楊育波
(山西沁和能源集團有限公司南凹寺煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048000)
南凹寺煤業(yè)井下工作面掘進過程中,因出料運輸系統(tǒng)需要,出料設(shè)備常布置于風門處,需要穿過風門墻,如果設(shè)備安裝不嚴密,會出現(xiàn)漏風現(xiàn)象,風流調(diào)節(jié)機制受限[1-2]。特別是巖巷掘進過程中,運輸系統(tǒng)采用刮板輸送機出料,由于設(shè)備自身安裝嚴密性不足,造成漏風進一步加劇,且刮板輸送機使用中極易發(fā)生故障,維修期內(nèi)致使生產(chǎn)效率降低,維修成本急劇增加。基于漏風嚴重、設(shè)備固定及可變成本增加、生產(chǎn)效率受影響嚴重等問題,對井下運輸系統(tǒng)進行改良優(yōu)化。
南凹寺煤業(yè)采掘工作面多,通風系統(tǒng)復(fù)雜,井下設(shè)備陳舊,風流調(diào)節(jié)機制無法實現(xiàn)風量優(yōu)化配置,造成現(xiàn)有井下通風系統(tǒng)無法滿足工作面需求風量。作為風流主要調(diào)整設(shè)施的風門,由于刮板輸送機在出料過程中要穿過風門墻,形成輸送通道,出料運輸過程中無法保證通風密閉性,風量損失加劇,使得風流調(diào)節(jié)效率進一步降低[3]。
(1)鏈條壽命縮短
設(shè)備運行時間過長導(dǎo)致鏈條使用疲勞,磨損變形嚴重,刮板槽與鏈條匹配度降低,出料過程中小矸石易嵌入間隙中,造成鏈條緊繃卡死,進一步縮短鏈條有效使用期限,甚至會出現(xiàn)斷鏈事故[4]。
(2)鏈條飄滑嚴重
溜槽槽幫經(jīng)長時間磨損,溜槽無法有效卡住鏈條,再加上刮板缺失,使得鏈條發(fā)生滑鏈和飄鏈。若鏈條附近有人員經(jīng)過,易導(dǎo)致人身安全事故。
(3)鏈條跳鏈頻率高
溜槽經(jīng)過長時間磨損,其平直度不再精準,在小矸石影響下,分鏈器無法保證鏈輪咬住鏈條,跳鏈頻率增多。
(4)電動機超負荷損壞
當鏈條發(fā)生卡鏈以及溜槽夾矸事故,導(dǎo)致刮板輸送機無法正常運行時,若使設(shè)備強行高負荷運行,或頻繁啟停設(shè)備,最終導(dǎo)致電動機燒毀。
(5)出料效率低
由于刮板輸送機設(shè)備自身特點,在出料時受阻力較大,且阻力與長度成正比,降低運輸系統(tǒng)整體效率。
南凹寺煤業(yè)掘進工作面現(xiàn)有刮板輸送機40 臺,以每套設(shè)備單價27 萬元算,依據(jù)過往設(shè)備維修費用臺賬資料數(shù)據(jù),平均每年每套設(shè)備維修成本可達10.78 萬元,約占總價40%。以第一年設(shè)備使用狀態(tài)計算,忽略由于設(shè)備檢修而發(fā)放的檢修工工資,以及自然危害對設(shè)備損壞而產(chǎn)生的維修費用額外增加,單套設(shè)備每天需3 人輪班操作,每人工資、績效、獎金等平均以每月6000 元計,單月人工支付共計1.8萬元,即年人工支付為21.6 萬元,單套設(shè)備第一年至少投入總費用為59.4 萬元。
防風流逆流裝置如圖1。整套裝置由4 部分結(jié)構(gòu)組件組成,其中1、3 結(jié)構(gòu)部分分別對應(yīng)于2、4結(jié)構(gòu)部分,各為一組部件,各組對應(yīng)部分結(jié)構(gòu)相同,兩組部件一組布置于風門墻體進風側(cè),另一組布置于回風側(cè),整套裝置協(xié)作控制風流逆流。
圖1 防風流逆流裝置示意圖(m)
2.1.1 結(jié)構(gòu)部分1-3 組加工工藝
(1)主體結(jié)構(gòu)。利用50 mm×50 mm×5 mm角鋼將5 mm 厚鋼板焊接成為主體結(jié)構(gòu),焊接完成后主體結(jié)構(gòu)尺寸為1.1 m×0.5 m×1.0 m。
(2)防逆風結(jié)構(gòu)。防逆風結(jié)構(gòu)采用廢舊皮帶內(nèi)襯鋼板形式,整體形狀制成扇形,扇形部分弧度參照主皮帶弧度,保證出料工藝順利進行基礎(chǔ)上,在逆風方向起到防逆風作用,另一端采用夾板與螺絲固定,增強防逆風整體結(jié)構(gòu)抗壓能力。
(3)夾板結(jié)構(gòu)。采用一塊0.54 m×0.02 m 開孔鋼板與長0.54 m 的DN20 鋼管焊接而成。
(4)轉(zhuǎn)動連接結(jié)構(gòu)。利用DN15 鋼管撬動主體預(yù)留孔洞及DN20 鋼管,組成轉(zhuǎn)動連接結(jié)構(gòu)。
(5)托輥結(jié)構(gòu)。為便于安裝皮帶托輥,皮帶托輥卡槽焊接于距主體結(jié)構(gòu)底部0.2 m 處。
(6)固定結(jié)構(gòu)。距結(jié)構(gòu)主體底部上向0.67 m處與2 根長0.5 m 短節(jié)皮帶縱梁焊接,可與主皮帶縱梁固定。便于使用0.1 m 開孔角鋼對風門墻上防風流逆流裝置進行二次固定,可將2 根開孔角鋼布置于裝置結(jié)構(gòu)主體上部及側(cè)部。
2.1.2 結(jié)構(gòu)部分2-4 組加工工藝
防逆風結(jié)構(gòu):材質(zhì)僅采用廢舊皮帶進行加工,無需鋼板內(nèi)襯。加工成型后,扇形與主皮帶弧度相匹配,切割成單段2~3 cm 長的簾狀。其余結(jié)構(gòu)部分與1~3 組加工工藝相同。
(1)運距長。帶式輸送機相較于刮板輸送機在運距性能上占據(jù)絕對優(yōu)勢。南凹寺煤業(yè)帶式輸送機運距最遠可達2000 m 以上,并且在運輸能力上也高于刮板輸送機。
(2)持續(xù)作業(yè)。帶式輸送機可實現(xiàn)連續(xù)出料,出料過程平穩(wěn),撒料較少,更易實現(xiàn)自動化智能控制,提高運輸效率。
(3)能耗少。由帶式輸送機自身特點,在出料過程中,上下皮帶都以托輥進行支撐,部件間摩擦阻力較小,相較于刮板輸送機阻力可降低約20%,降低能源消耗,日常設(shè)備維護工作簡單。設(shè)備保護系統(tǒng)完善,有效保障帶式輸送機正常運轉(zhuǎn)。
(4)成本低。帶式輸送機采用的是將主皮帶直接穿過風墻,由此可節(jié)省刮板輸送機多余設(shè)備及其附屬崗位人員費用,且?guī)捷斔蜋C運行穩(wěn)定,機具磨損小,維護保養(yǎng)費用低[5-6]。
南凹寺煤業(yè)3 采區(qū)運輸下山掘進工作面運輸系統(tǒng)共采用5 部輸送機進行出料,其中第3 部為刮板輸送機,運距為60 m。依據(jù)運輸線路布置,該刮板輸送機要穿過帶式輸送機尾部車場風門墻,與后續(xù)帶式輸送機相連。第2 部設(shè)備為帶式輸送機,本次采用取締第3 部刮板輸送機方式,精簡輸送機數(shù)量,以第2 部帶式輸送機直接穿過帶式輸送機尾部車場風門墻,使帶式輸送機運距達到260 m。
在該風門墻處安裝防風流逆流裝置,結(jié)構(gòu)部分1~3 組布置于風門墻進風側(cè),2~4 組布置于回風側(cè)。為防止漏風,裝置與墻體間縫隙用水泥砂漿或者填縫劑填滿,使風門墻處于密閉空間。若使帶式輸送機穩(wěn)定運行,裝置與主皮帶連接時,應(yīng)預(yù)制0.5 m縱梁,輔以H 架調(diào)整膠帶通過對應(yīng)通道,使其處于平直狀態(tài)。
(1)優(yōu)化崗位配置
南凹寺煤業(yè)秉持著“智能化、無人化、高效化”的智能發(fā)展理念,不僅最大限度提高生產(chǎn)技術(shù)水平,還要減少無用崗位及固定崗位的設(shè)置。之前采用刮板輸送機時,需要穿風墻運輸,相應(yīng)增加1 個固定崗位和相關(guān)維修崗位,與礦山發(fā)展理念不符。裝置使用后,與之相關(guān)崗位均可取消,實現(xiàn)崗位精簡配置。
(2)增加有效通風量
由于南凹寺煤業(yè)初始為小煤礦,前期掘進不規(guī)范施工,導(dǎo)致通風系統(tǒng)復(fù)雜,風阻大,流經(jīng)路徑曲折,各工作面風量分配不足,風量損失嚴重。前期通過調(diào)節(jié)主扇扇葉角度來增加總風量,導(dǎo)致主扇風險增加。使用帶式輸送機穿過風門墻增設(shè)防風流逆流裝置后,提高風流密閉性,減少風量損失。
(3)能源消耗低
通過對刮板輸送機運轉(zhuǎn)功率消耗測定,即使維持其基本運轉(zhuǎn),也會消耗總功率30%以上,且消耗占比與延設(shè)距離成正比。與之相比,帶式輸送機在同等條件下消耗功率占刮板輸送機20%~30%。
(4)運行穩(wěn)定
當工作面遇到斷層、褶皺等地質(zhì)構(gòu)造時,需運矸石,刮板輸送機穿風門墻工藝弊端越發(fā)明顯。3采區(qū)運輸下山掘進工作面在2020 年3 月16 日遇上斷距3 m 以上正斷層,全巖掘進,矸石量激增,最終導(dǎo)致刮板輸送機故障率劇增。后經(jīng)改為帶式輸送機直穿風門墻后,運輸系統(tǒng)運行一直安全穩(wěn)定,工作面掘進進度得以保障。
(5)節(jié)約成本
與帶式輸送機比較,刮板輸送機在穿風門墻時,要多設(shè)置一整套設(shè)備,加上相關(guān)崗位,成本投入會增加。另外,刮板輸送機機件之間磨損較大,日常維護及維修費用較高。經(jīng)過改善后,帶式輸送機運行穩(wěn)定,崗位精簡,固定成本和可變成本投入均減少。
通過對出料設(shè)備改裝,以及對設(shè)計方案進行可行性論證,在南凹寺煤業(yè)掘進工作面應(yīng)用且設(shè)備運行穩(wěn)定。運行結(jié)果顯示設(shè)備維修成本大大降低,風門墻密閉性良好,風流調(diào)節(jié)效率提高,滿足工作面風量要求,保障井下運輸系統(tǒng)高效運行,大大節(jié)約固定及可變成本,為相關(guān)礦井提供參考。