鈕澤東
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司大同市青磁窯煤礦,山西 大同 037000)
在煤炭地下開采過程中,厚煤層破碎圍巖巷道必須做好巷道支護(hù)和加固工作,保證巷道結(jié)構(gòu)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)[1]。由于受巷道圍巖組成、采掘工作、圍巖壓力等因素的影響,圍巖內(nèi)部裂隙紋理發(fā)育,存在軟弱結(jié)構(gòu)面等會導(dǎo)致巷道圍巖破碎。如果不采取措施對圍巖結(jié)構(gòu)進(jìn)行加固,巷道圍巖變形會不斷增加,造成支護(hù)困難,甚至造成巷道結(jié)構(gòu)破壞[2],產(chǎn)生安全事故。注漿加固可以填充巖體內(nèi)部的空隙和空洞,固化后有效提高圍巖強(qiáng)度和穩(wěn)定性[3],保證施工安全。山西大同市青磁窯煤礦11#層406 盤區(qū)8614 工作面在回采施工時,由于壓力過大導(dǎo)致頂板圍巖破碎,擬采用萬固脂進(jìn)行注漿加固。
8614 工作面位于11#層406 盤區(qū)中南部,東部為8616 工作面實(shí)體煤,南部為鐵路保安煤柱,西部為8206 采空區(qū),北部為406 盤區(qū)大巷,上覆7#層、3#層、2#層采空區(qū)。8614 工作面所采煤層為11#煤層,煤層總體為單斜構(gòu)造,西高東低,以東南部最低。巷道開挖后,發(fā)現(xiàn)8614 工作面有六條斷層,落差在0.15~1.00 m 之間,傾角在48°~70° 之間?;夭芍?34 m 時,工作面順槽頂板破碎。為了控制頂板變形,采用萬固脂注漿加固的方式進(jìn)行加固,以保證施工安全。
8614 工作面順槽注漿加固采用化學(xué)漿液—萬固脂,萬固脂粘度低,滲透性好,采用高壓灌注可有效填充細(xì)小縫隙,可人為控制凝固時間,注漿后體積膨脹可有效填充孔隙,漿液結(jié)石率高,固結(jié)強(qiáng)度較大,施工工藝簡單,但價格較高,通常只用于需要進(jìn)行快速加固的部位[4]。注漿壓力應(yīng)結(jié)合圍巖滲透性、注漿材料性能等指標(biāo)確定,較高的注漿壓力有利于漿液擴(kuò)散,但壓力過大也會導(dǎo)致圍巖出現(xiàn)劈裂效應(yīng),甚至造成圍巖結(jié)構(gòu)破壞。通常狀況下,注漿壓力不得超過2 MPa,圍巖破碎、裂隙發(fā)育區(qū)域注漿壓力不得超過1 MPa,裂縫開度不大時注漿壓力控制在1~2 MPa[5]。本項(xiàng)目注漿壓力按1 MPa 控制,并結(jié)合工作面頂板圍巖實(shí)際情況適當(dāng)調(diào)整注漿壓力。
為了保證注漿后圍巖孔隙能夠填充滿漿液,一方面要保證注漿壓力,另一方面要控制注漿量。在規(guī)定壓力下,注漿到圍巖不吃漿為止,通常以漿液不繼續(xù)滲透,注漿孔內(nèi)充滿注漿液為準(zhǔn)。單個注漿孔注漿量Q采用以下公式計算:
Q=ALπR2βλ
式中:A代表漿液消耗系數(shù),取值1.2~1.5;L代表孔深范圍內(nèi)加固區(qū)厚度,m;R代表漿液擴(kuò)散半徑,m;β代表圍巖的裂隙率,取值為1%~5%;λ代表漿液的填充系數(shù),取值為0.6~1.0。
為了有效控制巷道頂板變形,填充圍巖孔隙,固結(jié)圍巖結(jié)構(gòu),采用淺部注漿和錨索注漿的方式進(jìn)行加固。頂板布置淺部注漿孔兩個,間距為1500 mm,排距為1800 mm,淺部注漿孔垂直于頂板布置,孔深3000 mm,孔徑為42 mm;錨索注漿孔三個,布置間距為1250 mm,排距為1800 mm,中部錨索注漿孔垂直于頂板,兩側(cè)錨索注漿孔與水平方向夾角為70°,孔深7500 mm,孔徑為32 mm。淺部注漿管為Φ20 mm×2000 mm,錨索采用Φ22 mm×7800 mm 中空注漿錨索。注漿孔布置如圖1。
圖1 巷道頂板注漿孔布置圖
(1)鉆孔。采用7655 型鉆機(jī)、Φ42 mm 風(fēng)鉆鉆頭鉆孔,鉆孔后對孔徑、孔深等技術(shù)參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn),合格后送入注漿管。
(2)封孔。采用萬固脂和棉紗封孔,將棉紗纏繞到注漿管上部,澆上萬固脂,然后將注漿管送入注漿孔內(nèi),萬固脂發(fā)生化學(xué)反應(yīng)后體積膨脹,將注漿管固定在注漿孔內(nèi)。注漿管固定長度不得低于
300 mm。
(3)注漿。萬固脂化學(xué)反應(yīng)穩(wěn)定后,將注漿管內(nèi)的清水排除,連接管路進(jìn)行注漿。注漿過程中嚴(yán)格控制注漿壓力,當(dāng)壓力超過2 MPa 時應(yīng)立即停止注漿。一個注漿孔注漿完成后,關(guān)閉截止閥,待注漿孔內(nèi)漿液凝固后方可拆下截止閥。頂板注漿順序?yàn)閺膬蓚?cè)向中間,從圍巖穩(wěn)定性較好的區(qū)域向較差的區(qū)域注漿。注漿過程中必須做好安全防護(hù),工作人員不得站在空頂下作業(yè)。注漿過程中嚴(yán)格控制注漿壓力,根據(jù)頂板破損程度、間隙調(diào)整注漿量,如局部漏漿采用棉紗、木楔封堵。
為了檢驗(yàn)頂板注漿加固效果,對加固前后圍巖的垂直應(yīng)力和水平應(yīng)力分布情況進(jìn)行檢測和統(tǒng)計,通過對比分析確定加固效果。分別在加固前后對巷道圍巖應(yīng)力分布情況進(jìn)行觀測,由于巷道頂板和煤柱幫是巷道變形最嚴(yán)重的部位,因此重點(diǎn)對巷道煤柱幫垂直應(yīng)力和巷道頂板水平應(yīng)力觀測結(jié)果進(jìn)行分析。收集數(shù)據(jù)繪制加固前后巷道煤柱幫垂直應(yīng)力和頂板水平應(yīng)力分布曲線如圖2、圖3。
圖2 加固前后煤柱幫垂直應(yīng)力分布曲線
分析圖2 可知,注漿加固后巷道煤柱幫垂直應(yīng)力明顯提高,說明采用注漿加固提高了巷道圍巖的強(qiáng)度和承載力,圍巖淺部圍巖承載力提高也使深部圍巖強(qiáng)度和承載力得到了提升。與加固前相比,距巷道表面0~11 m 圍巖垂直應(yīng)力增加明顯,說明淺部圍巖加固效果較好。
分析圖3 可知,注漿加固后巷道頂板淺部水平應(yīng)力升高明顯,說明頂板淺部加固效果較好,圍巖承載力得到了明顯提高。尤其是采用注漿錨索加固效果更好,頂板深部的圍巖穩(wěn)定性也得到了明顯提升。
圖3 加固前后巷道頂板水平應(yīng)力分布曲線
注漿加固后對巷道頂板和兩幫的變形情況進(jìn)行觀測,分析巷道周邊相對位移的變化趨勢,進(jìn)而分析巷道注漿加固后的穩(wěn)定性。在8614 工作面回采期間,對巷道頂板下沉量和兩幫移近量進(jìn)行觀測,收集數(shù)據(jù)繪制圍巖變形曲線如圖4。
圖4 注漿加固后巷道圍巖變形曲線
分析圖4 可知,注漿加固后頂板下沉量和兩幫移近量明顯下降,頂板下沉量最大值為395 mm,兩幫移近量最大值為658 mm,巷道變形滿足回采施工的要求。注漿加固前頂板下沉量超過700 mm,兩幫移近量超過1200 mm,說明注漿加固后圍巖穩(wěn)定性得到了明顯提高。
(1)對比分析注漿加固前后巷道圍巖應(yīng)力分布情況,加固后巷道淺部圍巖應(yīng)力增加明顯,淺部圍巖加固效果明顯,結(jié)合錨索注漿加固可進(jìn)一步擴(kuò)展加固范圍,提高巷道圍巖的整體穩(wěn)定性。
(2)分析巷道頂板下沉量和兩幫移近量觀測結(jié)果,得出注漿加固后變形量得到了有效控制,其中頂板下沉量不超過400 mm,兩幫移近量不超過700 mm,說明注漿加固后圍巖變形得到了有效控制,圍巖穩(wěn)定性明顯提高,注漿加固達(dá)到了預(yù)期效果。