陸定康,錢松鋒
(1.江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司生產(chǎn)技術部;2.江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司檢修機務分部,江蘇 常州 213000)
余熱鍋爐是聯(lián)合循環(huán)電站中回收燃氣輪機排汽余熱產(chǎn)生蒸汽,推動蒸汽循環(huán)的發(fā)電換熱設備。余熱鍋爐只有汽水系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng),傳熱溫差小,受熱面螺旋鰭片管進行強化傳熱,燃氣輪機排氣熱量得到了充分利用,有利于提高電廠熱效率。余熱鍋爐一般“四管防爆”工作重點放在膨脹拉裂、流動加速腐蝕等方面,筆者列舉了一次典型電站余熱鍋爐的波紋伸縮節(jié)內(nèi)部疏水管泄漏,并對其進行分析,提出處理的方法和針對性的預防措施。
某發(fā)電有限公司現(xiàn)有6臺機組:F級一期1#、2#2臺機組配備余熱鍋爐為三壓、再熱、臥式、無補燃自然循環(huán),室外布置,由廣東新會—福斯特惠勒動力機械有限公司(FWPM)設計監(jiān)造;E級5#、7#2臺機組配備杭鍋兩套雙壓、臥式、無補燃、自身除氧、自然循環(huán)燃機余熱鍋爐。F級二期3#、4#兩臺機組配備杭鍋兩套三壓、再熱、臥式、無補燃、自身除氧、室外布置的自然循環(huán)燃機余熱鍋爐。
F級二期余熱鍋爐至2015年投產(chǎn)以來發(fā)生過高溫過熱器爐內(nèi)疏水管因膨脹不暢、布置結構不佳、三通材料塑韌性不夠造成輸水管脆性斷裂。經(jīng)過對輸水管布局和膨脹補償波紋的改造已經(jīng)避免了這類重復性缺陷的產(chǎn)生。安全運行3~4年,到2020年11月24日發(fā)生一起疏水管泄漏事件,發(fā)現(xiàn)在中壓省煤器1疏水管泄漏,漏點在不銹鋼波紋管內(nèi)部,離伸縮節(jié)底板上260mm處,該處有伸縮節(jié)內(nèi)部不銹鋼套管保護。如圖1伸縮節(jié)內(nèi)部管段外表面有明顯腐蝕減薄現(xiàn)象,減薄處2.2mm,該處省煤器輸水管段原為G20Φ32×4,中壓省煤器設計壓力6.89MPa,溫度254.4℃,內(nèi)部光滑平齊無異常。從切割下來的受損管段現(xiàn)象看是伸縮節(jié)內(nèi)部輸水管表面腐蝕減薄,缺陷逐步發(fā)展直至貫徹造成泄漏,當時分析該管段安裝時本身存在表面腐蝕、凹坑等缺陷,由于管段完全包裹在伸縮節(jié)內(nèi)部,平時的鍋檢、四管防爆都無法檢查到,長期運行缺陷擴大造成泄漏。
圖1 第一次泄漏管
2021.7.22巡檢時發(fā)現(xiàn)3#爐催化劑模塊底部、中壓蒸發(fā)器、爐出口伸縮節(jié)多處底部滴水,后檢查發(fā)現(xiàn)中省疏水管3外表面腐蝕,有效壁厚減薄直至泄漏,從圖2看,疏水管的外表面腐蝕減薄很厲害,和第一次情況完全相似。我們便懷疑當初判斷安裝管存在原始表面缺陷發(fā)展造成泄漏的判斷。
圖2 第二次泄漏管
兩次泄漏均發(fā)生在中壓省煤器的疏水穿墻管伸縮節(jié)內(nèi)部,該處管段處于波紋管伸縮節(jié)不銹鋼套管內(nèi),上部連接至余熱鍋爐底部保溫層,下部為不銹鋼波紋節(jié)地板密封焊接,爐管膨脹正常也不存在拉裂現(xiàn)象。連續(xù)出現(xiàn)相同滲漏情況就需要檢查該現(xiàn)象是否存在普遍性。類似圖2那樣氧化皮厚重、松散、易脫落,脫落后金屬表面坑洼減薄的現(xiàn)象,結合以往的經(jīng)驗這種情況一般會出現(xiàn)在爐外保溫層內(nèi)部,且保溫層外部裝飾板漏水,雨水進入保溫層內(nèi)部造成金屬腐蝕。
圖3為爐外管典型的保溫內(nèi)腐蝕。保溫層所用的材料大多是無機物,其中含有大量的無機鹽,比如氯化物、氟化物、硫化物;保溫材料通常疏松多孔結構,有很強的吸水能力,一旦保溫層進水就會形成一個高濕度的腐蝕環(huán)境,加速金屬腐蝕的速度。
圖3 爐外管典型的保溫內(nèi)腐蝕
綜上所述碳鋼腐蝕原因在于和水汽的接觸。保溫層面帶來的由以下3個原因造成。
(1)保留水和其他腐蝕性介質(zhì)的環(huán)形空間。
(2)吸水性好的保溫材料。
(3)保材料帶來的污染物來加速腐蝕。
南方的燃機機組夏季一般處于調(diào)峰每天啟停的狀態(tài),冬季停運狀態(tài),從結構來說,不銹鋼波紋伸縮節(jié)頂部充滿保溫層,保溫層和輸水管之間存在間隙讓其自由膨脹,底板和輸水管密封焊接,爐底的冷凝水或其它泄漏造成的水無法排出,長期在伸縮節(jié)套管內(nèi)部造成一個相對密閉的高濕高溫環(huán)境,經(jīng)過較長時間腐蝕脫落層越來越厚,有效壁厚減薄直至無法承受壓力造成泄漏。
結合保溫層內(nèi)碳鋼管的腐蝕原因,我們?nèi)绾伪M量阻斷產(chǎn)生條件或延緩腐蝕的速度,或者說及時發(fā)現(xiàn)泄漏,避免類似問題集中出現(xiàn)。那我們從這幾個方面考慮預防和處理。
一是加強保溫層的保護,嚴格保溫層的外部裝飾板的安裝工藝,杜絕水進入保溫層而造成的高溫高濕環(huán)境。
二是采用腐蝕性較小的保溫材料,揚子石化章炳華高級工程師曾經(jīng)做過10種保溫材料腐蝕性試驗,試驗結果對碳鋼的腐蝕性速率大小為:復合硅酸鹽>玻璃棉>巖棉>硅酸鋁,其中硅酸鋁的腐蝕速度最小,使用硅酸鋁保溫材料會大大降低對碳鋼的腐蝕情況。當然還有在鋼管表面涂覆防腐涂料,既要保證涂層在設備運行過程中高溫環(huán)境下穩(wěn)定,還需要在停運設備時的低溫環(huán)境下保護鋼管表面不受腐蝕。
保溫層下的鋼管腐蝕發(fā)展有相當強的隱蔽性,特別是類似于不銹鋼波紋伸縮節(jié)內(nèi)部的管段,完全處在無法目視的封閉環(huán)境,平時的鍋爐內(nèi)檢、四管防爆都無法檢查到,監(jiān)測難度大。如何及時發(fā)現(xiàn)腐蝕后滲漏,盡快的處理,筆者曾用紅外成像儀拍攝圖片根據(jù)每一個伸縮節(jié)的溫度來判斷內(nèi)部是否存在泄漏,如圖:前、后排左起第一根55.1℃和58.5℃,明顯比中間45.3℃的溫度高,判斷已經(jīng)管段泄漏,同一區(qū)域的管段即使目前缺陷尚未貫穿,我們判斷鋼管的腐蝕已經(jīng)非常嚴重,所有我們割除該區(qū)域所有伸縮節(jié)內(nèi)部管段結果證實了判斷完全正確,所有管段在不銹鋼高管內(nèi)均有嚴重的腐蝕剝皮,那兩根管段的確已經(jīng)缺陷貫穿,實踐證明紅外成像儀檢查輸水管滲漏還是很有效果的。
既然發(fā)現(xiàn)這類保溫層下腐蝕存在普遍性,筆者就制定了相應的處理措施:利用機組調(diào)停時間進行分次、分批更換,更換F級二期3#余熱鍋爐疏水穿墻管段。抽查4#余熱鍋爐中省疏水1根,檢查是否存在輸水管外壁腐蝕現(xiàn)象,如抽查情況類似,同樣更換全部高、中、低省煤器疏水管穿墻。
圖4 伸縮節(jié)紅外成像和割除管段
通過分析這一起中、低溫碳鋼管道保溫層下存在的腐蝕缺陷原因、以及處理情況,說明電站及石油化工行業(yè)的管道保溫層下腐蝕隱蔽性高、危害性強、監(jiān)測難度大的特點,嚴格保溫層外部裝飾板的施工工藝,選取適當?shù)谋夭牧?,使用防腐涂層的措施都可以減緩腐蝕的發(fā)展,同樣適當周期的抽取管段檢查還是非常有必要的,G20Φ32×4類似于這樣小口徑、薄壁管,經(jīng)過5年左右運行,檢修或運行過程中某些部位泄漏產(chǎn)生的水流入波紋管伸縮節(jié)內(nèi)部,形成高溫高濕的相對密閉環(huán)境,就完全可能造成保溫層下的嚴重腐蝕,定期抽取管段檢查腐蝕減薄的情況和速率,有計劃地進行檢修更換從而確保設備的健康狀況。