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瓦斯壓力測試鉆孔圍巖裂隙注漿封堵技術(shù)研究

2022-11-01 06:20成賢康
2022年11期
關(guān)鍵詞:粘液封孔瓦斯

李 磊,成賢康

(1.山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 古城煤礦,山西 長治 046000;2.煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 安全分院,北京 100013)

隨著煤礦開采深度的加深,瓦斯動力災(zāi)害問題越來越突出,所以對煤礦井下瓦斯壓力快速準(zhǔn)確地測定和研究對目前預(yù)測預(yù)防瓦斯動力災(zāi)害至關(guān)重要。煤層瓦斯壓力測試的準(zhǔn)確性受到多方面因素的影響,其中封孔質(zhì)量是測試的關(guān)鍵。目前,在強(qiáng)度較低的松軟煤層中采用較多的是膠囊-粘液封孔技術(shù)和套管帶壓封孔技術(shù)。松軟煤層的煤體強(qiáng)度低,在巷道松動圈范圍內(nèi)煤層破碎嚴(yán)重,存在大量的裂隙,容易形成溝通測壓氣室與巷道自由空間的瓦斯運(yùn)移通道,再加上膠囊膨脹后難以保證與孔壁均勻接觸,導(dǎo)致采用膠囊-粘液封孔測壓效果不理想。而下套管二次帶壓封孔技術(shù)由于成本高、操作復(fù)雜、成功率低,在現(xiàn)場生產(chǎn)和研究中較少使用。本文通過分析確定影響煤層巷道瓦斯壓力測定的關(guān)鍵因素,對煤層瓦斯壓力測試孔圍巖裂隙注漿材料進(jìn)行了研究,優(yōu)化了封孔工藝和參數(shù),提出了瓦斯壓力測試鉆孔圍巖裂隙注漿封堵技術(shù),并在現(xiàn)場進(jìn)行了試驗(yàn)[1-3]。

1 膠囊-粘液封孔瓦斯壓力測定存在的問題

目前,煤層巷道瓦斯壓力測試存在兩大技術(shù)難題:第一,煤層煤體強(qiáng)度相對較小,在巷道掘進(jìn)之后,由于支承壓力巷道側(cè)將產(chǎn)生較大范圍的松動破壞圈,煤體相對破碎的產(chǎn)生裂隙發(fā)育,不利于瓦斯壓力測定過程中的鉆孔封孔;第二,由于目前瓦斯壓力快速測定儀設(shè)備本身的缺陷,主要依靠膠囊和粘液封孔,其中膠囊封孔存在受鉆孔施工質(zhì)量和自身重力的影響。

煤層煤體強(qiáng)度相對較小,在巷道掘進(jìn)過程中,受應(yīng)力重新分布的影響,巷道兩幫支承壓力導(dǎo)致兩幫圍巖產(chǎn)生大量裂隙,煤體相對破碎,裂隙發(fā)育,大量裂隙的存在導(dǎo)致瓦斯壓力測定過程中外部漏風(fēng)(巷道風(fēng)流)、內(nèi)部漏氣(瓦斯氣體),是導(dǎo)致瓦斯壓力測定不夠準(zhǔn)確的一個重要原因。目前瓦斯壓力快速測定主要依靠膠囊和粘液封孔,其中膠囊封孔容易受鉆孔施工質(zhì)量和自身重力的影響。在實(shí)際測定過程中,鉆孔的軸線呈拋物線形狀,而且測量管在自身重力作用下,必然下垂,此時,整個測壓系統(tǒng)的重量將主要由膠囊和測量儀的末端支撐。在膠囊內(nèi)部,測量管不同位置距孔壁的距離不同。在前端,距孔壁上部的距離較小,而距孔壁下部的距離較大。相反,在后端,距上孔壁上部的距離較大,而距孔壁下部的距離較小。這導(dǎo)致膠囊不能均勻膨脹,它與孔壁之間的應(yīng)力也不一樣大,距離越小,應(yīng)力越大。因此,膠囊的實(shí)際受力狀況為:在膠囊前端,上部應(yīng)力較大,下部應(yīng)力較?。辉谀z囊后端,下部應(yīng)力較大,上部應(yīng)力較小。膠囊與孔壁之間應(yīng)力分布的不均勻性,必然導(dǎo)致瓦斯有可能從膠囊前端下部經(jīng)它的后端上部泄漏,大大降低測定結(jié)果的準(zhǔn)確性;而且,它會隨著鉆孔深度的增大更加顯著[4-7]。

2 注漿封堵及材料配置

針對膠囊和粘液封孔瓦斯壓力測定存在的問題,為消除巷道圍巖松動圈和膠囊膨脹不均勻?qū)︺@孔密閉性的影響,對注漿封堵材料進(jìn)行了改進(jìn)。注漿封堵材料包括注漿封孔材料和瓦斯壓力測孔的封孔材料,兩種材料主要依據(jù)余吾煤業(yè)松動圈測定分析情況進(jìn)行選擇,兩種材料的配比如下。

圖1 測壓管路實(shí)際受力分析圖

2.1 巷道圍巖注漿加固材料

1) 單一漿液材料:采用水泥單液漿,水泥采用425號普通硅酸鹽水泥,水泥和水的配比一般為:1.2∶1~1.5∶1,初步選定水泥和水的重要比為1.4∶1.

2) 復(fù)合漿液材料:采用水泥和粉煤灰混合漿液,采用425號普通硅酸鹽水泥和一級粉煤灰混合,固相材料和水的配比(灰水比)一般為1.2∶1~1.5∶1,水泥∶粉煤灰(固相比)=1∶9~5∶5,初步選定灰水比1.4∶1,固相比3∶7.

2.2 瓦斯壓力測孔封堵材料

傳統(tǒng)瓦斯壓力測孔密封材料為膨潤土+乳化液(或水),其體積比為1∶10(即1份膨潤土+10份乳化液或水)。實(shí)踐證明:這種配比在使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)注漿管堵塞的問題。因此,本次采用的膨潤土+乳化液(或水)的體積比為1∶12~1∶15,并且對密封材料中的固相進(jìn)行改進(jìn),加入活性材料,提高材料的溶解性能,盡可能地避免注漿管堵塞的問題。

3 注漿封堵工藝改進(jìn)

3.1 消除巷道圍巖松動圈的影響

煤層巷道開挖之后形成較大的松動破壞圈即破碎區(qū)是難以避免的,這也是煤層巷道測定瓦斯壓力的最大難題,本次研究中采用兩次注漿法對鉆孔周邊的圍巖進(jìn)行加固以保證鉆孔的密閉性。

1) 在進(jìn)行瓦斯壓力測定之前,事先在測孔周邊用注漿錨桿進(jìn)行注漿加固,如圖2所示。注漿加固材料采用水泥+水玻璃混合液。

圖2 注漿加固示意

2) 在測孔注漿加固之后,在瓦斯壓力測孔施工之前,先施工1個直徑為130 mm的大孔再次加固,如圖2所示。注漿加固材料采用水泥+水玻璃混合液。兩次加固的目的是為了消除或降低煤層巷道圍巖破碎區(qū)較大的影響,以便下一步施工瓦斯壓力測孔時,形成類似于巖層圍巖的施工條件,確保封孔的質(zhì)量[8-10]。

3.2 消除膠囊受力不均勻的影響

由于現(xiàn)場施工鉆孔較長,在鉆機(jī)擺動過程中,很難保證鉆孔100%平直,再加上上述對膠囊實(shí)際受力的分析,以及膠囊膨脹之后形成的邊界收縮效應(yīng),膠囊實(shí)際封孔長度(不足70%)遠(yuǎn)小于膠囊原長度。為了消除這一影響,第一,將內(nèi)外兩根膠囊加長1倍;第二,將內(nèi)外膠囊改為兩根膠囊串聯(lián),即內(nèi)部兩根串聯(lián),外部兩根串聯(lián)。鉆孔安裝施工示意如圖3所示。

圖3 鉆孔安裝施工示意

3.3 測量儀表改進(jìn)

現(xiàn)有瓦斯壓力測讀末端采用的是機(jī)械壓力表,這種壓力表一是測量精度不夠(0.1 MPa),二是不能及時捕捉和存儲瓦斯壓力變化的全過程,尤其是不能捕捉和存儲測試過程中的最大瓦斯壓力。因此,有必要對瓦斯壓力測試末端的瓦斯壓力表進(jìn)行改進(jìn),圖4為原始瓦斯壓力測量末端,圖5為改進(jìn)之后的測量末端。

圖4 原始瓦斯壓力測量末端

4 封孔步驟

1) 在打鉆期間,完成壓力粘液的配制,并放入粘液罐中。壓力粘液為膨潤土+乳化液(或水),其體積比為根據(jù)封堵材料優(yōu)化配比實(shí)驗(yàn)的結(jié)果確定。若密封粘液使用三相泡沫,可先將泡沫粉放入膠囊之間的護(hù)管,然后使用手壓泵打水或乳化液。

圖5 改進(jìn)之后瓦斯壓力測量末端

2) 將封孔器放入鉆孔內(nèi)的預(yù)定位置后,為避免危險(xiǎn),先暫時打開瓦斯補(bǔ)氣口處的開關(guān),排放瓦斯,然后利用手動式乳化液泵將乳化液壓力加至1.5 MPa,檢查膠囊是否膨脹并封住鉆孔。檢查時可用力拉護(hù)管,觀察是否松動。如松動,說明膠囊未膨脹,應(yīng)先放出乳化液卸壓,然后檢查管路是否發(fā)生阻塞,并及時排除,確保膠囊及管路通暢之后方可使用[11-14]。

3) 封孔器安裝完畢后,通過護(hù)管將封孔器固定在專用的立柱上,以防測壓時封孔器突然拋出。膠囊膨脹封住鉆孔后,打開氮?dú)馄靠傞_關(guān)和粘液罐高壓截止閥開關(guān)。為了快速讓粘液密封腔充滿粘液,先將氮?dú)馄繙p壓表的壓力調(diào)到0.8~1.0 MPa,當(dāng)粘液密封腔充滿粘液后,再將氮?dú)馄繙p壓表的壓力暫時調(diào)到0.2~0.3 MPa,封堵膠囊周邊鉆孔裂隙。

4) 關(guān)閉瓦斯補(bǔ)氣口處的開關(guān),觀察瓦斯壓力表上的變化。測壓期間要定時觀察和記錄瓦斯壓力、乳化液壓力和粘液壓力。如乳化液壓力或粘液壓力下降,應(yīng)及時補(bǔ)壓,保證乳化液壓力高于瓦斯壓力1.5 MPa,粘液壓力高于瓦斯壓力0.2~0.3 MPa.

5) 如果瓦斯壓力連續(xù)24 h沒有變化,則可認(rèn)為這個穩(wěn)定的壓力就是煤層瓦斯壓力。

5 現(xiàn)場試驗(yàn)

余吾煤業(yè)主要開采3號煤層,其中N1202工作面作為本次實(shí)驗(yàn)工作面,位于北一采區(qū)N1201與N1203工作面之間,工作面主巷道為N1202膠順、回順、切眼、高抽巷,回采長度890 m,切眼長度294.6 m.煤層底板等高線+420~+440 m,巷道走勢平緩,最大坡度為±4.3°.在該工作面分別施工3組瓦斯壓力測試鉆孔,不同組鉆孔之間距離為50 m;同組內(nèi)施工2個瓦斯壓力測試鉆孔,鉆孔間距5 m.同一組內(nèi)的2個鉆孔均采用不同封孔工藝,1個采用原有工藝測試、另一個采用新工藝測試。具體參數(shù)及測試結(jié)果見表1.

表1 測壓鉆孔參數(shù)

為檢驗(yàn)圍巖裂隙注漿封堵技術(shù)所測煤層瓦斯壓力的準(zhǔn)確性,在每組均施工2個鉆孔,每個鉆孔各采用一種不同封孔工藝分別進(jìn)行測壓。比較表1中的瓦斯壓力測試數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),采用原有工藝進(jìn)行封孔的瓦斯壓力測試鉆孔,其測壓結(jié)果要遠(yuǎn)小于采用新型封孔工藝的瓦斯壓力測試鉆孔。本次測試中,同組鉆孔的間距為5 m,測壓結(jié)果應(yīng)該基本一致,但實(shí)際測試中,由于采用不同的封孔工藝,導(dǎo)致采用原有工藝的鉆孔壓力測試值要明顯小于采用新工藝的測試值,說明采用新工藝的鉆孔的測壓值更加準(zhǔn)確。同時,本次施工的3組鉆孔組間距離為50 m,而該工作面內(nèi)煤層賦存穩(wěn)定,煤層標(biāo)高和埋深變化較小,瓦斯賦存均勻。因此,各組鉆孔的測壓數(shù)據(jù)應(yīng)該較為接近。然而3組鉆孔中,原有工藝鉆孔的測試值為0.14~0.31 MPa,波動較大;新工藝鉆孔的測試值為0.47~0.52 MPa,基本保持一致。這進(jìn)一步說明,采用圍巖裂隙注漿封堵技術(shù)所測煤層瓦斯壓力更加準(zhǔn)確。

6 結(jié) 語

1) 針對本研究的具體情況,通過實(shí)驗(yàn)配制了新型注漿封孔材料和瓦斯壓力測孔封孔材料,配置的新型注漿封堵材料有效地滿足了復(fù)雜地質(zhì)條件下的封孔技術(shù)要求。

2) 通過使用新型注漿封孔材料,對巷道圍巖松動圈的破碎巖體進(jìn)行注漿固結(jié),有效地封堵了測壓鉆孔與圍巖裂隙的溝通。

3) 通過使用新型瓦斯壓力測孔封孔材料和加長的膠囊,消除了膠囊受力不均勻變形的問題,保證了膠囊在煤巖層中能夠有效封堵裂隙。

4) 通過改進(jìn)原始瓦斯壓力測量儀器,大大提升了瓦斯壓力的測量精度,及時捕捉和存儲測試過程中的最大瓦斯壓力,保證所了測煤層瓦斯壓力的精確性。

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