液,實(shí)現(xiàn)填砂儲(chǔ)層裂縫逐步閉合,保持裂縫有效導(dǎo)流能力。現(xiàn)場壓裂施工后第3 d見氣,井口穩(wěn)定氣產(chǎn)量為5.2×104m3/d,測試無阻流量為20.4×104m3/d,平均日產(chǎn)液量為20.5 m3,相比同層位鄰近日產(chǎn)液量下降43%,取得了較好的控水增氣效果。
1)控水二次加砂壓裂技術(shù)可以有效控制壓裂裂縫向下延伸,防止溝通水層,同時(shí)提高有效儲(chǔ)層內(nèi)的裂縫導(dǎo)流能力,降低天然氣流動(dòng)阻力。
2)遇水固結(jié)型支撐劑在水驅(qū)過程中導(dǎo)流能力下降達(dá)93%,能夠在壓裂裂縫下部形成人工遮擋層,注入煤油后導(dǎo)流能力恢復(fù)率達(dá)96%,能有效提高氣水滲透率比率,阻擋氣水界面上升,延緩氣井見水周期。
3)控水二次加砂壓裂技術(shù)通過在東勝氣田盒1段底水氣藏現(xiàn)場10 口井的試驗(yàn)表明,該技術(shù)壓裂施工井相比鄰井常規(guī)壓裂工藝產(chǎn)氣量提高60%,液氣比降低達(dá)31.7%,能夠提高儲(chǔ)層改造效果,降低致密低滲底水氣藏的產(chǎn)水率。