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柳林煤礦回風(fēng)立井井筒凍結(jié)管射孔注漿技術(shù)的實(shí)踐

2022-11-05 10:17劉應(yīng)軍
山東煤炭科技 2022年10期
關(guān)鍵詞:立井射孔井筒

劉應(yīng)軍

(柳林縣應(yīng)急管理局,山西 呂梁 033300)

現(xiàn)有凍結(jié)法立井井筒施工后防治水處理方法存在著施工成本高、施工難度大、防治水效果較差等實(shí)際問題。射孔注漿技術(shù)在地面注漿不需要另外造孔,同時(shí)井下圍巖注漿也不需要進(jìn)行破壁施工,施工便利,成本低,安全性較好。以柳林煤礦回風(fēng)立井為研究對象進(jìn)行了凍結(jié)管射孔注漿技術(shù)的實(shí)踐研究,制定了合理的射孔注漿方案以及施工方案[1-6],可以保證射孔注漿的封堵效果,達(dá)到提高防治水效果的目的。

1 工程概況

1.1 概況

山西柳林煤礦有限公司立井、副立井、回風(fēng)立井三條井筒全部采用全深凍結(jié)法施工,井壁結(jié)構(gòu)均為雙層井壁。通過礦井水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探可知,4#、5#煤正常涌水量分別為1754 m3/h、1886 m3/h,最大涌水量分別為2270 m3/h、2410 m3/h?;仫L(fēng)立井井筒深度541.52 m,工程采用全深一次凍結(jié),主排孔數(shù)量40 個(gè),深度555 m;防片幫孔數(shù)量20 個(gè),深度70 m;測溫孔3 個(gè),2 個(gè)深度555 m+1 個(gè)深度80 m?;仫L(fēng)立井井筒凍結(jié)孔剖面及設(shè)計(jì)布孔如圖1。

圖1 回風(fēng)立井井筒凍結(jié)孔剖面及設(shè)計(jì)布孔情況

1.2 回風(fēng)立井井筒凍結(jié)管射孔注漿技術(shù)的思路

根據(jù)礦井水文地質(zhì)、工程地質(zhì)條件,確定射孔注漿層位、注漿材料及漿液配比、注漿壓力、施工時(shí)間段等工藝參數(shù)。

研究全深凍結(jié)井筒凍結(jié)管射孔注漿施工中射孔階段及注漿階段施工工藝的質(zhì)量控制方法及機(jī)具,在各施工階段的施工順序、層位控制及異常情況處理工藝方案。

設(shè)計(jì)回風(fēng)立井井筒完成40 個(gè)主凍結(jié)孔和2 個(gè)測溫孔射孔注漿工作,停止凍結(jié)后約6 個(gè)月自然解凍,貫穿全井深的每個(gè)凍結(jié)孔與凍結(jié)管之間形成“環(huán)狀空間”,切斷凍結(jié)孔環(huán)狀空間垂向?qū)ǖ?,防止凍結(jié)壁解凍后環(huán)狀空間水壓作用在井下構(gòu)筑物(包括井下巷道、硐室、井筒)上造成構(gòu)筑物破壞,如圖2。

圖2 回風(fēng)立井井筒凍結(jié)孔水害形成剖面示意圖

2 射孔注漿技術(shù)方案設(shè)計(jì)

2.1 射孔注漿原理

射孔注漿原理:將射孔槍體沿凍結(jié)管下放至預(yù)定注漿地層,引爆磁電雷管,在井筒壁后裂隙發(fā)育、熔巖水豐富的地帶將凍結(jié)管穿透,并形成一定寬度和長度的裂縫,然后進(jìn)行圍巖注漿加固和堵水。

2.2 射孔注漿設(shè)備

凍結(jié)管射孔注漿射孔槍選擇102 型,射孔彈型號為YD-89B 型,射孔角度為相位90°,孔密度為10 孔/m,配置射孔儀器絞車+25 t 起重機(jī)。

2.3 射孔層位選擇

本次注漿孔利用回風(fēng)立井現(xiàn)有的40 個(gè)主排凍結(jié)孔(Z1~Z40)和2 個(gè)測溫孔(C1~C2),一共是42 個(gè)注漿孔。第一次射孔注漿:井筒與車場連接位置+硐室上方30~50 m 位置,主要是對延安組隔水層(以粉砂巖、泥巖為主)進(jìn)行注漿;第二次射孔注漿:凍結(jié)管內(nèi)水泥至井筒與車場連接位置+硐室頂部80~100 m位置,主要是對直羅組上段隔水層(以紫色和雜色泥巖、砂質(zhì)泥巖、粉砂巖為主)進(jìn)行注漿。

Z1~Z40 號注漿孔,單孔射孔深度為431~432 m,射孔長度42 m,射孔段為泥巖;C1~C2 號注漿孔,單孔射孔深度為352~353 m,射孔長度42 m,射孔段為泥巖。

2.4 注漿施工方案

作業(yè)方式:單孔注漿采取先下后上分二個(gè)層段射孔注漿順序。每個(gè)孔深部層位射孔注漿結(jié)束后,立即定量壓水(通過計(jì)算,壓入的水量需將凍結(jié)管內(nèi)的水泥漿全部壓到管外),而后關(guān)閉凍結(jié)管高壓球閥,待漿液達(dá)到終凝后再打開高壓球閥,最后再進(jìn)行淺部層位射孔、壓清水、注漿。

當(dāng)一個(gè)段高的注漿量達(dá)設(shè)計(jì)量的80%~120%,且注漿終壓達(dá)到設(shè)計(jì)壓力,泵量為30~50 L/min,并穩(wěn)定20 min 以上時(shí),可結(jié)束該段注漿。

注漿站布設(shè):布置XPB90E 型液壓注漿泵1 臺、HFV-C 型液壓注漿泵1 臺,建一次攪拌池1 個(gè)、二次攪拌池1 個(gè)、清水池1 個(gè),布置螺旋給料機(jī)1 臺。

注漿漿液配備:當(dāng)漿液水灰比為1:1 時(shí),水750 L,P.O42.5 水泥750 kg,外加食鹽37.5 kg,三乙醇胺3.75 kg,此時(shí)漿液比重1.50 t/m3,漿液體積1.000 m3;當(dāng)漿液水灰比為0.75:1 時(shí),水712 L,P.O42.5水泥950 kg,外加食鹽77.5 kg,三乙醇胺4.75 kg,此時(shí)漿液比重1.66 t/m3,漿液體積1.029 m3。

3 射孔注漿方案的實(shí)施過程分析

3.1 鹽水置換

回風(fēng)立井布置42 個(gè)射孔注漿孔,射孔注漿孔鹽水置換主要流程為立鉆→鑿孔→壓風(fēng)與鉆桿連接→鹽水置換。

(1)立鉆。在井筒凍結(jié)溝槽內(nèi)原凍結(jié)孔位置進(jìn)行標(biāo)記,利用吊垂線確定凍結(jié)孔位中心和凍結(jié)管中心位置。(2)鑿孔。沖擊鉆向上打孔后用15 mm 水鉆掃孔、射孔注漿通道。(3)對壓風(fēng)管與鉆桿進(jìn)行連接;(4)鹽水置換。下放鉆桿,開啟風(fēng)管閥門,進(jìn)行鹽水置換。

3.2 子彈穿管

根據(jù)射孔注漿技術(shù)方案,采用專用射孔在凍結(jié)管內(nèi)指定位置進(jìn)行打孔并延伸至巖層內(nèi)實(shí)施子彈穿管作業(yè)工序。凍結(jié)射孔過程原理如圖3,主要流程包括下放絞車→槍體槍頭連接→槍體回收。射出孔孔徑8~12 mm,穿透巖石深度220~320 mm 左右。

圖3 凍結(jié)管射孔原理示意圖

下放射孔槍之前,在凍結(jié)管內(nèi)注入一定量的漿液,讓射孔位置淹沒在漿液之中,保障射孔槍在漿液內(nèi)發(fā)生引爆,防止爆破炸裂現(xiàn)象。實(shí)踐結(jié)果表明:起爆后槍身孔數(shù)為10 a,無啞炮和二次引爆現(xiàn)象發(fā)生,子彈穿管施工較理想。

3.3 注漿施工

注漿施工漿液流程主要為,攪拌桶→漿液池→注漿泵→注漿口。在注漿施工中,注漿壓力會(huì)有變化,可通過調(diào)整漿液濃度、控制泵量的辦法進(jìn)行調(diào)整。注漿施工中當(dāng)注漿量超過13 m3時(shí),必須實(shí)時(shí)監(jiān)測注漿壓力,用人為的方法控制泵量,使壓力達(dá)到終壓。

4 工程質(zhì)量分析

回風(fēng)立井井筒施工射孔共42 次,經(jīng)檢查42 個(gè)全部都為有效射孔,射孔成功率達(dá)到了100%,射孔施工效果理想。經(jīng)分析可知,該回風(fēng)立井井筒凍結(jié)孔采用Φ190 mm 的鉆頭造孔,下放凍結(jié)管管徑為Φ140 mm,水泥漿置換孔底往上約150~220 m。理論計(jì)算結(jié)果表明:單孔僅僅需要13 m3的液漿即可填滿注漿孔及凍結(jié)孔的環(huán)形空間。但在該工程施工過程中發(fā)現(xiàn),回風(fēng)立井井筒實(shí)際累計(jì)注液漿量達(dá)1546 m3,平均單孔注漿量高達(dá)36.8 m3,431~432 m段注漿量達(dá)873 m3,上段(352~353 m)注入水泥漿液673 m3。從這一情況來看,實(shí)際注漿量遠(yuǎn)大于理論注漿量。分析可知,射孔注漿不僅是對注漿孔及凍結(jié)孔的環(huán)形空間進(jìn)行了充填,也對局部地層進(jìn)行了加固封堵。

在回風(fēng)立井井筒底部南側(cè)和北側(cè)位置,在施工井筒連接處及硐室時(shí),揭露凍結(jié)管后,檢測發(fā)現(xiàn)凍結(jié)管密實(shí)良好,無淋水、出水現(xiàn)象發(fā)生,消除了回風(fēng)立井井筒的水害威脅。

5 結(jié)語

以柳林煤礦回風(fēng)立井井筒為研究對象,進(jìn)行了凍結(jié)管射孔注漿技術(shù)的實(shí)踐工程試驗(yàn),施工射孔共42 次,射孔成功率達(dá)到了100%,射孔施工效果理想,達(dá)到了封堵凍結(jié)管與地層環(huán)狀空間導(dǎo)水通道的目的。揭露凍結(jié)管后,發(fā)現(xiàn)凍結(jié)管密實(shí)良好,無淋水、出水現(xiàn)象發(fā)生,消除了煤礦回風(fēng)立井井筒的水害威脅,滿足了礦井的正常生產(chǎn)要求。

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