■游德泉
(福建省交通科研院有限公司,福州 350004)
我國修筑圬工拱橋歷史悠久,20 世紀70-80 年代,因具有就地取材方便、造價低、無需鋼筋水泥材料、無需大型施工機械、耐久性強等特點,在福建省石材資源豐富地區(qū)圬工拱橋得到廣泛應(yīng)用。 但隨著交通行業(yè)大規(guī)模的路網(wǎng)建設(shè)與物流行業(yè)的發(fā)展,通行車輛的荷載等級不斷提升,圬工拱橋也逐漸暴露出病害情況以及承載能力不足的問題, 亟待加固。特別是超重車輛通行可能會對橋梁造成不能恢復的損傷,致使結(jié)構(gòu)在正常使用時的工作狀態(tài)發(fā)生變化,危害橋梁的耐久性及安全性。 超重車輛是指車輛裝載貨物(設(shè)備)總重量或軸重在橋梁的作用超過設(shè)計活載的車輛。 超重車輛的總重、軸重、輪重、軸距、輪距等技術(shù)參數(shù)與設(shè)計規(guī)范中的車輛荷載參數(shù)有很大的不同,超重車輛總重大、軸載大,其會對橋梁產(chǎn)生疲勞應(yīng)力幅度加大、損傷加劇,甚至造成結(jié)構(gòu)破壞事故。 因此在超重車輛通行前,需要進行橋梁承載能力評定,對承載能力不滿足的橋梁需進行加固處理后再進行通行安全性評估。 常見的圬工拱橋加固方法主要有:增大主拱截面、調(diào)整拱上建筑恒載以及增強橫向整體性等方法[1]。其中增大主拱截面的加固方法根據(jù)施工工藝不同又分為:現(xiàn)澆混凝土法、粘貼鋼板法、掛網(wǎng)噴射高強混凝土法和型鋼套拱法等。 而型鋼套拱方法在隧道工程維修加固中運用較多[2],在橋梁工程上可參考經(jīng)驗較少。 本文在前人研究的基礎(chǔ)上,采用型鋼套拱方法對圬工拱橋進行加固, 以提升圬工拱橋的承載能力。
閩粵聯(lián)網(wǎng)工程屬福建省重點項目,項目工程運輸換流變壓器車貨總重達506 t,最大軸荷載26.88 t,屬于超大超重運輸。運輸線路全程約為63 km,途經(jīng)云霄境內(nèi)諸多國省道干線以及縣道老舊橋梁與涵洞。后坑埔橋位于國道357 上(圖1),屬國道修建之初的先行工程,無設(shè)計及相關(guān)養(yǎng)護資料。 現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果表明:后坑埔橋為單孔圬工砌體結(jié)構(gòu),道路寬8.10 m, 橫向布置為0.55 m 左側(cè)防撞護欄+7.00 m機動車道+0.55 m 右側(cè)防撞護欄。 圬工砌體結(jié)構(gòu)凈跨徑9.97 m,主拱圈橫向?qū)?.00 m,為單層巖石塊砌筑,拱上側(cè)墻為巖石塊砌筑;下部結(jié)構(gòu)橋臺為擴大基礎(chǔ)。 對于此類“三無”橋梁,需要對該橋開展基于超重車輛的承載能力評定。
圖1 后坑埔橋通行前狀況
根據(jù)規(guī)范[3],超重車輛通行需要檢算橋跨結(jié)構(gòu)在承載能力極限狀態(tài)下相應(yīng)的作用效應(yīng)組合和構(gòu)件相應(yīng)的承載力等。 承載能力極限狀態(tài)作用的效應(yīng)組合中超重車輛通行屬于偶然短暫荷載,檢算的效應(yīng)組合為橋梁的承載能力極限狀態(tài)偶然組合。 作用的效應(yīng)設(shè)計值按照以下公式計算:
各參數(shù)見JTG D60-2015 《公路橋涵設(shè)計通用規(guī)范》, 荷載組合依據(jù)實際調(diào)查情況恒載系數(shù)采用1.0,特載系數(shù)采用1.1,溫度系數(shù)采用(1.1×0.75),不計車輛的制動力及汽車沖擊力。 本項目圬工橋梁承載能力極限狀態(tài)應(yīng)根據(jù)橋梁檢測結(jié)果依據(jù)下式進行計算:
γ0S≤R(fd,ξcad)Z1(2)
各參數(shù)意義見規(guī)范[3],其中:一級橋梁結(jié)構(gòu)的重要性系數(shù)為γ0=1.1,二級橋梁結(jié)構(gòu)的重要性系數(shù)為γ0=1.0。
該檢測評定工作開展主要依據(jù)規(guī)范[4],評定采取分層綜合評定與5 類橋梁單項控制指標相結(jié)合的方法,按照“橋涵構(gòu)件→部件→分部結(jié)構(gòu)→總體”的順序進行綜合評定。 對于圬工拱橋主要是關(guān)注主拱圈以及橋臺基礎(chǔ)的技術(shù)狀況等級。 圬工拱橋主拱圈構(gòu)件,雖無現(xiàn)場檢查缺陷,但由于檢測前一段時間并無明顯降水,對于主拱圈是否存在滲水等缺損情況無法準確判斷。 即便無現(xiàn)場檢查缺陷結(jié)果,也不能按照1 類結(jié)構(gòu)評定。 因此該橋整體技術(shù)狀況等級評定為2 類。
為配合后期的檢算需求,針對性地開展檢測項目。 圬工拱橋檢測內(nèi)容包括:尺寸復核(含上部結(jié)構(gòu)、下部結(jié)構(gòu)、擴大基礎(chǔ))、拱軸線及橋面線形檢測、砂漿強度推定、結(jié)構(gòu)基頻。 通過現(xiàn)場實測數(shù)據(jù),還原了結(jié)構(gòu)尺寸(圖2),實測矢跨比為0.20,砂漿抗壓強度推定值為14.38 MPa,為后期檢算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
圖2 橋梁整體結(jié)構(gòu)示意圖
綜合現(xiàn)場檢測的結(jié)果,對橋涵結(jié)構(gòu)開展基于超重車輛荷載的結(jié)構(gòu)檢算。 對于圬工拱結(jié)構(gòu),主要檢算主拱圈拱頂、四分點及拱腳截面的強度。 本項目中采用三軸裝載車(圖3),軸重為26.88 t,軸重力過大,對主拱圈結(jié)構(gòu),特別是拱頂位置產(chǎn)生較大的彎矩,結(jié)構(gòu)處于大偏心的受力狀態(tài),圬工結(jié)構(gòu)的控制截面強度均不滿足通行的承載能力要求檢算結(jié)果。
圖3 運輸車輛裝載結(jié)構(gòu)示意圖
目前所采用的方法為增大截面法,為滿足運輸方運輸工期近、運輸次數(shù)多、軸重大等要求,基于加固效果、工期、耐久性、對原結(jié)構(gòu)的影響、對交通影響及造價等多方面比較(表1),本工程最終選定型鋼套拱的加固方案。
表1 后坑埔橋加固方案比選
本橋加固總體方案是在拱圈底緣錨固型鋼拱架,與原拱圈協(xié)同受力,共同承受超重特載車輛作用。 型鋼拱架底座放置于新增砼基礎(chǔ)上,構(gòu)造如圖4~5 所示。 主拱圈采用HW350×350×12×19 型鋼套拱加固,型鋼與原主拱圈底緣采用錨栓固定,種植深度130 mm,與原拱圈協(xié)同受力,共同承受超重特載車輛作用。 型鋼套拱拱腳與新增砼基礎(chǔ)頂面預(yù)埋鋼板焊接。 加固后橋梁現(xiàn)狀如圖6 所示。 施工順序簡述如下:(1)首先進行型鋼立柱(2HN500×200×10×16)混凝土基礎(chǔ)施工,預(yù)埋型鋼立柱基礎(chǔ)鋼板。(2)臨時中斷橋面交通,在合龍口用液壓千斤頂同步對頂型鋼拱架,達到設(shè)計對頂力后,穩(wěn)定1 h,再在有型鋼拱架與拱圈底緣有空隙位置逐個擰緊錨栓,用黏膠劑灌縫,待黏膠劑到達固化時間后,完成套拱安裝,開放交通。
圖4 加固施工設(shè)計立面圖
圖5 加固施工設(shè)計橫斷面圖
圖6 加固后橋梁現(xiàn)狀圖
施工過程中應(yīng)注意以下幾點:(1)施工單位進場后,須先對原橋相關(guān)構(gòu)造尺寸進行復測,確保尺寸、標高無誤后方可進行下料加工。 (2)必須確保套拱拱架與原拱圈間的密貼,現(xiàn)場施工時必須確保所有螺栓擰緊到位、型鋼拱架與拱圈底緣間間隙注膠填滿。 (3)本橋加固施工完后,應(yīng)按超重特載車輛荷載等級進行荷載試驗,荷載評定通過后方可通過超重車輛。
運用Midas Civil 有限元軟件建立加固后橋梁模型,并與加固前的模型進行對比。 模型的建立基于如下假設(shè):加固的型鋼套拱與原圬工拱圈剛性連接,采用新增型鋼套拱與原圬工拱橋主體結(jié)構(gòu)的節(jié)點、單元等位移協(xié)同受力的方式, 新增節(jié)點與原節(jié)點采用彈性連接方式,模型如圖7 所示,內(nèi)力圖如圖8 所示。 主拱圈截面強度檢算結(jié)果見表2。
圖7 型鋼套拱加固后有限元模型圖
圖8 加固后橋梁結(jié)構(gòu)內(nèi)力彎矩圖
表2 主拱圈截面強度檢算結(jié)果
對橋梁現(xiàn)場開展靜載試驗,參與試驗的車輛以載重45 t 三軸載重車輛為主(圖9),橫向軸重最大可以達到31.5 t, 以保證試驗荷載效率能夠達到0.95 以上,滿足規(guī)范[5]要求。 荷載試驗主要測試在試驗車輛作用下結(jié)構(gòu)撓度、應(yīng)變、裂縫等參數(shù)變化情況。 對于圬工連拱結(jié)構(gòu),需要測試全橋布載狀態(tài)下主拱圈變形以及橋臺水平位移。 試驗結(jié)果表明結(jié)構(gòu)試驗校驗系數(shù)均小于1.0,殘余變形小于20%,根據(jù)規(guī)范[5]的評價指標,加固后的橋涵能夠滿足大件運輸通行要求。
圖9 實際荷載法現(xiàn)場加載車輛
大件設(shè)備正式運輸通行前,采用1.1 倍的貨物重量進行模擬運輸。運輸過程中對主拱跨中及1/4 跨、3/4 跨位置處豎向及橫向變形進行實時跟蹤監(jiān)測。
(1)圬工拱橋建造工藝歷經(jīng)上千年的歷史,在社會主義現(xiàn)代化建設(shè)進程中,在超重車輛的通行實際中仍舊發(fā)揮著承載作用;(2)早期修建的圬工拱橋在較大的車輛荷載及軸載作用下,主拱圈截面強度無法滿足承載能力要求;(3)在短期內(nèi)實現(xiàn)加固多次通行超重車輛的圬工橋梁項目上,較現(xiàn)澆混凝土、掛網(wǎng)噴射高強混凝土加固方案,型鋼套拱加固方案具有時間上、經(jīng)濟上、效果上的較大優(yōu)勢,其可在結(jié)構(gòu)恒載增加較少的情況下取得較好的加固效果;(4)通過有限元模型檢算以及實際荷載法,綜合驗證型鋼套拱加固技術(shù)的可靠性,加固后圬工拱橋結(jié)構(gòu)承載能力得到提升,值得推廣應(yīng)用;(5)對型鋼套拱加固后的橋梁結(jié)構(gòu)養(yǎng)護工作提出新的要求,在鋼結(jié)構(gòu)防腐、防銹以及黏膠耐久性方面值得商討與改進。 綜上所述,采用型鋼套拱方案加固后的圬工拱橋承載能力有了很大的提高,截面抗壓強度性能有很大的改觀,表明該方案合理有效[6],可為類似加固工程提供借鑒和參考。