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精細化管理熔窯蓄熱室格子體

2022-09-16 06:05熊愛民黃建勇高建軍覃紅武
玻璃 2022年9期
關鍵詞:煙氣倒影格子

熊愛民 黃建勇 高建軍 覃紅武

(咸寧南玻玻璃有限公司 咸寧 437000)

0 引言

中國浮法玻璃經過50余年的發(fā)展,通過工藝、設計的不斷改進,整個行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化,不僅生產規(guī)模位居全球第一,而且主要技術也處于世界領先水平。在行業(yè)發(fā)展過程中,浮法玻璃企業(yè)為提高市場競爭力以及為應對人們對物質文化需求的不斷提高,通過投入大量的研發(fā)力量,實現(xiàn)了產品的持續(xù)升級,從初步掌握浮法技術,到汽車玻璃、超白玻璃、電子玻璃的量產,部分指標和性能達到甚至超過國際先進水平。

與此同時,受益于浮法玻璃國內自主技術的飛速發(fā)展,呈現(xiàn)出“百花齊放”的場面,市場供求關系逐步改變,生產企業(yè)競爭日益劇烈。這就要求技術人員在“向前走”的過程中也要“回頭看”,切實做到“溫故而知新”,除了能開發(fā)出新的技術,也要能將已掌握的爭取做得更好甚至到極致,以降本增效、提高企業(yè)市場競爭力。

某司通過對行業(yè)內部窯爐生產過程的分析,發(fā)現(xiàn)蓄熱室格子體堵塞,既降低生產穩(wěn)定性,又導致能耗增加,同時對窯齡也存在較大影響。針對此情況,公司成立“精細化管理蓄熱室格子體”攻關小組,從投產起課題即開始實施。通過采取一系列新的措施,生產穩(wěn)定性和能耗受控性提升明顯,窯齡較設計至少延長2年。

1 蓄熱室格子體的堵塞

圖1為熔窯剖面圖。

圖1 熔窯剖面圖

1.1 蓄熱室結構

蓄熱室是利用耐火材料(格子體)做蓄熱體,結構形式主要有連通式、分隔式、兩小爐分隔式等。其作用主要是通過格子體周期性地吸收煙氣的熱量,降低煙氣溫度,放出熱量,加熱助燃空氣,提高熔化溫度,從而起到節(jié)能降耗的作用。

1.2 格子體耐火材料

蓄熱室的工作環(huán)境主要有三個特點:①溫度高,頂層最高約1550 ℃;②溫度變化大,磚體的溫度因換火隨著時間變化,底部溫度波動范圍為200~700 ℃;③蓄熱室磚體接觸的氣體有空氣、天然氣、煙氣,而煙氣內含固體粉料(如堿粉)、配合料分解產物(如鹽類)、燃料燃燒產物(如SO2)。

在蓄熱室工作條件下,格子體受到三個作用,即熱作用、化學作用和機械作用。因此,要求選用致密、熱振性能好并能承重的材料作為格子體。常用格子體的耐火材料性能見表1。

表1 格子體的耐火材料性能

1.3 格子體堵塞原因

以6對小爐700 t/d熔窯為例分析格子體堵塞原因。

(1)上層受熱作用影響,高溫灼燒和熱沖擊使磚體燒熔、軟化和產生熱應力,導致磚體開裂。受此影響的堵塞主要發(fā)生在1#~ 3#小爐。

(2)中上部受化學作用影響,固體粉料和氣體的侵蝕,以及不同性質的格子體相互間的接觸反應,這些將導致磚體熔融成液相,晶型轉變,結構開裂、剝落等。受此影響的堵塞主要發(fā)生在前1#~ 3#小爐。

(3)下部受機械作用影響,蓄熱室底層格子體承受的質量負荷較大,同時受換向作業(yè)的冷熱交替作用,鹽類產物易冷凝成絮狀物,停留在爐條碹上方。受此影響的堵塞主要發(fā)生在前4#~ 6#小爐。

2 格子體堵塞演變過程及常規(guī)處理

2.1 第一階段,頂層表面輕微堆積物

(1)現(xiàn)象:運行約6個月后,配合料被風、火帶入蓄熱室,格子體頂層表面開始出現(xiàn)少量的堆積物。此時從蓄熱室底部觀察,倒影清晰,且不影響熔窯火焰的燃燒和空間氣氛。

(2)措施:一般不做處理。

2.2 第二階段,中部開始堵塞

(1)現(xiàn)象:運行約12個月后,被帶入的配合料逐步增多,進入格子體中部。此時從蓄熱室底部觀察,倒影開始呈模糊狀態(tài),熔窯氣氛整體向還原方向變化。

(2)措施:使用火焰熔融清除法,即反燒法來進行疏通;同時,根據(jù)熔窯氣氛,相應增加風火比。

(3)結果:疏通后,倒影清晰度接近正常水平。但在疏通過程中,約50%的生產線產質量會受到影響,階段時間內成品率降低。

2.3 第三階段1,中上部堵塞逐步加重

(1)現(xiàn)象:運行約24個月后,進入格子體中部的配合料繼續(xù)增多,并逐步向上堆積,1#~

#3 爐堵塞加重。此時從蓄熱室底部觀察,部分倒影已開始變黑,熔窯氣氛整體向還原方向變化。調整風火比例已不能滿足熔窯氣氛和燃燒效果的需求,能耗呈上升趨勢。

(2)措施:邀請專業(yè)窯爐熱修公司處理。行業(yè)內開始采用的方法,是從底部使用柴油進行強燒,因最高溫度可達1800 ℃,對格子體損傷很大,極易造成格子體局部塌方;目前大多采用從底部往上捅,即機械疏通,對格子體的損傷程度減小但依然存在。

(3)結果:疏通率可達85%,效果較好。不足之處在于,一方面,柴油強燒疏通和機械疏通對格子體損傷較大,易造成永久性堵塞;一方面,產生的費用較高。

2.4 第三階段2,頂層格子體蠕變、下部堵塞

(1)現(xiàn)象:運行約24個月后,1#~ 3#爐頂部1~2層格子體受原料粉塵侵蝕和高溫影響,導致低共熔物生成,逐漸開始出現(xiàn)蠕變現(xiàn)象,造成格子體全面堵塞;4#~ 6#爐由于熔窯內部鹽類產物進入后,冷凝形成絮狀物,在爐條碹上方聚集,影響助燃風的進入和煙氣的排出。

(2)措施:針對1#~ 3#爐上層格子磚蠕變,邀請專業(yè)窯爐熱修公司進行格子體“摘帽”;針對4#~ 6#爐的絮狀物,采用機械疏通。

(3)結果:1#~ 3#爐上2層實行“摘帽”后,效果較好,但能耗上升約0.3%;4#~ 6#爐絮狀物采用機械清除可達到效果,但往往2~3個月后,類似問題重復出現(xiàn)。

2.5 第四階段,永久性堵塞

(1)現(xiàn)象:長時間采取柴油強燒疏通和機械疏通后,造成永久性堵塞,沒有辦法進行疏通。

(2)措施:此狀態(tài)下助燃空氣進不來、產生的煙氣出不去,只能通過“開通路”方法,即將靠蓄熱室目標墻的外側部分格子磚拿掉,滿足進氣排煙功能。

(3)結果:能耗大幅上升,對生產穩(wěn)定性影響較大,同時受此影響,考慮投入產出比,將提前至少2年進入冷修技改。

3 “精細化管理蓄熱室格子體”的實施

3.1 設計創(chuàng)新

(1)可視觀察孔

通過在蓄熱室底部設可視觀察孔(圖2),完全避免了常規(guī)磚孔設置下觀察時須接觸高溫并影響熔窯氣氛的弊端,監(jiān)控時效性更強。

圖2 可視觀察孔

(2)底部吹掃孔

在爐條碹上方開吹掃孔(圖3),可及時處理掉落到蓄熱室下部的料灰、鹽類冷卻物,處理速度快、效果好。

圖3 底部吹掃孔

3.2 頂部吹掃

(1)運行約6個月后,配合料被風、火帶入蓄熱室,格子體頂層表面開始出現(xiàn)少量的堆積物。隨著主要為料灰的堆積物的增多,會造成堵塞,并與格子磚發(fā)生化學反應,與高溫一起加速格子體的蠕變。

(2)出現(xiàn)此種現(xiàn)象時,使用壓縮空氣進行吹掃,但必須注意的是,壓縮空氣必須加熱到90 ℃及以上,否則會因熱震作用,使格子磚出現(xiàn)炸裂。

3.3 周期性底燒、底吹工作

通常通過格子磚倒影的清晰程度來判斷是否存在堵塞。實際上,由于格子磚具備一定的高度和溫度,所以只要有空隙,倒影都是清晰的;當?shù)褂白兒?,甚至只是出現(xiàn)模糊時,相對應的格子磚其實已被完全堵住。因此,決定將疏通操作納入周期性工作。

①每2個月對1#~ 3#爐使用天然氣底燒一次。前面三對小爐屬于料堆區(qū)域,因窯內氣氛偏還原,煙氣溫度較高,進入蓄熱室的配合料易粘附在格子磚壁,逐步堵塞格子磚。

②每1個月對4#~ 6#爐使用壓縮空氣底吹一次。后面三對小爐屬于泡沫區(qū)域,鹽類分解物易隨煙氣帶入爐條碹上方,冷凝后形成絮狀物,擠占格孔空間,影響進氣排煙。

3.4 實施結果

兩條生產線經過實施“精細化管理蓄熱室格子體”,運行9年后,格子體依然保持較好狀態(tài)(圖4)。工藝運行方面,因周期性疏通操作時間短,基本沒有影響;同時在格子體持續(xù)暢通狀態(tài)下,生產穩(wěn)定性、能耗受控性均明顯優(yōu)于上一窯期。成本方面,一條生產線每年疏通所使用的壓縮空氣、天然氣成本約2萬元,與行業(yè)內部分企業(yè)每年外請專業(yè)窯爐公司維護3~4次需18~24萬元相比,年節(jié)約至少16萬元。

圖4 運行9年后的蓄熱室格子體頂部、底部現(xiàn)狀

4 結語

通過實施“精細化管理蓄熱室格子體”,實現(xiàn)了生產穩(wěn)定性的提高,格子體整體壽命的延長及熔窯能耗隨著窯齡增長的幅度得到控制,達到了降本增效的目的,進一步提高了公司的市場競爭力。溫故而知新,只有不斷積累、總結、創(chuàng)新,才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

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