齊亞鵬
(華北制藥股份有限公司,河北 石家莊 052165)
在工業(yè)生產(chǎn)中,應用最為廣泛的調節(jié)器控制規(guī)律為比例、積分、微分控制,簡稱PID控制,又稱PID調節(jié)。PID控制器問世至今已有近70年歷史,因其結構簡單、穩(wěn)定性好、工作可靠、調整方便而成為工業(yè)控制的主要技術之一。當被控對象的結構和參數(shù)不能完全掌握,或得不到精確的數(shù)學模型,控制理論的其他技術難以采用,系統(tǒng)控制器的結構和參數(shù)必須依靠經(jīng)驗和現(xiàn)場調試來確定時,應用PID控制技術最為方便。即當我們不完全了解一個系統(tǒng)和被控對象,或不能通過有效的測量手段來獲得系統(tǒng)參數(shù)時,適合用PID控制技術。PID控制器就是根據(jù)系統(tǒng)的誤差,利用比例、積分、微分計算出控制量進行控制的。
PID控制器的參數(shù)整定是控制系統(tǒng)設計的核心內容。他是根據(jù)被控制過程的特性確定PID控制器的比例系數(shù)、積分時間和微分時間的大小。PID控制器參數(shù)整定的方法很多,概括起來有2大類:①理論計算整定法。本方法是依據(jù)系統(tǒng)的數(shù)學模型,經(jīng)過理論計算確定控制器參數(shù)。此方法所得到的計算數(shù)據(jù)未必可以直接用,還必須通過工程實際進行調整和修改;②工程整定方法,本方法是依賴工程經(jīng)驗,直接在控制系統(tǒng)的試驗中進行,且方法簡單、易于掌握,在工程實際中被廣泛采用。
青霉素類產(chǎn)品提取工藝主要有離子交換法和溶媒萃取法2種,其中溶媒萃取法采用多級萃取工藝,利用青霉素在不同的pH值條件下,以不同的化學狀態(tài):青霉素游離酸和青霉素鹽類,在水和有機溶媒中的溶解度不同,達到萃取的目的。以藥用中間體青霉素鉀為起始物料,將其溶解于水相中,加酸條件下將青霉素游離酸萃取到醋酸丁酯相中,加堿條件下再將青霉素鹽類萃取到水相中,通過多次萃取達到提純的目的。
酸化提取反應式如圖1所示。
圖1 酸化提取反應式Fig.1 Acidizing reaction formula
堿化抽提反應式如圖2所示。
圖2 堿化抽提反應式Fig.2 Alkaline extraction reaction formula
離心機是一種新型、快速、高效的液液萃取分離設備,用于青霉素的酸化提取,使青霉素混和液在數(shù)秒內即可達到充分混合后高速離心分離的效果,青霉素快速轉移到醋酸丁酯相中,縮短了青霉素在酸性條件下的混合、分離時間,減少了青霉素的酸性降解,分離效率提高。將提前配制好的藥用中間體青霉素鉀水溶液與醋酸丁酯經(jīng)混合器混合,加稀硫酸再次混合反應,通過離心機分離,生成醋酸丁酯相的青霉素酸和廢酸水,醋酸丁酯相的青霉素酸進入下一工序,廢酸水按環(huán)保要求處理后排放。廢酸水pH值控制在1.8~2.4,pH值過高時,酸化提取不徹底,造成廢酸水中未提取出的青霉素含量較高,生產(chǎn)收率偏低;pH值過低時,由于青霉素的不耐酸性,會很快分解或異構化,生成青霉素雜質,以醋酸丁酯相進入下一工序,影響產(chǎn)品質量。為了保證產(chǎn)品質量,考慮廢酸水pH值波動的影響,通常將廢酸水pH值在參數(shù)范圍上限控制,易造成生產(chǎn)收率偏低。
整個過程為連續(xù)酸化提取,連續(xù)過程的本質是穩(wěn)態(tài)操作,為保證廢酸水pH值始終控制在規(guī)定范圍之內,當廢酸水pH值>2.4時,將稀硫酸閥門開度調大,加大稀硫酸用量,使廢酸水pH值降低;當廢酸水pH值<1.8時,將稀硫酸閥門開度調小,降低稀硫酸用量,使廢酸水pH值升高。
傳統(tǒng)操作中,操作人員需要時刻關注廢酸水的pH值,偏離工藝參數(shù)范圍時,需要按以上操作調節(jié)稀硫酸閥門的開度,控制稀硫酸用量。稀硫酸閥門快速調節(jié)到位,需要人員具有豐富的操作經(jīng)驗,且整個酸化過程中為了保證pH值的穩(wěn)定,至少需要2名操作人員協(xié)同作業(yè),其中一人時刻觀察廢酸水的pH值并及時反饋,另一人根據(jù)觀察人員反饋的數(shù)值手動控制稀硫酸閥門的開度。第一人觀察到廢酸水pH值的數(shù)值,經(jīng)過大腦處理后,通過聲音傳遞,將信息反饋給第二人;第二人在接收到信息后,信息經(jīng)處理后,做出稀硫酸閥門開度調大或者開度調小的判斷,再進行操作。整個操作過程中,至少2名操作人員固定在觀察廢酸水pH值和調整稀硫酸閥門開度的工位上,每批生產(chǎn)運行時間在4~6 h,造成運行人員的勞動強度較大。酸化提取工藝流程圖如圖3所示。
圖3 酸化提取工藝流程Fig.3 Acidizing extraction process flowchart
依據(jù)人的觀察、信息處理及傳遞,稀硫酸用量調整存在滯后性,容易造成廢酸水pH值浮動較大,呈現(xiàn)不穩(wěn)定的狀態(tài),且易出現(xiàn)超工藝參數(shù)范圍的情況。為保證產(chǎn)品質量,經(jīng)常將參數(shù)在pH值范圍的上限進行控制,廢酸水pH值>2.4的運行情況較長,此時廢酸水中青霉素含量較高,造成生產(chǎn)收率偏低。酸化過程pH值趨勢圖如圖4所示。
圖4 酸化過程pH值趨勢Fig.4 Trend diagram of pH value in acidification process
生產(chǎn)過程中為了保證廢酸水pH值的穩(wěn)定,使生產(chǎn)過程始終處于最優(yōu)工作狀態(tài),提高生產(chǎn)收率,減少對人員操作經(jīng)驗的依賴性,考慮采用PID自控技術取代人工調節(jié),實現(xiàn)廢酸水pH值的自控,即將廢酸水pH值信號直接反饋至稀硫酸調節(jié)閥門,根據(jù)pH值做出稀硫酸用量的調整,保證廢酸水pH值穩(wěn)定在較小波動范圍內,實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化。主要從設備的選型、自控程序的編寫和程序調試方面開展工作。
實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化,需要連續(xù)監(jiān)測廢酸水的pH值,并將數(shù)值作為反饋信號持續(xù)傳遞出去,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的遠傳、自控指令的下發(fā)及數(shù)據(jù)的存儲功能。
氣動調節(jié)閥以壓縮氣體為動力源,以氣缸為執(zhí)行器,借助于閥門定位器、轉換器、電磁閥、保位閥、儲氣罐、氣體過濾器等附件去驅動閥門,實現(xiàn)開關量或比例式調節(jié),接收工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的控制信號來完成調節(jié)管道介質的流量、壓力、溫度、液位等各種工藝過程參數(shù)。根據(jù)稀硫酸管徑及酸化過程中稀硫酸的流量范圍,選擇與稀硫酸流量匹配的氣動調節(jié)閥,以實現(xiàn)流量的精準控制。
根據(jù)工藝反應描述及參數(shù)控制要求,儀表自控工程師進行控制程序的編寫??刂圃恚罕容^廢酸水的pH值實時值PV與設定值SP,如果廢酸水pH值高于設定值,則PID方程增加控制變量CV使調節(jié)閥開度增加,從而增加了稀硫酸用量,降低廢酸水的pH值,反之亦然,讓過程變量保持在希望的設定值,也就是盡可能的使PV=SP。PID控制系統(tǒng)結構如圖5所示。
圖5 PID控制系統(tǒng)結構Fig.5 Structure diagram of PID control system
程序調試為是實現(xiàn)系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關鍵步驟,在整定PID控制器參數(shù)時,可根據(jù)控制器的參數(shù)與系統(tǒng)動態(tài)性能和穩(wěn)態(tài)性能之間的定性關系,用實驗的方法來調節(jié)控制器的參數(shù)。在調試中最重要的問題是在系統(tǒng)性能不能令人滿意時,知道應該調節(jié)哪一個參數(shù),該參數(shù)應增大還是減小。
首先可采取PID控制中常用經(jīng)驗值,如此PID控制主要是對流量的控制,可參考經(jīng)驗值P(%):40~100,I(分):0.1~1設置初步參數(shù)。如經(jīng)過多次振蕩才能穩(wěn)定或者根本不穩(wěn)定,則減小比例系數(shù)(P)、增大積分時間(I);如果上升過于緩慢,過渡過程時間太長,則按相反的方向調整參數(shù)。反復調節(jié)比例系數(shù)和積分時間,如果超調量仍然較大,可以加入微分控制,微分時間(D)從0逐漸增大,反復調節(jié)控制器的比例、積分和微分部分的參數(shù),直至系統(tǒng)達到穩(wěn)定狀態(tài)。
PID參數(shù)的調試是一個綜合的、各參數(shù)互相影響的過程;同時物料反應類型與反應速度對參數(shù)的設置也會產(chǎn)生一定的影響,因此實際調試過程中的多次嘗試是必須的,最終實現(xiàn)生產(chǎn)過程廢酸水pH值的穩(wěn)定。將程序調試穩(wěn)定后的PID參數(shù),應用于生產(chǎn)。首先設置廢酸水pH值的設定值,將系統(tǒng)調為自控。
酸化過程pH值趨勢圖如圖6所示。
圖6 酸化過程pH值趨勢圖Fig.6 Trend diagram of pH value in acidification process
由圖6可以看出,系統(tǒng)在短時間波動后達到穩(wěn)定狀態(tài),且穩(wěn)定狀態(tài)持續(xù)至生產(chǎn)結束,實現(xiàn)了生產(chǎn)過程酸化提取的穩(wěn)定。
青霉素生產(chǎn)中的酸化提取工序采用PID自控技術取代人工調節(jié),通過對系統(tǒng)參數(shù)調試,實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的自動化控制。廢酸水pH值控制效果得到了明顯改善,即使物料質量波動也能較快地穩(wěn)定下來,系統(tǒng)穩(wěn)定性大為提高。由于系統(tǒng)的穩(wěn)定,將廢酸水pH值的控制向參數(shù)范圍的下限調整,廢酸水中未提取出的青霉素含量降低,產(chǎn)品收率提高;由于系統(tǒng)的穩(wěn)定及系統(tǒng)本身自調節(jié),將運行人員勞動強度大幅降低。PID調節(jié)在酸化過程中pH值控制的應用,在青霉素的實際生產(chǎn)中,提高了產(chǎn)品質量及收率,實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的自控。