王冠華,唐敬方,蔡榮忠
(紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司會(huì)澤卷煙廠,云南曲靖 654200)
精益物流是建立在精益思想基礎(chǔ)上的一種物流管理思想,其核心是圍繞倉庫管理在內(nèi)的一切浪費(fèi)為重點(diǎn),對(duì)物流管理環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)的改善,達(dá)到把浪費(fèi)降到最低程度的目的。從精益物流的角度分析,目前會(huì)澤卷煙廠輔料高架庫入庫作業(yè)的入庫流程并不是最優(yōu)的,在某些入庫流程環(huán)節(jié)還存在諸多浪費(fèi)現(xiàn)象。
會(huì)澤卷煙廠輔料高架庫物流系統(tǒng)主要由倉儲(chǔ)管理主服務(wù)系統(tǒng)、調(diào)度系統(tǒng)、電控系統(tǒng)和AGV(Automated Guided Vehicle,自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車)控制系統(tǒng)構(gòu)成,其入庫作業(yè)主要是指輔料從貨車上卸下來開始,到運(yùn)送至輔料高架庫的貨架上存放為止的過程,其作業(yè)流程主要包括:輔料卸載、輔料搬運(yùn)、輔料配盤、標(biāo)準(zhǔn)托盤入庫等。目前,輔料高架庫有2 條入庫通道、1 條出庫通道,輔料通過2 條入庫通道后,經(jīng)過3 條巷道到達(dá)高架庫貨物區(qū)域進(jìn)行存取。這種不對(duì)稱性不可避免地造成了巷道利用率低、入庫效率低的情況。同時(shí)輔料的入庫作業(yè)流程中存在一些重復(fù)繁瑣的環(huán)節(jié),如多次搬運(yùn)、多次裝卸、作業(yè)過程單一性、下一個(gè)工序等待上一個(gè)工序、不能并行運(yùn)作等,對(duì)整個(gè)入庫流程產(chǎn)生了不良影響,使得入庫作業(yè)時(shí)斷時(shí)續(xù),入庫作業(yè)耗時(shí)較長(zhǎng),制約了整個(gè)輔料入庫的效率。
標(biāo)準(zhǔn)托盤入庫通道的數(shù)量少于高架庫托盤存放區(qū)域巷道的數(shù)量,使得配盤入庫不可避免地出現(xiàn)分配不均勻現(xiàn)象,導(dǎo)致大量標(biāo)準(zhǔn)托盤地堆積在輸送鏈機(jī)的各個(gè)工位上,不能及時(shí)輸送至高架庫托盤存放區(qū)域,使得后續(xù)托盤的入庫作業(yè)出現(xiàn)中斷、暫停,造成了入庫過程的等待浪費(fèi)。現(xiàn)有入庫通道設(shè)計(jì)的不合理,是造成巷道利用率低的主要原因。
目前,輔料一般是集中供料,大多數(shù)在月初、月末集中到達(dá),所以輔料配盤入庫的數(shù)量一般呈現(xiàn)出“兩頭多、中間少”的規(guī)律。輔料配盤區(qū)域空間狹小,所以需要不斷地配盤入庫才能為剩余的輔料提供卸貨、配盤的空間。由于巷道利用率低,還導(dǎo)致已經(jīng)卸載的輔料大量堆積而沒有配盤的空間,使得整個(gè)入庫流程耗費(fèi)時(shí)間延長(zhǎng),導(dǎo)致入庫效率的低下。
現(xiàn)場(chǎng)浪費(fèi)主要有兩大類:等待浪費(fèi)和搬運(yùn)浪費(fèi)。
等待浪費(fèi)主要涉及中控人員在配盤入庫錄單環(huán)節(jié)需要與倉管員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)托盤信息的核對(duì),工作內(nèi)容存在交叉重復(fù)的情況,造成中控人員與倉管員的互相等待的現(xiàn)象,導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)的等待浪費(fèi)。其次入庫通道設(shè)置的不合理,造成前面入庫的標(biāo)準(zhǔn)托盤大量堆積在輸送鏈機(jī)上排隊(duì)等待,占據(jù)了后續(xù)托盤的入庫空間,使得叉抱車搬運(yùn)輔料到入庫通道口的入庫環(huán)節(jié)不得不暫時(shí)中斷,造成了叉抱車工作業(yè)流程的等待浪費(fèi)。
搬運(yùn)浪費(fèi)主要涉及輔料入庫的三級(jí)站抽檢環(huán)節(jié)涉及不同職能部門,按照現(xiàn)有溝通銜接的慣例進(jìn)行輔料樣品的抽檢作業(yè),會(huì)使得配好的標(biāo)準(zhǔn)托盤占駐暫存區(qū)。由于抽檢長(zhǎng)時(shí)間等待,配盤區(qū)無法容納更多輔料,會(huì)存在輔料往返平庫和配盤區(qū)之間多次倒運(yùn),造成搬運(yùn)浪費(fèi)。配盤區(qū)域較小,標(biāo)準(zhǔn)托盤所需的輔料必須首先搬運(yùn)至平庫區(qū)等待所需的全部輔料到齊后才能搬運(yùn)至配盤區(qū)進(jìn)行配盤。這樣就造成了輔料的多次倒運(yùn),造成了搬運(yùn)浪費(fèi)。
結(jié)上所述,巷道利用率低、入庫流程現(xiàn)場(chǎng)存在的浪費(fèi)等諸多因素是影響輔料高架庫入庫環(huán)節(jié)的關(guān)鍵因素,也是導(dǎo)致輔料高架庫的入庫效率低的主要原因。
為最大程度優(yōu)化輔料的入庫流程,在充分熟悉業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上,同時(shí)兼顧配盤空間小和質(zhì)檢時(shí)間長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)情況,充分利用精益管理的工具,實(shí)施方案的優(yōu)良改進(jìn)。
首先采用“5W1H 提問法”,通過對(duì)整個(gè)入庫作業(yè)流程當(dāng)中制約入庫效率的問題、原因等方面進(jìn)行提問,弄清入庫效率低下的癥結(jié)所在,并進(jìn)一步討論改進(jìn)的可能性。其次在提問之后,借助“ECRS 分析法”(取消Eliminate、合并Combine、調(diào)整順序Rearrange、簡(jiǎn)化Simplify)對(duì)入庫流程進(jìn)一步優(yōu)化,即對(duì)于能夠在配盤入庫流程之前完成的環(huán)節(jié)提前完成,對(duì)于可以在入庫過程中同時(shí)進(jìn)行的環(huán)節(jié)進(jìn)行合并,對(duì)于工作人員配合不暢的環(huán)節(jié)進(jìn)行培訓(xùn)來改善提出的問題。為了精準(zhǔn)找出制約入庫作業(yè)的因素,對(duì)整個(gè)入庫作業(yè)的流程程序進(jìn)行分析。選取2020 年4 月4 日進(jìn)行輔料入庫作業(yè)的云煙(小熊貓家園)品牌的40 個(gè)托盤為分析對(duì)象進(jìn)行入庫作業(yè),其流程程序分析見表1。根據(jù)流程對(duì)作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)分,可以分為14 個(gè)工作步驟,從流程分析表可以看出,入庫流程繁瑣、長(zhǎng)時(shí)間等待抽樣結(jié)果等耗時(shí)較長(zhǎng),是影響入庫效率的主要癥結(jié)所在。
表1 流程程序 min
根據(jù)“5W1H 提問法”和“ECRS 分析法”對(duì)整個(gè)輔料入庫的作業(yè)過程進(jìn)行以下6 點(diǎn)改進(jìn):①由于等待空托盤組出庫過程是系統(tǒng)自動(dòng)完成,可以在配盤的同時(shí)等待空托盤組出庫,倉管員清點(diǎn)數(shù)量也可以邊配盤邊進(jìn)行,所以將其合并為一個(gè)過程;②確認(rèn)是否可以配盤可以在整個(gè)作業(yè)之前提前確認(rèn),所以取消該過程;③三級(jí)站抽檢一般在輔料完全拆封之后進(jìn)行,溝通得當(dāng)后,在拆封的同時(shí)進(jìn)行抽檢可以縮短作業(yè)時(shí)間,所以將其合并為一個(gè)過程;④在配盤過程中,可以提前將配好的盤先搬運(yùn)至入庫區(qū),所以按照比例配盤和叉抱車將標(biāo)準(zhǔn)托盤搬運(yùn)至?xí)捍鎱^(qū)準(zhǔn)備這兩個(gè)過程可以合并;⑤質(zhì)量檢驗(yàn)和配盤入庫兩項(xiàng)工作重排順序,工序間的串行運(yùn)行模式重新調(diào)整為并行運(yùn)行模式,將已配好的待檢托盤從暫存區(qū)全部轉(zhuǎn)移至高架庫區(qū),消除抽檢的長(zhǎng)時(shí)間等待;⑥業(yè)務(wù)人員與中控人員存在工作內(nèi)容交叉,造成相互等待浪費(fèi)時(shí)間,對(duì)業(yè)務(wù)人員與中控人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)后等待時(shí)間減少,等待中控人員錄單和中控人員輸入入庫任務(wù)合并。
叉抱車在將配好的輔料送入輸送鏈機(jī)時(shí),有2 條入庫通道可同時(shí)使用,托盤進(jìn)入鏈機(jī)時(shí)卻會(huì)被隨機(jī)分配到3 條儲(chǔ)存巷道,巷道利用率僅為67%,在入庫任務(wù)較多時(shí),必然會(huì)造成鏈機(jī)擁堵,進(jìn)而使入庫效率變低。
由于輔料高架庫入庫區(qū)目前有2 條入庫通道,1 條出庫通道,出庫通道一般只用來作為空托盤組的出口,利用率較低,所以將這條出庫通道升級(jí)為即可出貨也可入庫的雙向通道就可以解決因?yàn)槿霂炜凇脙?chǔ)存巷道=2∶3 而造成的入庫效率低的問題。經(jīng)過技術(shù)改造,將現(xiàn)有入庫區(qū)的出庫通道升級(jí)為出/入庫雙選通道,形成了一套共3 條入庫主線的入庫系統(tǒng),這樣入庫區(qū)的每個(gè)通道和庫存區(qū)的每條巷道一一對(duì)應(yīng),可以完全自動(dòng)分配,避免了托盤入庫長(zhǎng)時(shí)間的等待浪費(fèi)。
在2 條入庫通道升級(jí)為3 條入庫通道的基礎(chǔ)上,現(xiàn)重新優(yōu)化入庫策略。3 條入庫通道與3 條巷道分別對(duì)應(yīng),在托盤進(jìn)行入庫作業(yè)時(shí),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)實(shí)際情況自動(dòng)分配進(jìn)入每條巷道的托盤數(shù)量,以達(dá)到每條巷道托盤數(shù)量的均衡,最大限度發(fā)揮設(shè)備的效能。同時(shí)當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí),托盤的入庫作業(yè)不會(huì)受影響,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別發(fā)生故障的巷道,并把后續(xù)入庫的托盤自行分配到其余巷道中。這樣一來,托盤進(jìn)入巷道的路徑由系統(tǒng)自動(dòng)分配來代替人為的巷道分配,在確保每個(gè)入庫巷道得到合理、最大程度利用的同時(shí),降低中控人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,消除了設(shè)備故障對(duì)入庫作業(yè)的影響。
通過入庫流程程序分析和工藝流程的重新梳理和優(yōu)化,根據(jù)“5W1H 提問法”和“ECRS 分析法”對(duì)整個(gè)作業(yè)過程進(jìn)行消除、合并、重排、簡(jiǎn)化后,流程由之前的14 個(gè)步驟縮減為7 個(gè)步驟,選取2020 年5 月7 日進(jìn)行輔料入庫作業(yè)的云煙(小熊貓家園)品牌的40 個(gè)托盤為分析對(duì)象,對(duì)其改進(jìn)效果進(jìn)行檢驗(yàn),其流程程序分析見表2。
表2 改進(jìn)后流程程序 min
經(jīng)實(shí)踐證明,云煙(小熊貓家園)品牌的40 個(gè)托盤作業(yè)時(shí)間由原來的1648 min 降低至145 min,縮短了輔料取樣質(zhì)檢的等待時(shí)間,等待時(shí)間耗時(shí)長(zhǎng)由24 h 降至0,優(yōu)化效果顯著。
同時(shí)輔料高架庫技術(shù)改造后,在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上增加1條入庫通道,加上之前的2 條入庫通道就實(shí)現(xiàn)了3 條入庫通道,3 條入庫通道對(duì)應(yīng)3 條巷道,巷道的使用率提升100%,使入庫和存儲(chǔ)達(dá)到了平衡,消除了入庫輸送鏈機(jī)上大量等待的托盤,大大提升了單托盤的平均入庫時(shí)間,提高了入庫效率。
本文打破慣性思維,采取創(chuàng)新方式,將耗時(shí)較長(zhǎng)的質(zhì)量抽檢環(huán)節(jié)作為主攻對(duì)象,將質(zhì)量檢驗(yàn)和配盤入庫兩項(xiàng)工作由之前的“先后順序”轉(zhuǎn)換為“齊驅(qū)并進(jìn)”新模式。通過新模式解決了配盤空間小和質(zhì)檢時(shí)間長(zhǎng)的矛盾沖突,既滿足了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的需求,也攻克了配盤現(xiàn)場(chǎng)局限性的難題,節(jié)省了輔料的反復(fù)倒運(yùn)的搬運(yùn)浪費(fèi)和配盤在暫存區(qū)長(zhǎng)時(shí)間存放等待而無法入庫的時(shí)間浪費(fèi),同時(shí)配合設(shè)備改造,打破了2 條入庫通道和3 條巷道之間的不平衡,解決了巷道利用率低、入庫效率低下的問題。