楊漢杰,杜濤,韋海
(中國航發(fā)湖南動力機(jī)械研究所 湖南航翔燃?xì)廨啓C(jī)有限公司,湖南 株洲 412002)
艦載燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組具有起??焖?、功率密度高、發(fā)電品質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn),在船舶行業(yè)具有廣闊應(yīng)用前景。作為在高溫、高速條件下運(yùn)行的設(shè)備,燃?xì)廨啓C(jī)的保障歷來是焦點(diǎn),其中振動問題尤為突出[1-2]。艦載燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組通常安裝在艦船中下層輔機(jī)艙中,電氣線路、進(jìn)排氣管道、燃油滑油管路等分散于周圍艙室,復(fù)雜的接口關(guān)系,狹小的維護(hù)空間,導(dǎo)致日常維護(hù)保養(yǎng)困難。船體的振動、電氣等故障很容易與燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組的故障耦合,使得排故保養(yǎng)工作更加棘手[3-5]。
目前市場上的艦載燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品型號較少,公開發(fā)表的保障排故資料匱乏。因此參考航空發(fā)動機(jī)和地面燃?xì)廨啓C(jī)的經(jīng)驗,開展艦載燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組保障排故具有十分重要的工程應(yīng)用意義[6-12]。
本文針對某型艦載燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組大修后安裝調(diào)試過程中出現(xiàn)的異響故障,采用故障樹分析方法,查找故障原因,提出改進(jìn)措施,為保障服務(wù)積累經(jīng)驗。
某型艦載燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組由燃?xì)廨啓C(jī)、高速發(fā)電機(jī)、電氣控制系統(tǒng)、固定裝置組成,結(jié)構(gòu)如圖1所示。燃?xì)廨啓C(jī)為單轉(zhuǎn)子定軸式,由單級離心壓氣機(jī)、單管式燃燒室、三級軸流渦輪、減速傳動單元體、排氣裝置、燃油空氣系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等組成。高速發(fā)電機(jī)為三相交流發(fā)電機(jī),轉(zhuǎn)速12 000 r/min,額定功率100 kW,通過柱銷聯(lián)軸器與燃?xì)廨啓C(jī)相連。電氣控制系統(tǒng)包括自動控制和調(diào)節(jié)系統(tǒng)、控制站、頻率和功率調(diào)節(jié)器、接觸器箱、點(diǎn)火器等。固定裝置由底架和前后支撐組成,將發(fā)電機(jī)組調(diào)平后剛性固定在艦船輔機(jī)艙中。該燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組可為艦船提供230 V/400 Hz的高品質(zhì)穩(wěn)定三相中頻電源。燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組安裝于艦船中層的輔機(jī)艙,部分控制部件安裝于輔機(jī)艙隔壁的配電間。
圖1 某型艦載燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組結(jié)構(gòu)圖
某型艦載燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組經(jīng)工廠大修后回裝調(diào)試。在編號為167號的燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組(以下簡稱167號機(jī))調(diào)試過程中出現(xiàn)異響故障。該異響在發(fā)電機(jī)組空載或小負(fù)載狀態(tài)(40 kW以下)出現(xiàn),聲音小且比較低沉,具有周期性,在輔機(jī)艙不明顯,但在一墻之隔的配電間比較明顯。
導(dǎo)致167號機(jī)調(diào)試異響故障的可能原因有:船體缺陷,包括進(jìn)排氣管道破裂和移位、周圍船體裂紋;流道堵塞,包括進(jìn)排氣管道異物堵塞、燃?xì)廨啓C(jī)內(nèi)流道堵塞;安裝問題,包括發(fā)電機(jī)組安裝未調(diào)水平、固定螺栓松動;發(fā)電機(jī)組本體故障,包括軸承失效、機(jī)匣軸承安裝座同心超差、膜盤聯(lián)軸器失效、轉(zhuǎn)子動平衡超差、渦輪葉片松動、減速器齒輪失效等。
對可能導(dǎo)致故障的原因進(jìn)一步分析細(xì)化,建立故障樹(圖2)。以艦載燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組異響故障(T)為頂事件,船體相關(guān)部分缺陷等4項(E1-E4)為中間事件,梳理出進(jìn)排氣管道破裂、移位等14項底事件(X1-X14)。
圖2 異響故障樹
以故障樹為脈絡(luò),通過船體目視檢查、內(nèi)流道孔探檢查、分解裝配過程復(fù)查、振動監(jiān)測、噪聲監(jiān)測等手段,對14個底事件逐一排查,尋找故障根源。
a)船體與管道目視檢查
由于異響大致位于167號機(jī)后部,重點(diǎn)對輔機(jī)艙、配電間的船體進(jìn)行目視檢查,分別在停機(jī)狀態(tài)和異響發(fā)生狀態(tài)檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯的船體裂紋和異常。
檢查進(jìn)排氣管道緊固情況并拆卸管道檢查內(nèi)部,沒有出現(xiàn)松動、移位、破裂、異物堵塞。
檢查發(fā)電機(jī)組3個安裝節(jié),緊固可靠,沒有松動。測量機(jī)組水平,均滿足安裝要求。
通過以上檢查,可以排除X1、X2、X3、X5、X6 5個底事件。
b)內(nèi)流道孔探儀檢查
使用孔探儀對燃?xì)廨啓C(jī)內(nèi)流道和發(fā)電機(jī)內(nèi)部進(jìn)行檢查。燃?xì)廨啓C(jī)壓氣機(jī)、燃燒室、渦輪部分內(nèi)流道無異常,渦輪葉片表面存在積碳但無移位,壓氣機(jī)和渦輪與機(jī)匣無碰磨痕跡。對發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子盤車,力矩滿足要求,轉(zhuǎn)子盤車轉(zhuǎn)動無碰擦,冷運(yùn)轉(zhuǎn)后余轉(zhuǎn)時間處于正常范圍。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子靜子間無異物,不存在碰磨。由此可以排除X4、X11、X12 3個底事件。
c)大修過程記錄復(fù)查
對167號機(jī)分解、裝配和試驗過程中記錄的數(shù)據(jù)復(fù)查,重點(diǎn)檢查軸承、軸承座同軸度、動平衡等數(shù)據(jù)。1)復(fù)查主軸承和減速傳動單元體軸承專門檢查記錄,兩個主軸承因明顯磨損更換新軸承,其余軸承未出現(xiàn)明顯磨損,尺寸合格,原樣裝回繼續(xù)使用;2)檢查各個裝配間隙實(shí)測值均在設(shè)計范圍內(nèi),主要間隙值有:離心葉輪與葉輪外罩軸向間隙為0.596 mm(要求值0.55 mm~0.65 mm),第一級渦輪轉(zhuǎn)子葉尖間隙為0.55~0.60 mm(要求值0.4 mm~0.8 mm),第二級渦輪轉(zhuǎn)子葉尖間隙為0.55 mm~0.60 mm(要求值0.4 mm~0.8 mm),第三級渦輪轉(zhuǎn)子葉尖間隙為0.40 mm~0.65 mm(要求值0.4 mm~0.8 mm),前后支點(diǎn)同軸度為Φ0.08 mm(要求值Φ0.1 mm),聯(lián)軸器內(nèi)環(huán)軸向竄動量為0.9 mm,徑向竄動量為0.9 mm;3)轉(zhuǎn)子動不平衡量為3.667 g·mm(離心葉輪處)、2.816 g·mm(三級渦輪盤處),要求值為< 5 g·mm,均滿足要求;4)復(fù)裝完成后在專用試車臺進(jìn)行整機(jī)試驗。振動測試設(shè)置5個測點(diǎn),分別是壓氣機(jī)機(jī)匣水平和垂直、減速器水平和垂直、發(fā)電機(jī)垂直。振動測試值如表1所示,各個振動值遠(yuǎn)小于要求值10g。
表1 振動測試值 單位:g
全面復(fù)查和以上幾個方面的重點(diǎn)檢查結(jié)果表明,返廠大修的發(fā)電機(jī)組裝配合格、試驗性能良好,沒有明顯失效和故障。
d)振動與噪聲監(jiān)測
針對低工況異響故障,進(jìn)行振動與噪聲監(jiān)測。對167號機(jī)設(shè)置3個振動測點(diǎn):壓氣機(jī)進(jìn)氣底部、減速器滑油箱和發(fā)電機(jī)底部。3個測點(diǎn)依次監(jiān)測核心機(jī)轉(zhuǎn)子、聯(lián)軸器、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子振動情況,均為垂直方向振動。噪聲監(jiān)測同樣設(shè)置3個測點(diǎn),傳聲器距離發(fā)電機(jī)組側(cè)面1 m處一字排開,分別對應(yīng)壓氣機(jī)、渦輪部位、減速器部位及發(fā)電機(jī)部位。按照P=0 kW—25 kW—35 kW—50 kW—75 kW—50 kW—25 kW—0 kW(實(shí)際加載受船上負(fù)載略有變化)的負(fù)載路徑進(jìn)行監(jiān)測,部分負(fù)載狀態(tài)下的結(jié)果如圖3所示。
圖3 167號機(jī)振動與噪聲監(jiān)測結(jié)果
作為對比,對編號為170(位于167號機(jī)同一輔機(jī)艙,機(jī)位并列)和171(位于167號機(jī)對面輔機(jī)艙,機(jī)位對稱)的兩臺發(fā)電機(jī)組進(jìn)行相同的振動與噪聲監(jiān)測。振動監(jiān)測只設(shè)置電機(jī)底部一個測點(diǎn),其余噪聲監(jiān)測和加載路徑一致。結(jié)果如圖4-圖5所示。
圖4 170號機(jī)振動與噪聲監(jiān)測結(jié)果
圖5 171號機(jī)振動與噪聲監(jiān)測結(jié)果
振動監(jiān)測結(jié)果表明,167號機(jī)在電機(jī)垂直方向上的電機(jī)軸基頻分量(200 Hz)上的振動幅值最大,達(dá)到0.6g;170號機(jī)組在該位置處電機(jī)軸基頻分量(200 Hz)上振動幅值分量約為0.5g,且伴隨有2倍頻(400 Hz)上振動幅值分量;171號機(jī)在該位置處電機(jī)軸基頻分量(200 Hz)上振動幅值分量約為0.2g,且伴隨有該基頻2倍頻(400 Hz)上振動幅值分量,略>0.2g。167號機(jī)運(yùn)行時在發(fā)電機(jī)空載和低功率加載時,該基頻振動分量處于不穩(wěn)定狀態(tài),同時伴隨有異響出現(xiàn)。170號機(jī)組與171號機(jī)組在該基頻上的振動幅值分量在運(yùn)行時一直處于相對穩(wěn)定的狀態(tài),未發(fā)現(xiàn)有異響出現(xiàn)。
初步判斷,異響的出現(xiàn)與200 Hz基頻上的振動幅值分量的大小波動情況相關(guān)。從圖3可以看出,發(fā)電機(jī)組運(yùn)行時主要的聲功率集中在低頻段,且主要聲源的頻率與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子頻率和燃?xì)廨啓C(jī)轉(zhuǎn)子頻率一致。這與振動測量結(jié)果類似,說明在輔機(jī)艙內(nèi)測得的噪聲主要由振動噪聲所貢獻(xiàn)。
對比3臺機(jī)組的噪聲數(shù)據(jù),167號機(jī)的聲源為200 Hz左右的發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子基頻,聲壓級最大,對噪聲的貢獻(xiàn)最大。在低工況狀態(tài)下,該基頻分量下的聲壓級發(fā)生波動,振動幅值也發(fā)生相類似的變化,與人耳能聽到的異響出現(xiàn)的時機(jī)同步。表明167號機(jī)出現(xiàn)的異響故障與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子基頻(200 Hz)的振動密切相關(guān)。
170號機(jī)的主要聲源亦為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子基頻,聲壓級相比167號機(jī)的較小,在運(yùn)行加載時該基頻分量下的聲壓級比較穩(wěn)定,不會出現(xiàn)較大波動,人耳未能察覺到有異響的出現(xiàn)。
171號機(jī)的主要聲源為燃?xì)鉁u輪轉(zhuǎn)子基頻,由于在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子基頻分量下的振動幅值較小,其聲源在該基頻分量下的聲壓級較小。且該基頻分量下的聲壓級相對穩(wěn)定,故感覺不到有異響的出現(xiàn)。
通過振動和噪聲監(jiān)測與分析,167號機(jī)出現(xiàn)異響故障與200 Hz基頻振動關(guān)系密切。排故范圍縮小至200 Hz基頻振動相關(guān)問題,可以排除X7、X8、X10 3個底事件。
e)聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)分析
分析燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組傳動鏈(圖6),與200 Hz基頻相關(guān)的部件包括減速器輸出軸、柱銷式聯(lián)軸器和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子。發(fā)電機(jī)作為獨(dú)立部件,在裝配前進(jìn)行了專門性能試驗,各項指標(biāo)合格。減速器輸出軸作為軸類零件,尺寸計量合格,振動監(jiān)測表明未出現(xiàn)運(yùn)行故障??梢酝茢?00 Hz基頻振動與這兩個因素相關(guān)性小,排除X13和X14兩個底事件。
圖6 傳動鏈
連接燃?xì)廨啓C(jī)和發(fā)電機(jī)的是柱銷聯(lián)軸器,主要由內(nèi)圈、外圈和24個橡膠柱銷組成。橡膠柱銷作為聯(lián)軸器重要零件,起到傳遞載荷、增加阻尼、調(diào)心對中的作用。在167號機(jī)的修理過程中,24個橡膠柱銷作為易損件被更換為新加工件。對原件和新件進(jìn)行對比分析,發(fā)現(xiàn)二者存在以下區(qū)別。
1)新件的單個質(zhì)量一致性較原件差,且總質(zhì)量偏重。新件的平均質(zhì)量為6.587 g,原件則為5.430 g;二者的最大質(zhì)量分散度分別為1.145 g、0.109 g;總質(zhì)量分別是157.8 g、130.340 2 g。質(zhì)量分布見圖7。
2)新件和原件的剛度分別為44.48 N/m、58.55 N/m,后者剛度比前者大31.63%,且新件線性關(guān)系明顯差于原件,如圖8所示。
圖 7 167號機(jī)橡膠柱銷質(zhì)量分布
圖8 橡膠柱銷剛度
對橡膠柱銷的強(qiáng)度進(jìn)行校核,剪切橡膠銷彈性聯(lián)軸器切應(yīng)力計算公式為
(1)
式中:T為聯(lián)軸器的計算轉(zhuǎn)矩,N·m;z為橡膠塊數(shù);D為橡膠元件中心分布圓直徑,m;d為橡膠銷直徑,m;l為橡膠塊長度,m。
轉(zhuǎn)矩計算公式為
(2)
式中:P為聯(lián)軸器的設(shè)計功率;n為轉(zhuǎn)速。
聯(lián)軸器的設(shè)計功率為125 kW,效率為85%,轉(zhuǎn)速為12 000 r/min,求得聯(lián)軸器的計算轉(zhuǎn)矩為117.03 N·m。
其他設(shè)計參數(shù):z=24,D=159×10-3m,d=13.5×10-3m,l=30.6×10-3m。
計算求得切應(yīng)力為τ=0.148 5 MPa,而許用切應(yīng)力[τ]=2 MPa,滿足強(qiáng)度設(shè)計要求。
通過以上工作可以得出結(jié)論,167號機(jī)在大修過程中因柱銷聯(lián)軸器的橡膠柱銷屬于易損件被更換,新件與原件質(zhì)量一致性較差且剛度偏低,但是強(qiáng)度滿足設(shè)計要求。裝配時沒有進(jìn)一步選配,導(dǎo)致安裝在聯(lián)軸器的橡膠柱銷分散性較大。發(fā)電機(jī)組在運(yùn)行過程中,聯(lián)軸器的徑向接觸力分散,沒能很好地調(diào)心對中,引起一個波動的振動。該振動成為一個激勵源,造成船體振動,在封閉的艙室中響應(yīng)放大,形成異響。
據(jù)此提出以下兩個改進(jìn)措施:
1)加強(qiáng)橡膠柱銷的生產(chǎn)質(zhì)量管理控制,確保較好的質(zhì)量一致性;
2)在聯(lián)軸器裝配中增加一道橡膠柱銷選配工序,確保聯(lián)軸器橡膠柱銷排布剛度的均勻性。
基于故障樹對某型艦載燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組在安裝調(diào)試過程中出現(xiàn)的異響故障進(jìn)行診斷,通過目視檢查、孔探檢查、數(shù)據(jù)復(fù)查、振動監(jiān)測、噪聲監(jiān)測等手段對可能引起故障的14個因素逐一排查,找出了導(dǎo)致故障的原因,提出了改進(jìn)措施。得出結(jié)論如下:
1)柱銷聯(lián)軸器中24個橡膠柱銷的質(zhì)量不一致造成的剛度分散是導(dǎo)致某型艦載燃?xì)鉁u輪發(fā)電機(jī)組在安裝調(diào)試過程中出現(xiàn)異響故障的原因;
2)加強(qiáng)橡膠柱銷的生產(chǎn)質(zhì)量管理控制,可確保較好的質(zhì)量一致性;
3)在聯(lián)軸器裝配中增加橡膠柱銷選配工序,可確保聯(lián)軸器橡膠柱銷排布剛度的均勻性。