國能濮陽熱電有限公司 王 欣
隨著我國確立了2030年前碳達(dá)峰和2060年前碳中和的目標(biāo),對(duì)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和煤炭清潔高效利用提出了更高要求。為進(jìn)一步降低煤電機(jī)組能耗,促進(jìn)電力行業(yè)清潔低碳轉(zhuǎn)型,助力全國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展全國煤電機(jī)組改造升級(jí)的通知》(發(fā)改運(yùn)行〔2021〕1519號(hào)),依據(jù)全國煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案的要求,對(duì)供電煤耗在300克標(biāo)煤/千瓦時(shí)以上的煤電機(jī)組應(yīng)加快創(chuàng)造條件實(shí)施節(jié)能改造。而在國內(nèi)火力發(fā)電廠中,電除塵氣力輸灰系統(tǒng)又是一個(gè)耗能較多的環(huán)節(jié),針對(duì)電除塵壓縮空氣系統(tǒng)及空壓機(jī)節(jié)能技術(shù)[1]、輸灰系統(tǒng)優(yōu)化改造[2]、氣力輸灰系統(tǒng)節(jié)能降耗控制策略優(yōu)化[3]等成為火電廠節(jié)能技術(shù)研究的一個(gè)重要方向。
針對(duì)目前火電廠除灰系統(tǒng)輸灰効率低、耗電率高的問題,本文以某火電廠電除塵氣力輸灰系統(tǒng)節(jié)能改造為例,通過對(duì)除灰系統(tǒng)的耗能現(xiàn)狀分析,指出造成除灰耗電率高的主要原因,從氣力輸灰系統(tǒng)的耗氣量和空壓機(jī)能耗兩個(gè)方面開展節(jié)能技術(shù)路線的研究,闡述了倉泵輸灰助吹裝置、交叉式輸灰工藝改進(jìn)等節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用和評(píng)估,經(jīng)過效益分析得出,該節(jié)能技術(shù)可以有效地降低除灰系統(tǒng)耗氣量和耗電率。
某火電廠現(xiàn)有2×210MW 國產(chǎn)燃煤發(fā)電機(jī)組,配備東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG670/13.7-19型超高壓、一次中間再熱、自然循環(huán)、Ⅱ型布置汽包爐,單爐膛四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、燃煤、半露天全鋼構(gòu)架、固態(tài)排渣爐,其中除灰系統(tǒng)每臺(tái)機(jī)組各設(shè)一套氣力輸送系統(tǒng),每個(gè)電場各有四個(gè)灰斗,灰斗下配置一臺(tái)下引式倉泵,采用下引式環(huán)隙管內(nèi)流化的輸送方式輸送,經(jīng)3根獨(dú)立輸灰母管正壓輸送到儲(chǔ)灰?guī)臁?/p>
該廠在投產(chǎn)初期,經(jīng)常性燃燒煤種的灰分高于設(shè)計(jì)值,致使粉煤灰比重高、灰量大,造成輸灰不暢;尤其在供暖季,因輸灰能力不足,電除塵器灰斗頻繁出現(xiàn)高料位、灰管堵塞的故障,當(dāng)采用緊急外排灰處理時(shí)又極易產(chǎn)生嚴(yán)重的環(huán)境污染。為解決除灰系統(tǒng)輸灰能力不足的問題,該廠進(jìn)行了除灰系統(tǒng)增容,但改造后依然存在較多問題,主要體現(xiàn)在:除灰系統(tǒng)運(yùn)行僅滿足了輸灰的功能性要求,沒有考慮到節(jié)能性、經(jīng)濟(jì)性要求,導(dǎo)致除灰系統(tǒng)輸送効率低、耗電率高。
從表1中統(tǒng)計(jì)的節(jié)能改造前5個(gè)月的數(shù)據(jù)可以看出,在不同的機(jī)組負(fù)荷下,除灰耗電率月均值為0.766%,始終處于較高水平,這也使得該廠的廠用電量升高、供電煤耗增加,降低了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。而除灰系統(tǒng)的電能消耗主要有兩個(gè)方面:一方面是電除塵器的高壓電源和低壓電器,這些能耗是保證設(shè)備正常運(yùn)行所必需的,降耗空間較??;另一方面是輸灰空壓機(jī)的耗能。該廠由5臺(tái)6kV/200kW 螺桿式空壓機(jī)為輸灰系統(tǒng)提供氣源,當(dāng)兩臺(tái)機(jī)組運(yùn)行時(shí)需啟動(dòng)全部5臺(tái)空壓機(jī),單臺(tái)機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)也要啟動(dòng)3臺(tái)空壓機(jī)。因此,空壓機(jī)的高耗能是造成除灰耗電率高的主要原因。
表1 技改前除灰月度耗電率
氣力輸灰系統(tǒng)的耗氣量是影響系統(tǒng)節(jié)能的關(guān)鍵,在確定運(yùn)行方式、輸送距離和當(dāng)?shù)貧鈮浩麥氐葪l件,可依據(jù)《火電廠除灰設(shè)計(jì)規(guī)程》計(jì)算輸灰耗氣量:Q=1000G/60μρ,式中:Q 為輸送空氣量(m3/min);G 為氣力輸灰系統(tǒng)的出力(t/h);μ 為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下輸送空氣的密度(kg/m3);ρ 為輸送灰氣比(kg/kg)。因此,在系統(tǒng)出力不變時(shí),通過適當(dāng)增大輸送灰氣比可以減少耗氣量。雖然灰氣比的提高可以降低系統(tǒng)耗氣量,但灰氣比受輸送速度影響很大,當(dāng)其提高到一定程度輸送速度就隨之下降,一旦降到噎塞速度之下,將會(huì)導(dǎo)致管道堵塞。所以要使氣力輸灰系統(tǒng)耗氣量降低,就必須提高輸灰速度,通過合理地提高輸灰速度,就能夠防止因灰氣比升高造成的堵管現(xiàn)象,還可提高氣力輸灰系統(tǒng)輸送效率。
在壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)方面,許多專家以螺桿式空壓機(jī)為分析對(duì)象,從數(shù)學(xué)模型[4]和直接模擬模型軟件(CAA)[5]來分析空壓機(jī)的能耗,分析結(jié)果表明,空壓機(jī)排氣壓力、加卸載頻率是影響其能耗的主要因素。參考IR 公司的英格索蘭空氣系統(tǒng)節(jié)能評(píng)估解決方案和ML200型螺桿空壓機(jī)說明書:在保證氣力輸灰系統(tǒng)用氣量的同時(shí)盡可能降低空壓機(jī)的排氣壓力,排氣壓力設(shè)定越低所消耗的軸功率越少,每降低1bar 壓力可減少7%~10%能耗;當(dāng)空壓機(jī)間歇運(yùn)行會(huì)帶來壓縮機(jī)頻繁起停、也增大電能損耗,方案表明頻繁加卸載至少增加30%的能耗;同時(shí)空載運(yùn)行也會(huì)加劇設(shè)備磨損,增加運(yùn)營成本,造成能源的浪費(fèi)。
另外,該火電廠電除塵設(shè)計(jì)文件也表明:在不考慮壓縮空氣管道泄漏、吸氣參數(shù)變化等情況時(shí),氣力輸灰系統(tǒng)以及用氣設(shè)備的工作壓力只需要0.4~0.5MPa。所以,通過優(yōu)化輸灰工藝流程、調(diào)整輸灰方式,減少空壓機(jī)啟動(dòng)臺(tái)數(shù),適當(dāng)降低壓縮空氣系統(tǒng)壓力和波動(dòng)幅度,就可以有效地減少空壓機(jī)耗能。
倉泵助吹裝置依據(jù)文丘里管“射流引力原理”,如圖1所示,在倉泵進(jìn)氣口的法蘭管道連接處配有縮徑噴嘴,噴嘴法蘭前端與壓縮空氣管相連,接受氣源閥門控制,后端插入至倉泵底部灰料處,由壓縮空氣、噴嘴、縮徑管、補(bǔ)氣環(huán)與擴(kuò)徑管共同完成助吹功能。
圖1 助吹裝置原理示意圖
增加倉泵助吹裝置后,壓縮空氣經(jīng)該裝置噴嘴后加速流出,高速氣流通過混合室把噴嘴周圍灰料氣化,經(jīng)過“喉管”(補(bǔ)氣環(huán))、“擴(kuò)張段”進(jìn)入輸灰母管。通過壓縮空氣動(dòng)量的交換來形成一種低壓的區(qū)域,在倉泵底部下料口形成低壓(負(fù)壓)區(qū)域,灰料產(chǎn)生“吸入作用”,并且由于壓力差的存在,使得高速流出的空氣流和被吸引的灰料經(jīng)過“擴(kuò)張段”混合后噴射出來,加速后的氣流能夠?qū)伊线M(jìn)行均勻混合。
原輸灰工藝在運(yùn)行中(圖2左圖),當(dāng)灰量較少或負(fù)荷較低時(shí)氣力輸灰系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)未達(dá)到設(shè)計(jì)出力,造成經(jīng)濟(jì)性下降;而灰量過大或負(fù)荷較高時(shí),一電場左、右倉室的粉煤灰受制于共用一根輸灰母管,輸送時(shí)的壓縮空氣量不足,加壓流化效果變差,易造成堵管。同時(shí)該廠設(shè)計(jì)文件表明:電除塵灰量分配上,一二電場的輸灰量占總灰量的95%以上,其中一電場約占76%、二電場約占19%,且兩電場的出力不小于56t/h。所以,改進(jìn)一二電場的輸灰工藝有助于提高氣力輸灰系統(tǒng)的輸送效率。
圖2 輸送工藝改造前、后示意圖
如圖2(虛線內(nèi))所示,通過改變一二電場輸灰管道布置,將一電場拆分為左、右兩個(gè)獨(dú)立輸灰單元,分別進(jìn)入#1、#2輸灰母管;將二電場拆分為左、右兩個(gè)獨(dú)立輸灰單元,分別進(jìn)入#2、#1輸灰母管,改進(jìn)后的輸灰管呈“交叉式”布置;取消三四電場使用的#3輸灰管,使三電場與一電場右倉室、二電場左倉室公用#2輸灰母管;使四電場與一電場左倉室、二電場右倉室共用#1輸灰母管。另外,通過程控邏輯優(yōu)化,增加各輸灰單元之間的閉鎖和優(yōu)先級(jí)判斷,避免多個(gè)倉室同時(shí)進(jìn)行灰料輸送造成氣源壓力驟降。
輸灰耗氣量評(píng)估:節(jié)能改造使壓縮空氣母管壓力(空壓機(jī)排氣壓力)及壓力波動(dòng)幅度發(fā)生變化。單機(jī)運(yùn)行時(shí),改造前需啟動(dòng)3臺(tái)空壓機(jī)、壓縮空氣母管壓力0.6MPa,改造后只需啟動(dòng)1臺(tái)空壓機(jī)、壓縮空氣母管壓力降至0.45MPa;壓力最大波動(dòng)幅度由0.4MPa 降至0.2MPa,如圖3所示,節(jié)能改造大幅降低了壓縮空氣母管壓力及波動(dòng)幅度,減少了空壓機(jī)啟動(dòng)臺(tái)數(shù)和輸灰耗氣量。
圖3 輸灰系統(tǒng)壓縮空氣母管改造前、后壓力
除灰耗電率評(píng)估:該廠改造后的除灰耗電率如表2(取自該廠生產(chǎn)指標(biāo)完成情況日?qǐng)?bào)表)所示,從表2中統(tǒng)計(jì)的5個(gè)月數(shù)據(jù)可以看出,除灰耗電率月均值由改造前(表1)的0.766%下降到0.563%,同比減少了0.203%,表明除灰系統(tǒng)的節(jié)能改造在一定范圍內(nèi)有效地降低除灰耗電率。
表2 技改后除灰月度耗電率
空壓機(jī)經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算:該廠共配備了5套36m3/min、6kV/200kW 螺桿式空壓機(jī)。節(jié)能改造后,在單機(jī)運(yùn)行只需啟動(dòng)1臺(tái)空壓機(jī),同比減少2臺(tái)的空壓機(jī)的運(yùn)行;在雙機(jī)運(yùn)行只需啟動(dòng)2臺(tái)空壓機(jī),同比減少3臺(tái)。按照1臺(tái)空壓機(jī)一個(gè)月的平均耗電量計(jì)算,則每月(按30天)可節(jié)約廠用電12.72萬千瓦時(shí)/月(P=×6000×200×cosφ×24×30);用電價(jià)格按照0.5元來計(jì)算,每臺(tái)空壓機(jī)可以節(jié)約的電費(fèi)為6.36萬元/月。若該廠的機(jī)組運(yùn)行狀況是單機(jī)和雙機(jī)各運(yùn)行6個(gè)月,則每年節(jié)約廠用電量381.6萬千瓦時(shí),節(jié)約電費(fèi)190.8萬元。
空壓機(jī)壽命及經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算:能改造不僅減少了空壓機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù),降低了空壓機(jī)啟停的頻次和運(yùn)維費(fèi)用,還提高空壓機(jī)的使用壽命。從這些方面來分析,按照每臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)維費(fèi)大概在12萬元/年,機(jī)組運(yùn)行狀況依舊按單機(jī)和雙機(jī)各運(yùn)行6個(gè)月來計(jì)算,每年可節(jié)約運(yùn)維費(fèi)30萬元。
安全效益分析:節(jié)能改造增加了空壓機(jī)的備用臺(tái)數(shù),確保機(jī)組正常運(yùn)行期間不會(huì)因空壓機(jī)故障檢修或壓縮空氣量不足,而產(chǎn)生因電除塵器灰斗長期高料位導(dǎo)致的安全隱患,還避免因粉煤灰堵管而采用緊急外排灰處理過程中產(chǎn)生的環(huán)境污染事故。
通過對(duì)某火電廠2×210MW 機(jī)組除灰系統(tǒng)耗能分析以及節(jié)能技術(shù)的實(shí)施,不僅有效地減少輸灰耗氣量、降低除灰耗電率,還提高了除灰系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性和安全性,對(duì)于同類型機(jī)組除灰系統(tǒng)節(jié)能降耗有著良好的借鑒作用。但改造也帶來新問題,倉泵助吹裝置“噴嘴”出口氣流速度的提升加快了倉泵底部設(shè)備及輸灰管的磨損,使日常維護(hù)成本和工作量升高,今后還需在管道磨損方面做更細(xì)致的研究,繼續(xù)開展除灰系統(tǒng)節(jié)能降耗工作。