徐文平
(馬道頭煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 大同 037100)
煤層地質(zhì)條件千變?nèi)f化,特別是受火成巖侵入和斷層群影響的區(qū)域,煤層連續(xù)性受到嚴(yán)重破壞,掘進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)計(jì)劃揭露地質(zhì)構(gòu)造時(shí)有發(fā)生,形成了空巷和廢巷,嚴(yán)重制約礦井的安全生產(chǎn)銜接,需要及時(shí)充填。傳統(tǒng)的空巷充填材料以木料、鋼梁、煤矸、粉煤灰為主,充填費(fèi)用高,耗時(shí)長(zhǎng),用工多,勞動(dòng)強(qiáng)度大,充填后的空巷仍然存在大量的縫隙,形成了有害氣體積蓄空間。為了確??障锍涮畎踩?jīng)濟(jì)和快速可靠,提出采用超高水材料進(jìn)行充填[1-3]。該材料具有諸多適合充填優(yōu)點(diǎn),如:早強(qiáng)快硬、初凝時(shí)間可調(diào)、混合漿液前期流動(dòng)性好等,固結(jié)后體積應(yīng)變小,在三向受力狀態(tài)下不可壓縮性好。
馬道頭C3#層二盤區(qū)2222 巷為8222 工作面的進(jìn)風(fēng)順槽,該巷沿煤層底板掘進(jìn),為全煤巷道。巷道設(shè)計(jì)高度為3.7 m,寬度為5.4 m,設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為2382 m,煤層傾角1°~3°,平均2°。在實(shí)際施工過(guò)程中,2222 巷地質(zhì)條件十分復(fù)雜,火成巖侵入嚴(yán)重,斷層帶較多,煤層傾角變化較大,煤質(zhì)酥松,支護(hù)復(fù)雜。掘進(jìn)至424 m 處遇H=4.5 m、∠25°正斷層,掘進(jìn)隊(duì)以5°坡向下施工;掘進(jìn)至440 m 處遇H=5 m、∠23°正斷層,該處煤層被火成巖侵入,繼續(xù)以5°坡向下施工;又掘進(jìn)23 m 后遇到巖墻21 m,掘進(jìn)隊(duì)平掘度過(guò)后,探巷發(fā)現(xiàn)煤層在巷道上方。根據(jù)前方鉆孔及實(shí)測(cè)巷道標(biāo)高,推斷煤層賦存傾角為5.5°,正常施工需掘進(jìn)173 m 巖巷才能見(jiàn)煤層底板,決定退后123 m,在原有巷道進(jìn)行填充超高水材料再進(jìn)行挑頂,繼續(xù)向前掘進(jìn)。
(1)充填泵站
利用2222 巷里程420 m 處的調(diào)車硐室作為充填泵站硐室,該硐室規(guī)格為長(zhǎng)10 m×寬4.5 m×高3.7 m,能夠滿足泵站布置要求。泵站選用型號(hào)為ZBYSB210/9-18.5 型液壓雙液注漿泵,設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1 和表2。
表1 注漿設(shè)備及參數(shù)表
表2 設(shè)備配套及參數(shù)表
(2)管路布設(shè)
為了把泵站制備的漿液輸送到2222 巷待充填區(qū)域,需要布設(shè)管路進(jìn)行漿液的輸送,管路規(guī)格按照表3 中要求的規(guī)格尺寸準(zhǔn)備。
表3 泵站管路規(guī)格參數(shù)表
(3)通風(fēng)系統(tǒng)構(gòu)建
充填區(qū)域正常通風(fēng),超高水充填前,2222 巷已由里向外用煤矸充填至里程465 m 處,充填高度為原巷道的2/3。充填期間,充填區(qū)域正常通風(fēng),待充填完畢時(shí),直接切斷充填區(qū)域通風(fēng),將風(fēng)筒撤至465 m 處,并用煤矸石將原巷道口完全充填。
(1)充填工藝
采用的超高水材料主要由A、B 兩種物料組成。A、B 物料分別以質(zhì)量比1:6 比例在各自的漿液融合桶中與水融合,再以1:1 比例在雙液泵中配合使用,經(jīng)三通運(yùn)送至充填區(qū)域,如圖1。
圖1 超高水材料空巷充填系統(tǒng)圖
(2)充填作業(yè)流程
充填作業(yè)前向2222 巷迎頭鋪設(shè)兩條管路(兩條四寸管用于超高水材料充填作業(yè),另一條為2 寸管,用于充填時(shí)排放巷道內(nèi)氣體)。充填作業(yè)分兩次進(jìn)行,首先將混合管掛在原巷道465 m 頂板上,對(duì)煤矸石充填區(qū)域進(jìn)行充填。第一次充填完畢后,對(duì)原巷道545 m 處未能充填區(qū)域進(jìn)行第二次充填,如圖2。具體操作為:?jiǎn)?dòng)泵,試運(yùn)轉(zhuǎn)1 min 后,若無(wú)異常,可將2 根單漿管接至三通,另外一個(gè)通路連接混合管,注漿;ZBYSB 系列液壓注漿泵具有恒功率特性,即注漿壓力低時(shí),自動(dòng)保持較大注漿流量,注漿壓力高時(shí)自動(dòng)減少注漿流量,注漿終壓時(shí),可做到保持高壓,注漿流量極小,注漿中途如需改變注漿壓力,調(diào)溢流閥即可;注漿結(jié)束時(shí),應(yīng)立即將吸排漿管放置在清水中,吸排清水不少于10 min,保證管路中無(wú)殘留漿液。
圖2 超高水材料充填流程示意圖(m)
(3)注意事項(xiàng)
吸漿管龍頭應(yīng)全部置于漿液面以下,不能吸入空氣,也不能將吸漿龍頭去除直接用吸漿管吸漿;要保證漿液攪拌均勻,無(wú)大顆粒及異物進(jìn)入吸漿管;吸漿管與吸漿接頭之間一定要用管箍或鐵絲卡緊,不能漏氣;注雙液漿時(shí),應(yīng)固定使用同一攪拌桶。
結(jié)合以往施工經(jīng)驗(yàn)提出三種充填空巷的方案:(1)原巷道充填超高水材料;(2)用U 型鋼棚和木垛加強(qiáng)空巷支護(hù)方案進(jìn)行充填;(3)分層挑頂,最后來(lái)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與效益評(píng)價(jià)。
2222 巷凈高3.7 m,凈寬5.4 m,凈斷面為19.98 m2。綜合考慮巷道成型、片幫、裂縫等影響,將凈斷面定為20 m2,充填范圍為467~545 m,共計(jì)78 m,所以注漿量=20 m2×78 m=1560 m3。本次施工過(guò)程共使用超高水材料260 t,項(xiàng)目單項(xiàng)費(fèi)用見(jiàn)表4。本次超高水材料充填后,注漿設(shè)備、攪拌桶等均采用原礦井已有設(shè)備,按照5 年年均折舊法計(jì)提折舊,本次充填方案設(shè)備攤銷成本為(18+2.909)÷5=4.181 8 萬(wàn)元。如前所述,本次超高水材料充填總費(fèi)用為:設(shè)備攤銷成本+超高水材料費(fèi)+技術(shù)服務(wù)費(fèi)=4.181 8+39.338+10=53.519 8 萬(wàn)元,預(yù)計(jì)施工工期10 d。
表4 充填超高水材料項(xiàng)目成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表
用U 型鋼棚和木垛加強(qiáng)空巷支護(hù)方案進(jìn)行充填的方案施工距離同樣為78 m,地點(diǎn)與超高水材料充填地點(diǎn)一致,方式采用U29 鋼棚+方木。在架設(shè)U29 鋼棚時(shí),每架鋼棚由三根直腿、一節(jié)棚梁組成,棚梁凈寬3.3 m,每根棚腿由兩段2500 mm 長(zhǎng)棚腿組成,搭接長(zhǎng)度不小于450 mm,棚腿間距為1350 mm,棚間距1000 mm。支設(shè)木垛所用方木為200 mm×200 mm×2000 mm,呈井字型支設(shè)兩排,且每排木垛交叉搭接。項(xiàng)目單項(xiàng)費(fèi)用見(jiàn)表5。U29 鋼棚成本+木垛成本80.321 2萬(wàn)元,預(yù)計(jì)施工工期20 d。
表5 做假頂項(xiàng)目成本費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表
分層挑頂進(jìn)行充填的方案施工距離為156 m,第一次挑頂78 m后,退后至挑頂位置再次挑頂78 m。挑頂段為全巖巷道,延米單價(jià)為1.2 萬(wàn)元/m,預(yù)計(jì)施工總工期42 d。
(1)充填超高水材料與架U 型鋼棚和木垛加強(qiáng)空巷支護(hù)對(duì)比,雖然架U 型鋼棚和木垛加強(qiáng)空巷支護(hù)的技術(shù)和工藝均已熟練,但成本很高,充填超高水材料能夠相對(duì)節(jié)省成本26.801 4 萬(wàn)元。
(2)分層挑頂方案施工時(shí)間長(zhǎng),工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,施工工期為42 d,人工成本高,總成本遠(yuǎn)高于充填超高水材料方案,而且分層挑頂施工方案施工難度大,工程質(zhì)量難以保證,影響后期工作面安全回采。
(3)對(duì)于2222 巷充填方案的選擇無(wú)論從經(jīng)濟(jì)效益上,還是從充填效果、底板維護(hù)、回采安全等方面考慮,均應(yīng)選擇超高水材料充填方案。該方案與架鋼棚和支木垛方案和層次挑頂方案相比,工人勞動(dòng)強(qiáng)度小,工期短,超高水材料充填時(shí)可以根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整和控制充填體的強(qiáng)度,滿足巷道正常掘進(jìn)和后期采煤工作面回采要求。
(1)超高水材料充填技術(shù)由于充填材料含水量高,使用材料少,相比于其他充填方案具有明顯的成本優(yōu)勢(shì),憑借超高水材料漿液的良好流動(dòng)性即可完成空巷的充填,不需要對(duì)密閉空巷有害氣體進(jìn)行控制,從而節(jié)省其他施工方案的人力和物力,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
(2)超高水材料固結(jié)體自身具有較好的承載能力,能夠通過(guò)把圍巖裂隙、破碎矸石及碎煤膠結(jié)起來(lái),提高整體性能和承載性能,使得空巷與頂?shù)装搴蛢蓭兔軐?shí)為一個(gè)整體,消除了空巷塌陷的威脅,能夠有效解決工作面空巷對(duì)底板的不利影響,很好地覆蓋了浮煤及圍巖裂縫,具有較好的防滅火作用,同時(shí)避免了空巷漏風(fēng),有利于2222 巷后期的正常掘進(jìn)和采煤工作面后期回采時(shí)安全施工。
(3)超高水材料充填技術(shù)具有良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益,值得在同類型礦井空巷充填過(guò)程中推廣應(yīng)用。