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榆鋼一高線盤螺工藝路徑優(yōu)化實(shí)踐

2022-11-03 08:11石成星
今日制造與升級 2022年7期
關(guān)鍵詞:軋機(jī)尺寸機(jī)組

石成星

(甘肅省酒鋼集團(tuán)榆中鋼鐵有限責(zé)任公司,甘肅蘭州 730100)

節(jié)能降耗始終是鋼鐵工業(yè)的一項(xiàng)重要任務(wù),2021年,榆中鋼鐵有限責(zé)任公司(以下簡稱“榆鋼公司”)軋鋼一分廠高線一工序Φ8.0mm規(guī)格盤螺產(chǎn)量49.26萬t,占總產(chǎn)量的73.38%。但是在Φ8.0mm規(guī)格盤螺的生產(chǎn)過程中存在性能偏低和電耗過高的問題。鑒于市場和成本的壓力,榆鋼公司為降低盤螺生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)降本增效,通過對現(xiàn)有軋制工藝進(jìn)行優(yōu)化,解決了Φ8.0mm盤螺的電耗過高和性能偏低的問題,獲得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

1 軋制生產(chǎn)線簡介

榆鋼公司一高線工序軋制線為摩根5代半高速線材軋制生產(chǎn)線,加熱爐為蓄熱式步進(jìn)梁式,全線共有30架軋機(jī),布置方式為:6架粗軋機(jī)、8架中軋機(jī)、4架預(yù)精軋機(jī)、8架精軋機(jī)、4架減定徑機(jī)(圖1)。其中,高速區(qū)采用先進(jìn)的“8+4”工藝,并結(jié)合機(jī)組前、后和機(jī)架間的閉環(huán)控溫水冷裝置來實(shí)現(xiàn)控制冷卻,產(chǎn)品精度可達(dá)±0.1mm。軋線控制軋制采用摩根公司的閉路循環(huán)水系統(tǒng),保證了精軋、減定徑以后在兩相區(qū)軋制,起到了細(xì)化晶粒的作用,軋后控制冷卻采用延遲型斯太爾摩冷卻方式,該冷卻方式可根據(jù)產(chǎn)品的要求進(jìn)行控制冷卻,能夠保證成品材軋后的相變控制,從而獲得最終產(chǎn)品的使用性能。

圖1 高線生產(chǎn)線平面布置示意圖

2 Φ8.0mm盤螺生產(chǎn)工藝及存在的問題

2.1 Φ8.0mm盤螺生產(chǎn)工藝

Φ8.0mm盤螺軋制工藝流程為:150×150mm2方坯→蓄熱式加熱爐→高壓水除鱗→卡斷剪→粗軋機(jī)組6架→1#飛剪→中軋機(jī)組6架→2#飛剪→預(yù)精軋機(jī)組6架→預(yù)精軋后水箱→3#飛剪→精軋機(jī)組6架→2組精軋后水箱→減定徑機(jī)組2架→2組減定徑后水箱→夾送輥→吐絲機(jī)→斯太爾摩風(fēng)冷線→集卷→P/F線空冷線→檢驗(yàn)→精整→打包→稱重掛牌→成品入庫。

2.2 Φ8.0盤螺軋制存在的問題

在Φ8.0mm盤螺軋制過程中,主要存在以下問題:軋制過程中電耗過高;盤螺屈服強(qiáng)度不明顯,產(chǎn)品屈服強(qiáng)度較低。主要原因如下。

(1)現(xiàn)有的Φ8.0mm盤螺軋制工藝,全線軋制道次多,使用26架道次軋制,導(dǎo)致軋線電耗高。

(2)由于軋制道次多,導(dǎo)致軋線料型尺寸調(diào)整幅度窄,成品尺寸偏下限,造成產(chǎn)品屈服強(qiáng)度偏低。

3 工藝改進(jìn)及思路

(1)校核榆鋼一高線現(xiàn)有粗中軋、精軋、減定徑的設(shè)備參數(shù),制定出Φ8.0mm盤螺鋼筋產(chǎn)品的軋制工藝優(yōu)化方案,使其能夠滿足產(chǎn)品軋制的需求。通過研究分析,決定在原有軋制工藝的基礎(chǔ)上停用17/18架軋機(jī),對精軋軋機(jī)孔型進(jìn)行優(yōu)化改造,重新對軋制各道次的孔型和進(jìn)出口導(dǎo)衛(wèi)進(jìn)行設(shè)計(jì)改造,使其能夠滿足正常生產(chǎn)的要求。

(2)經(jīng)過研究討論,在預(yù)精軋減少2架次的情況下,對精軋孔型系統(tǒng)進(jìn)行選擇優(yōu)化,進(jìn)行合理的工藝參數(shù)選擇及設(shè)備強(qiáng)度(主要是電機(jī)功率)校驗(yàn)。通過實(shí)踐證明,設(shè)備性能完全能夠滿足生產(chǎn)要求,該孔型系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法正確,工藝參數(shù)選擇基本合理。通過設(shè)計(jì)出的Φ8.0mm盤螺鋼筋產(chǎn)品的孔型優(yōu)化方案,制定精軋軋槽加工方案,保證成品尺寸滿足使用要求。

(3)根據(jù)設(shè)計(jì)的孔型尺寸,優(yōu)化調(diào)整軋線各機(jī)架的軋制速度、料型等關(guān)鍵尺寸,既能夠滿足產(chǎn)品尺寸的標(biāo)準(zhǔn)要求,也能滿足一高線現(xiàn)有設(shè)備軋制負(fù)荷的要求。

(4)根據(jù)優(yōu)化方案,制定出Φ8.0mm盤螺鋼筋產(chǎn)品工藝模式優(yōu)化后的軋后控制冷卻方案,以解決產(chǎn)品性能偏低的問題,保證產(chǎn)品力學(xué)性能和產(chǎn)品尺寸的交貨要求。

4 工藝改進(jìn)實(shí)施

(1)根據(jù)榆鋼一高線現(xiàn)有粗中軋、精軋、減定徑的設(shè)備裝備水平,制定Φ8.0mm盤螺鋼筋產(chǎn)品的軋制工藝優(yōu)化方案,由原來的軋制26道次減少至24道次,可以滿足產(chǎn)品軋制需求。

(2)根據(jù)Φ8.0mm盤螺鋼筋產(chǎn)品現(xiàn)有的軋制工藝,對精軋軋槽刻槽方案進(jìn)行改造,以達(dá)到減少軋制道次的目的,使成品尺寸滿足國標(biāo)要求。

(3)根據(jù)改造后的精軋孔型方案,對軋線各機(jī)架的速度、料型等尺寸進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化(表1),使其既能夠滿足產(chǎn)品尺寸的標(biāo)準(zhǔn)要求,也能滿足一高線現(xiàn)有設(shè)備軋制負(fù)荷的要求。

表1 一高線Φ8.0mm盤螺軋制工藝參數(shù)

(4)根據(jù)調(diào)整后Φ8.0mm盤螺鋼筋產(chǎn)品工藝模式優(yōu)化軋后冷卻方案(表2),使其滿足產(chǎn)品力學(xué)性能和產(chǎn)品尺寸的交貨要求。

表2 控冷工藝參數(shù)

(5)在軋制盤螺時(shí)減定徑28架出成品,29和30架機(jī)組模塊空轉(zhuǎn)。軋制盤螺時(shí)定徑機(jī)組不能發(fā)揮作用。所有動(dòng)力能源及電能均在消耗,設(shè)備為正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。為減少能源消耗及設(shè)備消耗,研究討論停用29和30架定徑機(jī)組。在原有的軋制模式下對減定徑使用模式進(jìn)行優(yōu)化,原有的軋制模式29和30架機(jī)組為150模塊,軋制力不足凸顯?;诖朔N情況,在軋制盤螺時(shí)對定徑機(jī)組進(jìn)行停用,在不改變軋線裝備的情況下,停用29和30架定徑機(jī)模塊,改變軋制道次實(shí)現(xiàn)盤螺高速軋制,以實(shí)現(xiàn)節(jié)約用電的經(jīng)濟(jì)效益模式。

停用29和30架定徑機(jī)模塊主要是通過對聯(lián)合齒輪箱9個(gè)離合器不同分配,對減定徑機(jī)組實(shí)現(xiàn)28架出成品時(shí)29-30架定徑機(jī)組停用,修改軋制程序表,對軋制速度進(jìn)行優(yōu)化,利用軋制程序,通過伺服電機(jī)控制將5號離合器走中位,將S8軸的動(dòng)力輸入斷開。實(shí)現(xiàn)S7軸的傳動(dòng)與S8軸失效,達(dá)到定徑機(jī)組模塊停用的目的。通過停用定徑機(jī)的生產(chǎn)模式(表3),在正常軋制過程中減定徑軋機(jī)主電機(jī)負(fù)荷降低了37%,在同等產(chǎn)量的情況下,軋線節(jié)電效果明顯。在不增加費(fèi)用投入情況下,實(shí)現(xiàn)軋制盤螺電機(jī)速度降低及負(fù)荷降低,大大節(jié)約了電力消耗,同時(shí)提高了Φ8.0mm盤螺軋制產(chǎn)量,軋制產(chǎn)能由2000t/d提高至2300t/d,經(jīng)濟(jì)效益明顯。

表3 各規(guī)格離合器位置參數(shù)

5 實(shí)施后效果

通過對軋制工藝的優(yōu)化改進(jìn),有效解決了Φ8.0mm盤螺電耗過高的問題,Φ8.0mm盤螺的電耗由原來的122kW·h/t降低到現(xiàn)在的115kW·h/t;同時(shí)解決了產(chǎn)品性能偏低的問題,工藝優(yōu)化前盤螺性能較低且波動(dòng)較大,工藝優(yōu)化后性能較高且穩(wěn)定。Φ8.0mm盤螺的屈服強(qiáng)度由410MPa提高到了435MPa,優(yōu)化后的產(chǎn)品組織正常且無異常組織(圖2),從圖2對比中可以看出產(chǎn)品的金相組織為鐵素體和珠光體,優(yōu)化后的珠光體含量要高于優(yōu)化前的含量,珠光體含量由28.91%提升至34.35%,且未產(chǎn)生貝氏體組織,達(dá)到了工藝優(yōu)化的目的。

圖2 金相組織

6 結(jié)語

通過對Φ8.0mm盤螺軋制工藝的改進(jìn)優(yōu)化,解決了電耗過高、產(chǎn)品性能偏低的問題,為Φ8.0mm盤螺的降本增效提供了思路和工藝保證。同時(shí)通過研究在Φ8.0mm盤螺軋制過程中減定徑離合器的分配方式,停用定徑機(jī),大大降低了能源消耗,提升了軋制產(chǎn)能,達(dá)到了工藝優(yōu)化改進(jìn)的目的。

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