葉春香,趙紅梅,余孝琪,孟澤偉
(1.云南馳宏鋅鍺股份有限公司,云南 曲靖 655000;2.云南馳宏資源綜合利用有限公司,云南 655011)
冶煉生產(chǎn)產(chǎn)生大量的污水,這些污水含有重金屬元素和有害雜質(zhì),需要進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)才能外排和循環(huán)使用。公司曲靖冶煉生產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)污水由污水處理站處理,經(jīng)過一級、二級中和處理后進(jìn)入沉淀池,沉淀池在化學(xué)試劑PAM的作用下使固液分離,清液通過沉淀池的溢流槽流到進(jìn)水池處理,底泥通過壓濾后濾液返回到沉淀池,濾渣堆渣場。進(jìn)入沉淀池的污水是利用沉淀池與二級中和槽高度差,從PPR管中自流到沉淀池中心的進(jìn)水管,從進(jìn)水管底部到頂部出水口流入沉淀池中,由于從二級中和槽到沉淀池的污水含Ca、Mg離子比較高,PH值為10.5左右,管道容易結(jié)晶堵塞,影響污水的處理量,堵塞嚴(yán)重時(shí)會造成整個污水處理系統(tǒng)癱瘓,影響生產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)。
公司污水處理進(jìn)水系統(tǒng)改進(jìn)前的沉淀池如圖1所示,沉淀池是一環(huán)形錐底圓柱形桶狀結(jié)構(gòu),由八個立柱8支撐,濃密機(jī)1在池子中央的立柱上,立柱上有軸承11來支撐濃密機(jī),使得濃密機(jī)1在調(diào)速電機(jī)14的帶動下可以沿池壁4的上沿緩慢轉(zhuǎn)動,耙臂5和耙齒6也緩慢轉(zhuǎn)動,把沉淀池中的污泥刮到排泥口10。用壓濾機(jī)泵把底泥打至壓濾機(jī)壓濾,確保沉淀池中的污泥不至于長時(shí)間的不動凝死。
污水從沉淀池中央進(jìn)口7流入,從出口2流到緩沖槽3里面,緩沖槽周圍有多個孔,污水就從這些孔流出到圓環(huán)型沉淀池中,在化學(xué)試劑的作用下經(jīng)過緩慢沉淀,清液從液面12溢流到溢流槽13中,沉淀物經(jīng)過濃密機(jī)1在耙齒6的緩慢攪拌下從底泥排除口10用泵輸送到下步工藝處理。
圖1 改進(jìn)前沉淀池結(jié)構(gòu)示意圖
改進(jìn)前的沉淀池進(jìn)水系統(tǒng)存在四方面問題:一是進(jìn)水管道內(nèi)經(jīng)常發(fā)生結(jié)晶,使管道流通直徑減小,沉淀池進(jìn)水量減小,結(jié)晶嚴(yán)重時(shí)影響整個污水處理系統(tǒng),以至于影響到冶煉生產(chǎn);二是管道內(nèi)的結(jié)晶無法清除,處理辦法只能是停止沉淀池進(jìn)水,拆除結(jié)晶堵塞的管道,更換成新管道;三是頻繁更換新的管道,材料成本和檢修人工成本高,勞動強(qiáng)度大;四是沉淀池進(jìn)水是利用沉淀池與二級中和槽高度差,從沉淀池進(jìn)水管底部到頂部出水口流入沉淀池中,管道進(jìn)水時(shí)要克服沉淀池中原有水的壓力,自流性不好。
2.1.1 增大進(jìn)水管的通徑
原進(jìn)水管所采用的是DN200的PPR管,若通過增大管的通徑增加流量,需要更換成套的設(shè)備和設(shè)施,并且沉淀池中央進(jìn)水管用鋼筋混泥土澆灌在其中,要增大通徑得把沉淀池中央部位鋼筋混泥土拆除后重新建造,需要時(shí)間長,而整個生產(chǎn)不允許長時(shí)間停工處理,并且增大管徑后后結(jié)晶的清除同樣難,更換管道時(shí)會帶來的問題也不能得到解決,自流性不好的問題也不能得到解決,所以不能選擇本方案。
2.1.2 改變進(jìn)水方式
在原來設(shè)備設(shè)施的基礎(chǔ)上改變進(jìn)水方式,把原來的從下部用管道進(jìn)水改為從上部用明槽進(jìn)水,明槽走向見圖2,優(yōu)點(diǎn)是用明槽可以實(shí)時(shí)觀察到結(jié)晶情況,明槽壁上的結(jié)晶容易清理,清理時(shí)間可結(jié)合生產(chǎn)靈活安排,清理方便,需要的檢修人員少,結(jié)晶清理后明槽可繼續(xù)使用,節(jié)省材料費(fèi),降低檢修費(fèi),減輕勞動強(qiáng)度,而且不會影響污水處理和冶煉生產(chǎn)。缺點(diǎn)是需要新建一個基礎(chǔ)支架,并且使用鋼材的會比較多,但是,一次投入就可解決存在的四個問題,并且一次建成可長時(shí)間用,綜合考慮,選擇本方案。
圖2 明槽走向示意圖
2.2.1 沉淀池進(jìn)水系統(tǒng)的改進(jìn)
如圖1改進(jìn)前整個沉淀池上部無支撐點(diǎn),并且沉淀池直徑比較大,沉淀池最大外徑有φ27.6m,所以如圖3,改進(jìn)需要用鋼架16來支撐沉淀池上部的明槽17,那么就得在沉淀池兩側(cè)建支撐立柱15來支撐長29m的鋼架,沉淀池池壁上部有濃密機(jī)1在調(diào)速電機(jī)14的牽引下沿沉淀池上邊沿運(yùn)動,無法運(yùn)用中心支撐點(diǎn),所以必須用鋼架來支撐明槽,在沉淀池中心濃密機(jī)1的頂部做一個環(huán)型接液槽18焊接在濃密機(jī)上隨濃密機(jī)一起轉(zhuǎn)動,其出液口插入原來的緩沖槽3中,沉淀池原來的進(jìn)水口7用法蘭9堵住。
圖3 改進(jìn)后沉淀池結(jié)構(gòu)示意圖
2.2.2 新增加的設(shè)施尺寸的確定
(1)確定明槽的支撐
如圖4,Ⅰ段明槽平放在二樓的鋼架平臺上;Ⅱ段明槽用三個支架安裝在墻上,如圖5安裝支撐;Ⅲ、Ⅳ段明槽用門行架支撐,門行架固定在沉淀池邊沿上,明槽支在門行架上,不影響人在沉淀池邊上行走;Ⅴ段明槽用鋼架支撐,明槽放在鋼架低層,人也可在鋼架上的明槽邊走,也不影響濃密機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)。
圖4 改進(jìn)后沉淀池進(jìn)水系統(tǒng)平面圖
圖5 支架安裝圖
(2)鋼架和支柱的確定
因沉淀池的外徑為φ37.6m,所以鋼架長需大于37.6m,因鋼架要用鋼筋混泥土支柱來支撐,支柱通過土建結(jié)構(gòu)專業(yè)校核為0.5m×0.5m,鋼架長27.6+0.5×2=28.6m,取為29m;因沉淀池邊上是走道,又有濃密機(jī)在運(yùn)行,鋼架底面離沉淀池邊必須大于2m,取2.4m,沉淀池邊離地面7.1m,所以支柱高為2.4+7.1=9.5m。
(3)接液槽的確定
從Ⅴ段明槽流來的污水通過Ⅴ段明槽出水道流到接液槽里,再通過接液槽出水道到濃密機(jī)正下面的緩沖槽。接液槽焊接在濃密機(jī)上,隨著濃密機(jī)一起運(yùn)轉(zhuǎn)。所以根據(jù)二級中和槽出口的最大流量,緩沖槽和小車尺寸,確定接液槽及接液槽出水道的尺寸,如圖6,外徑φ2550mm,內(nèi)徑φ1950mm,接液槽出水道長1000mm,總長1500mm。
圖6 接液槽示意圖
見圖3改進(jìn)后沉淀池結(jié)構(gòu)示意圖和圖4改進(jìn)后沉淀池進(jìn)水系統(tǒng)平面圖,污水從進(jìn)水槽2自流到隨濃密機(jī)6繞沉淀池6的中央支柱8轉(zhuǎn)動的接液槽3中,又流入沉淀池6的中央支柱8頂部的緩沖槽5內(nèi)緩沖后,污水從緩沖槽5壁上的孔流出到沉淀池6中,流入沉淀池6中的污水在化學(xué)試劑PAM的作用下固液分離,經(jīng)過緩慢沉淀,清液從液面溢流到沉淀池6的溢流槽11中,濃密機(jī)4在沿沉淀池6的中央支柱8轉(zhuǎn)動的過程中,濃密機(jī)4的刮耙10也緩慢轉(zhuǎn)動,將沉淀池6中沉淀的沉淀污泥刮到排泥口9,用泵輸送到下步工藝系統(tǒng)進(jìn)行處理。
進(jìn)水系統(tǒng)改為上進(jìn)水方式后,通過高差就可實(shí)現(xiàn)自流式上進(jìn)水,自流性非常好,而且不需要停污水系統(tǒng)就可清理結(jié)晶。采用鋼板制作的明槽作為進(jìn)水槽進(jìn)水,易觀察到結(jié)晶情況,檢修方便,污水結(jié)晶在進(jìn)水槽的表面極容易人工清除,不會造成堵塞,確保了污水處理工藝的穩(wěn)定運(yùn)行。進(jìn)水明槽順著污水流向有1°~3°的斜度安裝在沉淀池上方,從上往下進(jìn)水,無管阻影響,確保了污水自流進(jìn)水的順暢和穩(wěn)定。
通過對沉淀池進(jìn)水系統(tǒng)的改進(jìn),解決了結(jié)晶堵塞的問題,而且改進(jìn)后沉淀池進(jìn)水系統(tǒng)比改進(jìn)前的年檢修次數(shù)、每次檢修人數(shù)時(shí)間、每次檢修用時(shí)都明顯減少,見表1,因而減少了勞動強(qiáng)度,降低了檢修和生產(chǎn)成本。
表1 沉淀池進(jìn)水系統(tǒng)檢修情況表
改進(jìn)后的沉淀池進(jìn)水系統(tǒng)能長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行,效果非常好,確保公司曲靖冶煉生產(chǎn)區(qū)污水處理工藝的順暢穩(wěn)定運(yùn)行,提高了冶煉生產(chǎn)污水處理效率,保證了曲靖生產(chǎn)區(qū)污水的處理達(dá)標(biāo),確保污水處理完全達(dá)到“零排放”的目標(biāo),保障公司的生產(chǎn)、環(huán)保、發(fā)展前景和聲譽(yù)。